江 偉,包從望
(六盤水師范學院 礦業(yè)與土木工程學院,貴州 六盤水 553000)
提升機在立井煤礦運輸系統(tǒng)發(fā)揮著重大作用,隨立井煤礦井深提高,為提高運輸效率,提升設備載重和速度越來越高,發(fā)生提升機過卷事故頻率增加,嚴重破壞提升設備及沿途其他配套裝備,影響煤礦正常生產(chǎn),給煤礦帶來巨大的經(jīng)濟損失和人員傷亡,因此提升機過卷保護一直受到很大重視和關注[1,2]。
提升機過卷保護設備發(fā)展較早,國內初期研發(fā)出很多型號的過卷緩沖裝置,大多為機械式緩沖裝置:防撞梁、托罐裝置、BS型多盤摩擦式過卷緩沖裝置、變力吸能器、鋼帶式過卷防護裝置[3-5]。國內對機械式過卷緩沖裝置的研究也不少,張國旺等[6]比較研究了BS+FHT和HZNZ型過卷緩沖裝置,分析了鋼帶逆止緩沖裝置的優(yōu)越性;尹中會等[7]針對過卷時拉長鋼帶至斷裂問題,提出用鋼帶+硅橡膠+鋼帶的組合緩沖過卷沖擊;張麗珍[8]對HCJ(F)-D式防過卷緩沖裝置進行了有限元分析,根據(jù)分析結果優(yōu)化設計了緩沖裝置結構。
但機械式過卷緩沖裝置易變形、易破損、難恢復、緩沖時間短、緩沖行程受限、緩沖力無法調節(jié),因此液壓緩沖技術逐漸應用于提升機過卷保護裝置中,目前有兩種形式的過卷液壓緩沖系統(tǒng):溢流閥過卷液壓系統(tǒng)和油孔式液壓緩沖系統(tǒng),前者油缸油液經(jīng)溢流閥流入油箱,壓力由溢流閥調定控制[9,10];后者油缸油液經(jīng)阻尼孔進入柱塞空腔,壓力由阻尼孔決定[11,12]。劉同義[13,14]針對一般液壓系統(tǒng)難以滿足過卷制動初期緩沖器所需大流量要求,提出采用插裝液壓系統(tǒng)。程陽銳等[15]通過設置儲能裝置吸收過卷沖擊,理論分析了液壓過卷緩沖裝置的制動過程,并做了實例驗證。尹文軍[16]完善了立井提升機過卷液壓緩沖系統(tǒng),研究了插裝式溢流閥開啟壓力對系統(tǒng)性能的影響情況。然而現(xiàn)有的提升機液壓緩沖系統(tǒng)存在緩沖油缸上腔壓力波動、過卷箕斗頻繁振動的問題,本文結合相關液壓緩沖技術的研究[17],通過增加節(jié)流閥,接通過卷液壓缸有桿腔和無桿腔,改進了提升機過卷液壓緩沖系統(tǒng),介紹了系統(tǒng)工作原理,利用AMESIM搭建了系統(tǒng)仿真模型,對比研究了優(yōu)化前后液壓缸有桿腔壓力、箕斗位移、箕斗速度的變化情況,最后仿真研究了節(jié)流閥通徑對系統(tǒng)性能的影響,為提升機過卷緩沖技術的提升提供一定的參考。
提升機過卷液壓緩沖系統(tǒng)如圖1所示,其中圖1(a)為優(yōu)化前的提升機過卷液壓緩沖系統(tǒng),圖1(b)為優(yōu)化后的提升機過卷液壓緩沖系統(tǒng)。
提升過卷液壓緩沖系統(tǒng)主要由:過卷液壓缸、溢流閥、過卷補油閥組成,液壓泵、電磁換向閥主要為調節(jié)過卷液壓缸活塞設置,可作為解鎖過卷事故的輔助液壓系統(tǒng)。
優(yōu)化前系統(tǒng)工作原理:發(fā)生過卷事故前,開啟液壓泵,控制電磁換向閥2DT得電,液壓泵高壓油進入油液缸有桿腔,活塞縮回到指定位置,電磁換向閥2DT失電,處于中位狀態(tài);發(fā)生過卷事故后,提升箕斗撞擊過卷擋板,過卷擋板帶動過卷液壓缸活塞迅速伸出,過卷液壓缸有桿腔油液瞬間被壓縮,其油液壓力急劇增大,待其壓力達到溢流閥設定的開啟壓力時,有桿腔油液發(fā)生溢流,另外有桿腔壓力作用于活塞有效面積上,產(chǎn)生阻尼制動力,形成一定的制動減速度,使活塞緩慢減速,從而緩沖吸收箕斗過卷產(chǎn)生的沖擊。優(yōu)化前的過卷緩沖系統(tǒng)存在一定不足:只有溢流閥開啟時,有桿腔油液才能流出,導致無桿腔壓力出現(xiàn)間斷性增大和減小(后續(xù)仿真結果也驗證了其缺陷)。
1—油源;2—液壓泵;3—電磁換向閥;4—過卷液壓缸;5—提升箕斗;6—過卷擋板;7—提升機卷筒;8—提升鋼絲繩;9—溢流閥;10—過卷補油閥;11—節(jié)流閥
優(yōu)化后系統(tǒng)僅僅通過設置一個節(jié)流閥,使過卷液壓缸無桿腔和有桿腔處于常通狀態(tài),發(fā)生過卷時,在有桿腔壓力未達到溢流閥設定壓力前,有桿腔油液即可流回到無桿腔,不僅為無桿腔補充一定油液,還消除了壓力沖擊和壓力波動。
優(yōu)化前后的提升機過卷液壓緩沖系統(tǒng)仿真模型如圖2所示,其中圖2(a)為優(yōu)化前的系統(tǒng)模型,圖2(b)為優(yōu)化的系統(tǒng)模型。
1—油源;2—液壓泵;3—電機;4—電磁換向閥;5—換向閥信號源;6—過卷液壓缸;7—提升箕斗;8—液壓油;9—重力加速度;10—溢流閥;11—過卷補油閥;12—節(jié)流閥
仿真參數(shù)設置見表1。
表1 過卷緩沖系統(tǒng)仿真參數(shù)
將仿真參數(shù)分別輸入到優(yōu)化前后的提升機過卷液壓緩沖系統(tǒng)仿真模型中,得到優(yōu)化前后液壓桿有桿腔壓力對比曲線如圖3所示、箕斗位移對比曲線如圖4所示、箕斗速度對比曲線如圖5所示、過卷裝置沖擊力對比曲線如圖6所示。
圖3 優(yōu)化前后液壓桿有桿腔壓力曲線
圖4 優(yōu)化前后箕斗位移曲線
圖5 優(yōu)化前后箕斗速度曲線
圖6 優(yōu)化前后過卷裝置沖擊力曲線
由圖3—6得:在過卷緩沖過程中,通過增加節(jié)流閥使過卷液壓缸無桿腔和有桿腔連通后,消除了過卷液壓缸有桿腔油液壓力波動和箕斗速度波動,減小了過卷裝置最大沖擊力;優(yōu)化后的過卷液壓緩沖系統(tǒng)能實現(xiàn)過卷液壓缸活塞復位;顯然,在過卷緩沖階段,節(jié)流閥發(fā)揮了較好的消波減振作用。
為研究節(jié)流閥通徑對優(yōu)化后的提升機過卷液壓緩沖系統(tǒng)的影響,設置節(jié)流閥通徑分別為3mm、5mm、7mm、9mm、11mm進行仿真分析,得到節(jié)流閥通徑對箕斗位移和箕斗速度的影響規(guī)律如圖7—9所示。
由圖7—9可得:節(jié)流閥通徑對過卷液壓缸活塞伸出沒有影響,對過卷液壓缸活塞復位具有一定的影響,隨節(jié)流閥通徑增大,箕斗復位時間縮短,速度波動程度先減小后增大,過卷裝置前期最大沖擊力逐漸降低,后期波動程度先減小后增大。當節(jié)流閥通徑為9mm時,過卷液壓缸活塞復位過程中,速度較均勻減小,此時具有較好的緩沖特性,緩沖過程中過卷裝置最大沖擊力為1.3106N,緩沖時間為2s,活塞復位時間為1.8s。
圖7 節(jié)流閥通徑對箕斗位移的影響曲線
圖8 節(jié)流閥通徑對箕斗速度的影響曲線
圖9 節(jié)流閥通徑對過卷裝置沖擊力的影響曲線
通過增加節(jié)流閥,接通過卷液壓桿有桿腔和無桿腔,優(yōu)化了提升機過卷液壓緩沖系統(tǒng)的緩沖性能,本文介紹了優(yōu)化前后提升機過卷液壓緩沖系統(tǒng)的工作原理,搭建了優(yōu)化前系統(tǒng)仿真模型,對比研究了系統(tǒng)緩沖性能,分析了節(jié)流閥通徑對優(yōu)化后的系統(tǒng)性能的影響規(guī)律,對提高提升機過卷液壓緩沖系統(tǒng)性能提供一定的參考,主要得到以下結論:
1)節(jié)流閥對消除過卷液壓缸有桿腔壓力波動具有較好的緩沖吸收特性,能實現(xiàn)活塞緩慢復位。
2)節(jié)流閥通徑過卷液壓缸活塞復位具有一定的影響,對其活塞伸出基本無影響;增大節(jié)流閥通徑,箕斗復位時間縮短,箕斗復位速度波動程度先減小后增大。
3)當節(jié)流閥通徑為9mm時,優(yōu)化后的提升機過卷液壓緩沖系統(tǒng)性能較好。