(廣東電網(wǎng)有限責任公司揭陽供電局,廣東 揭陽 522000)
A變電站是我國三類變電站,該變電站的的直流系統(tǒng)中主要為直流電源Ⅰ、Ⅱ段分列運行。如圖1所示。
2018年7月份,在A變電站運行時,發(fā)生高阻正絕緣降低,出現(xiàn)這樣故障之后,變電站現(xiàn)場顯示為直流系統(tǒng)絕緣下降,直流屏饋線屏上Ⅰ、Ⅱ段絕緣檢測系統(tǒng)中顯示出正對地絕緣為57.8 kΩ,負對地絕緣為98.8 kΩ。在采用萬用表對Ⅰ、Ⅱ段直流母線對地電壓進行檢測之后得到的數(shù)值是正對地電壓為+82 V,負對地的電壓為150 V,在檢測之后得知兩段母線數(shù)值相同。出現(xiàn)這一故障問題之后,通過對相應數(shù)值的分析,可以了解到A變電站的直流系統(tǒng)中回路存在一些不確定性的障礙。
圖1 A變電站Ⅰ、Ⅱ段直流系統(tǒng)接線圖
在直流系統(tǒng)中,Ⅰ、Ⅱ段電源屬于分列運行的方式,在出現(xiàn)上述故障之后,通過理論知識和實際經(jīng)驗,可以斷定Ⅰ、Ⅱ段存在環(huán)網(wǎng)連接的狀況。在故障查找中,首要的工作便是要對直流饋線屏中的Ⅰ、Ⅱ段母聯(lián)絡開關(guān)進行處理,保障開關(guān)處于關(guān)閉狀態(tài),然后對比較容易出現(xiàn)環(huán)網(wǎng)運行的10 kV開關(guān)柜的電源進行檢查,同時也要對Ⅰ、Ⅱ段母線道閘操作電源進行檢查,通過檢查之后,并沒有發(fā)現(xiàn)存在環(huán)網(wǎng)的狀況。其次,在開展下一步檢查時,主要對拉路進行查找,然后采用分段處理的方式對故障進行鎖定。在查找的工作中,要先對信號與照明的分結(jié)構(gòu)記性查找,然后再對控制回路進行查找。并且在檢查時要現(xiàn)對外室部分進行檢查,之后再對后室部分進行檢查。在對故障查找時,要在故障現(xiàn)場有順序地對直流電源空氣斷路器進行拉合,然后再查找直流絕緣降低故障出現(xiàn)的位置,并在此過程中要采用萬用表,來監(jiān)視直流母線時間的對地點位。
在此次案例故障查找工作中,斷開220 kV線路中232斷路器遙信電源之后,通過檢測得知Ⅰ段正地下降到+77 V,正對地絕緣降低到45 MΩ,而Ⅱ段正對地上升到+90 V,其中正對地絕緣的電阻檢測數(shù)值為77 MΩ,這樣的檢測結(jié)果充分的說明了這一支路為直流Ⅰ、Ⅱ段的第一個環(huán)網(wǎng)點。
在保障232斷路器遙信電源處于關(guān)閉狀態(tài)之后,可以在故障檢測現(xiàn)場繼續(xù)拉路到220 kV線路233斷路器的第Ⅰ組控制電源,在開展這樣的操作之后,監(jiān)測到直流Ⅰ段正對地電壓數(shù)值下降到+61 V,檢測到的電阻數(shù)值為28 MΩ。而Ⅱ段正對地的電壓上升到118 V,正對地的絕緣電子檢測數(shù)值為98.9 MΩ,這樣檢測數(shù)據(jù)充分的說明了直流系統(tǒng)當中Ⅱ段屬于正常狀態(tài),在接通233第Ⅰ組電源電路器控制開關(guān)后,關(guān)閉233斷開斷路控制器的第二組電源,檢測數(shù)據(jù)的信息一致,這樣的檢測數(shù)據(jù)充分說明該支路屬于直流Ⅰ、Ⅱ段的第二個環(huán)網(wǎng)點,在檢測之后還可以了解到,斷開斷路器控制第一組或者第二組的電源之后,直流饋線屏上斷開的空氣斷路器指示燈依然存在微亮的狀態(tài)。在采用萬用表對空氣的斷路器下端正對地的電壓進行檢測之后,數(shù)值為-60V,而負對地電壓檢測數(shù)值為-40 V。
在對線路232測量屏中遙信電源進行不斷檢測后,通過采用萬用表進行檢測,得出直流母線點位的電壓數(shù)值為+82 V,然后對間隔902保護屏引至測控屏的遙信電源正端F701進行故障分析,同時在保護屏上解出F701,完成這一操作之后,直流母線電位狀況立刻達到正常的狀態(tài)。通過不斷的檢測和故障分析得知,232斷路器902保護屏上遙信正端Fv70l和啟動裝置出現(xiàn)操作無反應的狀況,其中185在端子排處存在一個短接線,在232斷路器遙信電源的電壓進行檢測之后,得到的數(shù)值是+77 V,其中絕緣的電阻數(shù)值是44 MΩ;而Ⅱ段正對地的電壓數(shù)值檢測是+90 V,正對地絕緣電阻數(shù)值檢測后的數(shù)值是70 MΩ,在直流Ⅰ、Ⅱ段電源第1個環(huán)網(wǎng)點解除,但直流Ⅰ段還是處于失地點的狀況。在保持232斷路器遙信電源、233斷路器控制第1組電源斷開的情況下,繼續(xù)拉路直流I段上其余間隔,在完成這樣的操作之后,電壓狀況未發(fā)生任何變化,因此,綜合上述多種檢測,可以分析出直流Ⅰ段絕緣降低在直流I段充電屏或第I組蓄電池組上。
在此次故障分析之后,向變電站提出申請把直流Ⅰ、Ⅱ段系統(tǒng)合環(huán),然后對蓄電池開展故障檢測。通過在此電壓與電阻數(shù)據(jù)檢測之后得知,致使直流絕緣降低現(xiàn)象是由于1號充電機屏上監(jiān)控單元電源,該電源在端子排處正、負端子處于為隔離的狀況,由于產(chǎn)生較多的靜電,這樣使得作用端子裝飾上存有大量的灰塵,在實施清掃的工作之后,直流絕緣降低故障現(xiàn)象消失。
通過對第二個環(huán)網(wǎng)點故障查找工作開展時,向變電站申請把233斷路器轉(zhuǎn)冷備用,以此來對回路開展相應檢查。檢查操作中,在233斷路器處于分位狀態(tài)時,接通合上第Ⅰ組控制電源,同時斷開第Ⅱ組控制電源之后,使用萬用表對第Ⅱ組電源進行檢查,在接通233斷路器之后,直流屏上233斷路器第Ⅰ、Ⅱ組控制電源被斷開的空氣斷路器指示燈處于微亮的狀態(tài),在對故障檢測后了解到,233斷路器當中的第Ⅰ、Ⅱ組B相跳閘接線在開關(guān)端子箱和機構(gòu)處存在線路連接錯誤的狀況,在重新安裝之后處于正常運行狀態(tài)。
通過對此次案例故障檢測分析可以了解到,出現(xiàn)故障問題主要是由于以下3種問題:首先,回路敷設的過程中,存在線路連接錯誤的狀況,一些無關(guān)線路連接狀況較多,同時在回路改造的操作中存在一些無效的回路,在設備處于正常運行階段這些的問題未能發(fā)現(xiàn),但是出現(xiàn)問題之后,通過對各個回路進行檢測,才能發(fā)現(xiàn)這些問題。其次,對線路回路接線狀況未能予以高度重視,這樣便使得回路接線當中存在線路接反的情況,這樣為回路的正常運行造成嚴重的影響。最后,對于端子排上正負端相鄰的地方,由于沒有采用隔離片,這樣使得正負端距離太近進而出現(xiàn)直流絕緣降低的故障。
通過此次案例故障分析可以了解到,由于直流系統(tǒng)中回路的接線存在不足,導致直流系統(tǒng)容易出現(xiàn)一些故障,針對于上述總結(jié)的故障因素,文章提出了相應的改進措施。
首先,對于正負電源之間的接線要做好隔離的措施,并且定期檢查靜電的釋放狀況,并要對相應的裝置進行清灰處理,以免積累更多的灰塵,導致正負電源出現(xiàn)短缺的狀況。尤其是在對回路進行改造和重新敷設的工作中,要做好前期的線路檢查和勘測工作,并且熟悉每一條回路的具體狀況,同時要掌握電纜的走向。其次,在改造直流系統(tǒng)回路時,要做好拆除電纜方面的信息記錄,才能避免一些寄生回路現(xiàn)象的發(fā)生。最后,要認真地對直流系統(tǒng)中一些回路的圖紙信息進行核對,避免由于改造和重新建設出現(xiàn)接線接反的狀況發(fā)生。還要注重對一些改造的回路信息進行詳細的記錄和存檔,便于對未來故障的排查和診斷,對于改善直流系統(tǒng)故障處理效率具有重要的意義。
在當前的變電站維護過程中,需要注重直流系統(tǒng)的回路連接狀況,并且要做好線路回路記錄,定期對直流系統(tǒng)中回路進行維護,做好相應的線路檢查工作,才能避免直流故障的發(fā)生。