熊 偉
(1.瓦斯災(zāi)害監(jiān)控與應(yīng)急技術(shù)國家重點實驗室,重慶 400037;2.中煤科工集團重慶研究院有限公司,重慶 400037)
瓦斯抽采是防治煤礦瓦斯災(zāi)害事故的根本措施,然而我國約有65%的煤礦煤層鉆孔瓦斯抽采濃度普遍低于30%[1-2]。國內(nèi)外專家學(xué)者在如何提高瓦斯抽采效果方面進(jìn)行了大量的研究,形成了利用二氧化碳相變致裂、水力壓裂、水力割縫、水力沖孔等對煤層進(jìn)行預(yù)處理的技術(shù)手段,在煤層中生成裂隙和擴展裂隙以提高瓦斯抽采效果[3-7]。也對瓦斯抽采設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行優(yōu)選,研究了鉆孔施工孔徑、抽采管尺寸、合理抽采負(fù)壓和不同抽采時期的負(fù)壓調(diào)節(jié)等方面對抽采效果的影響[8-12]。還進(jìn)行了瓦斯抽采鉆孔的封孔工藝及材料的研究,形成了機械封孔、高分子材料封孔和“兩堵一注”帶壓注漿封孔等工藝和材料[13-15]。
隨著上述各項研究成果的應(yīng)用,瓦斯抽采效果在抽采前期有了明顯提升,但仍存在大量礦井的瓦斯抽采濃度及抽采純流量衰減周期短,高效抽采難以維持在一個長效穩(wěn)定狀態(tài),沒有從根本上解決瓦斯抽采效率低下的問題。通過調(diào)研分析,造成這種現(xiàn)象的主要原因之一是鉆孔封孔段漏氣[16],煤礦對該類鉆孔的處理方式主要為關(guān)停和在其周圍區(qū)域補打鉆孔進(jìn)行瓦斯抽采,這些手段都是被動對失效鉆孔進(jìn)行處理,關(guān)停失效鉆孔進(jìn)一步增加了區(qū)域煤層的抽采達(dá)標(biāo)的時間,而補打的鉆孔抽采效果也不理想。因此,研究漏氣失效鉆孔的修復(fù)和再處理技術(shù),延長鉆孔服務(wù)壽命具有重要意義。
為了使漏氣失效鉆孔修復(fù)和再處理手段具有普遍適用性,使其在應(yīng)用于大多數(shù)失效鉆孔后均能明顯提高瓦斯抽采效果,首先對瓦斯抽采鉆孔漏氣失效的成因進(jìn)行研究。瓦斯抽采是通過在目標(biāo)抽采區(qū)域中施工鉆孔,并在孔口一定范圍內(nèi)利用封孔材料及設(shè)備進(jìn)行有效封堵,再連接到抽采系統(tǒng)中,在抽采設(shè)備產(chǎn)生的負(fù)壓作用下將煤層中的游離態(tài)瓦斯抽采出來。如果鉆孔封孔段存在漏氣現(xiàn)象,大部分抽采負(fù)壓就只作用在孔口區(qū)域,巷道內(nèi)空氣將從各種漏氣通道進(jìn)入抽采系統(tǒng)中,而無法對鉆孔和煤層中的瓦斯進(jìn)行有效抽采。封孔段漏氣主要分為以下 2種:
1)煤巖層貫通裂隙漏氣。原始煤層處于應(yīng)力平衡狀態(tài),在巷道開挖和鉆孔施工影響下,原巖應(yīng)力平衡狀態(tài)受到破壞并會逐漸重新分布達(dá)到新的荷載平衡。在此過程中,附加抽采負(fù)壓等外力作用,巷道和鉆孔壁四周的煤巖體裂隙發(fā)育會增加,形成較為明顯的裂隙通道。如果鉆孔封孔深度較淺,裂隙發(fā)育超過有效封孔段,巷道內(nèi)空氣將會在抽采負(fù)壓的作用下,沿如圖1所示的煤巖層漏氣通道進(jìn)入鉆孔內(nèi),使鉆孔瓦斯抽采濃度大幅降低,鉆孔失效。
1—煤巖層漏氣通道;2—封孔材料漏氣通道;3—鉆孔壁漏氣通道。
2)封孔材料失穩(wěn)變形導(dǎo)致鉆孔漏氣。目前我國煤礦常用的封孔器材主要包括機械式封孔器、高分子膨脹材料和無機封孔材料。
①機械式封孔器基本采用將水或氣體介質(zhì)注入封孔器使其外層膨脹后實現(xiàn)封孔,由于封孔器外層與鉆孔內(nèi)壁無法實現(xiàn)絕對鉸接,當(dāng)封孔器內(nèi)介質(zhì)壓力降低后,封孔器外層和鉆孔壁的縫隙擴大,將形成鉆孔壁漏氣通道。
②高分子膨脹材料因其膨脹率高、操作便捷等優(yōu)點在抽采鉆孔的封堵中得到了廣泛應(yīng)用,但其強度低、黏度大等缺陷致使所封堵的鉆孔瓦斯抽采濃度衰減速度較快。對高分子材料相關(guān)性能進(jìn)行測試,并計算試件的壓縮強度、相對形變及壓縮應(yīng)力,根據(jù)計算結(jié)果得到其抗壓強度僅有0.6~1.0 MPa,是煤體抗壓強度的1/10左右,當(dāng)鉆孔周圍應(yīng)力重新分布后,封孔材料作為薄弱點將會出現(xiàn)嚴(yán)重變形,形成封孔材料漏氣通道,導(dǎo)致抽采鉆孔失效。
③水泥砂漿等無機封孔材料在其凝固過程中會出現(xiàn)收縮現(xiàn)象,用其對大傾角的鉆孔進(jìn)行封孔時效果理想,但應(yīng)用于近水平鉆孔封孔時,材料硬化后收縮變形,會在其上表面出現(xiàn)月牙狀孔隙,形成鉆孔壁漏氣通道,無法對抽采鉆孔進(jìn)行有效封堵。
目前,煤礦現(xiàn)場對失效鉆孔的處理不合理,采用直接關(guān)閉失效鉆孔和補打鉆孔的方式都無法有效改善瓦斯抽采效果。漏氣失效鉆孔修復(fù)技術(shù),是對鉆孔封孔段進(jìn)行預(yù)置縫槽處理,形成徑向環(huán)形封孔空間,再采用“兩堵一注”帶壓注漿工藝對鉆孔進(jìn)行封堵,以達(dá)到切斷漏氣通道,保障封孔效果的目的。
在巷道開挖、鉆孔施工后,煤層沿著鉆孔深度范圍會依次出現(xiàn)應(yīng)力降低區(qū)、應(yīng)力增高區(qū)和原巖應(yīng)力區(qū)3個區(qū)域。應(yīng)力增高區(qū)范圍中煤巖層裂隙發(fā)育,漏氣通道眾多,因此,預(yù)置環(huán)形縫槽的位置應(yīng)達(dá)到原巖應(yīng)力區(qū)內(nèi)。考慮到鉆孔修復(fù)和封孔成本,理論上的環(huán)形縫槽最佳位置應(yīng)處于原巖應(yīng)力區(qū)和應(yīng)力增高區(qū)的交界處。
為了盡量準(zhǔn)確確定縫槽位置,利用數(shù)值模擬分析軟件對試驗區(qū)域的煤巖層進(jìn)行應(yīng)力分布模擬計算,選取M-C準(zhǔn)則(Mohr-Coulomb criterion),基于莫爾圓來判斷最大和最小主應(yīng)力平面上的破壞應(yīng)力狀態(tài),破壞線是與莫爾圓相切的直線。該準(zhǔn)則在π平面上的拉、壓軸相等時即為廣義Tresca準(zhǔn)則,其準(zhǔn)則方程為:
τn=f(C,φ,σn)
式中:τn為剪應(yīng)力,MPa;C為土的黏聚力,MPa;φ為土的內(nèi)摩擦角,(°);σn為屈服面上的正應(yīng)力,MPa。
M-C條件為:τn=C+σn·tanφ。
選取陽煤集團五礦8402工作面作為試驗地點,巷道沿煤層底板開挖,巷道斷面為矩形,寬3.6 m、高5.0 m,基本參數(shù)如表1所示。
表1 煤巖層相關(guān)力學(xué)參數(shù)
數(shù)值模擬模型采用二維模型,其長×寬為50 m×50 m,在巷道周圍進(jìn)行網(wǎng)格加密。模型的邊界條件:底部為XY的位移約束,四周為垂直于面的單向位移約束,上部施加一個7 MPa的載荷。
巷道開挖后垂直應(yīng)力云圖如圖2所示。
圖2 巷道開挖后垂直應(yīng)力云圖(單位:Pa)
從圖2中可以看出,巷道四周形成應(yīng)力降低區(qū),應(yīng)力較小,同時在水平方向上形成應(yīng)力增高區(qū),而在巷道較遠(yuǎn)處未受開挖影響的部位仍為巷道的原巖應(yīng)力區(qū),只能定性分析巷道的4個區(qū)域,而不能具體地判斷出 4個區(qū)域所在的位置。因此,在巷道兩側(cè)選取2條參考線,其代表了大多數(shù)鉆孔的施工軌跡曲線,考察參考線上的應(yīng)力變化情況,如圖3所示。
從圖3可以看出,2條參考線上的應(yīng)力基本相等,略有差異主要是因為煤層為傾斜煤層,上覆煤巖層的重力不一致;應(yīng)力降低區(qū)為0~2.5 m區(qū)域,應(yīng)力增高區(qū)為2.5~12.0 m區(qū)域,原巖應(yīng)力區(qū)為12.0 m以遠(yuǎn)。因此,確定陽煤五礦8402工作面封孔試驗區(qū)域縫槽預(yù)設(shè)位置為12.0 m。
圖3 參考線上垂直應(yīng)力變化圖
根據(jù)上述研究結(jié)果,利用水力割縫設(shè)備,將原有鉆孔封孔段的原材料進(jìn)行清除,并在確定的應(yīng)力增高區(qū)和原巖應(yīng)力區(qū)交界位置施工小于1/2鉆孔間距深度的環(huán)形縫槽,如圖4所示。楔入鉆孔周圍煤巖體中的環(huán)形縫槽,能夠有效阻斷煤巖體中的貫通裂隙漏氣通道,減少甚至杜絕巷道內(nèi)空氣流入抽采系統(tǒng)。加之環(huán)形縫槽與鉆孔封孔段形成了有機整體,封孔材料充滿封孔空間并凝固硬化后,也能夠避免空氣通過鉆孔壁流入抽采鉆孔內(nèi)部。對瓦斯抽采鉆孔采用“兩堵一注”帶壓注漿封孔工藝進(jìn)行有效封堵,并以高膨脹性、強流動性的無機封孔材料漿體進(jìn)行封孔,使封孔漿液材料能夠?qū)︺@孔封孔段,尤其是縫槽及周圍煤巖體裂隙進(jìn)行有效封堵。
1—注漿管;2—抽采管;3—封孔器;4—縫槽;5—膨脹封孔材料;6—煤層;7—抽采鉆孔;8—應(yīng)力曲線。
陽煤五礦8402工作面回風(fēng)巷原有鉆孔采用聚氨酯高分子材料進(jìn)行鉆孔封堵,初期鉆孔抽采瓦斯?jié)舛容^高,但衰減速度快。選取20個實時抽采瓦斯?jié)舛鹊陀?0%的鉆孔作為試驗鉆孔,確定其中10個鉆孔進(jìn)行割置縫槽處理,10個鉆孔作為對比鉆孔不采用任何技術(shù)措施。根據(jù)上述模擬分析結(jié)果及現(xiàn)場考察,確定修復(fù)鉆孔封孔工藝為:縫槽布置于距孔口12 m處,縫槽深度為2 m,鉆孔封孔深度為15 m。鉆孔抽采瓦斯?jié)舛?CH4體積分?jǐn)?shù))對比如圖5所示。
圖5 鉆孔抽采瓦斯?jié)舛葘Ρ葓D
由圖5可知,鉆孔在封堵接抽初期瓦斯?jié)舛冗_(dá)到30%左右,但在抽采了31 d時,平均瓦斯?jié)舛认陆档?0%以下。對失效鉆孔進(jìn)行修復(fù)處理后,從第32 d 重新開始接抽,到第71 d考察周期內(nèi),修復(fù)后的鉆孔平均抽采瓦斯?jié)舛染S持在25%左右,而對比鉆孔的平均瓦斯?jié)舛热蕴幱?0%以下。通過統(tǒng)計分析考察周期內(nèi)的監(jiān)測數(shù)據(jù),修復(fù)后的鉆孔平均抽采瓦斯?jié)舛葹?6.6%,而未修復(fù)處理的鉆孔平均抽采瓦斯?jié)舛葹?.2%,鉆孔修復(fù)后平均抽采瓦斯?jié)舛忍岣?倍以上。
圖6中顯示的修復(fù)前后、修復(fù)和未處理鉆孔的抽采瓦斯純流量變化趨勢也十分明顯。失效鉆孔實施修復(fù)后,平均抽采瓦斯純流量提高到0.196 m3/min,而未實施修復(fù)處理的對比鉆孔平均抽采瓦斯純流量僅為0.097 m3/min。鉆孔修復(fù)技術(shù)的應(yīng)用,使平均抽采瓦斯純流量提高幅度超過了50%。
圖6 鉆孔抽采瓦斯純流量對比圖
1)提出的失效鉆孔割縫封孔修復(fù)技術(shù),有效解決了因煤層貫通裂隙和封孔材料失穩(wěn)變形裂隙導(dǎo)致的鉆孔漏氣問題,是一種適用性較為廣泛的技術(shù)。
2)通過數(shù)值分析鉆孔周圍應(yīng)力重新分布情況,將割縫位置確定在應(yīng)力增高區(qū)和原巖應(yīng)力區(qū)交界位置,既能有效提高封孔質(zhì)量,又能防止封孔過深造成的資源浪費和形成抽采盲區(qū)。
3)現(xiàn)場試驗結(jié)果表明,對失效鉆孔采取割縫修復(fù)技術(shù)后,抽采瓦斯?jié)舛忍岣?倍以上,抽采瓦斯純流量提高50%以上,有效提高了瓦斯抽采效果,并延長了鉆孔的服務(wù)壽命,為煤礦安全生產(chǎn)提供了技術(shù)保障。