馬樂輝,李 鋒,2
(1.河南能源焦煤公司九里山礦,河南 焦作 454100;2.河南能源化工集團(tuán)研究總院,河南 鄭州 450046)
隨著煤礦經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,煤礦職業(yè)健康安全問題日益突出,而煤礦職業(yè)健康最主要的危害來源于粉塵[1-3]。特別是煤礦井下采掘作業(yè)場所,隨著采掘作業(yè)機(jī)械化程度的提高,綜采工作面單產(chǎn)不斷提高,產(chǎn)塵量也不斷增加,一線員工在粉塵嚴(yán)重環(huán)境中的作業(yè)時間也比炮采作業(yè)時間大大增加,從而增加了職工患塵肺病的幾率,嚴(yán)重威脅礦井的安全生產(chǎn)和危害職工的身心健康。為了降低煤炭開采作業(yè)場所內(nèi)粉塵對人員的威脅,我國早在20世紀(jì)60年代就在陽泉、撫順等礦區(qū)進(jìn)行了煤層注水降塵防突試驗(yàn),國內(nèi)外學(xué)者也針對煤層注水降塵防突的機(jī)理進(jìn)行了研究[4-6]。
工作面煤層注水技術(shù)在鄭州[7]、義馬[8]、淮南[9]、大同[10]等國內(nèi)許多礦區(qū)都取得了顯著效果[11-12],但大多數(shù)研究集中在注水降塵和提高煤體強(qiáng)度等方面,對煤層注水后工作面的瓦斯涌出情況研究較少。為此,筆者結(jié)合九里山礦煤層具有嚴(yán)重突出危險性的特點(diǎn),充分考慮巷道中存在的大量瓦斯抽采鉆孔,探索出回風(fēng)巷長孔低壓滲透注水工藝,摸索出一種中壓和低壓綜合煤層注水模式,并在九里山礦16051綜采工作面進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn),有針對性地考察了不同注水效果的工作面瓦斯涌出情況,結(jié)果表明中、低壓煤層注水在降低粉塵質(zhì)量濃度和瓦斯涌出量方面效果顯著。
九里山礦屬于煤與瓦斯突出礦井,可采煤層為二疊系山西組二1煤層,為優(yōu)質(zhì)無煙煤,煤塵無爆炸危險性,煤層不易自燃。16051回采工作面走向長度650 m、傾向長度112 m,煤層厚度4.5~7.2 m,平均煤層傾角12°;該工作面采用走向長壁分層采煤法,綜合機(jī)械化采煤工藝,全部垮落法控制頂板。
九里山礦16采區(qū)二1煤層層理普遍紊亂,煤質(zhì)整體酥軟、易碎,為糜棱構(gòu)造。煤層及頂板存在層間滑動的擦痕,且煤層厚度變化較為急劇,靠近頂板部分一般存在厚0.8~1.3 m軟分層,為粉末狀、鱗片狀;軟分層以下的亮型硬煤為塊狀,呈灰黑色、黑色,條帶狀結(jié)構(gòu),層狀構(gòu)造,其真密度(TRD)為 1.58 g/cm3,視密度(ARD)為1.48 g/cm3。該煤層堅固性系數(shù)小于0.5,煤層透氣性系數(shù)為0.200~0.457 m2/(MPa2·d),煤層原始水分平均值為2.42%,屬于低水分煤。
根據(jù)九里山礦16051工作面煤層的滲透特性,以及煤層的厚度,探索出一種新型煤層注水模式,即回風(fēng)巷長孔低壓滲透注水控制+工作面短孔中壓注水補(bǔ)充的綜合煤層注水模式。其中回風(fēng)巷長孔低壓滲透注水是在回風(fēng)巷利用80 m深的順層抽采鉆孔,超前工作面回采區(qū)域50 m進(jìn)行長時間滲透超前注水;工作面短孔中壓注水是在工作面內(nèi)利用15 m深的區(qū)域驗(yàn)證鉆孔或超前探孔進(jìn)行循環(huán)注水。實(shí)現(xiàn)了空間上交叉組合注水的新型注水模式。
回風(fēng)巷低壓滲透注水是利用突出煤層瓦斯區(qū)域治理時施工的順層抽采鉆孔,配合靜壓水槽進(jìn)行的超前注水措施。
注水鉆孔參數(shù):回風(fēng)巷低壓滲透注水是利用瓦斯區(qū)域治理鉆孔,鉆孔設(shè)計A、B 2排,三花眼布置覆蓋全煤厚,鉆孔孔深80 m、孔徑94 mm,孔間距1.0 m、排距0.3 m,其中A排傾角-12°,B排傾角-14°30′;采用?50 mm封孔管配合聚氨酯“兩堵一注”法封孔,封孔長度25 m,孔口設(shè)有閥門,通過三通及抽采支管與?150 mm抽采主管路連接。
根據(jù)16051工作面現(xiàn)場情況,采用長時間小流量的方式對煤層進(jìn)行滲透性注水。工作面回采前,對超前煤壁50~100 m段順層抽采鉆孔進(jìn)行改造,斷開其與抽采主管路的連接,改為與低壓注水系統(tǒng)連接??蛇x5~10個抽采單孔為一組,在其上方約 1 m 處設(shè)置儲水槽(儲水槽長度10 m,利用?150 mm抽采管改制,儲水槽的一端留進(jìn)水口,兩端與該組的抽采單孔連接,儲水槽呈水平布置,進(jìn)水口端向上)。在儲水槽的進(jìn)水軟管上安裝有水表和截止閥,時常觀察和調(diào)整進(jìn)水量,使儲水槽始終保持滿槽狀態(tài)。當(dāng)儲水槽灌滿水后,水在重力作用下進(jìn)入抽采鉆孔,沿鉆孔周圍的孔隙和裂隙向煤體內(nèi)部滲透。低壓注水孔的連接方式如圖1所示。
圖1 回風(fēng)巷長孔低壓滲透注水孔連接方式示意圖
工作面短孔中壓注水是充分利用突出煤層工作面的區(qū)域驗(yàn)證鉆孔和超前探孔,配合煤層注水泵進(jìn)行的循環(huán)注水措施。
16051工作面每推進(jìn)5 m需要進(jìn)行一次區(qū)域驗(yàn)證并施工超前探孔。鉆孔參數(shù):①區(qū)域驗(yàn)證鉆孔孔深15 m,孔徑42 mm,間距5.0 m;②超前探孔孔深 15 m,孔徑89 mm,間距1.5 m。采用FSKK-38/4型或FSKK-63/4型水力膨脹封孔器進(jìn)行封孔,封孔深度不小于3 m,封孔器與注水主管路連接,由設(shè)置在運(yùn)輸巷的煤層注水泵提供動力,泵站壓力不低于 10 MPa。中壓注水孔的連接方式如圖2所示。
注水時間及注水量要求:在實(shí)施煤層注水期間,單孔注水初期15 min內(nèi)應(yīng)使用小流量,15 min后可逐步加大注水流量。但單孔注水總時間不得少于 40 min,總注水量不得小于0.5 t,以保證鉆孔周圍1.5 m范圍內(nèi)煤體濕潤又無水從鉆孔口溢出為原則。當(dāng)孔口封堵物有擠出現(xiàn)象或大量漏水時,可暫停注水,間歇一定時間(30 min)后繼續(xù)注水。
圖2 工作面短孔中壓注水系統(tǒng)示意圖
為了考察不同注水工藝的降塵和防突效果,于2018年1月11日在16051工作面開始回采后,設(shè)計了3個區(qū)域分時段進(jìn)行試驗(yàn),分別是1月 11日至 1月 20日為初采階段,考察原始數(shù)據(jù);1月 21日至 2月 20日為短孔中壓注水試驗(yàn)階段;2月 21日至 3月 20日為長孔低壓滲水階段;3月21日之后為中、低壓綜合注水階段。每個階段都考察煤層含水率、采煤期間的煤塵濃度,以及瓦斯涌出情況。
煤層含水率是考察不同注水工藝效果最直接的參數(shù)。為測試煤層的含水率真實(shí)變化規(guī)律,在含水率測定取樣時,在工作面內(nèi)均勻布置10個取樣孔(取樣孔不能與注水孔貫通),分別位于7#、14#、21#、28#、35#、42#、49#、56#、63#、70#支架位置,每個取樣孔在5 m和10 m位置各取2個煤樣,取其平均值作為測試值。根據(jù)GB/T 211—2007《煤中全水分的測定方法》對煤層含水率進(jìn)行測定,結(jié)果如圖3所示。
(b)取樣孔10 m位置
由圖3可以看出,煤層原始含水率較低,平均含水率僅為2.42%;短孔中壓注水后煤層含水率明顯提高,平均煤層含水率達(dá)到了5.32%,煤層含水率提高了2.19倍,但存在煤層含水率波動大、不均勻的問題;長孔低壓滲水試驗(yàn)后煤層含水率進(jìn)一步提高,煤層平均含水率達(dá)到了6.16%,較煤層原始含水率提高了2.54倍,且波動性較短孔注水減??;綜合注水試驗(yàn)后煤層含水率最大,煤層含水率平均值達(dá)到了7.12%,較煤層原始含水率提高了2.94倍。
回風(fēng)巷長孔低壓滲透注水可實(shí)現(xiàn)多孔連續(xù)注水,注水時間較長,可使煤體充分濕潤,煤層含水趨于飽和狀態(tài),但由于受到裂隙和孔隙的影響存在一定的空白區(qū)。而工作面短孔中壓注水雖然也可以提高煤層含水率,但煤層含水率不均勻。這是因?yàn)槊簩幼⑺^程中,水進(jìn)入煤體后,首先沿較大的裂隙以較快的流速,逐漸包圍被裂隙所分割的煤體;然后再以較低的流速滲透進(jìn)入各種細(xì)微孔隙之中[13]。水通過煤層注水孔周邊的孔隙和裂隙向煤體內(nèi)部緩慢滲透,受煤層孔隙的阻滯作用,水在煤層中的運(yùn)動只能保持層流運(yùn)動狀態(tài)[14]。
為考察不同注水工藝后工作面粉塵質(zhì)量濃度變化情況,試驗(yàn)階段分別在轉(zhuǎn)載機(jī)頭、采煤機(jī)后方10~15 m位置和上安全口3個地點(diǎn)進(jìn)行總粉塵質(zhì)量濃度測試(測塵時間段暫時關(guān)閉其他所有除塵設(shè)施,測塵數(shù)據(jù)為正常回采時的3次瞬時平均值),結(jié)果如圖4所示。
圖4 注水前后粉塵質(zhì)量濃度對比圖
由圖4可以看出:采用煤層注水技術(shù)能有效濕潤煤體的原生煤塵,使水分子團(tuán)包裹煤體的每個細(xì)小部分,當(dāng)煤體開采破碎時避免細(xì)粒煤塵飛揚(yáng)。實(shí)測數(shù)據(jù)表明,工作面采取回風(fēng)巷長孔低壓滲透注水控制+工作面短孔中壓注水補(bǔ)充的綜合注水工藝后,采煤機(jī)下風(fēng)側(cè)降塵效率為82.5%,而回風(fēng)巷降塵效率可達(dá)到81.4%。
為考察16051工作面中、低壓注水對工作面瓦斯涌出量的影響,統(tǒng)計了16051工作面T2甲烷傳感器1月15日至5月1日所測甲烷濃度(體積分?jǐn)?shù))的日最大值和日平均值,共提取57組114個甲烷數(shù)據(jù)點(diǎn),對比分析工作面瓦斯涌出量情況,如圖5所示。
圖5 甲烷濃度變化圖
由圖5可知:無論是短孔中壓注水還是長孔低壓滲透注水,煤層中的水分含量均增加,減緩了工作面落煤釋放瓦斯的速度,從而降低甲烷濃度即減少了工作面瓦斯涌出量。但由于短孔中壓注水存在注水時間短、注水不均勻的問題,當(dāng)采煤機(jī)回采至注水效果不好的區(qū)域時,就會出現(xiàn)當(dāng)日的瓦斯涌出量最大值,所以工作面平均瓦斯涌出量雖明顯降低,但日最大值下降不明顯,且波動較大。而長孔低壓滲水由于注水時間長,滲透較為均勻,所以日最大值有明顯下降,但日平均瓦斯涌出量降幅不明顯。綜合注水試驗(yàn)后,工作面短孔中壓注水和回風(fēng)巷長孔滲水相互補(bǔ)充,能有效控制工作面瓦斯均勻釋放,且效果最為穩(wěn)定。
秦躍平教授提出煤層注水過程中,水進(jìn)入煤體的形式有2種:壓力滲流和自然滲流。壓力滲流以水壓差為動力,利用煤層注水泵提供的壓力使水通過煤體中較大的孔裂隙由高壓區(qū)向低壓區(qū)滲流;自然滲流是水在煤體中的毛細(xì)管力主導(dǎo)作用下產(chǎn)生的滲流運(yùn)動,是影響煤體內(nèi)在水分的主要運(yùn)動形式[15]。
中、低綜合注水將壓力滲流和自然滲流有機(jī)地結(jié)合在一起。在工作面內(nèi)使用的中壓注水,其原理為壓力滲流,可以快速將水壓入到煤體中較大的孔裂隙中;在回風(fēng)巷采用的低壓滲透注水,其原理為自然滲流,可以長時間進(jìn)行自然滲流使水分充分潤濕煤體,進(jìn)入煤體中小裂隙中,與中壓注水相互補(bǔ)充[16]。
煤層注水后,一部分水進(jìn)入煤體的孔隙和裂隙中,使煤體被水包裹,當(dāng)煤體被開采破碎時,因孔裂隙中存在水,水分子將較小的煤粉結(jié)合在一起,從而大大降低了煤塵的飛揚(yáng),達(dá)到降塵的效果;同時由于水進(jìn)入煤體的微孔中,堵塞瓦斯運(yùn)移的通道,從而增大了瓦斯在煤體內(nèi)的滲流阻力,降低了煤體滲透率和瓦斯解吸速度,有效降低了工作面絕對瓦斯涌出量[17]。煤層注水還使煤體彈性能發(fā)生改變,消耗煤體能量,降低煤體內(nèi)能,增加煤體強(qiáng)度,改善煤體結(jié)構(gòu),有利于防治煤與瓦斯突出。
1)根據(jù)九里山礦16051工作面的現(xiàn)場情況,通過改造已有的瓦斯治理鉆孔,探索出回風(fēng)巷長孔低壓滲透注水工藝,并與工作面短孔中壓注水工藝相結(jié)合,建立了回風(fēng)巷長孔低壓滲透注水控制+工作面短孔中壓注水補(bǔ)充的綜合注水模式。
2)考察了短孔中壓、長孔低壓不同注水工藝和綜合注水模式下煤層含水率的變化情況,兩種工藝均使煤層含水率有了明顯提高,但對比分析后,綜合注水模式下煤層含水率最均勻,含水率增幅最大,煤層含水率提高了2.94倍。
3)考察了注水后工作面粉塵質(zhì)量濃度和瓦斯?jié)舛茸兓闆r,綜合注水后工作面粉塵質(zhì)量濃度降低了80%以上;工作面瓦斯解吸速率降低,甲烷濃度降低,瓦斯涌出量明顯減小,有效降低了工作面粉塵質(zhì)量濃度和瓦斯涌出量。