張曉峰,蘇曉軍,孫玉軍,李貴信
(青海黃河水電開(kāi)發(fā)有限公司,青海西寧810001)
龍羊峽水電站位于黃河干流上,是黃河上游龍~青段梯級(jí)開(kāi)發(fā)規(guī)劃中的龍頭電站,電站壩頂高程為2 610 m。電站總裝機(jī)容量為1 280(4×320)MW,電站以發(fā)電為主,在西北電網(wǎng)中擔(dān)任調(diào)峰、調(diào)頻和事故備用,是西北地區(qū)大型骨干電站之一。該電站于1976年開(kāi)工,1987年~1989年機(jī)組相繼投產(chǎn)發(fā)電,1990年主壩完成2 610 m高程封拱。2000年通過(guò)安全驗(yàn)收。從1986年蓄水,電站至今已安全運(yùn)行20余年。龍羊峽水電站地處我國(guó)西部高寒地區(qū),受當(dāng)時(shí)施工技術(shù)水平和條件所限,加之冬季施工等,部分部位混凝土出現(xiàn)開(kāi)裂,加之凍融侵蝕,導(dǎo)致近些年大壩和廊道部位出現(xiàn)局部滲漏。滲漏會(huì)引發(fā)溶蝕、鋼筋銹蝕、地基凍脹等其他病害,加速壩體混凝土老化,縮短大壩的壽命,滲漏加劇甚至?xí)<皦误w的穩(wěn)定與安全[1]。
對(duì)于混凝土大壩滲漏問(wèn)題,灌漿是常見(jiàn)的防滲加固處理方式之一。針對(duì)滲漏特征(流量、滲透壓力等),選擇不同的灌漿材料、工藝是防滲灌漿施工核心問(wèn)題。本文針對(duì)龍羊峽水電站大壩廊道滲漏處理問(wèn)題,以2 585 m高程和2 600 m高程廊道內(nèi)上游側(cè)滲水壩段處理為對(duì)象,探討了注漿材料355A3的特點(diǎn)及其防滲處理施工工藝,并與初期選擇的灌漿材料聚氨酯進(jìn)行了對(duì)比。
2019年,在對(duì)龍羊峽水電站大壩安全檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn),龍羊峽水電站大壩下游壩面存在一定程度滲水,其中4號(hào)壩段2 595 m高程附近出現(xiàn)滲水現(xiàn)象(見(jiàn)圖1a),6號(hào)壩段2 592 m高程、7號(hào)和8號(hào)壩段2 592 m高程到2 594 m高程等附近出現(xiàn)潮濕現(xiàn)象(見(jiàn)圖1b、圖1c)。
圖1 下游壩面滲水情況
龍羊峽水電站大壩滲漏主要出現(xiàn)在2 585 m高程和2 600 m高程廊道附近。對(duì)9號(hào)、15號(hào)壩段2 585 m高程廊道處進(jìn)行鉆孔灌漿,當(dāng)鉆孔達(dá)到9.1 m深時(shí),孔口出現(xiàn)涌水,水柱噴高60 cm,孔口封閉測(cè)量水壓1 kg,表面與壩前水位同高。孔底與閘門(mén)槽水平距離是2.5 m。用傳統(tǒng)聚氨酯化學(xué)灌漿堵漏處理,每個(gè)孔堵漏4 d左右,滲漏量仍未減少,沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果。
2012年黃河上游來(lái)水是個(gè)特豐年,全年來(lái)水較多年平均值偏多33.3%,之后黃河上游持續(xù)5年來(lái)水為偏枯年份。2018年,來(lái)水再次出現(xiàn)一個(gè)特豐年,較多年均值偏多44%,洪峰接近10年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn)3 660 m3/s。
水庫(kù)蓄水后,上游水位升高與廊道有一定的水頭差。在水力作用下,水沿著滲漏通道流向廊道四周[2],裂縫是水工結(jié)構(gòu)最常見(jiàn)的質(zhì)量缺陷[3],混凝土結(jié)構(gòu)大面積架空或呈蜂窩狀,使得壩體上、下游有庫(kù)水聯(lián)通的可能性。
一般化學(xué)灌漿材料選擇要求漿材具有流動(dòng)性好、可灌性高、黏度小、有微膨脹性,能夠充填飽滿(mǎn)且快速凝固,達(dá)到補(bǔ)強(qiáng)的目的,不會(huì)被水沖蝕流失[4-5]的特點(diǎn),與混凝土裂縫有足夠的粘結(jié)強(qiáng)度、不易脫開(kāi)、抗拉、抗壓強(qiáng)度高,無(wú)危害性、不易燃易爆,對(duì)環(huán)境無(wú)污染[6]。
最初在26號(hào)和19號(hào)壩段2 600 m高程廊道處、15號(hào)和9號(hào)壩段2 585 m高程廊道處、31號(hào)壩段2 497 m高程騎縫廊道處等部位采用傳統(tǒng)化學(xué)聚氨酯灌漿堵漏。
3.2.1造孔
(1)化學(xué)灌漿鉆孔。對(duì)于只穿過(guò)一條縫隙的鉆孔,不分段;對(duì)穿過(guò)多條縫隙的鉆孔,在縫隙處分段,分段穿過(guò)縫面,按照從上至下的順序依次處理各條縫隙。
(2)灌漿孔鉆孔采用XY-2型地質(zhì)鉆機(jī)。為保證鉆孔質(zhì)量,在開(kāi)孔前,羅盤(pán)校正角度,使用鉛直的鉆桿,并使用配套的鉆桿接頭,鉆機(jī)均采用地錨固定。
(3)所有鉆孔孔位、孔深、孔斜和分段長(zhǎng)度等應(yīng)按施工圖紙和技術(shù)要求規(guī)定執(zhí)行。鉆孔方位、傾角,應(yīng)按設(shè)計(jì)圖進(jìn)行施工,所有鉆孔應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)和分次序施工。鉆孔開(kāi)孔位置與設(shè)計(jì)孔位偏差一般不大于5 cm。
3.2.2洗孔
(1)沖洗采用導(dǎo)管通入水流進(jìn)行孔壁沖洗或串孔沖洗,孔壁沖洗從孔底向孔外沖洗的方法進(jìn)行鉆孔沖洗,串孔沖洗由一孔進(jìn)水相鄰其他各孔出水的方法進(jìn)行層面沖洗。
(2)沖洗壓力采用80%的灌漿壓力,最大壓力不超過(guò)0.4 MPa,沖至回水澄清后10 min結(jié)束,且滿(mǎn)足總時(shí)間要求,即單孔不少于10 min,串通孔不少于30 min。
3.2.3壓水試驗(yàn)
(1)對(duì)于澆筑層面(或裂縫)出現(xiàn)滲水情況的灌漿孔要求進(jìn)行相鄰孔串通性壓水檢查,以保證鉆孔穿過(guò)縫面,壓水過(guò)程中注意觀察壩后縫面滲漏情況。
(2)縫面串通性壓水檢查,壓水壓力為0.25~0.35 MPa,相鄰孔出水即表明與縫面串通;串通性較差的灌漿孔壓水檢查,壓水壓力為0.3~0.5 MPa,壓水時(shí)間為20 min,每5 min測(cè)讀一次壓水流量,取最后的流量值作為計(jì)算流量,其成果以透水率表示。
3.2.4灌漿
(1)化學(xué)灌漿按二次序施工,先施工Ⅰ序孔,后施工Ⅱ序孔。
(2)對(duì)灌注廊道內(nèi)下打的灌漿孔深度為3.5~12.9 m,采用孔口封閉,自上而下分段鉆孔做壓水試驗(yàn)。若該段不滲水,則不必灌漿直接進(jìn)入下一段鉆孔;若滲水量較小Q<5 L/min,則直接進(jìn)行聚氨酯灌漿;若滲水量仍較大,則應(yīng)按要求先灌注水泥凈漿。
(3)每孔(段)灌漿結(jié)束后均待凝72 h,方可拆除閥門(mén)或進(jìn)行下一段的鉆灌。
(4)灌漿壓力按0.3 MPa。
(5)灌漿控制標(biāo)準(zhǔn)。漿液初凝時(shí)間采用8~10 h。在設(shè)計(jì)壓力條件下,注入量q≤0.005 L/min持續(xù)30 min或者累計(jì)注入量達(dá)到80 L/m時(shí),灌漿即可結(jié)束。當(dāng)注入量q≤0.05 L/min時(shí),應(yīng)盡快提高到設(shè)計(jì)最大壓力灌注,直至結(jié)束。
3.2.5封孔
灌漿結(jié)束待凝時(shí)間達(dá)到要求后,將孔口預(yù)埋管和留置漿液鏟除,人工二次采用干硬性砂漿封孔搗實(shí),砂漿比例為水泥∶砂∶水=1∶1∶0.5。
3.2.6灌漿后質(zhì)量檢查
水泥灌漿結(jié)束3 d后,對(duì)原漏水量較大的孔(段)進(jìn)行掃孔或在其附近布置檢查孔,數(shù)量按灌漿孔數(shù)的5%布置,壓水試驗(yàn)ω≤1 Lu時(shí),即認(rèn)為該段灌漿合格。壩后水平縫、廊道周壁或混凝土無(wú)砂排水管無(wú)集中滲漏水現(xiàn)象,混凝土表面滲水或潮濕屬正常情況。
3.2.7廢棄物處理
灌漿施工所產(chǎn)生的廢水、廢漿經(jīng)過(guò)沉淀后,排至集水井內(nèi)。廢漿沉淀物和施工所產(chǎn)生的廢渣及時(shí)派專(zhuān)職人員清理裝袋,及時(shí)運(yùn)走。
采用傳統(tǒng)化學(xué)聚氨酯灌漿堵漏,滲漏點(diǎn)的滲漏量仍未減少,沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果。
高分子化學(xué)堵水材料355A3是一種低黏度,雙組分合成高分子材料,采用高壓灌注進(jìn)行堵水時(shí),樹(shù)脂和催化劑混合在一起反應(yīng)生成多元網(wǎng)狀彈性體。聚合物材料遇水反應(yīng)即發(fā)生膨脹,膨脹系數(shù)為7~20。即使被充填的裂縫水流處于運(yùn)動(dòng)狀態(tài),材料也會(huì)牢牢固結(jié)所填充部分,且不影響其性能。材料凝固后具有持久耐酸、堿腐蝕和抵抗微生物破壞的性能,以達(dá)到長(zhǎng)時(shí)間堵水目的。材料反應(yīng)迅速,具有較大的強(qiáng)度和硬度,有水或無(wú)水情況下均可反應(yīng)并凝固,環(huán)境中有水時(shí),其可與水反應(yīng)并形成堅(jiān)硬泡沫,無(wú)水情況下,產(chǎn)品反應(yīng)形成堅(jiān)硬的晶體狀材料。其操作工藝簡(jiǎn)單,反應(yīng)開(kāi)始時(shí)間(60±15)s,反應(yīng)時(shí)間(80±15)s即可達(dá)到堵水效果,而且該材料的粘結(jié)強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度較高,不會(huì)出現(xiàn)收縮現(xiàn)象。
高分子化學(xué)堵水材料355A3由樹(shù)脂和催化劑組成,其混合體積比為1∶1,樹(shù)脂和催化劑的性能參數(shù)如表1所示。355A3材料的基本性能參數(shù)為最高反應(yīng)溫度≤140 ℃,膨脹倍數(shù)>1,抗壓強(qiáng)度≥50 MPa,抗拉強(qiáng)度≥20 MPa,抗剪強(qiáng)度≥20 MPa,干粘結(jié)強(qiáng)度≥4.5 MPa,濕粘結(jié)強(qiáng)度≥2.5 MPa,滲透系數(shù)≤1×10-6cm/s。355A3材料具有較好的抗老化性和抗凍融性且對(duì)水質(zhì)無(wú)影響。
表1 355A3材料的性能參數(shù)
4.2.1注漿布孔方案
對(duì)15號(hào)和9號(hào)壩段2 585 m高程廊道處進(jìn)行355A3注漿,注漿孔使用已經(jīng)打好并出現(xiàn)涌水的鉆孔進(jìn)行注漿。注漿孔孔徑為56 mm,15號(hào)壩段孔深121.9 m,9號(hào)壩段孔深87.6 m。用鉆具打孔,根據(jù)注漿孔參數(shù)保證注漿孔的深度及角度。注漿管路里面接1 m注射花管和2 m注射管,后面接1個(gè)封孔器,然后接簡(jiǎn)易混合槍?zhuān)詈蠼?根長(zhǎng)6 m的雙液注漿管,如圖2所示。
圖2 注漿管連接示意
4.2.2施工工藝
根據(jù)施工方案下雙液注漿管路,當(dāng)注漿管路下好后,啟動(dòng)注漿泵,當(dāng)封孔器打開(kāi)后,注漿孔內(nèi)的水立即被封住,孔口沒(méi)有涌水。封孔器打開(kāi)后,正式往里注漿,當(dāng)注漿量達(dá)到預(yù)計(jì)注漿量時(shí),繼續(xù)注漿3~5 min停止該孔注漿。
注漿設(shè)備采用ZQBS-8.4/12.5型氣動(dòng)注漿泵。氣動(dòng)注漿泵由氣動(dòng)馬達(dá)帶動(dòng)下方3個(gè)活塞,工作時(shí)吸料管分別插到2種液體料桶中,活塞泵通過(guò)吸排料管抽運(yùn)雙組份材料的2種液體介質(zhì)。2種液體分別通過(guò)高壓軟管壓送到雙液注射混合槍里混合,混合物通過(guò)注射管送到目的位置。雙液化學(xué)注漿泵注漿時(shí)將行程與回程的注漿量設(shè)計(jì)為相等,以便注漿時(shí)流量均勻,注漿缸在往復(fù)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中負(fù)荷相等,運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),沖擊振動(dòng)小。
采用環(huán)向自沖式封孔器進(jìn)行鉆孔內(nèi)注漿封孔。封孔器由阻尼片阻止?jié){液通過(guò)封孔器,因此漿液被壓入封孔器橡皮圈直到封孔器被固定在鉆孔壁上,產(chǎn)生環(huán)徑向束縛力,造成壓力迅速上升,阻尼片破裂,漿液進(jìn)入鉆孔內(nèi),橡皮片(其功能類(lèi)似于單向閥),阻止封孔器松脫。
355A3材料由樹(shù)脂和催化劑組成。兩組分均為成品,打開(kāi)包裝后即可使用。使用專(zhuān)用的雙液注漿泵按1∶1的體積比注入。使用前在 15 ℃以上的條件下儲(chǔ)存組分,在注漿時(shí)首先要連接混合管,以使2種組分在注漿過(guò)程中達(dá)到最佳混合效果。設(shè)備清洗在暫停使用時(shí),通過(guò)泵將樹(shù)脂注入混合管及注漿管進(jìn)行清洗。
4.2.3灌漿效果評(píng)價(jià)
傳統(tǒng)注漿工藝一般是灌注水泥漿液,但是灌注水泥漿液的工藝較復(fù)雜,水泥漿液的凝固時(shí)間較長(zhǎng),水泥漿液易隨水流出現(xiàn)大量流失的現(xiàn)象,造成材料浪費(fèi),在涌水量較大的情況下堵水效果差,當(dāng)水泥漿液凝固后,會(huì)出現(xiàn)收縮現(xiàn)象,可能會(huì)再次出現(xiàn)出水的情況。
高分子化學(xué)材料355A3注漿在水壩堵水領(lǐng)域?yàn)橐恍滦妥{技術(shù),從注漿后現(xiàn)場(chǎng)滲漏量測(cè)定可知,實(shí)際防滲效果好。使用該項(xiàng)技術(shù)注漿簡(jiǎn)化了注漿工藝、每個(gè)孔注漿時(shí)間由原來(lái)24~48 h縮短到8 min,只需2人8 min完成,大大提高了堵水效果、減小了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
本文結(jié)合龍羊峽水電站大壩廊道滲漏封堵問(wèn)題,對(duì)滲漏原因進(jìn)行了分析,嘗試了傳統(tǒng)聚氨酯化學(xué)灌漿和高分子化學(xué)堵水材料355A3注漿,從現(xiàn)場(chǎng)施工效果來(lái)看,新型高分子化學(xué)堵水材料355A3注漿效果好且注漿工藝簡(jiǎn)單,值得進(jìn)一步推廣應(yīng)用。