張 華
(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東 萊蕪271104)
山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠擁有6座1 080 m3高爐、3臺105 m2燒結(jié)機、1臺265 m2燒結(jié)機、1座8 m2豎爐、1座60萬t鏈篦機-回轉(zhuǎn)窯,具備年產(chǎn)生鐵540萬t、燒結(jié)礦600萬t、球團礦100萬t的生產(chǎn)能力。高爐系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵污染源分散、污染范圍廣,高爐出鐵廠鐵水流經(jīng)區(qū)域分為主溝、主流鐵溝、流鐵溝3部分,粉塵產(chǎn)生區(qū)域為主溝后端撇渣器出口部位、整個主流鐵溝、整個流鐵溝。高爐出鐵場鐵水溝無封閉措施,爐溫比較低時出現(xiàn)粉塵大量外溢現(xiàn)象。
高爐系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵特點:1)污染源分散、污染范圍廣。高爐出鐵場粉塵來自鐵口、渣口、鐵溝、渣溝、撇渣器等部位。這些塵源全部為敞開式,且都處于操作人員呼吸帶以下。當高爐出鐵時,場內(nèi)幾乎一半空間不同程度地籠罩在粉塵及其有害氣體中,并伴有高溫和輻射,空氣污染嚴重。據(jù)統(tǒng)計,每冶煉1 t鐵水,出鐵場可產(chǎn)生粉塵2.5 kg,CO為2 kg。出鐵場出鐵時,操作區(qū)含塵量9~81 mg/m3,CO為60~213 mg/m3,SO2為98~185 mg/m3,輻射強度高,崗位環(huán)境溫度達到40~60℃。因此,出鐵場粉塵若不治理,會嚴重污染環(huán)境,造成勞動衛(wèi)生條件惡劣,威脅人體健康,且設(shè)備維護困難。2)顆粒細,危害重。粉塵粒度<10 μm的占50%~60%,特別是二次粉塵,<1 μm的占65%左右,這些塵粒在空氣中處于擴散狀態(tài),停留時間長,有些金屬微粒能溶解于人的呼吸分泌液中,操作人員深受其害。
改造后的除塵器是長袋低壓脈沖除塵器,處理風(fēng)量524 900 m3/h,過濾面積11 700 m2,過濾風(fēng)速0.748 m/min,濾袋規(guī)格Φ160 mm×8 000 mm,濾袋條數(shù)2 912條,出口排放濃度≤10 mg/Nm3,脈沖閥數(shù)量208個,除塵器阻力≤1 500 Pa。
在鐵口操作過程中如果操作不合理,會出現(xiàn)潮濕的炮泥遇到過熱的鐵水導(dǎo)致潮鐵口出鐵現(xiàn)象,這將產(chǎn)生比較嚴重的粉塵異常排放。在鐵口上方設(shè)計霧化除塵設(shè)施,通過噴霧除塵,在鐵口上方形成一層汽幕,將溢出的粉塵壓蓋住,控制煙粉塵外溢現(xiàn)象。
在鐵水溝、罐位等處安裝霧化除塵設(shè)施,將鐵水溝、罐位處溢出的粉塵壓蓋住,杜絕因爐溫過低造成的煙粉塵外溢。
3.3.1 礦槽除塵器本體改造
除塵器的位置設(shè)立在高爐附近的平地上,有入風(fēng)管道分別與各高爐的吸塵罩連接,管道上各安裝1個碟閥,如圖1所示。
圖1 管網(wǎng)優(yōu)化工藝
3.3.2 礦槽除塵器風(fēng)量調(diào)節(jié)閥改造
大型除塵器采用兩列及以上的布置方式,為了風(fēng)量在各室的均勻分布,管道布置方面會采取一些措施,由于計算量與實際量的差別、施工圖與變更等的影響,正常生產(chǎn)時各室間往往會出現(xiàn)風(fēng)量、灰塵產(chǎn)生量的差別,有時達到10倍以上,造成各室布袋負荷差別較大,但反吹參數(shù)卻是一樣,實際上出現(xiàn)了壓縮氣體的浪費,各灰倉灰量分布如圖2所示。另外含塵氣流在一部分布袋箱暢通、一部分受阻,也導(dǎo)致電耗增加,因此需要調(diào)整風(fēng)量實現(xiàn)均衡。主要采取導(dǎo)流措施,其次對各室風(fēng)門進行調(diào)節(jié),注意少量多次、循序漸進,每次調(diào)節(jié)都要觀察壓差、灰量、電流變化。除塵器進風(fēng)主管道短的西側(cè)系列四室只有東系列產(chǎn)灰量的1/3,進行內(nèi)部檢查也未發(fā)現(xiàn)灰塵在主管道、箱體進風(fēng)通道內(nèi)的沉積,經(jīng)分析及“U”形管壓差檢測,確定主要原因是三通、變徑的局部阻力損失過大。在三通處安裝3塊導(dǎo)流板,降低了該系統(tǒng)的阻力損失,實現(xiàn)了風(fēng)量均勻,電流也稍有降低。
圖2 灰倉灰量分布
3.3.3 礦槽除塵器加濕系統(tǒng)改造
主要從噴嘴形狀、噴頭數(shù)量、布置方式、水壓、水質(zhì)等方面入手,在不同除塵器的加濕機上采用不同的改造辦法,進行對比完善。噴頭采用多排布置、一排調(diào)節(jié),有形成膜狀、霧狀、滴狀水流的不同噴嘴,噴嘴要方便拆安、隨時清堵,小孔徑噴嘴前要安裝過濾器。除塵器一般沒有高位灰倉,直接裝車或落地,在整個卸灰過程中要注意調(diào)節(jié)好插板閥開度、控制好卸灰閥啟停,維持灰量基本穩(wěn)定。根據(jù)效果,總結(jié)出對稱卸灰法、交叉卸灰法、前后定量銜接法等卸灰控制辦法。卸灰加濕以形成松散狀顆粒為標準,不能因水量不足或濕潤不足而揚塵,也不能水量過大或灰、水分離而形成泥漿流。加濕過程及效果見圖3、圖4。
圖3 加濕粉塵過程
利用5#、6#爐礦槽除塵現(xiàn)場特有的高位灰倉進行改造,在高位灰倉中下部(避開灰倉上部的振打器、料位計等)開Φ480 mm的孔,孔周邊焊接δ=10 mm護板,采用δ=6 mm鋼板制作吸灰變徑管(Φ480 mm變?yōu)棣?25 mm);通過理論計算,吸灰管與高位灰倉夾角為75°時最利于除塵灰的抽吸捕集,因此現(xiàn)場按照75°的夾角連接。同時增加安裝插板閥、電動卸灰閥組,利于系統(tǒng)卸灰量調(diào)節(jié)控制。制作Φ 325 mm變Φ159 mm的變徑管,實現(xiàn)與罐車吸料軟管的連接。制作雜物檢查清理箱,長、寬、高各800 mm,箱子一側(cè)開孔,方便雜物的檢查清理,此檢查清理箱可防止后續(xù)罐車吸料管卡堵。連接L=5 000 mm的吸料軟管,吸料軟管采用耐磨橡膠管,配套快速接頭。用14#槽鋼制作安裝支撐架,對吸料硬、軟管進行支撐固定,如圖5所示。
圖4 粉塵加濕后效果
圖5 礦槽除塵卸灰流程
5#高爐7#、8#焦炭篩主要運送干熄焦,粉塵量大,除塵系統(tǒng)除塵效果不明顯,通過在焦炭篩上增加防塵布,抑塵部分粉塵,效果明顯。6#高爐偏倉懸臂篩后部無擋板,灰塵溢出現(xiàn)象明顯,通過用鋼板封堵的方式有效地抑制了粉塵的外溢現(xiàn)象。
高爐出鐵場、礦槽除塵系統(tǒng)優(yōu)化改造后,高爐系統(tǒng)2017年比2016年多收集粉塵1 045 t。大氣降塵量2017年比2016年減少17%。高爐出鐵場與礦槽上料系統(tǒng)的環(huán)境大為改善。崗位粉塵明顯降低,除塵器出口粉塵排放濃度低于20 mg/m3,已經(jīng)達到山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準(DB 37/2376—2013)第3時段標準。