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      高壓氣瓶用鋼純凈度生產(chǎn)控制

      2020-03-07 02:17:34賈燕璐齊玉佩
      天津冶金 2020年1期
      關(guān)鍵詞:純凈度穩(wěn)流鋼包

      賈燕璐,齊玉佩

      (1.天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院,天津300400;2.天津鋼管集團股份有限公司,天津300301)

      0 引言

      氣瓶用鋼屬于高壓容器用鋼,如使用過程中發(fā)生失效,后果不堪設(shè)想。 因此,氣瓶用鋼對鋼材質(zhì)量要求非常高,特別是純凈度。 企業(yè)一直以來都把氣瓶用鋼列為重點品種,嚴格控制生產(chǎn)質(zhì)量,通過不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝和提高操作水平,基本杜絕了大批量夾雜物出現(xiàn)的情況。

      1 現(xiàn)狀分析

      在對氣瓶鋼管體探傷檢查時,發(fā)現(xiàn)管體存在多處“薄點”缺陷,經(jīng)過取樣分析發(fā)現(xiàn),距管體外壁2~4 mm 處存在B 類夾雜物。

      夾雜物能譜分析顯示(見圖1),夾雜物為以氧化鎂為核心的鋁酸鈣夾雜, 并含有部分氧化鎂、氧化鐵的復(fù)合夾雜物。 通過工藝分析,認為缺陷形成的原因有三個,一是電弧爐的吹氧控制不良造成鋼水氧化程度加劇,二是原材料(生鐵)質(zhì)量波動較大,鋼中初始S 偏高,最高達到102 ppm,精煉工序脫S 困難。 以上兩點造成精煉大部分時間在加熱、脫S,實際去除夾雜時間非常有限;三是中間包耐火材料高溫強度偏低。

      圖1 缺陷處夾雜物能譜分析

      2 生產(chǎn)工藝流程及設(shè)備概況

      2.1 生產(chǎn)工藝流程

      企業(yè)采用100 t EAF-EBT 超高功率電弧爐冶煉→100 t LF 鋼包爐精煉→VD 真空處理→弧型方圓坯連鑄機全保護澆注的工藝生產(chǎn)高壓氣瓶用鋼。

      2.2 生產(chǎn)設(shè)備概況

      生產(chǎn)設(shè)備的有關(guān)參數(shù)見表1。

      表1 主要設(shè)備及工藝參數(shù)

      3 生產(chǎn)工藝控制措施

      通過對冶煉鋼水純凈度的現(xiàn)狀分析,結(jié)合生產(chǎn)過程的各個控制環(huán)節(jié),制定出了一系列提高鋼種純凈度的控制措施,并予以實施。

      3.1 配料控制

      優(yōu)先采用優(yōu)質(zhì)廢鋼+鐵水的配料方案, 確保精料入爐,使精煉初始硫含量穩(wěn)定在較低水平,減少精煉的脫硫時間, 為延長弱攪拌時間創(chuàng)造條件,促進夾雜物的上浮。

      3.2 電爐控制

      (1)提高電爐操作水平,準確控制終點成份和溫度,杜絕出鋼下渣,控制吹氧總量防止鋼水過氧化,合成碳球的加入量視冶煉情況確定;

      (2)提高出鋼配硅、碳量,降低鋼水氧化性;

      (3)提高電爐出鋼溫度,控制在1 650 ℃以上,保證紅包周轉(zhuǎn),減小精煉升溫負擔(dān),使精煉能夠早成渣,減少精煉的加熱時間,為延長弱攪拌時間創(chuàng)造條件;

      (4)加強電爐出鋼成分控制,增加脫氧劑由500 kg 增至550 kg,提高301(LF 爐進站樣)樣成分達標率,使精煉成分控制達到微調(diào)的要求,減輕精煉負擔(dān)。

      3.3 精煉控制

      提高鋼水純凈度的關(guān)鍵工序在精煉,因此我們著重分析了精煉過程,制定如下改進措施:

      (1)控制好精煉過程中的氫氣攪拌強度,精煉期間實時調(diào)整氫氣的流量,同時使用發(fā)泡劑減少鋼水的二次氧化;

      (2)合成脫氧劑采取勤加、少加的方式,加強LF 精煉期間擴散脫氧,降低鋼中氧含量,提高鋼水純凈度;

      (3)精煉進VD 前必須保證成分合格,嚴禁VD后補加合金等操作。 加強VD 處理的控制,VD 高真空保持時間由8 min 延長到10~15 min。

      (4)從生產(chǎn)組織上,要求氣瓶鋼澆注必須重新開澆,同時減少澆鑄流數(shù),將VD 后弱攪拌時間從原來的8 min 延長至15 min 以上,以保證夾雜物有充分的上浮時間。 開澆爐次上臺后鎮(zhèn)靜20 min,保證后續(xù)爐次有充足的鎮(zhèn)靜時間。

      3.4 鈣處理工藝

      目前,煉鋼工位鈣處理過程普遍是在精煉處理結(jié)束向鋼水中喂入一定量硅鈣絲,然后弱攪拌一定時間,目的是對鋼液中夾雜物變性處理,使其上浮去除。 如果處理不當(dāng),易造成以下后果[1]:一是鈣含量太低時,可能形成CA6 和CA2,這些固態(tài)夾雜物比氧化鋁更為堅韌;二是鈣處理強度太大時,由于鈣的蒸氣壓很大,將會造成鋼液表面翻騰引起二次氧化,會增加攪拌強度,使鋼液與渣以及耐火材料發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致渣中或耐火材料中的Ca 和Mg 傳遞到鋼液中,形成鎂鋁尖晶石夾雜。

      為提高鈣處理效果, 開發(fā)出新型鈣線代替原來的硅鈣絲;由于加強了精煉前期的處理,鋼水中的氧化物夾雜已經(jīng)大部分上浮, 為了防止開澆爐次鋼液面不穩(wěn),喂入鈣線(1.9 m/t 鋼),連澆爐不喂入鈣線。

      3.5 連鑄控制

      控制外來夾雜的主要工序是連鑄。 連鑄控制夾雜物的辦法有兩類:第一類是防止夾雜物的生成和帶入,第二類是去除鋼液中已存在的夾雜物[2]。 結(jié)合生產(chǎn)實際,制定如下改進措施:

      (1)確保長水口全程吹氫保護澆注,開澆爐次先裝長水口再開澆, 每次換包更換長水口石棉墊圈,提高鋼包自開率,及時加入中間包覆蓋劑,連鑄4~5 爐更換中間包長水口, 以防止?jié)沧⑦^程鋼水二次氧化;

      (2)采用下渣自動檢測技術(shù),防止鋼包渣進入中間包對鋼水造成污染,防止鋼包渣、中間包渣和結(jié)晶器保護渣的卷入;

      (3)嚴格控制中間包液位,一方面避免卷渣,另一方面延長鋼水在中間包內(nèi)的停留時間,以保證夾雜物的充分上浮去除。

      3.6 耐火材料控制

      3.6.1 開發(fā)中間包穩(wěn)流器

      為了防止每爐鋼包開澆時注流對中間包包底以及擋墻的沖刷, 優(yōu)化鋼水中夾雜物的上浮流場,在中間包沖擊區(qū)設(shè)立穩(wěn)流器,改善鋼水在沖擊區(qū)內(nèi)的流場,大大減少了鋼水對耐材的沖刷,并有利于夾雜物上浮(見下圖2)。

      圖2 中間包穩(wěn)流器開發(fā)前后對比

      3.6.2 優(yōu)化中間包擋渣墻結(jié)構(gòu)

      對中間包擋墻結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化,由四孔改為三孔,并改變了開孔的位置(見下圖3),優(yōu)化了鋼液流場,促進了夾雜物上浮。 同時開發(fā)中間包過濾器裝置,進一步提高鋼水潔凈度。

      夾雜缺陷通過電鏡分析含有較多的MgO 夾雜,可能與中間包干式料存在高溫強度低問題有關(guān),經(jīng)取樣分析確認多個廠家強度偏低,后經(jīng)廠家整改后二次取樣均已滿足標準。

      圖3 優(yōu)化前后擋渣墻結(jié)構(gòu)

      4 控制效果

      通過對氣瓶用鋼純凈度工藝研究及相關(guān)措施的實施,統(tǒng)計2285 爐氣瓶用鋼夾雜評級情況,實現(xiàn)了評級不合為零的目標。 氣瓶用鋼的鋼水質(zhì)量有了大幅度的提高(見下表2)。

      表2 氣瓶用鋼夾雜物評級情況統(tǒng)計表

      5 結(jié)語

      (1)通過高壓氣瓶用鋼純凈度研究控制,有效的控制了氣瓶用鋼夾雜物的水平,大大提高了鋼水的純凈度,實現(xiàn)了高壓氣瓶用鋼夾雜復(fù)驗不合為零的目標。

      (2) 提高出鋼成分達標率是冶煉純凈鋼的前提,為精煉工序?qū)⑷A雜時機前移提供時間支持。

      (3)延長真空處理后的吹氫弱攪拌時間,能促進夾雜物充分上浮。

      (4)鈣處理的方式及強度,對鋼中夾雜物的大小、分布有較大影響,處理不當(dāng),易增加夾雜物超標的趨勢。

      (5)合適的耐材使用促進了鋼水內(nèi)生夾雜的持續(xù)去除,同時保障純凈鋼水不被外來夾雜物污染。

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