黃超, 曹文平, 衡強強, 曹建平, 李澤兵, 江成
(1.邳州市環(huán)境監(jiān)測站, 江蘇 徐州 221300; 2.江蘇蓮洋港環(huán)保科技有限公司, 江蘇 徐州 221111)
生豬屠宰過程中會產(chǎn)生高濃度、 高色度和高懸浮物的有機廢水, 該有機廢水中常常含有大量毛發(fā)、 糞便、 碎骨、 血液、 肉渣、 油脂等, 呈紅褐色且有明顯的惡臭味, COD、 BOD5、 氨氮、 SS 等水質(zhì)指標都很高, 是污染較重的工業(yè)污染源, 對其進行有效處理是水環(huán)境保護的重點工作之一[1-3]。
安徽省宿州市某生豬屠宰廠每天產(chǎn)生廢水約100 m3, 主要來自屠宰車間、 車輛沖洗間和辦公樓。 當?shù)丨h(huán)保主管部門和業(yè)主要求處理后水質(zhì)達到GB 13457—1992《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》一級標準。
本工程采用隔油-水解酸化-兩級A/O 組合工藝處理生豬屠宰廢水, 為生豬屠宰廢水處理提供有益參考和借鑒。
生豬屠宰廢水具有水質(zhì)水量變化很大, 污染物濃度高和排放無規(guī)則等特點, 根據(jù)業(yè)主提供的資料, 生豬屠宰廢水處理站設計規(guī)模為100 m3/d, 進水水質(zhì)如表1 所示, 處理出水執(zhí)行GB 13457—1992 一級標準。
表1 設計進出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality
生豬屠宰廢水處理方法有物理法、 化學法和生物法[4-6], 從運行效果、 運行成本和二次污染控制等角度考慮, 生豬屠宰廢水因有機物濃度較高, 可生化性較好, 常采用物化法和生化法相結(jié)合的方式, 并取得了良好的效果和工程經(jīng)驗[7-8]。 本工程本著運行費用低、 管理簡單和二次污染少等理念,以兩級A/O 工藝為主體工藝, 并采用隔油和水解酸化工藝協(xié)同處理, 即可實現(xiàn)廢水的達標排放。 工藝流程如圖1 所示。
圖1 工藝流程Fig. 1 Process flow
首先, 利用格柵攔截去除廢水中的毛發(fā)、 碎肉等粗大和漂浮的雜質(zhì), 保證后續(xù)設備特別是提升泵的運行安全; 其次, 廢水進入隔油池去除動物性油脂和內(nèi)臟, 防止堵塞后續(xù)的設備和管道; 隔油池出水進入水解酸化池, 在厭氧條件下將大分子有機物水解為低分子有機物, 提高廢水的可生化性[9]; 同時水解酸化池具有調(diào)節(jié)池功能, 進行水質(zhì)水量的均衡, 為廢水后續(xù)的生化處理提供良好的環(huán)境。
水解酸化池出水泵提至厭氧池, 利用厭氧水解菌對廢水中的污染物進行水解和礦化, 降低后續(xù)生化處理單元的負荷[9]; 而后進入一級好氧池進行好氧降解, 去除廢水中的有機物和氨氮, 同時池子頂部安裝上清液回流噴淋系統(tǒng), 可以改善調(diào)試初期好氧池內(nèi)大量泡沫溢出的問題, 并有硝化液回流作用, 提高總氮的去除效果。 該好氧池進水濃度相對偏高, 屬于高負荷活性污泥法原理, 主要對廢水中的污染物進行初步降解[10]。 一級好氧池出水進入缺氧池, 進行缺氧反硝化脫氮, 將一級好氧池中殘留的難降解物質(zhì)進行厭氧分解, 并提高廢水的可生化性; 再經(jīng)過二級好氧池進行好氧作用, 將廢水中的有機物和氨氮進行降解, 該池采用延時曝氣法, 進水污染物濃度相對于一級好氧池要低的多。 二級好氧池出水經(jīng)過沉淀池的沉淀作用, 上清液外排[10]。
隔油池、 水解酸化池以及沉淀池中的污泥排入污泥濃縮池, 經(jīng)過重力濃縮后, 上清液回流至隔油池, 濃縮后的污泥在螺桿泵的作用下進入廂式壓濾機進行污泥壓濾, 壓濾后的污泥形成泥餅外運。
本工藝主要優(yōu)點是: ①屠宰廢水中含有大量毛發(fā), 容易造成提升泵堵塞, 本工程僅設置一次提升,其余過程完全采用重力流方式流動, 減少水泵提升過程中發(fā)生障礙; ②隔油池隔離大塊顆粒狀污染物后, 采用水解酸化工藝將大分子有機物轉(zhuǎn)化為小分子有機物, 提高廢水的可生化性; 兩級A/O 工藝利用反復厭氧/好氧環(huán)境優(yōu)化污染物降解, 強化廢水中的血紅色素的降解, 并提高污水除磷脫氮能力[9]。
(1) 格柵井。 磚混結(jié)構(gòu), 尺寸為1.0 m×0.5 m×0.5 m。 井內(nèi)設格網(wǎng), 網(wǎng)格尺寸為8 mm×8 mm。 格柵井每天10 點前定時, 用吸糞車清淤外出。
(2) 隔油池。 磚混結(jié)構(gòu), 尺寸為3.0 m×2.0 m×1.5 m, 有效容積為7.2 m3, 有效停留時間為1.7 h。 內(nèi)設不銹鋼葉輪攪拌機1 臺(自制), 攪拌機葉輪長度為0.8 m, 功率為3 kW, 轉(zhuǎn)速為60 r/min,每天上午和下午各運行10 min。
(3) 水解酸化池。 磚混結(jié)構(gòu), 尺寸為5.0 m×3.0 m×2.5 m, 有效容積為30 m3, 有效停留時間為7.7 h, 溶解氧質(zhì)量濃度低于0.5 mg/L, MLSS 為8 000~10 000 mg/L。 內(nèi)設自制穿孔管曝氣攪拌, 每隔2 d曝氣10 min, 穿孔管小孔直徑為1 mm, 孔口流速為15 m/s。 內(nèi)設具有剪切毛發(fā)能力的污水提升泵(潛水泵)1 臺, 流量為25 m3/h, 揚程為20 m, 功率為1.5 kW。
(4) 厭氧池。 磚混結(jié)構(gòu), 尺寸為3.0 m×3.0 m×3.5 m, 有效容積為27 m3, 有效停留時間為6.4 h, 溶解氧質(zhì)量濃度低于0.5 mg/L, MLSS 為6 000~8 000 mg/L。 采用穿孔管攪拌, 每隔2 d 曝氣10 min, 穿孔管小孔直徑為1 mm, 孔口流速為15 m/s。
(5) 一級好氧池。 磚混結(jié)構(gòu), 尺寸為4.0 m×3.0 m×3.5 m, 有效容積為36 m3, 有效停留時間為8.7 h, 溶解氧質(zhì)量濃度為2~3 mg/L, MLSS 為3 000 ~4 000 mg/L。 內(nèi)設懸浮球填料、 穿孔管曝氣系統(tǒng),其中懸浮球填料填充率為30%, 直徑為15 cm, 分內(nèi)外雙層球體, 外部為網(wǎng)狀球體, 內(nèi)部為旋轉(zhuǎn)球體, 穿孔管小孔直徑為1 mm, 孔口流速為15 m/s。羅茨風機功率為5.5 kW, 風量為2.34 m3/min。
(6) 缺氧池。 磚混結(jié)構(gòu), 尺寸為3.0 m×3.0 m×3.5 m, 有效容積為27 m3, 有效停留時間為6.4 h, 溶解氧質(zhì)量濃度低于0.5 mg/L, MLSS 為3 000~4 000 mg/L。 采用穿孔管攪拌, 每隔2 d 曝氣10 min, 穿孔管小孔直徑為1 mm, 孔口流速為15 m/s。
(7) 二級好氧池。 磚混結(jié)構(gòu), 尺寸為6.0 m×3.0 m×3.5 m, 有效容積為54 m3, 有效停留時間為12.8 h, 溶解氧質(zhì)量濃度為3~4 mg/L, MLSS 為2 000~2 500 mg/L。 內(nèi)設懸浮填料和穿孔管小阻力曝氣系統(tǒng)。 其中懸浮球填料填充率為30%, 直徑為15 cm,分內(nèi)外雙層球體, 外部為網(wǎng)狀球體, 內(nèi)部為旋轉(zhuǎn)球體; 穿孔管小孔直徑為1 mm, 孔口流速為15 m/s。
(8) 沉淀池。 磚混結(jié)構(gòu), 尺寸為1.5 m×3.0 m×3.5 m, 有效容積為12 m3, 有效停留時間為2.8 h。
鼓風機房和箱式壓濾機房以及配電柜房合建在一個移動板房內(nèi), 鼓風機房內(nèi)設羅茨風機2 臺, 1用1 備, 風量為15 m3/min, 功率為5 kW。 壓濾機房內(nèi)設箱式壓濾機1 臺(包括污泥螺桿泵); 配電柜內(nèi)設自動控制系統(tǒng)1 套, 控制風機、 水泵等電機的自動開啟和停機。
整個廢水處理工程占地面積約為80 m2, 從城市污水處理廠接種少量的好氧活性污泥, 使MLSS保持在2 000~2 500 mg/L, 小水量、 階梯式連續(xù)培養(yǎng)馴化(30% →50% →70% →90% →100%),直到穩(wěn)定至滿負荷運行, 每個小水量維持7~10 d,經(jīng)過3~4 個月調(diào)試, 一級好氧池中鏡檢發(fā)現(xiàn)了大量的游泳型纖毛蟲和線蟲等表明水質(zhì)較好的指示性好氧微生物, 二級好氧池中鏡檢發(fā)現(xiàn)了大量的群居鐘蟲和少量輪蟲等表明水質(zhì)良好的指示性微生物,2 個好氧池內(nèi)可見明顯的污泥絮體; 沉淀池出水較為清澈透明, 能見度較高, 10~12 d 排泥1 次。
在運行調(diào)試初期, 兩級好氧池中出現(xiàn)大量的泡沫淹沒池面, 有時溢出池頂, 產(chǎn)生了極大的環(huán)境污染, 采用了回流噴淋方法在2~3 個星期內(nèi)消除了大量泡沫問題。 另外, 調(diào)試過程中, 沉淀池上清液呈較為顯著的紅黃色, 分析認為好氧生化反應池中微生物量不足, 為此在兩級好氧池內(nèi)投放了一定量的塑料填料, 同時輔以沉淀池上清液回流的方法,在系統(tǒng)調(diào)試后期紅黃色顯著消失。
經(jīng)過4 個多月的調(diào)試, 該工藝出水水質(zhì)優(yōu)于GB 13457—1992 一級排放標準, 出水清澈透明。調(diào)試結(jié)束后, 兩級好氧池中填料上生長了大量的生物膜, 當曝氣池中充氧時, 填料在污水中翻動、 旋轉(zhuǎn), 形成了良好的攪拌和傳質(zhì)。 運行穩(wěn)定后, 廢水處理站進出水水質(zhì)如表2 所示。
表2 廢水處理站進出水水質(zhì)Tab. 2 Influent and effluent water quality of wastewater treatment station
本工程主體部分采用磚混結(jié)構(gòu), 外加風機、 壓濾機、 螺桿泵和各種管道閥門, 工程總體投資共計22.5 萬元。
本工程主要運行成本包括為: 動力費1.08 元/m3、 人工費0.70 元/m3, 處理成本為1.78 元/m3。
生豬屠宰廢水屬于高濃度有機廢水, 采用生物法有利于提高處理效果、 降低能耗和減少運行維護管理, 非常適合較偏僻和運行管理技術(shù)水平較低的屠宰廠推廣應用。
(1) 以兩級A/O 工藝為主體, 通過反復的厭氧-好氧-缺氧-好氧工藝過程, 強化污染物去除效果; 并配合隔油工藝和水解酸化工藝, 有利于難降解有機物的礦化和污染物的徹底降解, 處理后出水水質(zhì)穩(wěn)定達標, 表觀清澈透明。
(2) 通過4 個多月的接種運行和培養(yǎng)馴化調(diào)試, 整個處理系統(tǒng)穩(wěn)定運行, 直接處理成本為1.78 元/m3。