(安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234000)
安徽華電宿州發(fā)電有限公司2×630 MW機(jī)組為上海汽輪機(jī)廠制造的600 MW超臨界汽輪機(jī)(西屋機(jī)型),DEH系統(tǒng)4個(gè)高調(diào)門、4個(gè)中調(diào)門、2個(gè)主汽門采用單LVDT控制方式,通過VP卡接入美國(guó)艾默生公司的OVATION系統(tǒng)。以上情況若單支任一控制元件故障,則會(huì)導(dǎo)致機(jī)組DEH系統(tǒng)控制處于失控狀態(tài),嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)行可靠性。實(shí)際上國(guó)內(nèi)電廠因?yàn)閱沃VDT故障,或者通信電纜故障導(dǎo)致機(jī)組跳機(jī)的事件已經(jīng)屢見不鮮。為提高設(shè)備控制水平,避免設(shè)備非停,減少故障率,提高機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)性,2018年3月對(duì)#1號(hào)機(jī)組進(jìn)行了雙LVDT改造。
線性可變差動(dòng)變送器簡(jiǎn)稱LVDT,它是由鐵芯、初級(jí)線圈、次級(jí)線圈組成,初級(jí)線圈、次級(jí)線圈分布在線圈骨架上,線圈內(nèi)部有一個(gè)可自由移動(dòng)的桿狀鐵芯。當(dāng)鐵芯處于中間位置時(shí),2個(gè)次級(jí)線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)相等,這樣輸出電壓為0;當(dāng)鐵芯往右移動(dòng)時(shí),次級(jí)線圈2感應(yīng)的電壓大于次級(jí)線圈1,當(dāng)鐵芯往左移動(dòng)時(shí),次級(jí)線圈1感應(yīng)的電壓大于次級(jí)線圈2,兩線圈輸出的電壓差值大小隨鐵芯位移而成線性變化。
此次雙LVDT改造將原單LVDT安裝支架更換為雙LVDT安裝支架,考慮到支架的可靠性及2個(gè)LVDT之間的信號(hào)干擾,支架采用上汽廠為該機(jī)型配套的專用支架。系統(tǒng)在原DEH控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加一個(gè)擴(kuò)展柜用于新VP卡安裝,新舊VP卡之間通過專用通信線連接,實(shí)現(xiàn)雙LVDT冗余功能。對(duì)新增硬件進(jìn)行組態(tài)定義,完成邏輯上的冗余配置。 雙LVDT改造后實(shí)現(xiàn)冗余功能如下:①VP卡故障 (包括PI回路微處理器,內(nèi)存,DA轉(zhuǎn)換器回讀,Ovation看門狗定計(jì)時(shí)器,冗余通信看門狗定時(shí)器等診斷)。②線圈故障(如主VP卡診斷到線圈短路或開路,將會(huì)自動(dòng)切換到備用VP卡)。③LVDT故障(如主VP卡診斷到位置反饋的行程偏差偏離設(shè)定值將會(huì)自動(dòng)切換到備用VP卡)。
1 )靜態(tài)調(diào)整。檢查L(zhǎng)VDT安裝及接線情況。①檢查L(zhǎng)VDT就地接線盒內(nèi)端子是否緊固。②測(cè)量雙LVDT的伺服閥線圈、初級(jí)線圈、次級(jí)線圈1及次級(jí)線圈2阻值是否正常。③檢查L(zhǎng)VDT連桿各接頭螺絲是否緊固。④檢查L(zhǎng)VDT支架與期末閥芯連接是否牢固。⑤檢查L(zhǎng)VDT安裝是否在線性區(qū)內(nèi),可通過微調(diào)LVDT固定內(nèi)六角螺絲來調(diào)整線性區(qū)。
2)DEH系統(tǒng)運(yùn)行后,大機(jī)掛閘,進(jìn)行雙LVDT行程校驗(yàn)。
3)校驗(yàn)行程時(shí),點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的卡件即可彈出操作窗,點(diǎn)擊“CAL ZERO”,等待系統(tǒng)MODE變成NORMAL后,零點(diǎn)校驗(yàn)結(jié)束。點(diǎn)擊“CALL HUNDRED”,等待系統(tǒng)MODE變成NORMAL后,點(diǎn)擊“FUL CALL”,等待系統(tǒng)MODE變成NORMAL后,滿位校驗(yàn)結(jié)束,參數(shù)自動(dòng)保存,校驗(yàn)結(jié)束后點(diǎn)擊UPLOAD并查看數(shù)據(jù)前后變化情況。
4)待調(diào)門校驗(yàn)結(jié)束后對(duì)調(diào)門動(dòng)態(tài)調(diào)整。對(duì)TV1A、TV1B、TV2A、TV2B、GV1A、GV1B、GV2A、GV2B、GV3A、GV3B、GV4A、GV5B、IV1A、IV1B、IV2A、IV2B、IV3A、IV3B、IV4A、IV4B進(jìn)行0、25%、50%、75%、100%閥門開關(guān)試驗(yàn),并由機(jī)務(wù)人員就地測(cè)量閥門行程,確保閥門是否線性。
5)調(diào)門動(dòng)態(tài)整定試驗(yàn)結(jié)束后,檢修人員模擬雙LVDT中有一個(gè)LVDT故障后冗余切換試驗(yàn)。
2018年4月8日,1號(hào)機(jī)組修后啟動(dòng),雙LVDT改造后各參數(shù)顯示正常,4月10日,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)#1機(jī)#3高調(diào)門DCS畫面反饋由原來的綠色變?yōu)榧t色,由主LVDT切到輔LVDT運(yùn)行。熱控檢修人員辦理工作票對(duì)#1機(jī)#3高調(diào)門LVDT進(jìn)行檢查,檢查發(fā)現(xiàn)#3高調(diào)門LVDT傳動(dòng)裝置與閥門本體金屬部分有摩擦痕跡致使LVDT閥門連桿有轉(zhuǎn)動(dòng),造成#3高調(diào)門指令反饋偏差大。
經(jīng)專業(yè)組確定處理檢查方案后,辦理工作票,申請(qǐng)將#1機(jī)#3高調(diào)門開度逐步關(guān)閉到0,指令到0后,機(jī)務(wù)專業(yè)確認(rèn)就地閥門實(shí)際開度為0,DCS畫面顯示主LVDT開度-3.5%,輔LVDT顯示開度7.09%。判斷為高調(diào)門LVDT傳動(dòng)裝置處閥門連桿有轉(zhuǎn)動(dòng),致使一個(gè)顯示為正值,另一個(gè)為負(fù)值。強(qiáng)制閥門開度指令后,檢修人員就地檢查發(fā)現(xiàn)LVDT閥門固定桿與#3高調(diào)門本體限位槽有碰磨情況改造后的雙LVDT的連桿與機(jī)務(wù)連接處是用螺母固定的,當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時(shí)由于高調(diào)門長(zhǎng)時(shí)間活動(dòng)連桿受力導(dǎo)致固定螺母松動(dòng)造成#3高調(diào)門主LVDT指令反饋偏差大。
1)用管鉗緊固#3高調(diào)門LVDT傳動(dòng)裝置與連桿處螺帽。
2)將#3高調(diào)門LVDT傳動(dòng)裝置閥門桿與閥門本體連桿螺帽處焊死,防止閥門調(diào)節(jié)動(dòng)作過程中碰磨造成連桿轉(zhuǎn)動(dòng),確保LVDT正常工作(圖1)。
圖1 閥門連桿螺帽焊接后
3)舉一反三,對(duì)本次改造過的其他調(diào)門的連桿固定螺帽進(jìn)行焊接。
由于本次#1機(jī)組雙LVDT改造后,未全面考慮到行機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況,機(jī)組啟動(dòng)由于調(diào)門頻繁調(diào)節(jié)導(dǎo)致連桿固定螺帽松動(dòng)。通過本次事故也吸取教訓(xùn),為后續(xù)#2機(jī)組的雙LVDT改造總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。通過雙LVDT改造后,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性有了很大提高,至今#1機(jī)組未發(fā)生一起LVDT故障事件,有效地減少系統(tǒng)故障率,減少電廠非計(jì)劃停機(jī),減小檢修人員的工作量,降低維護(hù)成本,對(duì)機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行有很大的作用,為電廠帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益。