陳澤恩
(甕福紫金化工股份有限公司,福建 龍巖 364000)
甕福紫金化工股份有限公司(以下簡稱公司)是一家年產(chǎn)30 萬t 磷酸、40 萬t 磷酸二銨和30 萬t凈化磷酸的磷化工企業(yè),主要原材料是磷精礦和硫酸,主要能源消耗有燃煤、電、柴油等。能源加工轉(zhuǎn)換主要通過2 臺130 t/h、9.81 MPa 燃煤循環(huán)流化床鍋爐實現(xiàn),鍋爐產(chǎn)生的高壓蒸汽用于發(fā)電,低壓蒸汽、電力供下游裝置使用。公司秉持“綠色發(fā)展,科技領(lǐng)先”的思路,持續(xù)開展一系列節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新工作,具體介紹如下。
凈化磷酸裝置、熱電裝置等在生產(chǎn)過程中采用清潔循環(huán)水系統(tǒng)對生產(chǎn)介質(zhì)冷卻,循環(huán)水系統(tǒng)由涼水塔、循環(huán)輸送泵、管網(wǎng)及用水設(shè)備等組成,其中循環(huán)輸送泵是最大的耗能設(shè)備,其流量為4 500 m3/h,揚程48 m,電機功率800 kW,電壓10 kV,功率因數(shù)為0.85。運行為2 開1 備,運行電流為52 A。通過對系統(tǒng)需求進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)僅需26 m 揚程就能滿足系統(tǒng)運行壓力要求,最終確定系統(tǒng)揚程30 m。結(jié)合泵性能曲線(廠家資料)分析,采用葉輪切割的方式調(diào)整水泵壓力,使泵的運行工況從揚程48 m、流量4 500 m3/h 、軸功率680 kW 變?yōu)閾P程35 m、流量6 100 m3/h、軸功率670 kW。很多節(jié)能公司在輸水管線上增加水輪機來回收多余的機械能從而達(dá)到節(jié)能的目的,但增加水輪機需要重新增加投資而且還需要經(jīng)過能源轉(zhuǎn)換才能利用,它的效益遠(yuǎn)低于優(yōu)化水泵帶來的節(jié)能效益。
切割后單臺水泵供水能力增大,運行2臺切割泵也不再經(jīng)濟(jì),公司采購1臺流量3 000 m3/h、揚程30 m的水泵來滿足原有系統(tǒng)供水需求。改造后,2臺泵的運行電流分別為52 A和25 A,流量9 200 m3/h,達(dá)到了設(shè)計預(yù)期,年節(jié)約蒸汽折標(biāo)準(zhǔn)煤390 t,節(jié)能產(chǎn)生效益(按年運行8 000 h,電價按0.584元/(kW·h)計)185萬元/a。
酸性循環(huán)水系統(tǒng)為磷酸濃縮裝置提供冷卻水,使磷酸濃縮系統(tǒng)維持在絕對壓力11~18 kPa的真空環(huán)境下,水泵是該系統(tǒng)的最大耗能裝置,其參數(shù)為流量3 000 m3/h,揚程58 m,電機功率630 kW,功率因數(shù)0.85,電壓10 kV,設(shè)計為3開1備。為維持磷酸濃縮系統(tǒng)真空度,生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)4臺泵同時運行的情況,浪費嚴(yán)重,通過系統(tǒng)分析,采取了兩種措施來實現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)化:一是降低系統(tǒng)用水壓力等級,充分利用好系統(tǒng)7 m水柱負(fù)壓條件和設(shè)計富余度來綜合測算系統(tǒng)壓力需求,最終將泵揚程下調(diào)(采用切割技術(shù)處理)至40 m;二是加強對產(chǎn)品單位消耗用水定額管理,根據(jù)負(fù)荷及時調(diào)整系統(tǒng)用水量,提升循環(huán)水耗能工質(zhì)的高效使用。通過以上兩項措施實現(xiàn)了在相同生產(chǎn)負(fù)荷的情況下循環(huán)泵的總電流減少50 A,按年運行8 000 h,電價0.584元/(kW·h)計算,每年實現(xiàn)節(jié)能效益344萬元,年節(jié)約蒸汽折標(biāo)準(zhǔn)煤723 t。
公司有3套磷酸濃縮裝置,原采用中壓蒸汽噴射為磷酸濃縮裝置提供絕對壓力11 ~18 kPa 的真空環(huán)境,每套裝置消耗蒸汽3 t/h,通過系統(tǒng)分析,濃縮系統(tǒng)的真空度主要靠酸性循環(huán)水系統(tǒng)冷卻蒸汽產(chǎn)生負(fù)壓,而蒸汽噴射泵主要作用是抽出系統(tǒng)中的不凝氣體,使煙氣與循環(huán)水充分混合接觸。分析得出該系統(tǒng)只用到中壓蒸汽的勢能,而占比大的熱能不做功而白白浪費掉。通過以上分析,采用液環(huán)真空泵(75 kW)代替蒸汽噴射方案,實施后,每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤4 747 t(每套裝置每年運行6 000 h,1.6 MPa 蒸汽1 t 折標(biāo)準(zhǔn)煤0.091 t,標(biāo)準(zhǔn)煤價格900 元/t,電價0.584 元/(kW · h)),產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益363萬元。
公司生產(chǎn)的稀磷酸通過低壓蒸汽濃縮為w(P2O5)48%的濃磷酸供下游裝置使用,最初生產(chǎn)控制稀磷酸w(P2O5)在23%左右,與同行較好企業(yè)生產(chǎn)的稀磷酸(w(P2O5)在25%)有較大差距,通過認(rèn)真分析系統(tǒng)找差距,對反應(yīng)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)采取較為精準(zhǔn)的控制,最終達(dá)到了w(P2O5)25%的控制目標(biāo),每年節(jié)省蒸汽12萬t,折算成標(biāo)準(zhǔn)煤10 670 t,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益960萬元。
公司鍋爐給水采用高溫?zé)崃Τ?,每小時大約產(chǎn)生蒸汽乏汽1 t,排放到大氣中造成了能源浪費和噪聲污染,通過增加乏汽回收裝置,回收系統(tǒng)自耗功率僅有15 kW,每年按運行8 000 h計,回收熱能相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)煤712 t,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約57萬元。
磷酸生產(chǎn)時濃磷酸w(P2O5)控制在48%左右,在生產(chǎn)磷酸二銨過程中需要在尾氣系統(tǒng)中添加補充水14 t/h才能實現(xiàn)磷酸二銨生產(chǎn)系統(tǒng)正常運行,鑒于此,提出了降低磷酸濃度來實現(xiàn)正常生產(chǎn)的設(shè)想,從而達(dá)到磷酸濃縮節(jié)能。2014年通過工業(yè)化試驗,實現(xiàn)了低濃度磷酸生產(chǎn)磷酸二銨工藝技術(shù)革新,同時使磷酸二銨裝置補水量減少10 t/h,則磷酸裝置減少濃縮蒸發(fā)量為10×5 000 t(按磷酸二銨裝置年運行5 000 h計),每年可節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤5 117 t,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益460萬元。
目前,公司生產(chǎn)的濃磷酸需全部凈化后再用來生產(chǎn)磷酸二銨,工藝已發(fā)生改變,但該技術(shù)可以給同行業(yè)磷酸二銨生產(chǎn)企業(yè)以啟迪與借鑒,避免磷酸濃縮后又加水稀釋而浪費能源情況發(fā)生,實現(xiàn)了工藝節(jié)能,為企業(yè)增效。
公司通過節(jié)能技術(shù)改造,為企業(yè)增加年收入(不含1.6 節(jié)項目收益)1 905 萬元,節(jié)約能源折標(biāo)煤17 262 t。前面的收益是按等量值折標(biāo)準(zhǔn)煤來計算的,若按能源的加工轉(zhuǎn)換損耗來計算,節(jié)能收益更為可觀。在社會效益方面,通過節(jié)能技改減少能源的使用,實現(xiàn)了減排粉塵1.2 萬t/a、溫室氣體CO24.47萬t/a、SO21 345 t/a和NOx672 t/a,踐行了國家的節(jié)能綠色發(fā)展理念,同時還獲得了國家綠色制造獎勵資金支持。
(1) 隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,節(jié)能技術(shù)不斷發(fā)展,涌現(xiàn)出很多節(jié)能新技術(shù)和節(jié)能管理新手段,特別是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(能源管理平臺)的應(yīng)用,使節(jié)能管理變得簡單,能源管理決策變得更科學(xué)合理。
(2) 加強節(jié)能項目的挖掘和節(jié)能技改的可行性研究,積極實施經(jīng)濟(jì)效益好、節(jié)能效果明顯的項目,可切實為企業(yè)帶來實效。
(3) 節(jié)能創(chuàng)收效益是直接快速的,主要體現(xiàn)在減少能源購進(jìn)成本,減少支出的部分就是利潤,它不需經(jīng)過產(chǎn)品投放市場環(huán)節(jié)長周期轉(zhuǎn)化,可實現(xiàn)快速收益。
(4) 節(jié)能工作可發(fā)動全員參與,從細(xì)處著手,采取多舉措多環(huán)節(jié)全覆蓋,對標(biāo)先進(jìn),尋找差距,先易后難,向生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)要效益。