李忠博
(中國(guó)石油錦州石化公司,遼寧錦州121000)
重油催化裝置主風(fēng)機(jī)組是供給再生系統(tǒng)燒焦主風(fēng)及煙氣能量回收的重要設(shè)備,機(jī)組運(yùn)行、控制和保護(hù)與裝置的安全、效益息息相關(guān)[1]。主風(fēng)機(jī)易受喘振的傷害,嚴(yán)重時(shí)喘振會(huì)發(fā)展為逆流而造成嚴(yán)重的生產(chǎn)事故,所以主風(fēng)機(jī)的防喘振控制技術(shù)成為機(jī)組控制保護(hù)的研究重點(diǎn)[2]。如果防喘振控制系統(tǒng)誤動(dòng)作,會(huì)導(dǎo)致催化再生器主風(fēng)量大幅波動(dòng),造成催化劑在反應(yīng)器—再生器系統(tǒng)內(nèi)流化異常,嚴(yán)重影響工藝條件,甚至導(dǎo)致裝置停產(chǎn)。
某石化公司催化裝置主風(fēng)機(jī)組是由煙氣輪機(jī)、軸流式壓縮機(jī)、電動(dòng)機(jī)同軸連接而成。ITCC機(jī)組控制系統(tǒng)采用美國(guó)TRICONEX公司的TS3000系統(tǒng),硬件核心是基于3重模件冗余容錯(cuò)(TMR)結(jié)構(gòu)的容錯(cuò)控制器,3個(gè)主處理器和I/O模件完全3重化,系統(tǒng)中所有I/O信號(hào)都要經(jīng)過硬件的“3取2”表決,系統(tǒng)具有很高的可靠性和穩(wěn)定性[3,4]。
TRICONEX公司的TS3000系統(tǒng)壓縮機(jī)防喘振控制采用專用的控制功能模塊,用于壓縮機(jī)喘振曲線的繪制,壓縮機(jī)操作點(diǎn)的計(jì)算、壓縮機(jī)安全裕度的計(jì)算與調(diào)整[5]??刂破鞲鶕?jù)主風(fēng)機(jī)入口喉部差壓和出口壓力共2個(gè)參數(shù),運(yùn)用動(dòng)態(tài)防喘振控制算法進(jìn)行主風(fēng)機(jī)防喘振控制,使機(jī)組具有最大的運(yùn)行空間,在保證機(jī)組安全運(yùn)行前提下提高運(yùn)行效率。而且這種方法不會(huì)因?yàn)檫M(jìn)氣溫度、壓力、分子量等參數(shù)的變化而對(duì)防喘振控制產(chǎn)生影響。
TS3000系統(tǒng)防喘振技術(shù)的基本功能:
(1)如果由于某種原因而發(fā)生喘振,喘振安全邊界會(huì)自動(dòng)重新調(diào)整。
(2)工作點(diǎn)突然移向喘振區(qū),設(shè)定點(diǎn)徘徊功能將打開放空閥。
(3)控制器有適配增益和快開、慢關(guān)功能。
(4)使用軟或硬手動(dòng)控制功能有助于安裝、故障檢測(cè)與測(cè)試。
(5)當(dāng)工作點(diǎn)接近喘振線時(shí),閥門預(yù)置特性打開放空閥泄壓進(jìn)行調(diào)整。
(6)若聯(lián)鎖停車,用開關(guān)量信號(hào)打開放空閥。
在防喘振畫面坐標(biāo)系里有機(jī)組工作點(diǎn)位置,工作點(diǎn)狀態(tài)和3條折線的顯示。
坐標(biāo)系橫坐標(biāo):2個(gè)喉部差壓PdT-1405A和PdT-1405B(量程0-22kPa)高選后的量程百分比。
坐標(biāo)系縱坐標(biāo):2個(gè)出口壓力PT-1406A和PT-1406B(量程0-400kPa)高選后的量程百分比。
防喘振調(diào)節(jié)方式:有手動(dòng)、自動(dòng)2種方式。手動(dòng)方式:手動(dòng)調(diào)節(jié)閥門的開度,閥門開度不受控制器輸出影響,僅當(dāng)主風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖或安全運(yùn)行時(shí),閥門開度強(qiáng)制100%開閥。自動(dòng)方式:工作點(diǎn)進(jìn)入實(shí)際防喘振線左邊,在自動(dòng)位置時(shí),PID自動(dòng)調(diào)節(jié)開閥。工作點(diǎn)進(jìn)入實(shí)際防喘振線右邊,在自動(dòng)位置時(shí),PID自動(dòng)調(diào)節(jié)關(guān)閥。無論上述哪種操作方式防喘振閥都具有快開慢關(guān)特性。3催化3機(jī)組防喘振閥為2個(gè)閥門,分程控制器開度0~50%對(duì)應(yīng)FIC1401A的開度0~100%;控制器開度50%~100%對(duì)應(yīng)FIC1401B的開度0~100%。
2018年1月24日7點(diǎn)04分,主風(fēng)機(jī)出口壓力PT-1406A由正常壓力274.4 kPa緩慢升高,7點(diǎn)27分升高至327 kPa,而入口喉部差壓PdT-1405A/B一直為10.5 kPa無變化,此時(shí)主風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)進(jìn)入喘振區(qū),由于防喘振控制回路一直投用為自動(dòng)狀態(tài),因此,放空閥FV-1401A和FV-1401B依次打開,1再、2再主風(fēng)量隨即波動(dòng),1再主風(fēng)量由正常值10.8×104Nm3/h,最低降為6.5×104Nm3/h。2再主風(fēng)量由3.3×104Nm3/h,最低降為2.8×104Nm3/h,觸發(fā)主風(fēng)流量低報(bào)警,到7點(diǎn)28分19秒FV-1401A全開,7點(diǎn)32分06秒FV-1401B全開。操作員立即與主操作室聯(lián)系,根據(jù)反應(yīng)用風(fēng)量及壓力關(guān)閉2臺(tái)放空閥的前后手閥。在此過程中,放空閥反復(fù)打開8次,根據(jù)控制邏輯每次又部分關(guān)回,主風(fēng)機(jī)出口壓力、出口流量頻繁大幅波動(dòng),造成生產(chǎn)波動(dòng)。
觀察歷史趨勢(shì)發(fā)現(xiàn),1月24日早7點(diǎn)04分到7點(diǎn)27分,主風(fēng)機(jī)出口壓力PT-1406A指示異常上升,而另1個(gè)具有獨(dú)立引壓的測(cè)量點(diǎn)PT-1406B一直比較平穩(wěn),而防喘振邏輯為2取高,有1個(gè)測(cè)量點(diǎn)過高就會(huì)導(dǎo)致防喘振控制器判斷主風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)進(jìn)入喘振區(qū),在自動(dòng)狀態(tài)下就會(huì)指令放空閥打開。
發(fā)生故障時(shí),主風(fēng)機(jī)出口壓力PT-1406A和PT-1406B指示不一致,首先檢查PT-1406A/B壓力變送器的儀表接線、安全柵及DCS通道,結(jié)果均正常。接著對(duì)PT-1406A變送器進(jìn)行排凝,發(fā)現(xiàn)沒有介質(zhì)排出,懷疑引壓管堵塞,然后將PT-1406A拆下,發(fā)現(xiàn)膜盒里有雜質(zhì)和冰碴,在不受壓的情況下儀表指示仍不回零,說明變送器膜盒已變形損壞。立即更換PT-1406A壓力變送器,并對(duì)2臺(tái)變送器的引壓管進(jìn)行充分排凝,回裝新變送器后2臺(tái)儀表均指示正常。
根據(jù)檢查結(jié)果分析得出事故原因有4點(diǎn):
(1)主風(fēng)機(jī)儀表在防喘振控制邏輯中2取高方式存在不足。原設(shè)計(jì)出于對(duì)儀表斷線、虛接等故障會(huì)導(dǎo)致指示變小甚至回零的考慮,在防喘振邏輯中,對(duì)主風(fēng)機(jī)出口壓力和喉部差壓分別設(shè)置2臺(tái)測(cè)量?jī)x表,并做2取高邏輯后,再計(jì)算出機(jī)組的工作點(diǎn)。但是2取高邏輯不能解決儀表指示異常升高的問題,一旦其中1臺(tái)儀表因故障指示升高,使工作點(diǎn)進(jìn)入喘振區(qū),則會(huì)導(dǎo)致防喘振誤動(dòng)作;
(2)由于主風(fēng)機(jī)防喘振控制方案采用的是TRICONEX公司動(dòng)態(tài)防喘振技術(shù),防喘振線是由多條斜率不同的直線連接成的1條折線,將機(jī)組工作區(qū)劃分為喘振區(qū)和安全區(qū),而主風(fēng)機(jī)的工作點(diǎn)位置由主風(fēng)機(jī)出口壓力(工作點(diǎn)縱坐標(biāo))和喉部差壓(工作點(diǎn)橫坐標(biāo))決定,無法對(duì)儀表測(cè)點(diǎn)設(shè)置常規(guī)的高/低報(bào)警,因此當(dāng)主風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)向喘振區(qū)移動(dòng)時(shí),只能通過SIS系統(tǒng)運(yùn)算,自動(dòng)提前打開防喘振閥,來防止機(jī)組喘振。一旦防喘振閥打開,會(huì)對(duì)再生器主風(fēng)量產(chǎn)生影響,造成生產(chǎn)波動(dòng)。因此,目前缺乏對(duì)儀表測(cè)點(diǎn)設(shè)置合理的報(bào)警方式,以防止防喘振誤動(dòng)作的發(fā)生,降低對(duì)正常生產(chǎn)的影響;
(3)主風(fēng)機(jī)出口壓力測(cè)量點(diǎn)引壓管為水平方向引出,不符合《石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)范》中第10.2.5條規(guī)定:“壓力測(cè)量宜選用直接取壓方式,測(cè)量液體壓力時(shí)取壓點(diǎn)宜高于變送器,測(cè)量氣體時(shí)則相反”,主風(fēng)機(jī)出口管線介質(zhì)為壓縮空氣,如果取壓點(diǎn)位置不低于變送器,易引起引壓管內(nèi)雜質(zhì)積累、介質(zhì)凍凝等問題。因此,變送器在安裝方式等方面存在問題和隱患;
(4)由于空氣經(jīng)過軸流機(jī)壓縮后水蒸氣飽和度增加,在壓力引出管處易冷凝積存,管線中的鐵銹在此堆積,冷凍后堵塞引壓管,甚至導(dǎo)致變送器膜盒變形,儀表指示異常。由于主風(fēng)機(jī)位于廠房?jī)?nèi),因此儀表未進(jìn)行保溫,存在管理方面的問題。
原防喘振控制方案中,將主風(fēng)機(jī)入口流量(主風(fēng)機(jī)入口喉部壓差)和出口壓力,分別轉(zhuǎn)化為各自的量程百分比作為防喘振線的橫、縱坐標(biāo),利用TS3000防喘振技術(shù)來計(jì)算機(jī)組當(dāng)前工作點(diǎn),判斷是否發(fā)生喘振。主風(fēng)機(jī)出口壓力有2個(gè)有獨(dú)立引壓的測(cè)點(diǎn),分別為PT-1406A和PT-1406B,安裝在主風(fēng)機(jī)出口管線垂直管段上。為了防止引壓管堵塞或儀表斷線導(dǎo)致儀表信號(hào)指示偏低,因此,在防喘振邏輯中,將主風(fēng)機(jī)出口壓力做2取高邏輯后,再進(jìn)行運(yùn)算作為防喘振點(diǎn)的縱坐標(biāo)。同理,主風(fēng)機(jī)入口喉部壓差PdT-1405A和PdT-1405B(非獨(dú)立引壓),做2取高邏輯后,再進(jìn)行運(yùn)算作為防喘振點(diǎn)的橫坐標(biāo)。這種方案雖然能避免儀表指示異常偏低,但是如果由于某種原因?qū)е缕渲?個(gè)儀表指示異常偏高(如儀表凍凝),則仍無法避免防喘振誤動(dòng)作,因此2取高邏輯存在一定隱患。
基于該問題,提出應(yīng)該用3取中邏輯代替2取高,得到儀表中間值后再進(jìn)行防喘振運(yùn)算。采用該方案時(shí),現(xiàn)場(chǎng)需增加1個(gè)獨(dú)立測(cè)點(diǎn),同時(shí)修改SIS組態(tài)。主風(fēng)機(jī)出口壓力的取壓點(diǎn)位于主風(fēng)機(jī)出口管線的垂直向上的直管段,可在管線的同一水平面上取3個(gè)獨(dú)立引壓,作為3取中邏輯的取壓點(diǎn)。對(duì)于主風(fēng)機(jī)入口喉部差壓,由于負(fù)壓是取在主風(fēng)機(jī)機(jī)殼上,正壓是主風(fēng)機(jī)入口管線上的引壓點(diǎn),因此,負(fù)壓側(cè)不具備增加獨(dú)立測(cè)點(diǎn)的條件。
為了實(shí)現(xiàn)防喘振動(dòng)作前預(yù)警,根據(jù)喘振現(xiàn)象分析,喘振發(fā)生前,入口流量或出口壓力變化明顯,導(dǎo)致工作點(diǎn)向喘振區(qū)移動(dòng),因此提出設(shè)置喉部差壓的變化率報(bào)警。方法是在INTOUCH組態(tài)軟件中,打開標(biāo)記名字典,找到需要設(shè)置報(bào)警的標(biāo)記名,然后點(diǎn)擊“詳細(xì)和報(bào)警”,在“變化率”報(bào)警欄進(jìn)行勾選,并設(shè)置變化率報(bào)警值。這樣,當(dāng)喉部差壓有異常變化時(shí),操作員可以提前發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處理。
原變送器引壓為水平方向引出,空氣介質(zhì)容易在引出管處冷凝積存,管線中的鐵銹等雜質(zhì)也會(huì)在此堆積,在極端天氣時(shí),有可能介質(zhì)凍凝后堵塞引壓管,導(dǎo)致儀表故障。因此,提出將變送器安裝方式改為向上短安裝,避免介質(zhì)的凝結(jié)和積存。
加強(qiáng)儀表保溫,按照敞開式廠房進(jìn)行防凍管理,為儀表配置伴熱,或者利用管路熱量進(jìn)行保溫。加強(qiáng)對(duì)參與聯(lián)鎖或者重要控制回路的儀表要加強(qiáng)巡檢,對(duì)儀表定期排凝,疏通引壓管及沖洗變送器膜盒,保證不發(fā)生凍凝、線路故障等問題。
(1)分析某石化公司催化裝置主風(fēng)機(jī)防喘振誤動(dòng)作的原因,指出防喘振邏輯中儀表2取高方式的不足,即不能避免儀表指示異常升高帶來的防喘振誤動(dòng)作問題;由于防喘振邏輯采用的是動(dòng)態(tài)防喘振技術(shù),主風(fēng)機(jī)的工作點(diǎn)位置由主風(fēng)機(jī)出口壓力和喉部差壓共同決定,無法單獨(dú)對(duì)儀表測(cè)點(diǎn)設(shè)置常規(guī)的高/低報(bào)警;變送器引壓管水平安裝不符合儀表安裝規(guī)范,易導(dǎo)致引壓管內(nèi)積液;對(duì)于在封閉式廠房?jī)?nèi)的儀表,特別是參與聯(lián)鎖或者重要控制回路的儀表忽視了保溫伴熱問題。
(2)在機(jī)組防喘振邏輯中,將主風(fēng)機(jī)出口壓力由2取高方式改為3取中,提高防喘振邏輯的可靠性;將喉部差壓設(shè)置變化率報(bào)警功能,出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)提前報(bào)警;將變送器引壓由水平安裝改為向上短安裝,防止積液;對(duì)廠房?jī)?nèi)參與聯(lián)鎖和控制儀表加強(qiáng)保溫伴熱,消除凍凝隱患。整改完成后,主風(fēng)機(jī)防喘振系統(tǒng)至今運(yùn)轉(zhuǎn)正常,未發(fā)生誤動(dòng)作情況。因此,以上措施為防止類似裝置防喘振誤動(dòng)作,提供了可行的預(yù)防措施。