李嘯南,田 苗,劉艷濤,劉汝敏,曾 鳴,馮 青
(1.中海油田服務(wù)股份有限公司,天津 300450;2.中海油(中國)有限公司,天津 300452)
渤海P 油田為復(fù)雜小斷塊稠油油田,主力油組上部地層原油黏度318 mPa·s~496 mPa·s,油組下部地層原油黏度30 mPa·s~60 mPa·s。油田大部分區(qū)塊為天然能量開發(fā),產(chǎn)量遞減速度快。原油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)和蠟含量高,凝固點在10 ℃~20 ℃。在生產(chǎn)過程中有機質(zhì)隨著溫度壓力下降析出,容易對篩管表面、近井地帶造成堵塞,引起產(chǎn)量下降。油田很多油井在鋼絲作業(yè)期間,通井遇阻無法繼續(xù)下入,起出工具串帶有大量黏稠的油泥。目前油田多數(shù)油井產(chǎn)量低,部分井檢泵頻繁,經(jīng)濟性差。而目前海上常規(guī)的增產(chǎn)措施面臨基礎(chǔ)設(shè)備投入大、程序復(fù)雜、耗能高,油藏易受到傷害,采出液處理難度大,平臺井空間狹小、淡水缺乏,操作困難等問題和難點。
針對以上問題本文開展了生物酶解堵技術(shù)研究,該技術(shù)可解決目前海上現(xiàn)有增產(chǎn)技術(shù)的局限性和難點,既能解堵降黏,又能保護油藏,降低能耗,工藝簡單,且提高采收率效果顯著。
AP 生物酶是一種運用基因工程、細(xì)胞工程、酶工程等現(xiàn)代生物工程技術(shù)制成的一種以蛋白質(zhì)為基質(zhì)的非活性制劑,能使儲層中原有附著在巖石上的原油迅速分離達(dá)到增產(chǎn)的目的。其增產(chǎn)機理為:(1)具有非常高的釋放儲層巖石顆粒表面碳?xì)浠衔锏哪芰ΑD軐⒔貛ЫY(jié)晶、堆積在巖石顆粒上的蠟及膠質(zhì)、瀝青質(zhì)剝落下來,使原油從巖石顆粒表面釋放,擴大油層孔隙空間,提高井底附近地層的滲透率,從而提高原油產(chǎn)量。(2)附著在巖石表面,可以改變巖石的潤濕狀態(tài),使巖石潤濕性變?yōu)樗疂瘢档蜐櫇窠呛蛶r石顆粒的界面張力,提高油相滲透率,降低原油在地層孔隙中的流動阻力。實施AP 生物酶解堵措施可以達(dá)到原油增產(chǎn)、提高開發(fā)效果的目的[1-3]。
AP 生物酶解堵劑具備以下特征:
(1)pH 值為7,無腐蝕性,保證注入設(shè)備和管柱的安全;
(2)具有良好的配伍性;
(3)有效清洗有機質(zhì)堵塞;
(4)有效降低原油黏度,改善其流動性,改善地層的滲流能力;
(5)有效溶解、穩(wěn)定黏土;
(6)具有良好的擴散性,以達(dá)到深部解堵的目的;
(7)具有良好的環(huán)保性、安全性;
(8)與地面流程具有良好的適應(yīng)性,返出液可以直接進(jìn)入生產(chǎn)流程。
其性能指標(biāo)(見表1)。
表1 AP 生物酶藥劑性能指標(biāo)
室內(nèi)測定了生物酶溶液界面張力隨濃度的變化關(guān)系。測試結(jié)果表明,隨著生物酶溶液濃度的增加,界面張力呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢。當(dāng)生物酶溶液濃度為0.5 %時,界面張力達(dá)到最小值0.2 mN/m(見圖1)。
圖1 生物酶溶液界面張力隨濃度的變化關(guān)系
按照接觸角測定儀操作規(guī)程測定了含5 %生物酶的溶液隨時間變化對潤濕角的影響(見表2)。結(jié)果表明,生物酶具有明顯改變潤濕角的功能,在較短的時間(5 min 以內(nèi))可以使石英表面由油濕轉(zhuǎn)變?yōu)樗疂?,隨著時間延長,潤濕角進(jìn)一步向水濕方向轉(zhuǎn)化,使巖石的油相滲透率增加,水相滲透率減少,降低產(chǎn)出液的含水率。
表2 生物酶隨時間變化對潤濕角的影響
2.3.1 不同濃度藥劑洗油能力實驗 室內(nèi)測定了不同濃度生物酶溶液對油砂洗油效率的影響。按照配液表配制溶液,油田地層水礦化度為18 000 mg/L,其中1#、2#、3#、4#分別為0.5 %、1 %、2 %、5 %濃度生物酶解堵劑溶液。取100 g 石英砂(20/40 目),加入10 g 油田原油,配制10 %含油量的油砂,烘干、稱量試管至恒重,稱取5 g 油砂混合物,放入試管中,分別加入10 mL洗油劑(1#、2#、3#、4#)。放入儲層溫度,恒溫60 ℃放置4 h。將各試管中洗出的油和溶液吸出,將剩余石英砂小心轉(zhuǎn)移至燒杯中,在105 ℃下將石英砂烘干至恒重,稱量石英砂質(zhì)量,計算洗油效率,洗油率%=洗出油量/總油量。
觀察發(fā)現(xiàn),生物酶溶液慢慢將原油從石英砂表面分離下來,成油滴狀或團狀浮起,分離后砂粒表面清潔,且油水界面整齊,說明生物酶溶液有較好的洗油能力,且與原油混合后不乳化。濃度為0.5 %生物酶溶液,平均洗油效率即可達(dá)到90.1 %,隨著濃度升高,洗油效率不斷增大,5 %濃度生物酶平均洗油效率高達(dá)99.8 %,實驗結(jié)果(見表3)。
表3 不同藥劑濃度洗油能力實驗結(jié)果
圖2 配方1#、2#、3#、4#、5# 洗油前及洗油后外觀
2.3.2 不同配液用水洗油能力實驗 室內(nèi)測定了不同配液用水對生物酶溶液油砂洗油效率的影響。按照配液表配制溶液,使用5 %生物酶溶液,地層水礦化度為18 000 mg/L,其中1#、2#、3#、4#及5#分別為使用地層水、3/4、1/2、1/4 及0 倍地層水,實驗過程同上。將加入洗油劑的油砂混合物恒溫60 ℃放置后,分別于0.5 h、1 h、4 h 對試管進(jìn)行觀測照相(見圖2),并計算洗油效率。
測試結(jié)果表明,5 %生物酶溶液平均洗油效率高達(dá)98.5 %~99.5 %,且不受地層水礦化度的影響,是一種很好的油井解堵技術(shù)(見表4)。
表4 不同配液洗油能力實驗結(jié)果
取2 塊巖心,進(jìn)行巖心驅(qū)替實驗。首先正向通鹽水,測鹽水的滲透率K0,再正向通原油,形成堵塞,再次正向通鹽水,水驅(qū)至含水98 %,測解堵前鹽水的滲透率K1。之后反向通生物酶2 PV 后恒溫24 h,解堵。最后正向通鹽水,水驅(qū)至含水98 %,測解堵后鹽水的滲透率K2。根據(jù)堵前、堵后及解堵后的滲透率變化情況,可以評價巖心傷害程度及解堵程度。實驗結(jié)果(見表5),可以看出,生物酶對充填巖心的有機堵塞,解堵效果明顯,5 %生物酶解堵程度可達(dá)44.8 %。
表5 巖心解堵實驗結(jié)果
海上油田儲層膠結(jié)疏松,采用強注強采,使得層間干擾嚴(yán)重,含水上升較快。部分區(qū)塊注采井網(wǎng)不完善,地層虧空嚴(yán)重。油井堵塞原因復(fù)雜,面臨有機垢、無機垢、黏土、粉砂微粒等多種傷害問題。高含水、污染、地層壓力低等原因?qū)е潞I嫌吞锏彤a(chǎn)低效井眾多,影響油田整體開發(fā)效果,針對這些低產(chǎn)低效井應(yīng)該采取分類治理。
基于海上油田的這些開發(fā)特點,結(jié)合生物酶的作用機理,建議生物酶解堵選井條件如下:
(1)建議選擇因各種工藝措施造成乳化堵塞、有機物堵塞導(dǎo)致供液不足、產(chǎn)量突然下降的油井,且地層仍有一定能量,解堵后供液能力強的油井;(2)建議選擇儲層條件較好,有一定儲量的油井(孔隙度大于20 %,滲透率大于150 mD,含油飽和度大于60 %);(3)建議選擇含水率在40 %~80 %的油井(生物酶可吸附在巖石表面,可持久的發(fā)生作用),盡量避免選擇底水活躍的油井[4-6];(4)避免非均質(zhì)性嚴(yán)重的油井,防止解堵劑擠入地層后,大多進(jìn)入滲透性好的高含水層,引起解堵后油井含水升高。
(1)生物酶解堵藥劑是結(jié)合油、水和油藏條件綜合考慮復(fù)配而成的。根據(jù)每口井每個區(qū)塊的礦物組分、地層水注入成分、地層溫度、原油性質(zhì)結(jié)合堵塞物成分分析進(jìn)行生物酶解堵液配方設(shè)計,確定合理的生物酶解堵劑濃度;(2)根據(jù)油井管柱確定施工方式,滿足正擠條件的,可通過油管正擠處理液,反之可通過油套環(huán)空反擠處理液;(3)根據(jù)設(shè)計解堵半徑確定解堵液的用量;(4)根據(jù)地層參數(shù)和管柱特點確定施工參數(shù),施工前首先進(jìn)行試注,施工排量可根據(jù)現(xiàn)場施工壓力進(jìn)行調(diào)整。
(1)現(xiàn)場按設(shè)計濃度配制好溶液;(2)進(jìn)行試擠注作業(yè),確定地層正常吸液;(3)用泵將生物酶解堵處理液從油管或套管注入井筒內(nèi);(4)清水頂替進(jìn)油層;(5)燜井3 d~5 d,啟泵生產(chǎn),直接進(jìn)入生產(chǎn)流程。
P 油田P1 井投產(chǎn)初期流壓9.85 MPa,產(chǎn)量高,遞減快。由該井生產(chǎn)動態(tài)變化分析,該井后期產(chǎn)量相對穩(wěn)定,受注水影響,生產(chǎn)后期含水呈“臺階式”上升,產(chǎn)油量下降。2017 年8 月至9 月進(jìn)行修井,開井后產(chǎn)液和流壓均呈下降趨勢。由于該井生產(chǎn)層位原油黏度高,且生產(chǎn)壓差大,地層原油在近井地帶發(fā)生脫氣,進(jìn)而產(chǎn)生膠質(zhì)、瀝青質(zhì)沉淀等有機堵塞,降低儲層滲透性,影響油井產(chǎn)量。建議對P1 井進(jìn)行生物酶解堵作業(yè),提高該井產(chǎn)能。
綜合P1 井實際情況及實驗結(jié)果,確定合理的生物酶解堵劑濃度及用量(見表6)。2018 年9 月,該井現(xiàn)場實施生物酶解堵作業(yè),由于通井遇阻,采用反擠作業(yè),共使用洗井液15 m3,生物酶解堵工作液120 m3,頂替液48 m3,累計液量183 m3。施工作業(yè)曲線(見圖3)。
施工后關(guān)井浸泡120 h 后開井生產(chǎn)。解堵前日產(chǎn)液18 m3,日產(chǎn)油7 m3,含水62 %,泵頻率40 Hz,流壓3.1 MPa。解堵后日產(chǎn)液57 m3,日產(chǎn)油15 m3,含水74%,泵頻率40 Hz,流壓3.4 MPa。解堵效果明顯,相比于措施前,產(chǎn)液增至3 倍,產(chǎn)油增至2 倍,為該小斷塊稠油油田穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)提供了新思路。
表6 P1 井配液數(shù)據(jù)表
(1)界面張力、潤濕性、洗油效率和巖心解堵等實驗結(jié)果表明,AP 生物酶可以剝離黏附在巖石顆粒上的原油,使巖石潤濕性向水濕轉(zhuǎn)化,從而降低原油在地層孔隙中的流動阻力,解除近井地帶污染,達(dá)到油井增產(chǎn)目的。
圖3 P1 井生物酶解堵施工曲線
(2)AP 生物酶解堵技術(shù)具有環(huán)境友好、快速高效、保護油藏、工藝簡單,提高采收率效果顯著等優(yōu)點。
(3)AP 生物酶解堵技術(shù)在海上小斷塊稠油油田的應(yīng)用取得了明顯的效果,解堵后油井產(chǎn)液增至3 倍,產(chǎn)油增至2 倍,為該油田今后實施增產(chǎn)措施提供了非常有益的經(jīng)驗。