郎榮亮
摘要:針對(duì)某平臺(tái)混輸泵投用之后,出現(xiàn)機(jī)械密封損壞、軸承抱死、滑油密封油污染、密封油泵故障、滑油滲漏量大、泵效低等故障現(xiàn)現(xiàn)象,氣礦結(jié)合實(shí)際情況,深挖故障根源、認(rèn)真總結(jié),從建立標(biāo)準(zhǔn)操作程序、修改流程減少混輸泵啟停次數(shù)、降低氣液比、消除高壓氣液對(duì)泵軸的剪切力等各方面著手,改善混輸泵的運(yùn)行環(huán)境,已提高混輸泵運(yùn)行的穩(wěn)定性,從實(shí)施效果看,取得了明顯成效。
關(guān)鍵詞:氣液混輸;氣液比;混輸泵
氣液混輸:原油液體與混合在其中的天然氣一并通過傳輸設(shè)備輸送出去。
氣液比:原油中氣體(天然氣)與液體的體積之比。
混輸泵:將液體和氣體混合的介質(zhì)一并輸送出去的設(shè)備。
前言:混輸泵為雙螺桿型式容積泵,每轉(zhuǎn)一圈將以固定容積從吸入口輸送到排出口,每次輸送的容積由兩個(gè)螺桿確定,兩個(gè)螺桿在圍繞它們的襯管之內(nèi)作順時(shí)針和逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)中兩螺線部分形成空腔,其中的容積被從吸入口沿著螺桿軸線輸入到排出口。為了避免螺桿和襯管以及螺桿之間的接觸和摩擦,在他們之間有一細(xì)小縫隙,由于泵兩端的壓差,部分液體會(huì)通過這些空隙從排出口泄露回吸入段,因此,泵的容積效率就取決于泵的壓差和液體的粘度。如果氣體和液體同時(shí)存在,液體在螺桿形成空間內(nèi)因螺桿旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力而分離,因而,液體有效的密封了轉(zhuǎn)子外徑和襯管之間的間隙,氣體聚集在緊挨螺桿部分的中心不能通過間隙泄露。
為了避免作用在轉(zhuǎn)子的軸向力,將泵的吸入口布置在泵殼的驅(qū)動(dòng)端和非驅(qū)動(dòng)端,而泵送介質(zhì)的排出口布置在泵的中心。
作為一種新型的氣液輸送形式,有機(jī)的結(jié)合了液體輸送和天然氣增壓輸送的兩種輸送方式,能夠?qū)⒁欢ū壤秶鷥?nèi)的含氣液體增壓輸送。針對(duì)平臺(tái)油井含氣量較大的特點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)果斷的采取了這樣的油氣輸送方式,除了前期大大降低了設(shè)備投入之外(依照以往的做法,需要將氣液分離后,通過壓縮機(jī)和液力泵進(jìn)行有效輸送),由于設(shè)備減少了,設(shè)備后期的維護(hù)成本也大大降低了。但是混輸泵畢竟是一種新的氣液傳輸方式,在渤海地區(qū),第一次應(yīng)用。投用后不久,機(jī)械密封損壞、軸承抱死、滑油密封油污染、密封油泵故障、滑油滲漏量大、泵效低等故障相繼出現(xiàn),氣礦針對(duì)這些現(xiàn)象,追根溯源,采取了一些列措施,主要從規(guī)范操作方式、優(yōu)化流程、改善混輸泵的運(yùn)行環(huán)境入手,逐一加以解決,截止到目前混輸泵穩(wěn)定運(yùn)行周期越來越長(zhǎng),運(yùn)行成本越來越低,為平臺(tái)的穩(wěn)定生產(chǎn)提供了可靠保證。
一、某平臺(tái)混輸泵投用后存在的問題及故障現(xiàn)象
1.介質(zhì)混入滑油
2.機(jī)械密封損壞
3.軸承損壞
二、原因分析
設(shè)備投用初期對(duì)設(shè)備認(rèn)識(shí)不清,操作上存在紕漏,如形成介質(zhì)倒灌,對(duì)滑油系統(tǒng)濾器更換不及時(shí),對(duì)混輸泵運(yùn)行有不利的因素。另外,也不排除日常的維護(hù),維修的質(zhì)量,安裝的工藝水平,故障前都有機(jī)械密封泄漏滑油的現(xiàn)象。流程中的化學(xué)藥劑可能加大了設(shè)備的損傷,實(shí)驗(yàn)證明化學(xué)藥劑對(duì)橡膠材質(zhì)腐蝕嚴(yán)重。拆檢過程中也發(fā)現(xiàn)O型圈腐蝕磨損斷裂。平臺(tái)投產(chǎn)后的很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),混輸泵的啟停較頻繁,在海管解堵期間處于極限負(fù)荷長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、適應(yīng)性改造內(nèi)容
1.改造雙聯(lián)濾器
為了保證滑油和密封油油的良好狀態(tài),需要定期更換濾器,由于混輸泵原設(shè)計(jì)滑油,密封油為單聯(lián)濾器,更換濾器是必須停機(jī)進(jìn)行。針對(duì)這一情況,平臺(tái)聯(lián)系國(guó)內(nèi)廠家加工、改進(jìn)了滑油密封油的濾芯,濾芯密度由原廠10um改為25um,雖然密度減少,但經(jīng)過實(shí)際運(yùn)行驗(yàn)證,混輸泵完全能夠正常運(yùn)行。并且改進(jìn)了滑油密封油濾器的流程,由原來的單濾器(更換濾芯時(shí)必須停泵,很不方便)改為雙聯(lián)濾器,實(shí)現(xiàn)了在線更換濾芯,大大減少了泵的啟停,減少了機(jī)械磨損。
為了進(jìn)一步確?;汀⒚芊庥偷臐崈舳?,氣礦專門為混輸泵滑油系統(tǒng)加裝了濾油機(jī),對(duì)其滑油進(jìn)行充分過濾,保證滑油品質(zhì)。
2.增加出口微型段塞流捕集器
混熟泵雖然可以氣液混輸,但是氣液比的限定范圍是:GVF: 46 - 95 %,氣液需要在一定的范圍內(nèi),泵受到的高壓氣體的傷害越小,但目前生產(chǎn)液較氣少無法滿足正常氣液比要求。為此,需啟用回流流程,由于回流流程沒有分離作用有一部分氣也回流到泵的入口, 氣礦對(duì)混輸泵出口流程進(jìn)行改造,從混輸泵出口到井口增加了一個(gè)主要有三根管線組成的的“微型段塞流捕集器”,通過減少回流液體中的氣體,實(shí)現(xiàn)純液回流,是進(jìn)泵介質(zhì)達(dá)到氣液比范圍。同時(shí)解決了之前氣液混合熱洗造成套壓升高、無法持續(xù)熱洗的難題,降低了緩沖罐的入口氣量,保障了混輸泵入口條件氣液比的穩(wěn)定。此項(xiàng)同時(shí)使目前緩沖罐的冷放空量下降為“零”,節(jié)能減排效果突出。
3.增長(zhǎng)入口直管端
混輸泵為雙吸設(shè)計(jì),即從泵兩端吸入中間排出,以消除泵內(nèi)部的軸向力。泵的原入口管線安裝不合理為水平直接進(jìn)泵造成進(jìn)泵的介質(zhì)不能均勻從兩端進(jìn)入使得泵的軸向力不能完全抵消,增大設(shè)備內(nèi)部磨損。平臺(tái)增加入口流程的直管段,使進(jìn)泵的介質(zhì)更加均勻,消除介質(zhì)油氣對(duì)泵軸、機(jī)械密封、固定件的影響。經(jīng)過改造振動(dòng)值降低,效果明顯。
四、取得最終效果
經(jīng)過氣礦現(xiàn)場(chǎng)一系列有針對(duì)性的改造措施,平臺(tái)混輸泵運(yùn)行的穩(wěn)定性顯著提高。在對(duì)平臺(tái)混輸泵進(jìn)行拆解檢修的同時(shí),在現(xiàn)場(chǎng)審時(shí)度勢(shì),果斷的利用這一機(jī)會(huì),對(duì)這臺(tái)外國(guó)泵進(jìn)行了徹底的國(guó)產(chǎn)化改造,經(jīng)過完全國(guó)產(chǎn)化改造的混輸泵,已經(jīng)在平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行了近半年。部分國(guó)產(chǎn)化的混輸泵,維護(hù)成本降低三分之二,備件的采購周期縮短一半,最重要的是徹底擺脫對(duì)國(guó)外廠家的依賴,為平臺(tái)的安全穩(wěn)定生產(chǎn)提供的最有效保證,完全達(dá)到了使用這一新設(shè)備的初衷,為這一新設(shè)備在渤海地區(qū)的應(yīng)用進(jìn)行了有益的探索并取得了可喜的成績(jī)。7DC1053D-9E8B-42EC-926D-D975D46446D0