白 杰,毛亞軍,余明龍,龐方言,許永華
(陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延長(zhǎng)氣田采氣一廠,陜西 延安 716000)
水平井下套管遇阻卡情況普遍存在,處理下套管遇阻,不但會(huì)消耗大量人力、物力、財(cái)力,還會(huì)增加井下安全風(fēng)險(xiǎn),增大作業(yè)成本,影響油氣田開發(fā)進(jìn)度[1]。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),避免類似情況再次發(fā)生,下面結(jié)合延303平1井下套管遇阻案例,進(jìn)行了分析總結(jié)。
延長(zhǎng)氣田于鄂爾多斯盆地東南部,區(qū)內(nèi)延303平1井是一口三開水平井,位于陜西省延安市延長(zhǎng)縣境內(nèi),設(shè)計(jì)斜深3844.06m,目的層位山12段。該井于2019年8月1日開鉆,2019年9月21日17時(shí)00分鉆至2714.31m時(shí),計(jì)劃下入二開技術(shù)套管,當(dāng)時(shí)泥漿密度1.15g/cm3,該井井眼直徑222.2mm,井內(nèi)套管串結(jié)構(gòu)為Φ177.8mm浮鞋+Φ177.8mm套管2根+Φ177.8mm浮箍+轉(zhuǎn)換套管+Φ177.8mm套管串+聯(lián)頂節(jié)。
該井按設(shè)計(jì)二開鉆至2860m后,開始單扶通井下至井底,開泵正常,期間無遇阻情況。循環(huán)好后起鉆至直井段,后又下至井底循環(huán)至振動(dòng)篩處無砂子,起鉆后測(cè)井,2趟傳輸測(cè)井至井底,無遇阻遇卡現(xiàn)象。其后下雙扶鉆具組合通井,下鉆至井底也無遇阻現(xiàn)象,循環(huán)至振動(dòng)篩處無砂子后起鉆到直井段,再次下至井底循環(huán),循環(huán)2周后注入含塑料小球鉆井液1t至井底,起鉆正常無遇阻顯示。
2019年9月21 日2:00開始下套管,期間下套管正常,扶正器按照設(shè)計(jì)要求下入,17:00下套管至2714m遇阻(設(shè)計(jì)下深2850m),上提正常,活動(dòng)幾次后無明顯緩解,接循環(huán)頭后單凡爾開泵,泵壓較高,間斷循環(huán)頂通,發(fā)生滲透性漏失,套管上提下放均有顯示,配堵漏漿進(jìn)行堵漏;22日堵漏成功,三凡爾開泵泵壓6MPa,泵壓正常,上提下放均有顯示,中部約有0.5m自由段;23日2:30注入濃度8%燒堿水,靜止浸泡解卡,至20:00上提套管未能提出,自由活動(dòng)間距仍為0.5m;24日16:00-25日9:00套管活動(dòng)解卡后持續(xù)循環(huán)下至2775m再次遇阻(設(shè)計(jì)下深2850m);26日9:00上提下放位置不動(dòng),活動(dòng)間距2m,泵壓6MPa,現(xiàn)場(chǎng)以活動(dòng)循環(huán)為主;27日1:00注入5噸柴油、解卡劑4桶,進(jìn)行靜止浸泡解卡。27日13:00后開始間斷的上提下放套管;28日8:00套管未解卡,嘗試活動(dòng)鉆具,開泵循環(huán),發(fā)現(xiàn)泵壓為7MPa,若持續(xù)開泵循環(huán),則泵壓繼續(xù)上升,28日12:00仍無法活動(dòng)套管,且循環(huán)時(shí)環(huán)空仍出現(xiàn)憋壓情況,套管繼續(xù)下放難度大,且套管鞋處井斜達(dá)83°,泥漿性能又不是很理想,再加上井壁極不穩(wěn)定,存在井壁垮塌而導(dǎo)致無法固井,及井眼報(bào)廢的風(fēng)險(xiǎn),為了降低損失,挽救該井,決定提前實(shí)施固井作業(yè),套管最終下深2775m;28日22:00開始固井,直至29日0:34分碰壓,固井施工順利完成。
1)井眼準(zhǔn)備方面。該井套管遇阻位置巖性為泥巖,井斜83°,井壁經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間循環(huán)沖刷,泥餅被破壞,處于近水平段,井壁極不穩(wěn)定,出現(xiàn)掉塊及垮塌現(xiàn)象,且遇阻位置以下井徑突然減小,套管下放困難,導(dǎo)致套管被卡死。
2)該井下入套管直徑為177.8mm,扶正器直徑為210mm,井眼直徑為222.2mm,套管、扶正器與井眼三者之間的間隙較小,套管又相較鉆桿,與井壁接觸面積大,套管靜止時(shí)間過長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致黏卡[2]。
3)該井套管壁厚為10.36mm,本身剛性較強(qiáng),水平井井眼軌跡相較直井更為復(fù)雜,遇到調(diào)整井斜段不易通過,使得套管柱卡在彎曲井段而無法下入。
4)根據(jù)施工經(jīng)驗(yàn),該井扶正器采用旋流剛性滾珠扶正器和彈性扶正器交替下入,目前扶正器的選擇及間距,水平井摩阻大對(duì)套管的順利下入也會(huì)造成一定的影響,所以扶正器間距、用量及選擇還有待優(yōu)化。
3.2.1 套管下放遇阻后固井隊(duì)待命及時(shí)
套管下放遇阻后,固井隊(duì)一直在井場(chǎng)待命,以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況,為鉆井隊(duì)在處理套管遇阻情況時(shí),免去后顧之憂,防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大,減小損失,這個(gè)經(jīng)驗(yàn)值得總結(jié)和應(yīng)用。
3.2.2 套管下放遇阻后第一次處理有效
套管下放遇阻后,第一時(shí)間活動(dòng)套管,并開泵循環(huán),避免套管進(jìn)一步卡死,然后注入濃度8%燒堿水,浸泡解卡,最后解卡成功,起到了一定的處理效果。
3.2.3 第二次處理無效原因
井壁經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間循環(huán)沖刷,泥餅被破壞,又因遇阻位置井斜達(dá)83°,接近水平段,井壁不穩(wěn)定,出現(xiàn)掉塊及垮塌現(xiàn)象,導(dǎo)致套管被卡死,處理無效。因井筒循環(huán)出現(xiàn)憋壓情況,事發(fā)突然,需緊急處理,決定提前固井,防止井眼報(bào)廢。
3.3.1 固井質(zhì)量分析
經(jīng)查看延303平1井二開固井質(zhì)量圖,1030~1380m,1916~2760m,聲幅值顯示 20%以內(nèi),屬于固井質(zhì)量良好。
3.3.2 三開鉆進(jìn)情況
該井10月22日三開開鉆,鉆井施工一切正常,再未出現(xiàn)掉塊、垮塌、起下鉆遇阻等情況,水平段鉆進(jìn)1000m,目前該井已經(jīng)順利完鉆,砂體鉆遇率80.6%,完鉆井深3886m。
1)加強(qiáng)井眼質(zhì)量控制,保證井眼軌跡圓滑。大力提升地質(zhì)導(dǎo)向與定向人員的專業(yè)素質(zhì),同時(shí)優(yōu)化導(dǎo)向和定向軟件技術(shù)性能,為井眼質(zhì)量控制提供堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)保障。
2)優(yōu)化鉆井液性能,充分發(fā)揮鉆井液的潤(rùn)滑與攜砂作用,清潔凈化井眼,降低下套管時(shí)的摩阻,以此來降低卡鉆幾率。
3)合理選用扶正器數(shù)量、類型以及間距。①扶正器安放間距太小,套管不易彎曲,通過彎曲段時(shí)會(huì)變得非常困難。相反,如果扶正器安放間距較大,套管就容易彎曲,但是假如其彎曲過大,受井眼條件的約束,而增加其與井壁的接觸面積,產(chǎn)生更大的摩擦力,影響套管下入井內(nèi)[3]。②扶正器類型方面,因?yàn)闈L珠扶正器與井壁接觸方式為滾動(dòng)接觸,其與井壁接觸面積相比剛性扶正器、彈性扶正器最小,所以滾珠扶正器的摩阻系數(shù)最小,建議區(qū)內(nèi)可以推廣使用滾珠扶正器[4]。③考慮扶正器安放間距太小,套管剛度大,易擦掛井壁發(fā)生掉塊,從利于套管下入考慮,建議每三根套管安放一個(gè)扶正器[5]。
4)合理設(shè)計(jì)井身結(jié)構(gòu),降低下套管作業(yè)難度。合理選取鉆頭尺寸與套管尺寸,盡量增大井內(nèi)初始環(huán)空間隙,減小套管與井壁接觸面積,從而減小下套管的摩阻力。借鑒本區(qū)塊前期經(jīng)驗(yàn),建議開次由三開優(yōu)化為四開井。
為防止下套管遇阻,可從以下方面預(yù)防:1)在下套管前期作業(yè)中,加強(qiáng)井眼質(zhì)量控制,特別是斜井段的全角變化率的控制,保證井眼軌跡圓滑,降低下套管阻力。2)注入性能優(yōu)良的潤(rùn)滑劑,改善鉆井液的潤(rùn)滑性能,降低下放摩阻。3)下套管前必須進(jìn)行通井作業(yè),對(duì)阻、卡井段應(yīng)認(rèn)真劃眼。單扶通井一次,雙扶通井兩次。一般通井鉆具組合的最大外徑和剛度應(yīng)不小于原鉆具組合。對(duì)于深井、大斜度井和水平井,通井鉆具組合的最大外徑和剛度應(yīng)不小于下入套管的外徑和剛度。