林 山,黃勇勇
(國投欽州發(fā)電有限公司,廣西 欽州 535000)
近年來,大型火力發(fā)電廠隨著機組容量的不斷增大和自動化程度的不斷提高,稱重式給煤機在火力發(fā)電廠燃料制粉系統(tǒng)中的作用越加突出,其主要任務(wù)是提供安全、可靠、連續(xù)的給煤。沈陽施道克EG-3690 給煤機采用目前世界上最先進的美國Stock 第5 代電子耐壓稱重式技術(shù),它可以根據(jù)機組燃燒要求,實時控制給煤量,給煤率控制精度可達±0.5%,速度控制精度可達±5r/min。這種給煤機可以節(jié)約燃料,提高鍋爐效率,減少排渣,從而實現(xiàn)理想的經(jīng)濟效益,達到節(jié)能降耗的效果。因此,如何確保給煤機控制系統(tǒng)具有良好的設(shè)備狀態(tài),從而保障給煤機系統(tǒng)的正常、安全、可靠運行,是檢修維護人員必須要面臨和解決的問題[1]。
本文從EG-3690 稱重式給煤機的控制原理等理論知識入手,將對日常維護中常見故障案例進行深入分析和說明。
EG-3690 稱重式給煤機是在EG-2490 系列基礎(chǔ)上改進而來的,它采用了DISOCONT Tersus/DT-9 系統(tǒng),加載VCF 20170 軟件,控制器為VCU 20103,帶有VHM 控制面板。它的電子控制裝置位于微機處理機電控制柜內(nèi),可實現(xiàn)遠方/就地控制。
控制柜內(nèi)主要組件及功能如下:
1)電源模塊:提供操作設(shè)備所要求的轉(zhuǎn)換穩(wěn)定電壓。
2)控制器:系統(tǒng)控制中心,集中處理控制信號,實現(xiàn)對給煤機系統(tǒng)的控制。
3)HMI 控制面板:進行調(diào)試、程序設(shè)置和就地操作等。
4)變頻器:變頻驅(qū)動調(diào)節(jié)給煤機轉(zhuǎn)速。
5)輸入/輸出模塊:在DCS 與給煤機CPU 處理器之間實現(xiàn)數(shù)字和模擬量的轉(zhuǎn)換。
6)變壓器、繼電器和其他用于給煤機轉(zhuǎn)速控制的組件:實現(xiàn)給煤機、清掃鏈電機的啟停,現(xiàn)場堵煤、斷煤等信號的反饋和傳輸。
EG-3690 給煤機系統(tǒng)控制原理與EG-2490 給煤機控制原理相同,即:①DCS 根據(jù)實際給煤率和燃料需要發(fā)出相應(yīng)的4mA ~20mA 給煤率的給定指令到CPU 控制器;②CPU 控制器接收DCS 傳來的啟動給煤機指令后,發(fā)出啟動變頻器的指令,啟動給煤機電機;③CPU 控制器結(jié)合自身內(nèi)部設(shè)置的給煤率設(shè)定值,計算出給煤機速度控制信號并輸出到變頻器,以控制給煤機運行速度;④磁電測速探頭測得的電機轉(zhuǎn)速信號和電子稱重裝置的稱重信號被輸入CPU 控制器,CPU 控制器由此計算出實際給煤率并反饋給遠程DCS;從而達到精確、連續(xù)給煤的目的[2]。
當(dāng)EG-3690 給煤機發(fā)生故障時,給煤機CPU 控制器內(nèi)部將存儲故障記錄,同時會通過HMI 主面板顯示出來,主面板會顯示事件消息報告反常狀態(tài)。它共有4 種不同的事件等級:
代碼A:所有的測量和控制操作終止,系統(tǒng)進入安全狀態(tài)。這種類型的事件作為給煤機跳閘信號與在196NT 上一樣。
代碼W1:事件被公布并保持有效直到被清除,測量和控制任務(wù)不會受到影響。這種類型的事件與在196NT 上的某些類型報警類似。
代碼W2:這個事件被公布并保持有效直到被糾正,沒有必要去清除這種類型的事件,測量和控制任務(wù)不受影響。這種類型的事件與196NT 上的某些類型報警類似。
代碼IG:事件不公布,測量和控制任務(wù)不受影響。
事件分為以下幾組優(yōu)先級,分別為:系統(tǒng)信息(代號SY),程序監(jiān)視(代號SC),電氣系統(tǒng)(代號WE),機械系統(tǒng)(代號WM),物料流(代號MF),控制器(代號CO),標(biāo)定(代號CA),最大值(代號HI),最小值(代號LO)。
一般情況下,第一行顯示參數(shù)說明和默認(rèn)值。默認(rèn)情況下,一個報警產(chǎn)生就停止給煤機。第二行顯示事件組和數(shù)字,第三行顯示有效的數(shù)字輸出為兩個版本的DT-9。所有的正常事件選擇對這個事件是有效的。
國投欽州發(fā)電有限公司二期工程兩臺1000MW 超超臨界機組使用了12 臺EG-3690 稱重式給煤機,現(xiàn)就其在機組日常維護中發(fā)生的幾次故障做一些分析和說明。
故障現(xiàn)象:#3 爐A 給煤機運行中狀態(tài)波動,發(fā)綜合故障報警,遠程DCS 畫面速度反饋突升為1000r/min,給煤量反饋突降低為0t/h,DCS 無保護信號輸出,3min 后,鍋爐主蒸汽壓力過高,運行人員退出鍋爐自動,5min 后所有信號恢復(fù)正常,重新投入鍋爐自動。
原因分析:測速系統(tǒng)發(fā)生故障,反映為測速探頭檢測不到給煤機電機的轉(zhuǎn)動信號。
故障處理:給煤機停運后,檢查從電機測速探頭控制柜端子排的接線端子,結(jié)果接觸良好,接線正確。測速探頭航空插頭安裝牢固,測速探頭阻值正常。對安裝在電機端蓋處的測速探頭進行檢查,發(fā)現(xiàn)由于安裝不夠牢固,導(dǎo)致電機端蓋處的測速探頭因電機振動與電機轉(zhuǎn)動部分的距離發(fā)生了變化,超出了測量范圍,導(dǎo)致測量信號的丟失。因此,緊固松動的安裝支架,重新調(diào)整測量間距,重新啟動給煤機,恢復(fù)正常。
整改措施:由于二期是直吹式的磨煤機制粉系統(tǒng),若停運給煤機,將直接影響機組負(fù)荷。同時又不能因為轉(zhuǎn)速信號丟失,使實際給煤量陡然增加而導(dǎo)致主汽溫度和主汽壓力的突升,引發(fā)鍋爐自動退出,影響機組安全。因此。需要對DCS 控制邏輯進行以下優(yōu)化:
1)給煤機正常運行情況下,若對應(yīng)給煤機突然發(fā)生給煤量<5t/h,且延時30s,即判斷給煤機轉(zhuǎn)速信號故障,煤量控制切手動。
2)給煤機在轉(zhuǎn)速信號丟失的情況下,不跳閘給煤機,保持當(dāng)前發(fā)綜合故障報警信號到DCS 進行報警,提醒運行人員采取相關(guān)操作措施。
故障現(xiàn)象:#4 爐B 給煤機運行中發(fā)容積方式報警,不能準(zhǔn)確測量煤量,影響實際煤耗計算。
原因分析:稱重系統(tǒng)故障,給煤稱重系統(tǒng)切換為容積模式,即用于稱重系統(tǒng)中檢測到錯誤時,實際的進給速率的計算使用傳送帶的速度和假設(shè)的皮帶負(fù)荷的平均值的基礎(chǔ)上,在過去幾小時,并由工廠的控制系統(tǒng)提供的進給速率的需求信號控制。參數(shù)P03.05 最大進給速度,對應(yīng)的最大需求信號和由參數(shù)設(shè)定的最低給煤率P03.06 最小進給率。參數(shù)P02.05 額定流量IO 應(yīng)始終與參數(shù)P03.05 最大進給速度匹配。如果該信號超出范圍,該系統(tǒng)可以被設(shè)置為產(chǎn)生一個錯誤。
檢查HMI 畫面時,兩個稱重傳感器的稱重系數(shù)不一致,且偏差值大于0.25mV,懷疑皮帶松動,皮帶有所跑偏導(dǎo)致稱重水平不平衡,或者稱重傳感器損壞所致。
整改措施:重新調(diào)整皮帶跑偏程度,對皮帶進行水平調(diào)平后,再進行調(diào)整稱重傳感器位置后,通過觀察HMI 畫面的稱重傳感器系數(shù)來調(diào)整,使兩個稱重傳感器系數(shù)基本一致,且偏差小于0.05mV 后,調(diào)整完成,重新啟動給煤機。若容積方式報警消失則故障消除;若容積方式還存在,則繼續(xù)查看兩個稱重傳感器系數(shù)。若發(fā)現(xiàn)兩個傳感器系數(shù)仍偏差大,則判斷為傳感器故障,需要更換新的傳感器,并重新安裝、調(diào)整、校驗,確保給煤機校驗誤差在允許范圍內(nèi)。
故障現(xiàn)象:#3 爐F 給煤機DCS 上給煤量與就地給煤量顯示不一致,存在偏差。
原因分析:造成數(shù)據(jù)偏差的原因有可能兩個,一是輸入輸出通道漂移;二是給煤量稱重零點或滿位量程漂移。
整改措施:對控制器的輸入/輸出通道進行調(diào)整。
按照下列步驟操作:
1)按[修剪]啟動Trim 函數(shù)。第一個顯示的是輸出通道AO1,按[向上]或[向下]鍵可切換通道,按[退出]鍵返回到主屏幕。
2)校正輸出信道時:
a)按向下箭頭按鈕,切換到測量模式輸出通道AO1。DT-9 將輸出最小信號值,在顯示屏“模擬測量值”文本框中輸入對應(yīng)測量值,然后按[保存]保存。
b)按向下箭頭按鈕滾動到AO1 最大輸出通道。DT-9將輸出的最大信號值,在顯示屏“模擬測量值”文本框中輸入對應(yīng)測量值,然后按[保存]來保存測量值。
c)重復(fù)步驟a)、b)來校正AO2 輸出通道。
d)按[exit]按鈕,退出Trim 函數(shù)。
3)校正輸入通道AI1 時:
a)按[trim],然后使用箭頭鍵選擇AI1。按[start]進入測量模式,使用一個精確信號源,信號源輸入最小給煤量值(零位),待穩(wěn)定后,按[save]來存儲值。
b)按向下箭頭按鈕滾動到最大的模擬信號AI1,然后按[start]進入測量模式。使用一個精確信號源,信號源輸入最大給煤量值(量程),待穩(wěn)定后,按[save]來存儲值。
如輸入/輸出通道一致,則繼續(xù)檢查稱重零點和滿位漂移,則需重新對給煤機進行校驗。
以上是本廠二期給煤機日常維護中遇到的幾個典型案例分析。除此之外還有很多其他的一些案例,限于篇幅就不一一敘述。在結(jié)合同類型機組給煤機檢修及維護的寶貴經(jīng)驗基礎(chǔ)上,將繼續(xù)加強給煤機的日常維護工作,提高日常維護的技能水平,從而能夠快速準(zhǔn)確地消除給煤機的各種故障現(xiàn)象,為機組的安全、穩(wěn)定發(fā)電提供切實保障。