鐘 鐵,苗 麗
(三門核電有限公司,浙江 臺(tái)州 317112)
核電站輔助蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)是在電廠主蒸汽系統(tǒng)不可用時(shí)為其汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)、除氧器、熱水加熱系統(tǒng)等蒸汽用戶提供輔助蒸汽,一般使用輔助電鍋爐。輔助鍋爐在電站機(jī)組正常運(yùn)行期間一直處于熱備用狀態(tài)。三門核電站輔助蒸汽系統(tǒng)設(shè)置有兩臺(tái)浸沒式電鍋爐,輔助鍋爐是瑞典Elpanneteknik Sweden AB公司生產(chǎn)的雙電極浸沒式中壓電極低壓鍋爐。鍋爐分內(nèi)外筒,內(nèi)筒、外筒之間,外筒與加熱電極之間采用陶瓷部件進(jìn)行絕緣。鍋爐本體除加熱電極、陶瓷絕緣部件外,均為碳鋼材質(zhì)。每臺(tái)鍋爐額定蒸發(fā)量40 t/h,額定供汽壓力1.34 MPa,額定供汽溫度196.4 ℃。輔助蒸汽系統(tǒng)熱備用期間給水箱溫度約110 ℃,輔助鍋爐本體約110 ℃,運(yùn)行期間給水箱溫度約110 ℃,輔助鍋爐本體約200 ℃。
輔助蒸汽系統(tǒng)設(shè)置一套加藥裝置,包括氨加藥子系統(tǒng)和磷酸三鈉加藥子系統(tǒng),分別用于提高給水pH值和維持鍋爐水的電導(dǎo)率。正常運(yùn)行期間,給水pH(25 ℃)控制在8.5~10,爐水電導(dǎo)率為87~120 μS/cm、pH(25 ℃)為9.0~10.5,具體流程見圖1。
圖1 輔助鍋爐流程簡(jiǎn)圖Fig.1 The process diagram of Auxiliary Boiler
三門核電站輔助鍋爐于2014年3月開始調(diào)試,2016年2月完成調(diào)試向生產(chǎn)移交,移交后輔助鍋爐除故障和檢修窗口外一直維持熱備用或運(yùn)行狀態(tài),期間化學(xué)人員定期對(duì)輔助鍋爐給水箱、輔助鍋爐進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)督。自系統(tǒng)移交生產(chǎn)開始,截至2017年4月,共計(jì)對(duì)處于熱備用或運(yùn)行狀態(tài)的輔助鍋爐A、B分別進(jìn)行了39次、44次取樣分析,其中爐水中腐蝕產(chǎn)物(以總鐵含量計(jì),下文以總鐵含量表征腐蝕產(chǎn)物含量)超出1 mg/L(鍋爐廠家要求的控制上限),輔助鍋爐A 9次,輔助鍋爐B 10次,腐蝕產(chǎn)物超標(biāo)時(shí)輔助鍋爐都處于運(yùn)行狀態(tài)。鍋爐水中鐵含量高說明其內(nèi)部腐蝕速率快,不及時(shí)處理一方面會(huì)影響鍋爐的使用壽命,更重要的是存在嚴(yán)重的工業(yè)安全隱患。在不改變鍋爐現(xiàn)有結(jié)構(gòu)的條件下,只能通過優(yōu)化其化學(xué)控制策略降低其內(nèi)部腐蝕速率。
在一般的運(yùn)行條件下,低壓鍋爐爐水pH通常維持在10~12,鍋爐金屬內(nèi)表面的保護(hù)膜是穩(wěn)定的,不會(huì)發(fā)生腐蝕。但爐水中若存在磷酸三鈉時(shí),當(dāng)溫度高于120 ℃,其在水中溶解度迅速降低,具體變化趨勢(shì)如圖2[1]所示。當(dāng)輔助鍋爐由熱備用轉(zhuǎn)運(yùn)行狀態(tài)時(shí),隨著鍋爐熱負(fù)荷升高,爐水溫度逐漸升高,磷酸三鈉的溶解度快速降低,導(dǎo)致磷酸鹽沉積在鍋爐內(nèi)表面。當(dāng)鍋爐內(nèi)表面有沉積物時(shí),由于沉積物的傳熱性很差,使得沉積物下的金屬壁溫度升高,因而滲透到沉積物下面的爐水會(huì)發(fā)生急劇蒸發(fā)濃縮,濃縮的爐水由于沉積物的阻礙,不易和其他爐水混勻,使得沉積物下的雜質(zhì)濃度增加。鍋爐在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行時(shí),沉積物下的爐水在高度濃縮后具有很強(qiáng)的侵蝕性,引起鍋爐內(nèi)壁苛性腐蝕。
圖2 磷酸三鈉在水中溶解度與其溫度的關(guān)系Fig.2 The relationship between solubility of trisodium phosphate in water and temperature
輔助鍋爐正常運(yùn)行期間的pH(25 ℃)一般為10.2~10.5。磷酸三鈉在鍋爐內(nèi)壁沉積時(shí),沉積物下因濃縮形成高濃度的OH-,使得沉積物下局部pH大大增加,當(dāng)pH>13時(shí),鍋爐內(nèi)壁穩(wěn)定性的Fe3O4保護(hù)膜和鍋爐本體均會(huì)發(fā)生反應(yīng),加速鍋爐內(nèi)部腐蝕:
Fe3O4+4OH-→2FeO2-+FeO22-+2 H2O
Fe+2OH-→2FeO2-+H2
一般而言,密閉系統(tǒng)中,溫度越高,腐蝕速度越快:溫度升高時(shí),各種物質(zhì)在水中的擴(kuò)散速度加快和電解質(zhì)水溶液的電阻降低,這些都會(huì)加速腐蝕電池的陰、陽(yáng)兩極的電極過程,使腐蝕速度加快。溫度的影響如圖3[2]所示。
圖3 溫度對(duì)腐蝕速度的影響Fig.3 The effection of temperature on corrosion rate
輔助鍋爐熱備用期間鐵含量一般都<0.1 mg/L,但由熱備用轉(zhuǎn)至運(yùn)行后初期鐵含量都會(huì)超出1 mg/L的控制限值。對(duì)鍋爐內(nèi)部而言,熱備用轉(zhuǎn)運(yùn)行,爐水溫度由110 ℃升高至200 ℃,同時(shí),鍋爐浸沒式電極和內(nèi)筒壁在鍋爐運(yùn)行狀態(tài)下溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于爐水溫度。因此,電極和內(nèi)筒壁是重點(diǎn)腐蝕部位。
2016年2月,處于熱備用狀態(tài)的輔助鍋爐因設(shè)備問題跳機(jī),近兩個(gè)月維持停機(jī)狀態(tài)未進(jìn)行保養(yǎng)。2016年5月,其中一臺(tái)輔助鍋爐保持連續(xù)運(yùn)行,爐水中鐵含量經(jīng)常超標(biāo)。但是運(yùn)行一段時(shí)間后,爐水中鐵含量有明顯下降。2017年3月因設(shè)備問題導(dǎo)致輔助鍋爐意外停運(yùn),期間近半個(gè)月維持停機(jī)狀態(tài)未執(zhí)行保養(yǎng)。2017年5月,該臺(tái)輔助鍋爐再次由熱備轉(zhuǎn)運(yùn)行后爐水中鐵含量再次頻繁超標(biāo),具體如圖4所示。說明輔助鍋爐停運(yùn)期間保養(yǎng)方式對(duì)于控制運(yùn)行期間的內(nèi)部腐蝕速率具有重要影響。
圖4 輔助鍋爐運(yùn)行時(shí)爐水中鐵含量Fig.4 The iron in auxiliary boiler during operation
輔助鍋爐廠家在設(shè)計(jì)文件中明確鍋爐運(yùn)行期間在給水中加氨調(diào)節(jié)給水pH(25 ℃)為8.5~10,在鍋爐中添加磷酸三鈉調(diào)節(jié)爐水電導(dǎo)率為87~120 μS/cm、pH(25 ℃)9.0~10.5。同時(shí),輔助鍋爐出汽后為鍋爐除氧器供應(yīng)輔助蒸汽進(jìn)行熱力除氧,最終使得輔助鍋爐給水中溶解氧<20 μg/L。2017年上半年輔助鍋爐給水中溶解氧含量如圖5所示。
從圖5可以看出,輔助鍋爐給水中溶解氧盡管滿足控制要求,但仍偏高,使得給水呈堿性氧化性,仍具有較強(qiáng)的腐蝕性。給水進(jìn)入鍋爐內(nèi)外筒后,造成鍋爐內(nèi)部腐蝕,即引起爐水中鐵含量增加。
圖5 2017年上半年輔助鍋爐給水中溶解氧含量Fig.5 The dissolved oxygen in feed water in the first half of 2017
2017年6月,輔助鍋爐因電源問題而無(wú)法維持熱備用狀態(tài),為了控制輔助鍋爐內(nèi)部腐蝕速度,6月28日編制了輔助鍋爐停運(yùn)期間的專項(xiàng)濕保養(yǎng)(聯(lián)氨+氨混合溶液)方案,濕保養(yǎng)期間化學(xué)控制規(guī)范如表1所示。6月30日至7月24日輔助鍋爐及給水箱維持聯(lián)氨+氨混合濕保養(yǎng)。7月25日輔助鍋爐退出濕保養(yǎng),開始投運(yùn)至熱備用,8月3日輔助鍋爐A由熱備用轉(zhuǎn)運(yùn)行。輔助鍋爐實(shí)施聯(lián)氨+氨混合液濕保養(yǎng)前后一段時(shí)間內(nèi)輔助鍋爐內(nèi)鐵含量變化趨勢(shì)如圖6所示。
本次輔助鍋爐A實(shí)施聯(lián)氨+氨濕保養(yǎng)結(jié)束后直接由冷停置運(yùn)行,輔助鍋爐B由冷停置熱備用。直接由冷停轉(zhuǎn)運(yùn)行的輔助鍋爐A僅出汽當(dāng)天爐水中鐵含量異常升高,經(jīng)連續(xù)排污鐵含量滿足要求后一直維持在較低水平,期間排污方式和前期保持一致。出汽當(dāng)天輔助鍋爐A爐水中鐵含量異常上升,主要是由于系統(tǒng)中添加聯(lián)氨后,整個(gè)系統(tǒng)呈堿性、還原性環(huán)境,聯(lián)氨能快速與系統(tǒng)內(nèi)表面沉積的腐蝕產(chǎn)物反應(yīng):
6Fe2O3+N2H4→N2+2 H2O+4Fe3O4
2Fe3O4+N2H4+4 H2O→N2+6Fe(OH)2
4Fe(OH)3+ N2H4→N2+4 H2O+4Fe(OH)2
4Fe(OH)2+O2+2 H2O→4Fe(OH)3
表1 輔助鍋爐濕保養(yǎng)期間化學(xué)控制規(guī)范Table 1 The chemistry Specification during wet maintenance of auxiliary boiler
圖6 輔助鍋爐爐水中鐵含量Fig.6 The iron in auxiliary boiler
由于聯(lián)氨和鐵氧化物的反應(yīng),導(dǎo)致輔助鍋爐內(nèi)部聚集大量的氫氧化鐵和氧化鐵,濕保養(yǎng)期間因鍋爐內(nèi)保養(yǎng)水處于靜止?fàn)顟B(tài),氫氧化鐵和氧化鐵沉積在鍋爐底部,鍋爐啟動(dòng)后由于鍋爐爐水處于循環(huán)狀態(tài),沉積狀態(tài)的氫氧化鐵和氧化鐵逐漸混合到爐水中,導(dǎo)致爐水中鐵含量短時(shí)間內(nèi)快速上升。通過連續(xù)排污將原來(lái)沉積的氫氧化鐵和氧化鐵排出后系統(tǒng)中鐵含量明顯下降且基本保持穩(wěn)定。
輔助鍋爐實(shí)施加聯(lián)氨濕保養(yǎng)后運(yùn)行期間爐水中腐蝕產(chǎn)物基本保持穩(wěn)定且維持約0.3 mg/L,說明加聯(lián)氨濕保養(yǎng)有利于預(yù)防系統(tǒng)冷停期間的腐蝕,同時(shí),因聯(lián)氨的作用,濕保養(yǎng)期間鍋爐本體內(nèi)表面形成保護(hù)性致密氧化膜,有利于降低鍋爐熱備或運(yùn)行期間的腐蝕速度。
3.2.1 優(yōu)化策略可行性分析
聯(lián)氨是一個(gè)二元弱堿,但其堿性不如氨強(qiáng)。聯(lián)氨在堿性溶液中,是強(qiáng)還原劑,能夠與氧發(fā)生反應(yīng),生成氮?dú)夂退?,同時(shí)還能將Fe2O3還原為Fe3O4。聯(lián)氨作為除氧劑被廣泛應(yīng)用于火電站和核電站。聯(lián)氨在140~240 ℃分解,分解產(chǎn)物為氨和氮?dú)猓?/p>
3N2H4→4NH3+N2
設(shè)計(jì)上輔助鍋爐給水加氨調(diào)節(jié)pH值,聯(lián)氨的分解產(chǎn)物不會(huì)引入新的雜質(zhì),不會(huì)影響給水水質(zhì)。同時(shí),給水中添加聯(lián)氨還有利于給水除氧。
正常運(yùn)行期間輔助鍋爐給水要求pH(25 ℃)8.5~10.0,電導(dǎo)率(25 ℃)0~10 μS/cm,溶解氧<20 μg/L。輔助鍋爐熱備用/運(yùn)行期間給水pH(25 ℃)基本維持在9.5左右,根據(jù)圖7[3]可以得出,給水箱中氨濃度約為2 mg/L。給水箱熱備用/運(yùn)行期間溫度維持110 ℃左右,給水箱中加入適量聯(lián)氨不會(huì)因聯(lián)氨分解引起給水pH超出控制限值(8.5~10.0)。另根據(jù)MULTEQ計(jì)算結(jié)果,給水中氨濃度為2 mg/L,聯(lián)氨濃度為100 mg/L時(shí),pH(25 ℃)為9.83,電導(dǎo)率(25 ℃)為8.05,均滿足給水化學(xué)控制要求。因此,只要試驗(yàn)期間維持聯(lián)氨濃度低于100 mg/L,給水箱中pH和電導(dǎo)率均滿足給水水質(zhì)要求。同時(shí),加入適量聯(lián)氨對(duì)降低給水中溶解氧含量是有利的,即加入適量聯(lián)氨對(duì)輔助鍋爐給水水質(zhì)無(wú)負(fù)面影響。
輔助鍋爐熱備用/運(yùn)行期間的化學(xué)控制要求pH(25 ℃)9.0~10.5,電導(dǎo)率(25 ℃)87~120 μS/cm。輔助鍋爐正常運(yùn)行期間溫度維持200 ℃左右,爐水中的聯(lián)氨會(huì)分解,但爐水pH控制范圍為9.0~10.5。根據(jù)圖7得出:當(dāng)pH(25 ℃)=10,溶液中氨濃度約為10 mg/L,pH(25 ℃)=10.3,溶液中氨濃度約為50 mg/L。即爐水中存在高濃度聯(lián)氨時(shí)不會(huì)影響爐水水質(zhì)。
圖7 聯(lián)氨、氨濃度與溶液pH和電導(dǎo)率的關(guān)系(25 ℃)Fig.7 The relationship between hydrazine、mmonia and pH(25℃)、 conductivity(25℃)
給水加入聯(lián)氨后有可能導(dǎo)致輔助蒸汽pH(25 ℃)超出10.0的控制上限,但可通過合理控制聯(lián)氨濃度來(lái)降低蒸汽品質(zhì)超標(biāo)的可能性。除此之外,給水添加聯(lián)氨不會(huì)增加蒸汽中雜質(zhì)離子的含量,不惡化蒸汽品質(zhì)。
3.2.2 試驗(yàn)方案
試驗(yàn)前輔助鍋爐氨加藥箱中氨濃度約5%,給水箱中氨濃度約2 mg/L。為了安全起見,給水中聯(lián)氨濃度以梯度濃度的形式增加,聯(lián)氨初始濃度設(shè)置為0.5 mg/L,最終濃度設(shè)置為2 mg/L。每一試驗(yàn)階段給水中聯(lián)氨濃度增加0.5 mg/L。每一試驗(yàn)階段化學(xué)監(jiān)督要求為:輔助鍋爐氨加藥箱中配制氨和聯(lián)氨混合溶液12 h后開始取樣分析給水箱的pH(25 ℃)、電導(dǎo)率、鐵、溶解氧;輔助鍋爐爐水的pH(25 ℃)、電導(dǎo)率、鐵、溶解氧;輔助蒸汽pH(25 ℃)。每天一次,連續(xù)4天,取樣間隔24 h。
3.2.3 確認(rèn)效果
根據(jù)輔助鍋爐給水加聯(lián)氨試驗(yàn)方案,2017年12月28日開始執(zhí)行輔助鍋爐給水中添加聯(lián)氨試驗(yàn),試驗(yàn)持續(xù)至2018年4月。試驗(yàn)結(jié)果表明:向輔助鍋爐給水添加約0.1~1 mg/L的聯(lián)氨,有利于控制輔助鍋爐運(yùn)行期間爐水中鐵含量。
對(duì)核電站而言,輔助鍋爐在機(jī)組正常運(yùn)行期間長(zhǎng)期處于熱備用狀態(tài),僅機(jī)組大修期間短時(shí)間內(nèi)運(yùn)行。根據(jù)近三個(gè)月的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),鍋爐處于熱備用期間即使聯(lián)氨<3 μg/L(低于儀器檢測(cè)限),爐水中鐵含量也滿足控制要求(<1000 μg/L),如圖8所示。即使鍋爐臨時(shí)停運(yùn)至冷備用狀態(tài),只要鍋爐不排水,對(duì)爐水中的鐵含量也幾乎無(wú)影響。即鍋爐處于熱備用時(shí),只要給水中的聯(lián)氨使得鍋爐內(nèi)表面形成保護(hù)膜后鍋爐內(nèi)部腐蝕可忽略。
圖8 輔助鍋爐熱備用期間爐水中鐵-聯(lián)氨關(guān)系Fig.8 The iron-hydrazine relationship in boiler during operation hot standby
鍋爐運(yùn)行期間,爐水中保持一定的聯(lián)氨有利于降低鐵含量,即減緩鍋爐內(nèi)部腐蝕,如圖9~圖11所示。從圖9可以看出,爐水中聯(lián)氨濃度降低后鐵含量呈上升趨勢(shì)。從圖10可以看出,添加聯(lián)氨后鍋爐保持相同運(yùn)行狀態(tài)時(shí)爐水中鐵含量較加聯(lián)氨前整體偏低。從圖11可以看出,輔助鍋爐給水添加一定聯(lián)氨降低了給水中的溶解氧含量,即降低了給水自身的腐蝕性。
圖9 輔助鍋爐運(yùn)行期間爐水中鐵-聯(lián)氨關(guān)系Fig.9 The iron-hydrazine relationship in boiler during operation
圖10 聯(lián)氨對(duì)輔助鍋爐爐水中鐵含量的影響Fig.10 The effection of hydrazine on iron in auxiliary boiler
綜上所述,輔助鍋爐保持熱備用/運(yùn)行狀態(tài)時(shí),給水中維持0.1~1 mg/L的聯(lián)氨有利于降低爐水中鐵含量,即有利于降低輔助鍋爐運(yùn)行爐水中的腐蝕產(chǎn)物。
在不改變輔助鍋爐現(xiàn)有結(jié)構(gòu)和設(shè)備的前提下,輔助鍋爐停運(yùn)期間使用200~500 mg/L聯(lián)氨+氨混合液進(jìn)行濕保養(yǎng)后運(yùn)行期間爐水中腐蝕產(chǎn)物基本保持穩(wěn)定且維持約0.3 mg/L,說明該濕保養(yǎng)方案有利于預(yù)防系統(tǒng)冷停期間的腐蝕。
圖11 輔助鍋爐給水添加聯(lián)氨前后給水中溶解氧含量Fig.11 The dissolved oxygen before and after hydrazine is added to auxiliary boiler feed water
同時(shí)在輔助鍋爐運(yùn)行期間向輔助鍋爐給水中添加0.1~1 mg/L聯(lián)氨,鍋爐保持相同運(yùn)行狀態(tài)時(shí)爐水中鐵含量較加聯(lián)氨前整體偏低,降至約0.1~0.3 mg/L,有效減緩鍋爐內(nèi)部腐蝕,降低了輔助鍋爐運(yùn)行期間爐水中的腐蝕產(chǎn)物含量。
優(yōu)化輔助鍋爐濕保養(yǎng)及運(yùn)行期間的化學(xué)控制,大大降低了鍋爐運(yùn)行及保養(yǎng)期間的腐蝕速率,保證了鍋爐運(yùn)行安全,增加了運(yùn)行壽命,降低了電廠運(yùn)行成本。