張燕金 滕世國 鐘建偉
(乳源東陽光機械有限公司 廣東省韶關(guān)市 512721)
腐蝕箔是由電子鋁箔經(jīng)過多級電化學(xué)腐蝕后形成,是制造鋁電解電容器的核心材料,亦是國家鼓勵和支持發(fā)展的新型電子材料。由于腐蝕箔生產(chǎn)線不在無塵車間生產(chǎn),所以表面容易附著粉塵;且腐蝕箔經(jīng)過長達50 米的腐蝕工藝行程,運行過程中表面極易出現(xiàn)損傷等問題,在腐蝕箔表面顯現(xiàn),出現(xiàn)問題的腐蝕箔會影響箔片的比容、抗折彎等核心性能,做成電容器產(chǎn)品后也會影響其電容量和壽命。
通過對腐蝕箔生產(chǎn)線收箔段進行升級改造,增加視頻實時監(jiān)控、自動吸塵裝置以及箔片緩沖裝置,當(dāng)攝像頭監(jiān)控到有異常時,自動報警、并啟動吸塵裝置去塵,結(jié)合當(dāng)前的生產(chǎn)線參數(shù),自動停止收箔,啟動緩沖裝置,可遠程或現(xiàn)場判定是否需要換卷、停機檢查等操作,并把異常視頻存入數(shù)據(jù)庫,可供查詢以及箔片品質(zhì)追溯。
通過分析腐蝕箔表面出現(xiàn)的問題,主要是粉塵、表面損傷、折痕、顏色異常等問題,這些問題都是可通過表面直接判定的,即可通過攝像頭在線實時監(jiān)控,由系統(tǒng)或人員判定。該系統(tǒng)主要是以視頻監(jiān)控為核心,通過攝像頭檢測,視頻處理器處理,當(dāng)表面出現(xiàn)粉塵時,啟動吸塵裝置,去除粉塵;當(dāng)出現(xiàn)其他問題時,自動報警,并停止收箔,啟動箔片緩沖裝置,把生產(chǎn)線傳送過來的箔片緩存在該裝置中,并通知相關(guān)人員遠程或到現(xiàn)場判定;并通過網(wǎng)絡(luò)傳送到服務(wù)器,服務(wù)器自動把出現(xiàn)問題的參數(shù)與視頻同時保存記錄,以供日后箔片品質(zhì)追溯??刂葡到y(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
視頻監(jiān)控部分:主要包括3 個像頭、視頻處理器、顯示器、燈光組件等。攝像頭主要是實時拍攝箔片表面,通過燈光的照射,能拍攝到更加清晰的箔片畫面,視頻處理器處理拍攝到的箔片畫面,并通過顯示器顯示。首先是通過攝像頭1 檢測表面,當(dāng)出現(xiàn)異常時,視頻處理判定,當(dāng)判定有粉塵時,發(fā)出信號給PLC,PLC 啟動吸塵裝置,之后攝像頭2 再監(jiān)測處理過的地方,看是否還存在問題,若箔片表面仍存在問題,自動報警并停止收箔,并啟動箔片緩沖裝置,同時通知遠程判定或相關(guān)人員到現(xiàn)場判定是否需要停機等。當(dāng)攝像頭3 判定出現(xiàn)問題時,處理方式與攝像頭2 的一樣。箔片監(jiān)控顯示器安裝到生產(chǎn)線現(xiàn)場和控制室,可供相關(guān)人員實時監(jiān)控箔片表面。
視頻處理器可通過學(xué)習(xí)來避免出現(xiàn)誤判:首先是圖片直接存入到視頻控制器中,讓其按程序設(shè)定方式處理;其次是生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時,通過軟件操作,哪些問題需要處理,哪些不需要處理的,分類存儲到視頻控制器中,通過視頻處理器里的軟件不停輸入及自學(xué)習(xí),逐漸把誤動作去除。視頻控制器根據(jù)歷史記錄資料生成公用數(shù)據(jù),可直接應(yīng)用于其他新裝置中。
圖1:控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
圖2:吸塵裝置
圖3:箔片緩沖裝置
如圖2所示,該裝置主要由4 個吸塵器組成,可同時工作,也可單獨工作,當(dāng)視頻監(jiān)控到表面有粉塵時,視頻處理器會自動定位,把定位信號發(fā)給PLC,PLC 通過接收的定位指令,啟動相應(yīng)的吸塵器工作,把表面的粉塵去除。
圖4:箔片緩沖裝置運行圖
圖5:系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接示意圖
圖6:控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理圖
圖7:控制系統(tǒng)程序流程圖
如圖3所示,箔片緩沖裝置包括升降滑軌、同步升降電機、升降傳動輥、升降滑軌、電動滑桿、同步升降電機、以及擠壓輥。
收箔側(cè)正常運行過程中,升降傳動輥在升降滑軌的下方,箔片直線從升降傳動輥上傳過,此時箔片緩沖裝置未存儲任何箔片,見圖4。當(dāng)視頻監(jiān)控到箔片表面出現(xiàn)問題時,需要人員處理時,啟動此裝置,收箔機停止收箔,通過氣缸動作,把擠壓輥擠壓到傳動輥1 上,讓箔片停止向前傳送,同時啟動同步升降電機,升降傳動輥帶著箔片向上滑行,箔片傳輸速度與生產(chǎn)線同步,生產(chǎn)線傳送過來的箔片先在緩沖裝置緩存運行,可避免生產(chǎn)線不必要的停機。
首先是PLC 與視頻控制器通過RS232 通信,讀取視頻控制器輸入的控制信號,PLC 通過讀取的信號,輸出相對應(yīng)的指令,如啟動吸塵裝置、緩沖裝置、停止收箔機等;其次是PLC 與服務(wù)器通信,數(shù)據(jù)通過OMRON 的數(shù)據(jù)通信軟件用以太網(wǎng)連接方式跟服務(wù)器互換;再次是視頻控制器與服務(wù)器也是通過以太網(wǎng)連接,視頻控制器廠家自已的軟件把視頻直接存儲到服務(wù)器里,數(shù)據(jù)庫再調(diào)用存儲的視頻;最后是服務(wù)器與遠程監(jiān)控器通信,這個遠程監(jiān)控是作者開發(fā)的一個遠程監(jiān)控軟件,電腦安裝此軟件,獲得相關(guān)權(quán)限后,通過以太網(wǎng)連接可隨時訪問數(shù)據(jù)庫,查閱生產(chǎn)線的實時、歷史數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)連接圖如圖5所示。
PLC 采用OMRON 的CJ2M-CPU35 可編程控制器,自帶以太網(wǎng)通信模塊,選裝RS232 通信接口。輸入部分由3 個攝像頭組成和視頻控制器組成,通過視頻控制器與PLC 和服務(wù)器通信;輸出包括4 個吸塵裝置、收卷電機、同步升降電機、傳送電機和報警裝置。遠程監(jiān)控臺通過以太網(wǎng)與服務(wù)器和視頻控制器通信。如圖6所示。
系統(tǒng)程序編寫軟件采用的是OMRON 公司CX-Programmer9.4版本,程序流程圖見圖7,主要包括收箔機控制、視頻控制器控制信號、吸塵裝置控制、緩沖裝置控制及生產(chǎn)線停機控制等。
如圖7,當(dāng)生產(chǎn)線啟動后,收箔機和視頻監(jiān)控同步運行。當(dāng)攝像頭1 檢測到有粉塵、表面損傷、變形、顏色異常等問題時,啟動報警裝置、并輸出相應(yīng)信號給PLC,由PLC 程序判定是否啟動吸塵裝置,當(dāng)攝像頭2 再次檢測到異常問題時,啟動緩沖裝置,收箔機停機,并通知相關(guān)人員到現(xiàn)場或遠程監(jiān)控并判定是否需要停機或換卷等操作。攝像頭3 檢測到異常時,與攝像頭2 的處理操作一樣。
(1)新增的視頻監(jiān)控系統(tǒng),可將異常圖片及視頻自動保存到服務(wù)器,與生產(chǎn)線數(shù)據(jù)同時存儲,有利于腐蝕箔問題分析及工藝改進,并做到產(chǎn)品質(zhì)量源頭數(shù)據(jù)可追溯;
(2)通過吸塵去異物裝置,可去除表面粉塵,降低粉塵對箔片品質(zhì)的影響,提高產(chǎn)品質(zhì)量;
(3)增加緩沖裝置,當(dāng)出現(xiàn)問題時,可暫停收箔,但生產(chǎn)線不停機,通過緩沖裝置先收箔,緩沖期間人員可遠程或到現(xiàn)場判定是否需要換卷或停機等處理,降低生產(chǎn)線無必要的停機,提高生產(chǎn)效率;
(4)箔片表面全程視頻可通過遠程監(jiān)視,可遠程操作控制。