宋思嘉 韓春生
(中國電子科技集團公司第二十七研究所 河南省鄭州市 450047)
激光激勵源的原理是對激光工作物質進行激勵,將激活的粒子從基態(tài)抽運到高能級,以實現(xiàn)粒子束反轉,從而激發(fā)激光產生。本次數(shù)字化激光激勵源的研制,對實際的激光測距機相關產品進行實際稱量,從中了解到,現(xiàn)有的激光測距機激勵源重量可以占到總重量的50%左右,所以,如果在不影響性能的前提下,能夠有效地削減激光激勵源的重量,也就可以有效將測距機重量進行削減。所以,只要研制出小型化的控制激勵源[1],就可以有效的減少了激光測距設備的體積重量。
如圖1所示,激勵源的工作過程一般是由4 個部分組成[2],具體如下:
(1)上電充電過程。激勵源每次工作僅有一次,初始狀態(tài)也是其最終狀態(tài),儲能電容C1 兩端的電壓為0;中間過程時,高壓模塊N1 將通過限流電阻R1 對儲能電容C1 進行充電;最終狀態(tài),電容兩端的電壓與高壓模塊的電壓達到相同,儲能電容C1 此時停止充電,此過程中mos 管電子開關始終處于斷路狀態(tài)。
(2)工作放電過程。即ST置高,從而引發(fā)mos管的G端高電平,mos 管電子開關打通,電流從儲能電容C1 流出,并通過負載LD、mos 管、取樣電阻、最后流回到儲能電容C1 中。當ST 信號變低后,放電過程結束。在此放電過程中,由于放電電流是遠大于充電電流的,所以充電電流造成的影響可以忽略。
(3)工作充電過程。當放電過程結束后,儲能電容C1 因放電而引起電壓降低,此時,高壓模塊N1 將通過限流電阻R1 對儲能電容C1 進行充電,一直充到下一次放電過程開始。此過程mos 管電子開關始終處于斷路狀態(tài)。
(4)工作結束放電過程。當測距機停止工作時,電源高壓模塊N1 的前端24V 電壓將變?yōu)?V,此時電源模塊將不再輸出電壓,高壓模塊N1 斷路。儲能電容C1 將通過泄流電阻R2 進行放電,最終電容C1 兩端的電壓也降低為0V,放電的過程結束。此過程中mos 管電子開關始終處于斷路狀態(tài)。
上面所說的激勵源工作4 個過程,均是在RC 電路充放電的工作原理[3]上進行的。
在這里我們介紹一下RC 電路充放電原理,RC 電路充電的公式具體如下:假設,有源Vu 通過電阻R 給電容C 進行充電,V0是電容的初始電壓,Vu 則是電容充滿電后的電壓值,Vt 是任意時間電容的電壓值,則可以得到如下公式:
Vt=V0+(Vu-V0)*[1-exp(-t/RC)]
對于上電時,V0=0,則公式簡化為Vt=Vu*[1-exp(-t/RC)].
當t=RC 時,Vt=0.63Vu;
當t=2RC 時,Vt=0.86Vu;
當t=3RC 時,Vt=0.95Vu;
當t=4RC 時,Vt=0.98Vu;
當t=5RC 時,Vt=0.99Vu;
根據(jù)激勵源的工作原理以及過程,共提出三個可實施方案:
方案1:使用相同技術指標下,體積重量均較小的元器件進行替換。
方案2:在不改變工作狀態(tài)的情況下,對電路和元器件進行重新匹配和設計。
方案3:在不改變激勵源技術指標的情況下,降低激勵源所需功率等。
方案1:使用相同技術指標下,體積重量均較小的元器件進行替換。小組成員對市場可買到的常用元器件的主要指標體積、重量、價格等進行了調查研究,尋找可替換元器件,以減小激光測距設備的體積和重量。由于電源模塊和電容的體積和質量受技術指標制約較大,小組成員從市場上未能找到體積和質量更小的同技術規(guī)格元器件。
方案2:在不改變工作狀態(tài)的情況下,對電路和元器件進行重新匹配和設計。即在原激勵源電路充放電功率等指標不變的情況下,以較小的功率、電壓、電容、電阻值等元器件替代原有器件。小組成員對原激光測距設備激勵源部分進行分解和討論,原激光測距設備激勵源部分充電過程為脈沖式,經理論計算,激勵源充能電路峰值功率為492W,激勵源上電的瞬間,由于儲能電容電壓為0,相當于0Ω 電阻,模塊此時相當于恒壓源,由歐姆定律可知:瞬時功率P峰值=U×U/R。
峰值功率P=57V*57V/6.6Ω=492W。
考慮到該設計將電源模塊的功率設定為500W 是相對比較合理的。為了與電源功率及充放電頻率等方面相匹配,選擇電容為10000μF、16J的能量,泄流電阻功率定位25W是合理的。如圖2所示。
通過分析得出結論:單從電源、電容、電阻等相匹配的角度對激勵源電路進行改進,是不可行的。
方案3:在不改變激勵源技術指標的情況下,降低激勵源所需功率等。
圖1:激光激勵源工作原理圖
圖2:激勵源充能電路等效電路圖
圖3
在技術指標不變的基礎上,降低激勵源所需的功率,從而達到減小激光測距設備重量的目的。由激勵源工作過程可知,激勵源充能電路的峰值功率將會出現(xiàn)在設備初上電充電過程中,瞬時功率P峰值=U×U/R。理論上說,在電源電壓不變的前提下,只要增加限流電阻R 的阻值,就能夠有效降低峰值的功率值。
小組成員通過對現(xiàn)有激光激勵源的實際測算發(fā)現(xiàn),激勵源在上電瞬間的峰值功率(492W)是平均功率的50 倍,因此通過降低激勵源上電瞬間峰值功率的方法,減小元器件所需的功率等指標,不會對激勵源的工作過程造成太大影響。
在滿足激勵源功率需求的基礎上,對充電過程進行優(yōu)化,重新匹配電源、電阻、電容值從而降低充電過程峰值功率,以減小對元器件質量等的要求是可行的。但具體匹配過程等需要進一步的分析。
如圖3所示。
2.4.1 電路設計方面
由于激勵源充能電路的峰值功率將會出現(xiàn)在設備初上電充電過程中,瞬時功率P峰值=U×U/R。在理想電路中,電源電壓不變的情況下,只要增加限流電阻R 的阻值,就能夠有效降低峰值功率值。
方法一:直接增大限流電阻阻值。
但同時,由RC 電路的充放電過程中可知,電容充電時間將會隨著限流電阻R 增加而急劇增大(通常認為電容充滿電的時間為3RC)。對于激光測距機激勵源,要求RC 電路的充電過程必須小于激勵源的一個工作周期,僅靠增大限流電阻阻值的方法降低激勵預案的峰值功率,會大大增加激勵源充電時間,從而影響整個測距機的工作頻率。
綜合以上兩部分因素,考慮通過變電阻的方式平衡兩者之間的矛盾。即上電充電過程使用較大的限流電阻,之后減小充電電阻值,以降低工作充電時間,使之滿足激光激勵源工作頻率的要求。
方法二:采用滑動變阻器法改變限流電阻阻值。
方法三:采用撥碼開關和電阻器并聯(lián)法[4]改變限流電阻阻值。
在實際工程的應用中,由于滑動變阻器和撥碼開關均存在很多的不確定性,比如變阻器阻值和撥碼開關調整不方便等,小組提出了一種全新的設計來改變限流電阻阻值。
方法四:電子開關控制電阻通斷法改變限流電阻阻值。
面臨以上問題,小組成員經過分析和討論,提出用數(shù)字延時控制器替代圖3 中的撥碼開關部分,從而控制限流電阻阻值的變化。
由于激光激勵源需要提供100V/200A/200μs 的放電脈沖,將會對整個電路產生比較大的電磁干擾,在激光激勵源電路中數(shù)字電路當中是很難生存。為了減少這種干擾的影響,計劃采用光耦隔離的方式給數(shù)字電路提供生存空間。
經過調查,目前,還沒有類似方法應用于軍用激光測距領域的報道,所以這種創(chuàng)新的方式和方法還是比較可以達到預計效果,解決上面所述面臨的難題。
2.4.2 功率匹配性計算
測算激勵源放電電流、放電電壓和實際功耗,以確定充電電源、電阻和電容值等。
2.4.3 元器件選型與電裝
根據(jù)功率匹配行計算數(shù)據(jù),確定電源模塊、電阻、電容的最大應用功率值等技術指標。以此為依據(jù)展開元器件選型工作。
表1:元器件選用表
通過上文所述,可以電子開關控制電阻通斷法改變限流電阻阻值是最佳方案。
實施一:電子開關控制電阻通斷法改變限流電阻阻值。
在滿足激勵源放電要求的情況下,且電源模塊、電阻、電容功率等指標較小,采取措施主要是測算激勵源功耗和進行電路設計。
(1)實際工作過程中,激勵源的放電壓降可認為是固定值。在本電路中,經過實際測算,激勵源壓降為5V。
(2)使用光耦隔離法防止電磁干擾對數(shù)字電路產生影響:
反復試驗表明,經過光耦隔離后,數(shù)字信號不易產生異變,能夠有效控制限流電阻的阻值。也就是說,通過電子開關控制電阻通斷法可有效改變限流電阻阻值。
實施二:功率匹配行計算
為提高電容利用率,將電源模塊電壓增加到85V。選擇電阻R1 阻值為850Ω,R2 阻值為100Ω,電源電壓85V。激勵源電路上電時,電子開關斷開,電阻R2 開路,峰值功率P峰值計算:
P峰值=U×U/R=85*85/850=8.5W
之后接通撥碼開關,R1 和R2 并聯(lián),實際電阻值為:
R=R1*R2/(R1+R2)≈89.47Ω
實際工作過程中,激勵源的放電壓降可認為是固定值,在本電路中,激勵源壓降為5V。
激勵源放電后,可認為電容C 兩端剩余電源為80V,充電電流:
I=U/R=(85-80)/R ≈0.06A
此時的最大功率:
P=I2*R=0.06*0.06*89.47=0.32W
綜上所述,激勵源電路的最大功率為8.5W 遠小于之前的492W。也就可以得出結論:電源模塊、電容、電阻功率等指標滿足電路使用要求。
實施三:元器件選型
激勵源充能電路最大功率為8.5W,考慮到冗余要求,電源模塊功率應選擇10W 以上。工程應用中,實際測得激勵源電路總壓降為35V 左右,激勵源MOS 管驅動電壓應不小于35V,因此將電源模塊電壓由原先的58V 提高為85V。激勵源工作電路釋放電能Q=C*U 為定值(其中,C 為電容器電容,U 為電容器電壓),當電容兩端電壓升高時,電容器電容值可適當降低。可以看出,元器件選型符合要求。如表1所示。
實施效果確認:
對策實施后,小組成員對2020年3月-2020年5月對策的實施效果進行確認。
激光測距機的總重量由原來的1200g 縮減為現(xiàn)在的800g,減少了1/3,完成既定目標。
同時隨著對電源模塊和電容功率等要求的降低,激勵源電路體積也大幅減小,從而縮小了激光測距機的體積。
經濟效益:每臺激光激勵源成本降低了6000 元。
社會效益:此次設計改進,有效地減小了我所半導體激光測距機的重量和體積,提升了我軍的戰(zhàn)斗力,同時提高了我所產品的市場競爭力。
本文從實際應用需求出發(fā),提出了一種數(shù)字化激光激勵源的研制實現(xiàn)方案,成功的降低激光激勵源充電電路各元器件的質量和體積[5],研制出了小型化的激光激勵源,取得非常良好經濟效益和社會效益。
通過本次研制方案,如果繼續(xù)有效的進行研制和應用,仍將有可能進一步降低激光激勵源充電電路各元器件的質量和體積,甚至可以減少二分之一,那將會更加有助于無人機技術的提升與發(fā)展,對我國的無人機技術提供更多技術支撐與保障。