陳卓
(國家電投集團貴州鴨溪發(fā)電有限公司,貴州 遵義 563108)
當前科技不斷更新?lián)Q代,集電環(huán)作為發(fā)電機轉(zhuǎn)子電流的承載體,對發(fā)電機組運行狀態(tài)具有較大影響。由于其在運行中高速滑動,在打火時容易受電刷發(fā)熱因素影響,導致溫度驟然升高,從而引發(fā)發(fā)電機停機事故。對此,技術(shù)人員應加強重視,并通過更換碳刷、電刷、恒壓彈簧等方式,使打火時溫度得到有效控制,避免此類故障的發(fā)生。
某廠擁有兩臺300MW的火力發(fā)電機,2017~2019年,二者在運行時連續(xù)多次發(fā)生故障,且均因集電環(huán)打火導致溫度過高,使碳刷刷握被燒毀,火電機組被迫降低負荷甚至幾次停機整修,不但使檢修任務量提升,還對當?shù)卣0l(fā)電造成嚴重影響,為企業(yè)帶來極大的經(jīng)濟損失。
為了能夠徹底解決這一問題,技術(shù)人員到廠后從多個方面探究問題的成因,主要總結(jié)為以下幾點。
在本廠的1#火電機組碳刷打火中,將碳刷替換下來,發(fā)現(xiàn)其表面存在不均勻的崩角,一些刷握與刷辮之處存在松動。究其原因,可能因碳刷跳動幅度過大,也可能因材質(zhì)不佳所致,在二者連接之處有所松動導致接觸電阻提高,碳刷電流分布不夠均勻,即便碳刷能夠靈活運動,但在壓簧的作用下活動范圍受限,很容易導致碳刷與滑環(huán)之間無法有效接觸,實際承擔的電流數(shù)值也隨之降低,甚至清零,這樣勢必會導致打火時碳刷被燒紅。
冷卻風壓與風量之間存在正比關(guān)系,且風阻與截面、風道長度、彎曲度等均存在一定聯(lián)系,成型的風阻可看成恒定值,風壓與風量之間存在直接聯(lián)系。風量不但由風機的送風流量而決定,還受風道氣密性的影響,當風道漏氣時,通風口處的風壓勢必隨之增加,但到達冷卻處時卻較小,進而對電環(huán)處的冷卻效果產(chǎn)生不良影響。該廠自從火電機組投入運行后始終沒有對泄漏問題進行檢驗,在本次維修中對風道進行檢查,發(fā)現(xiàn)在主風道上存在一個漏風口,口徑為150mm×150mm。在機組安裝時,該孔與地面平齊,上方鋪設(shè)了膠墊,目前,膠墊已經(jīng)老化,存在許多孔隙,氣密性也受到較大影響,出現(xiàn)較為嚴重的泄漏,導致冷卻風量不足,風壓與正常相比較低,集電環(huán)的散熱性因此受到影響,熱量聚集在一起,溫度升高后直至打火。
部分機組中的集電環(huán)因長期運作未得到及時更換,表面存在溝槽,電刷與集電環(huán)在更換時接觸面減少,導致環(huán)體與電刷的溫度提升,二者接觸不良或產(chǎn)生火花,接觸面高溫致使電阻溫度隨之提升,因電刷自身帶有負溫度系數(shù),當溫度提升時電阻值降低,電刷與電流量增加并逐漸加熱,溫度驟然提升,使電刷與引流銅線被燒毀。此外,如若集熱環(huán)上方的通風口被油煙、污漬堵塞,使其冷卻位置通風不良,同樣會影響其散熱性能發(fā)揮,導致溫度提升。
彈簧在高溫狀態(tài)下會拉長,彈性受到不良影響,導致碳刷實際接觸面積變小,更換下來的彈簧中未發(fā)現(xiàn)嚴重損壞的痕跡,只是彈性有所下降。但在以往的打火故障中,經(jīng)常出現(xiàn)恒壓彈簧受損甚至斷裂的情況,因彈簧壓力不均勻或者力度不足,導致碳刷所承受的電流不盡相同。對此,技術(shù)人員對不同碳刷電流進行卡測得知,因彈簧壓力不足,部分碳刷承受的電流數(shù)值有所提升高于100A,由此導致碳刷在打火燒紅。
(1)碳刷受到油污影響阻礙通風,導致滑環(huán)溝槽長期運行被堵塞。碳刷粉也因此結(jié)垢,碳刷在使用時卡澀,無法靈活地移動,同樣會導致電流分布不均或者滑環(huán)表面溫度升高;
(2)刷握調(diào)整不科學,碳刷位置無法與滑環(huán)周圍法線方向相匹配,肉眼觀察便可發(fā)現(xiàn)刷握與滑環(huán)之間的高度不同,一些無法與滑環(huán)周圍法線方向相同。在軸系旋轉(zhuǎn)過程中很容易產(chǎn)生偏心,滑環(huán)與握刷相交之處被損壞,導致滑環(huán)表面不夠平整,由此引發(fā)打火問題;
(3)刷牌號不同。但此種情況在該廠中基本不會發(fā)生,因為該廠電刷已經(jīng)派遣專人負責管理,且統(tǒng)一配置,當前全廠電刷的型號已經(jīng)做到統(tǒng)一;如若電刷質(zhì)量不佳,也可能導致環(huán)體發(fā)熱或者電刷發(fā)熱,這一問題也不會發(fā)生,因為該廠的電刷質(zhì)量已經(jīng)經(jīng)過檢測,完全與標準相符。
針對當前發(fā)電機故障,利用紅外線測溫儀對電環(huán)溫度進行測量。發(fā)現(xiàn)在其正常運行狀態(tài)下,勵磁端電環(huán)的表面溫度在60~85℃;當處于故障狀態(tài)時,環(huán)體的溫度會持續(xù)提升,增長到135℃,極大地影響發(fā)電機組的正常運行。對此,急需采取有效措施進行預防和解決。技術(shù)人員經(jīng)過檢測得知,當發(fā)電機的電刷出現(xiàn)打火現(xiàn)象時,可根據(jù)相關(guān)規(guī)定采取以下措施予以解決。
根據(jù)以往的處理經(jīng)驗,首先,應在不同狀態(tài)下對電刷運行情況進行檢查,對于不打火、溫度適宜的電刷,應對其接觸性進行檢查。對于打火、溫度過熱的碳刷來說,有可能接觸性良好;如若先對接觸良好的碳刷進行處理,可能導致碳刷打火現(xiàn)象加劇。因此,應先對不打火狀態(tài)下的電刷性能進行檢查。其次,更換不同類型的碳刷。根據(jù)相關(guān)規(guī)定可知,當碳刷上方與刷握平齊時,便要對碳刷進行更換。同一排碳刷同時更換的數(shù)量不可超過3塊,且每塊碳刷與滑環(huán)之間的接觸面均要超過2/3或者70%。在碳刷更換之前,應對其進行細致的打磨,使滑環(huán)與碳刷相交的面變得粗糙,有助于二者更好的接觸,勵磁電刷所采用的碳刷牌號應相同。最后,針對接觸不良、重新打磨、接觸面異常的碳刷,在按照規(guī)定利用砂紙進行打磨后,對過熱失效、剛度較弱的壓簧進行替換,確保壓簧的壓力范圍在0.11~0.12MPa。
在溫度為135℃環(huán)境中,電刷將電環(huán)表面燒出氧化層,加上環(huán)體表面產(chǎn)生溝槽,導致電刷與電環(huán)之間出現(xiàn)接觸異?,F(xiàn)象。對此,可用絲布與酒精混合后對環(huán)體進行降溫,使溫度降低到70℃,采用2000號砂紙對電環(huán)進行磨砂。在磨砂過程中,技術(shù)人員手戴橡膠手套擺好姿勢后,將電環(huán)打磨位置固定,用手指壓住砂紙對電環(huán)進行打磨,直至將環(huán)體表面的黃色氧化層全部磨除,透出環(huán)體本身光澤為止。此時,環(huán)體溝槽處也被基本磨平,可利用酒精輕輕擦除,同時,用電刷對表面進行清擦,將原本發(fā)熱的電刷替換下來,更換上摩根S27型的電刷,在投入48h運行后,發(fā)現(xiàn)電刷溫度與環(huán)體溫度均滿足指標要求,且各項指標的運行狀態(tài)良好。
根據(jù)當前發(fā)電機組電流數(shù)值,對每塊碳刷電流均值進行計算,并根據(jù)電流實際大小調(diào)整碳刷,使各個碳刷中電流分擔差值控制在合理范圍內(nèi)。碳刷電流均值的計算公式為:
W=M/N
式中,W代表的是碳刷電流均值;M代表的是勵磁電流;N代表的是碳刷數(shù)量。同時,還應確保優(yōu)質(zhì)碳刷的貨源渠道可靠,在每次替換碳刷之前,應對其外觀進行檢查,判斷碳刷與刷辮之間的接觸是否穩(wěn)固,并對碳刷的直流電阻進行測定,選擇質(zhì)量合格的碳刷,如若無法達到要求便更換刷型,采用質(zhì)量良好的碳刷。該廠在此次維修處理中,將原本D172型的電刷全部替換成S27型,在質(zhì)量方面提高一個層次,且碳刷的替換量得到顯著降低。
采用上述措施對集電環(huán)故障進行處理后,使以往經(jīng)常出現(xiàn)的打火、溫度過高等問題得到有效控制和預防,有效減少了電刷刷握燒毀現(xiàn)象發(fā)生。同時,針對電環(huán)與風道等位置進行跟蹤監(jiān)測可知,電環(huán)冷卻系統(tǒng)的氣密性得到顯著提升,集電環(huán)的溫度被控制在允許的指標范圍內(nèi),且各項指標的運行狀態(tài)良好,該廠的發(fā)電機組能夠健康穩(wěn)定地持續(xù)運行。
綜上所述,發(fā)電機作為主要發(fā)電設(shè)備,在其運行中很容易出現(xiàn)集電環(huán)打火等故障,應定期開展維護與檢修工作。為了確保機組穩(wěn)健運行,應充分利用規(guī)程與相關(guān)知識,對碳刷打火現(xiàn)象的成因進行分析,并采取科學有效的維護措施,通過對碳刷與各部件的精心維護,把打火等故障問題扼殺在萌芽狀態(tài),促進發(fā)電機組的可持續(xù)運行。