譚嘉洲
中鐵十六局集團(tuán)第一工程有限公司
目前國(guó)內(nèi)高鐵隧道鉆爆掘進(jìn)施工大部分采用常規(guī)鉆爆法作業(yè),傳統(tǒng)鉆爆法施工,操作簡(jiǎn)單,但圍巖超欠挖較大,總體施工進(jìn)度滯后,作業(yè)環(huán)境差、經(jīng)濟(jì)效益流失嚴(yán)重。近年來(lái)由于質(zhì)量要求的不斷提高,以人為本理念越來(lái)越深化,加之“強(qiáng)基達(dá)標(biāo),提質(zhì)增效”工作主題的全面落實(shí),迫切地需要我們尋求一種高效、綠色環(huán)保的鉆爆施工工藝?;谝陨媳尘?,本文結(jié)合某高鐵隧水壓光面爆破技術(shù)在Ⅱ、Ⅲ級(jí)圍巖中的成功應(yīng)用,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),采用數(shù)據(jù)分析就常規(guī)爆破和水壓光面爆破進(jìn)行對(duì)比,探討了水壓光面爆破通過(guò)優(yōu)化裝藥結(jié)構(gòu)形式,在高效化、精細(xì)化、綠色環(huán)保施工等方面取得的顯著效果。
某高鐵隧道位于莆田市涵江區(qū)江口鎮(zhèn),隧道全長(zhǎng)8434m,隧道最大埋深約232m,最淺埋深約28m。其中Ⅱ級(jí)圍巖4040m,Ⅲ級(jí)圍巖2655m,所占比例為79%。隧址區(qū)地層巖性主要為侏羅系上統(tǒng)南園組晶屑凝灰?guī)r。隧道Ⅱ、Ⅲ圍巖主要為弱風(fēng)化晶屑凝灰?guī)r,塊狀構(gòu)造,巖體完整。由于隧道斷面大、開(kāi)挖掘近距離長(zhǎng),選擇合理的開(kāi)挖工藝,在保障施工質(zhì)量安全、加快施工進(jìn)度、確保經(jīng)濟(jì)效益、保障工人職業(yè)健康等方面具有決定性作用。
(1)隧道洞身山頂存在多臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,進(jìn)口處最近直線(xiàn)距離為186m,需降低爆破振動(dòng)對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的影響。
(2)隧道為長(zhǎng)隧,通風(fēng)距離長(zhǎng),排煙困難,常規(guī)爆破巖石在爆破壓力作用下伴隨裂隙的出現(xiàn)而產(chǎn)生大量粉塵,施工作業(yè)環(huán)境差,職業(yè)健康危害較大。
(3)常規(guī)爆破爆炸能因壓縮炮眼中的空氣而損失,造成應(yīng)力波強(qiáng)度下降,同時(shí)由于炮眼未堵塞,爆炸生成的膨脹氣體未對(duì)圍巖形成二次破碎而直接沖出炮眼變成沖擊波損失掉,導(dǎo)致圍巖破碎大塊過(guò)多,超挖過(guò)大。
隧道水壓爆破,采用水袋-炸藥-水袋一炮泥的裝藥方式進(jìn)行爆破,由于沖擊波在水中傳播對(duì)水不可壓縮,爆破能量幾乎無(wú)損地傳遞到圍巖中,這種“剛性”的應(yīng)力傳遞十分有利于巖石破碎,此外由于水的高壓射流產(chǎn)生“水楔”效應(yīng)和水霧作用,利于圍巖破碎及降塵。
根據(jù)隧道工程地質(zhì)、水文和和圍巖情況,采用能有效減小爆破振動(dòng)速度峰值、降低粉塵濃度、縮短排煙時(shí)間、減少炸藥單耗、巖石破碎均勻、縮短出渣時(shí)間、減少超挖的全斷面水壓爆破施工方法。
(1)炮眼布置。II、Ⅲ級(jí)圍巖采用全斷面水壓光面爆破。以Ⅲ級(jí)圍巖為例,設(shè)計(jì)每循環(huán)進(jìn)尺3m,爆破參數(shù)如下:鉆孔直徑d=40mm,周邊眼間距E=(8~18)d,抵抗線(xiàn)W=(1.0~1.5)E。經(jīng)試爆確定E=50cm,W=60cm,炮孔深度3.2m(常規(guī)開(kāi)挖需3.4m)。掏槽眼采用三級(jí)復(fù)式楔形掏槽,掏槽眼垂直深度為3.4m,其余炮眼垂直深度均為3.2m。內(nèi)圈眼孔間距80cm,抵抗線(xiàn)85cm;輔助眼孔間距為80cm~90cm,抵抗線(xiàn)為80cm~85cm;底板眼和二臺(tái)眼孔間距及抵抗線(xiàn)均為80cm。詳細(xì)炮眼布置圖見(jiàn)圖1。
圖1 全斷面光面爆破炮眼布置示意圖
(2)裝藥參數(shù)。隧道炸藥采用2號(hào)巖石乳化炸藥,φ32藥卷,長(zhǎng)20cm,每節(jié)重0.2kg,根據(jù)試爆,線(xiàn)裝藥密度周邊眼取0.25kg/m;內(nèi)圈眼、二臺(tái)孔及底板孔取0.3kg/m;輔助眼取0.4kg/m;掏槽眼取0.5kg/m。Ⅲ級(jí)圍巖全斷面面積為139.31m2,炮孔總數(shù)257 個(gè),每循環(huán)總裝藥量277.5kg,炸藥單耗0.66kg/m3。
(3)裝藥結(jié)構(gòu)。水壓爆破與常規(guī)爆破相比,炮眼長(zhǎng)度縮短,裝藥量減少并在炮眼中增添了水袋,堵塞了炮泥。水袋采用封口機(jī)制作,長(zhǎng)200mm,直徑35mm,需有一定的強(qiáng)度。炮泥采用炮泥機(jī)加工而成,按照土:砂:水=0.75:0.10:0.15 進(jìn)行拌制,成品炮泥長(zhǎng)約200mm。具體裝藥結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。
圖2 炮眼裝藥結(jié)構(gòu)圖
(1)水袋封口要嚴(yán)密,不得有空氣,且應(yīng)有一定的強(qiáng)度,避免裝送水袋時(shí)水袋破裂。
(2)炮泥最好在使用前2h~3h 內(nèi)加工,避免放置時(shí)間過(guò)長(zhǎng),炮泥失水變硬。炮泥應(yīng)軟硬適中,過(guò)軟搗固易把炮泥擠出炮眼,過(guò)硬不易搗碎,堵塞不嚴(yán),影響爆破效果。
表1 施工進(jìn)度分析
表2 爆破振動(dòng)測(cè)試結(jié)果匯總表
表3 噴射混凝土經(jīng)濟(jì)效益分析表
(3)炮孔底部水袋必須裝填到底,炸藥爆炸水袋對(duì)沖擊波的反射作用加強(qiáng)了應(yīng)力波強(qiáng)度和作用時(shí)間,并直接作用于巖面,更有利于圍巖破碎。
(4)炮泥堵塞長(zhǎng)度不宜小于40cm,同時(shí)不宜小于最小抵抗線(xiàn)。堵塞端水袋應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填塞1~3 個(gè)水袋,炮泥堵塞應(yīng)用木質(zhì)炮桿搗固嚴(yán)實(shí)。
選取進(jìn)口DK52+678-DK52+687 段采用常規(guī)爆破,DK52+687-DK52+696 段采用水壓爆破,對(duì)比分析水壓爆破在施工進(jìn)度、振動(dòng)效應(yīng)、經(jīng)濟(jì)效益、炸藥能耗利用、環(huán)境保護(hù)等方面的作用與效果。
水壓光面爆破相比于常規(guī)光面爆破,產(chǎn)生的有害氣體及粉塵少,縮短了通風(fēng)排煙及出渣時(shí)間。由于鉆孔深度及超挖減少,鉆孔時(shí)間和噴錨時(shí)間均有所減少。具體分析見(jiàn)表1。
根據(jù)GB 6722—2014《爆破安全規(guī)程》,運(yùn)行中的水電站及發(fā)電站中心控制室設(shè)備允許安全振動(dòng)速度為:0.6cm/s~0.7cm/s(10Hz~50Hz)。采取TC-4850 爆破測(cè)振儀檢測(cè)分析常規(guī)光爆和水壓光爆對(duì)山頂風(fēng)力發(fā)電機(jī)組造成的振動(dòng)影響。振動(dòng)速度峰值匯總見(jiàn)表2。
由匯總表可知,二者皆低于規(guī)范規(guī)定的爆破振動(dòng)安全允許標(biāo)準(zhǔn),但常規(guī)光爆振速已接近允許最大振動(dòng)峰值上限,水壓光爆對(duì)風(fēng)車(chē)機(jī)組的振動(dòng)影響更小,安全性更高。
通過(guò)斷面掃描,常規(guī)光爆平局?jǐn)嗝婷娣e為143.65m2,平均超挖面積為4.34m2,平均線(xiàn)性超挖0.14m;水壓光爆實(shí)測(cè)平局?jǐn)嗝婷娣e為141.96m2,平均超挖面積為2.65m2,平均線(xiàn)性超挖為0.09m。超挖的減少,斷面平整性的增加降低了噴射混凝土用量及回彈量,Ⅲ級(jí)圍巖共計(jì)2655m,可節(jié)省318 萬(wàn)元。每米費(fèi)用對(duì)比分析見(jiàn)表3。
水壓光爆裝藥,每孔炮眼均減少一節(jié)炸藥,每循環(huán)減少炸藥51.4kg,炸藥能耗利用率提高。2 號(hào)巖石乳化炸藥每噸9500 元,每循環(huán)節(jié)省488.3 元。Ⅲ級(jí)圍巖共計(jì)2655m,885 循環(huán),可節(jié)省41.7萬(wàn)元。
隧道爆破粉塵,易導(dǎo)致塵肺病,一般允許的最大粉塵濃度不超過(guò)3mg/m3。通過(guò)對(duì)DK52+678-DK52+696 段每循環(huán)爆破后5min,不通風(fēng)進(jìn)行粉塵濃度檢測(cè),得出常規(guī)爆破粉塵濃度在4.1mg/m3~4.6mg/m3之間,水壓爆破粉塵濃度在2.9mg/m3~3.3mg/m3。對(duì)比檢測(cè)結(jié)果顯示,水壓光爆產(chǎn)生粉塵濃度明顯低于常規(guī)光爆,有效解決了長(zhǎng)隧通風(fēng)排煙難得難題,改善了作業(yè)人員施工作業(yè)環(huán)境。
水壓光面爆破對(duì)比常規(guī)光爆得具有“三提高一保護(hù)一減振”的作用與效果:即提高炸藥有效能量利用率,節(jié)省炸藥;提高施工效率,加快施工進(jìn)度;提高經(jīng)濟(jì)效益,降低成本;降低粉塵濃度,改善作業(yè)環(huán)境,保護(hù)施工人員身體健康;控制爆破振動(dòng),降低爆破振動(dòng)對(duì)周?chē)Y(jié)構(gòu)物的振動(dòng)影響。