鄭 波
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司設(shè)備檢修中心,山東271104)
余熱鍋爐水冷壁部分鍋爐管多次出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,通過對漏水部位管道大面積更換,并對其他部位管道厚度進(jìn)行測量,管道厚度均在4 mm以上(設(shè)計厚度5 mm),但每次更換后使用不到10天又出現(xiàn)漏水,目前已修復(fù)多次,且修復(fù)一次時間較長,不少于20天,嚴(yán)重制約著轉(zhuǎn)底爐的正常生產(chǎn)。
余熱鍋爐工藝簡圖見圖1。
現(xiàn)場對更換下來的管道進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)大部分為沿管道方向爆管漏水,除個別管道管壁厚度較薄外,大部分管道管壁厚度均在4 mm以上,通過多方研究,分析有以下幾個原因:
(1)由于外部原因突然停電,致使強(qiáng)制循環(huán)泵停止運行,不循環(huán)導(dǎo)致熱量無法帶走,形成局部高溫,造成高溫?zé)煔鈱λ浔阱仩t管大面積燒損。鍋爐水冷壁在正常工況運行下,使用壽命7~8年,鍋爐從2011年3月投運到目前已接近7年,這也是水冷壁管道集中爆發(fā)漏水的主要原因。
(2)鍋爐前期未加藥處理以及緊急補充新水造成水質(zhì)污染,使鍋爐水冷壁管道腐蝕、結(jié)垢嚴(yán)重,影響了管道使用壽命,這也是鍋爐漏水的原因之一。
(3)水冷壁集箱排污在鍋爐中間位置(+13.5 m處),水質(zhì)污染及腐蝕產(chǎn)生的雜質(zhì)均沉積在“U”型彎處,不能排出。造成各管水量變化不均,影響了水冷壁的使用壽命,同時酸洗時產(chǎn)生的塊狀雜質(zhì)都沉積在“U”型彎,不能排出,加大了鍋爐酸洗的難度。
(4)使用焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)時,煙氣中硫含量較高,其與煙氣中的Zn、堿金屬等反應(yīng)生成ZnSO4、Na2SO4、K2SO4等物質(zhì)。其中,ZnSO4熔點僅為100℃,且在0~280℃之間會因為吸水形成各種形態(tài)的含水結(jié)晶物,這也是除塵布袋表面出現(xiàn)水狀和油狀粘結(jié)物的主要原因;Na2SO4熔點884℃,沸點1404℃,但具有吸濕性,晶體為Na2SO4·10H2O和Na2SO4·7H2O,集合體呈致密塊狀或皮殼狀;K2SO4雖然在空氣中穩(wěn)定,但其熔點僅為400℃,該溫度正好處于空氣換熱器,易造成換熱器的糊堵。
(5)原料中帶入的Cl經(jīng)高溫穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)進(jìn)入煙氣,與Zn、Pb等生成ZnCl2(290℃)、PbCl2(501℃)等低熔點氯化物,此兩種物質(zhì)亦是造成空氣換熱器糊堵的主要原因,且ZnCl2吸濕性很強(qiáng),在空氣中易吸水潮解;灰中的NaCl、KCl雖然熔點和沸點均較高,但該兩種物質(zhì)均具有吸濕性,易結(jié)塊,如煙氣中含水量較高(加上鍋爐漏水),其吸水潮解后易造成換熱器或除塵布袋的糊堵。
(6)盡管目前加強(qiáng)了對轉(zhuǎn)底爐所用原料中的K、Na、Cl成分的控制并減少了S的來源,但是隨著煙氣中含Zn量的增加,加上鍋爐漏水,換熱器仍然存在糊堵現(xiàn)象,糊堵溫度區(qū)間在300~500℃。
(1)鍋爐屬于壓力容器,鍋爐管受到高溫?fù)p壞后存在巨大安全隱患,經(jīng)常導(dǎo)致鍋爐爆管漏水事故。出現(xiàn)漏水處理時間長,最少不少于20天,一旦漏水,需要降溫6~7天才可處理。
圖1 余熱鍋爐工藝簡圖Figure 1 Process flow of waste heat boiler
(2)更換完畢后,而通過采用打壓、測壁厚手段又無法排查出有問題的管道,無法通過局部更換管道來徹底修復(fù)水冷壁。
(3)更換水冷壁管道必須事先告知鍋爐質(zhì)檢所,并履行修復(fù)、打壓、鍋爐質(zhì)檢所檢驗等復(fù)雜手續(xù)。
(4)鍋爐漏水使煙氣中濕度增加和進(jìn)入布袋的煙氣溫度過低,首先造成換熱器管道粘料量增大,增加在線清灰負(fù)荷,造成換熱器堵塞。其次由于煙氣中濕度增加,以及進(jìn)入布袋的煙氣溫度過低使粉塵粘度增大,粘附在布袋上反吹不下來,造成布袋糊堵。
排污方式不合理,排污管在進(jìn)口集箱的末端,集箱在鍋爐中間位置(+13.5 m處),在水冷壁底部雙U型彎處的雜質(zhì)無法排除,導(dǎo)致雜質(zhì)顆粒沉積底部,堵塞管道,局部不通水,形成爆管。鍋爐內(nèi)部結(jié)垢需要清洗時,在底部U型彎處無法將清洗下的雜質(zhì)帶出,如果徹底清洗清除內(nèi)部雜質(zhì),清洗費用較高。
根據(jù)煙氣進(jìn)入布袋除塵器的工藝要求,煙氣溫度控制在160~180℃。煙氣溫度過高對布袋壽命產(chǎn)生影響,嚴(yán)重時燒損布袋,使布袋除塵失效;煙氣溫度過低時,鋅鹽吸水析出,糊堵布袋,導(dǎo)致除塵效果下降。目前的煙氣降溫處理不能滿足工藝要求,因此須對煙氣降溫處理工藝進(jìn)行改造。
換熱器冷卻管道間隙不到100 mm,同時煙氣在300~500℃之間最容易粘附,換熱器積灰嚴(yán)重,導(dǎo)致以下問題:
(1)在生產(chǎn)方面:由于換熱器堵塞和布袋的糊堵,使轉(zhuǎn)底爐爐內(nèi)負(fù)壓降低,甚至無負(fù)壓,造成減料生產(chǎn),甚至停機(jī)。
(2)環(huán)境方面:一方面由于布袋被糊堵,反吹不斷吹,另一方面由于煙氣中含有的腐蝕性物質(zhì)長期粘附在布袋上腐蝕布袋,造成布袋破裂,排放廢氣中的粉塵超標(biāo)。
(3)成本方面:鍋爐漏水使鍋爐內(nèi)煙氣溫度降低,減少了蒸汽產(chǎn)量,同時鍋爐漏水也造成除鹽水的浪費。
進(jìn)入轉(zhuǎn)底爐一次平臺的管道是鋼塑管法蘭連接,目前已運行8年,管道出現(xiàn)老化,法蘭處經(jīng)常出現(xiàn)漏水,不得不停水處理,影響轉(zhuǎn)底爐鍋爐供水,為保證轉(zhuǎn)底爐正常運行,必須補工業(yè)新水維持鍋爐運行,至少平均一個月出現(xiàn)一兩次,處理時間一次不少于1 h。導(dǎo)致爐水水質(zhì)惡化,加重鍋爐的腐蝕。
鑒于目前轉(zhuǎn)底爐余熱鍋爐不能滿足生產(chǎn)現(xiàn)狀,經(jīng)研究,制定了轉(zhuǎn)底爐余熱鍋爐升級改造方案,方案的設(shè)計思路是:
(1)煙氣溫度由1100℃降溫至220℃。
(2)高溫段采用輻射換熱,低溫段采用對流換熱。
(3)考慮Cl離子腐蝕,設(shè)置凝渣管屏。
(4)考慮換熱面積灰結(jié)垢,設(shè)置機(jī)械彈性振打。
(1)余熱鍋爐本體由輻射冷卻室、蒸發(fā)區(qū)、過熱器、省煤器和汽包組成。鍋爐本體安裝在轉(zhuǎn)底爐沉降室爐后,將從轉(zhuǎn)底爐出口1100℃左右的高溫爐氣冷卻至200℃吸收其余熱,產(chǎn)生2.0 MPa、320℃過熱蒸汽。
輻射冷卻室采用全膜式壁結(jié)構(gòu)。它具有足夠大的容積,使煙氣在輻射冷卻室內(nèi)能充分冷卻,煙氣出口溫度控制在600℃左右。由于在此溫度下煙塵的粘結(jié)性明顯減弱,從而減少對流管束的積灰結(jié)渣。
對流區(qū)外壁及灰斗全部采用膜式水冷壁。在對流區(qū)內(nèi),沿?zé)煔饬飨?,依次布置凝渣管屏、蒸發(fā)管束1、蒸發(fā)管束2、過熱器、蒸發(fā)管束3、蒸發(fā)管束4、蒸發(fā)管束5和蒸發(fā)管束6。各組對流管束之間都留有600 mm左右的檢修空間,其間布置人孔門。各組對流管束通過爐頂受熱面擱置在鍋爐鋼架上,便于取出清理。各組管束內(nèi),煙氣橫向沖刷管束,傳熱系數(shù)高,煙氣流動平穩(wěn),對管束磨損小。
采用直通式通道使煙氣均勻、平穩(wěn)地通過煙道,煙氣流動順暢,沒有轉(zhuǎn)彎,不易形成偏流和渦流,輻射冷卻室利于粉塵自重沉降;對流區(qū)采用橫向沖刷,與縱向沖刷相比,大大提高煙氣的傳熱系數(shù);在保證相同傳熱系數(shù)的前提下,橫向沖刷采用較低的煙氣流速,從而有利于粉塵的自然沉降,防止?fàn)t管磨損。
(2)鍋爐清灰采用彈性振打裝置、倉壁振打、激波吹灰,該裝置振打效果好,灰渣運輸采用埋刮板運輸機(jī)、星型排灰閥輸送方式。
(3)鍋爐底部每個U型管底部設(shè)有排污口。
(4)進(jìn)入轉(zhuǎn)底爐一次閥平臺的鋼塑法蘭連接的管道全部更換為不銹鋼管道。
(5)鍋爐采用強(qiáng)制循環(huán),由于廠內(nèi)線路負(fù)荷大,無法實現(xiàn)兩路電供應(yīng),為防止突然停電對鍋爐造成的危害,增加高壓給水泵及強(qiáng)制熱水泵的柴油發(fā)電機(jī)泵。
(1)除去冬季生產(chǎn),平均每月供給發(fā)電8500 t,供燒結(jié)2000 t,一年7個月,發(fā)電按每噸44元計算,每年供發(fā)電效益261.8萬元;蒸汽按104元噸計算,可節(jié)省蒸汽費用14.56萬元。
(2)冬季生產(chǎn)蒸汽全部供燒結(jié)使用,冬季按4個月計算,每月10.5萬 t,可節(jié)省蒸汽費用436.8萬元。
年效益合計:1065.16萬元。
該改造方案主要設(shè)計思路是強(qiáng)制循環(huán),設(shè)計技術(shù)成熟可靠,無結(jié)構(gòu)限制,動力可靠。該改造方案屬于鍋爐壓力容器范疇,需要有壓力容器設(shè)計資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計,施工單位需要有壓力容器施工資質(zhì)的單位進(jìn)行施工。該項目形成一項轉(zhuǎn)底爐余熱鍋爐升級改造的新技術(shù),經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益明顯,具有較好的應(yīng)用前景和推廣價值。