董繼光
(洛陽(yáng)駿化生物科技有限公司,河南 宜陽(yáng) 471600)
洛陽(yáng)駿化生物科技有限公司為了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,實(shí)現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,采用目前國(guó)內(nèi)外技術(shù)先進(jìn)、清潔生產(chǎn)和節(jié)能先進(jìn)工藝,2014年底建成硝酸聯(lián)產(chǎn)硝基復(fù)合肥裝置,2015年投產(chǎn)。運(yùn)行之初,造粒塔頂上未設(shè)置粉塵回收裝置,造粒塔周圍散落復(fù)合肥微粒較多,造成環(huán)境污染,同時(shí),這部分復(fù)合肥被浪費(fèi),增加了消耗。為了節(jié)能降耗,清潔生產(chǎn),提升環(huán)境治理,公司決定在造粒塔頂新上粉塵回收裝置,滿足環(huán)保要求。同時(shí),為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,在造粒塔頂部又進(jìn)行了強(qiáng)制通風(fēng)改造,更好地促進(jìn)了企業(yè)的生存和發(fā)展。
造粒內(nèi)熱氣經(jīng)過(guò)造粒間側(cè)面通道進(jìn)入霧化吸收區(qū),經(jīng)過(guò)兩段霧化吸收后進(jìn)入一級(jí)分離器,然后經(jīng)清洗噴頭進(jìn)入錯(cuò)流捕水霧器,除去霧滴后的飽和氣體進(jìn)入三級(jí)分離空間,與通風(fēng)窗進(jìn)來(lái)的外圍冷空氣混合,進(jìn)一步冷凝含復(fù)合肥微粒的液滴,再經(jīng)三級(jí)分離后放空。在霧化區(qū)上升的熱空氣中夾帶微粒與下降的循環(huán)吸收液充分接觸后,進(jìn)入分離段,經(jīng)二次分離后除去夾帶的液滴,經(jīng)最后一級(jí)分離除去飽和氣體中冷凝的液滴,充分解決了吸收液滴帶出塔外的現(xiàn)象。
冷凝液直接進(jìn)入清洗噴頭,進(jìn)行初步吸收及加液作用,經(jīng)過(guò)液體收集箱、循環(huán)降液水道、過(guò)濾裝置、循環(huán)吸收泵、霧化噴射器后,冷凝液循環(huán)使用。
該粉塵回收裝置中循環(huán)吸收下來(lái)的溶液先進(jìn)入溶液槽,然后經(jīng)沉淀、曬干,裝袋回收利用,清液回循環(huán)槽,由循環(huán)泵送到粉塵回收裝置進(jìn)行洗滌。正常情況下,可在控制室DCS開(kāi)啟或停止循環(huán)泵,而不需到造粒塔頂部去操作。裝置的補(bǔ)液及循環(huán)操作的液位控制均實(shí)現(xiàn)流量遠(yuǎn)程控制,方便操作。
在硝基復(fù)合肥造粒塔粉塵洗滌裝置的頂部安裝不銹鋼平臺(tái),在平臺(tái)上安裝8臺(tái)Φ2 600 mm的風(fēng)機(jī)和導(dǎo)流筒(單臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)量180 000 m3/h,風(fēng)葉直徑2 600 mm),風(fēng)機(jī)選用可調(diào)節(jié)式玻璃鋼葉片,每臺(tái)風(fēng)機(jī)可獨(dú)立啟動(dòng)及關(guān)閉,根據(jù)具體情況調(diào)整風(fēng)量,無(wú)漏風(fēng)、走近路現(xiàn)象。配置變頻器調(diào)節(jié),電機(jī)防爆、防水、防腐蝕。
循環(huán)吸收液泵:Q=100 m3/h,H=60 m,功率22 kW,2臺(tái)。蒸汽冷凝液泵:Q=25 m3/h,H=60 m,功率15 kW,2臺(tái)。蒸汽冷凝液槽:3 m3,1臺(tái)。收集槽:10 m×6 m×1 m,外延伸0.8 m,3 mm厚的不銹鋼板,1臺(tái)。;循環(huán)液儲(chǔ)槽:3 m×2 m×3 m,4 mm厚的不銹鋼板,1臺(tái)。主箱體:14.4 m×6.5 m×10 m,在造粒塔出風(fēng)口位置,3 mm厚的不銹鋼板,1臺(tái)。強(qiáng)制風(fēng)機(jī):Φ2 600 mm,單臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)量180 000m3/h,8臺(tái)。
硝基復(fù)合肥粉塵回收裝置全部置于造粒塔上方,采用了三段吸收、三段分離工藝,有效保證除塵效果和氣水分離,避免霧化洗滌液帶出造粒塔外,造成二次污染。粉塵回收裝置開(kāi)始使用時(shí),先通過(guò)上部的洗滌噴頭向系統(tǒng)加冷凝液,當(dāng)加到循環(huán)槽液位一半時(shí),開(kāi)啟循環(huán)泵充液至霧化噴頭,噴液進(jìn)行吸收。
工藝指標(biāo):循環(huán)吸收液溫度,20~30 ℃;循環(huán)液泵壓力0.6~0.8 MPa;一層水幕噴頭壓力0.18~0.8 MPa;二層水幕噴頭壓力0.1~0.5 MPa﹙原則上不開(kāi)﹚。循環(huán)槽吸收液位30%~80%。 循環(huán)吸收液回收時(shí)間,每班一次﹙可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整﹚泵進(jìn)出口過(guò)濾器,及時(shí)清洗。
①設(shè)備運(yùn)行無(wú)故障。2015年8月15日粉塵回收裝置投運(yùn),2018年5月1日,強(qiáng)制通風(fēng)改造完成并入系統(tǒng)。至今設(shè)備運(yùn)行良好,各項(xiàng)指標(biāo)均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。②降低消耗。公司生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)25萬(wàn)t硝基復(fù)合肥,未回收前復(fù)合肥造粒塔粉塵≥150mg/m3,回收后復(fù)合肥造粒塔粉塵≤50 mg/m3,每小時(shí)回收粉塵量40~50 kg。③產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。產(chǎn)品外觀光澤圓潤(rùn),防結(jié)塊性能有所提高。④現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境好。改造后復(fù)合肥造粒塔粉塵≤50 mg/m3,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)揚(yáng)塵,滿足高塔環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求。⑤社會(huì)效益好。保證了硝基復(fù)合肥裝置的穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行,達(dá)到了降低消耗、清潔生產(chǎn)的目的。
粉塵回收裝置及強(qiáng)制通風(fēng)裝置投運(yùn)以來(lái),運(yùn)行狀況良好。應(yīng)用情況表明,其技術(shù)成熟可靠,操作維護(hù)簡(jiǎn)單;產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo),現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境好,達(dá)到了降低消耗、清潔生產(chǎn)的目的。