王兵
(河北高科環(huán)保集團有限公司,河北 泊頭062151)
如今,生物質燃料成為很多鍋爐的燃料選擇,它對節(jié)省一次能源的使用有重要作用,在這種鍋爐中,通常配置靜電除塵器。這一靜電除塵器和普通的除塵器有所不同,需要引起相關人員的高度重視,結合現(xiàn)狀,采取合理可行的技術措施予以技術優(yōu)化,以保證設備運行的安全和可靠性,避免事故的發(fā)生。
某糖廠采用1 組75t/h 鍋爐,將蔗渣作為鍋爐的燃料,采用文丘里麻石水膜除塵器。在鍋爐的試運行過程中,燃料堆積情況比較嚴重。在鍋爐內,預熱器出口和引風機入口之間負壓超過3500Pa,即除塵器承受3500Pa 以上的負壓,比設計最大值大1000Pa 左右,持續(xù)8h 左右后,除塵器爆炸。
某糖廠采用1 組120t/h 鍋爐,將蔗渣作為鍋爐的燃料,采用靜電除塵器,其標準入口濃度為8g/Nm3,正常情況下的除塵效率可以99%以上。設備正式投運90d 后,除塵器爆炸。
通過現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)電除塵外殼周圍墻板產生十分嚴重的變形與彎曲,部分加強槽鋼發(fā)生斷裂與變形,尤其是進出口處。在出口煙道的頂部,與ESP 出口相距2m 左右的轉彎部位,可見一大面積爆炸口。在除塵器的下方,灰斗上存在小面積破裂口。在灰斗的內部,灰分均完全結焦,取出的灰塊體積均很大,難以落灰,需要工作人員通過掏灰孔進行內部破碎才可以落灰。
根據(jù)現(xiàn)場各項技術參數(shù),結合采用生物質燃料時具有的各項特性,導致電除塵器產生爆炸事故的主要原因為:
a.一氧化碳濃度超過12.5%,含氧量超過5.42%,且存在火源。
b.一般而言,采用生物質燃料的鍋爐,其大多屬于鏈條爐,如果運行不夠穩(wěn)定,開啟與關閉頻繁,則生物質燃料中的含碳物將無法完全燃燒,產生大量一氧化碳。因一氧化碳有很寬的爆炸濃度范圍,且極小的能量即可點燃,所以極有可能引起爆炸[1]。
c.在除塵器設計過程中,若安裝和焊接方面存在質量問題,或保溫棉的厚度沒有達到要求,則會使除塵器漏風率明顯提高,使其內部實際含氧量不斷升高。
d.火源包括:電場內部發(fā)生閃絡,產生電火花;在散熱設備表面產生溫度較高的微粒,或從此處經(jīng)過的靜電與氣流,都有可能成為火源;煙氣中含有大量可燃物質,而且沒有燃燒殆盡的飛灰,還會帶有火苗。
對于在采用生物質燃料的鍋爐中使用的靜電除塵器,它不僅具備普通靜電除塵器所有基本特性,還有它獨特的特點。為保證鍋爐與它的所有附屬設備都能安全且可靠的運行,并保障相關操作人員作業(yè)安全,避免爆炸等惡劣事故的發(fā)生,首先要以上述爆炸事故產生原因為依據(jù),從除塵器技術層面入手,對除塵器設計予以改進和優(yōu)化,提出合理可行的優(yōu)化措施及建議,對選型配置予以重新規(guī)劃,以保證設備能夠可靠且高效投運。新提出下列技術優(yōu)化建議:
2.1 在爐膛的出口安裝一氧化碳檢測裝置,以此對一氧化碳濃度進行在線監(jiān)測,檢測裝置需要和除塵器之間采用高壓連鎖。如果檢測裝置檢測發(fā)現(xiàn)一氧化碳實際濃度處于3%-8%范圍內,則除塵器中各個電場均處在無火花實際狀態(tài);如果檢測裝置檢測發(fā)現(xiàn)一氧化碳實際濃度超過8%,則電場將開始斷電處理[2]。
2.2 對除塵器的殼體進行設計改進,對于普通靜電吹塵器,殼體的設計壓力一般為8700Pa,而用于采用生物質燃料的鍋爐時,殼體的設計壓力只有5000Pa。一旦發(fā)生爆炸,設備中的氣體將急速膨脹,壓力快速上漲。對此,應在除塵器的上部安裝防爆門,以此對內部壓力予以釋放??紤]到用于采用生物質燃料的鍋爐的除塵器設計壓力只有5000Pa,所以其防爆門設計壓力比5000Pa 稍大即可。與此同時,還應在空預器的出口和除塵器的入口之間安裝防爆門,但這一部位的防爆門,其設計壓力應比5000Pa 小,通常以4000Pa 為宜。
2.3 對除塵器的灰斗進行改進設計。為避免灰斗發(fā)生自燃,在灰斗溫度控制系統(tǒng)新裝超溫報警,即當溫度超過200℃時,立即報警,報警后,運行人員應立即檢查,并進行有效的降溫處理。另外,還應安裝電動鎖氣器,以此避免空氣大量涌入到除塵器以內,使設備的實際含氧量保持穩(wěn)定,防止二次燃燒的發(fā)生。為有效防止沒有燃燒完全的燃料于灰斗中發(fā)生二次燃燒,產生結焦,對灰斗進行設計時,溜灰角度應達到60°以上。對于普通除塵器,其出灰口主要采用400mm×400mm 的尺寸,由于生物質燃料在燃燒后容易產生結焦,所以在設計中需將出灰口增大至600mm×600mm,以便于順利落灰。對于灰斗的機械振打清灰,需安裝倉壁振動裝置,避免灰斗的內壁積灰。除此之外,為防止落灰吸水形成灰塊,還要在灰斗中安裝氣化板及加熱器[3]。
2.4 對機械振打器進行優(yōu)化改進??紤]到生物質燃料含有很多堿金屬,燃料粉塵有很大的黏性,所以機械振打清灰效果并不好。對此,可將仿形錘振打裝置換成電磁錘振打裝置。這一裝置為加強型,由微機控制,無論是振打的順序,還是強度與頻率,都能以現(xiàn)場實際情況為依據(jù)進行適當調節(jié),且具有很強的適應性,操作靈活,效果顯著[4]。
2.5 對粉塵捕集進行優(yōu)化設計。對于采用生物質燃料的鍋爐,其飛灰通常較輕,易飄逸,采用除塵器難以捕集。在除塵器設計過程中,應盡可能延長除塵器中粉塵實際停留時間,并減慢煙氣的流動速度。完成優(yōu)化后,煙氣流動速度一般不超過0.7m/s,使粉塵完成自然沉降的基礎上,使粉塵攜帶足夠電量。此外,由于塵粒的質量很輕,且粒度往往較小,易引發(fā)二次揚塵,所以在設計中,應在除塵器的出口安裝槽型板,以此起到避免二次揚塵的作用[5]。
2.6 對保溫安裝質量予以嚴格的把控,保證除塵器焊接作業(yè)質量,尤其是保溫外護板與保溫棉實際安裝質量,對漏風率進行嚴格控制,以免落灰的過程中由于含濕量過高使落灰形成灰塊。另外,還要對設備中的實際含氧量進行控制,降低含氧量,避免爆炸事故的發(fā)生。
2.7 綜合考慮采用生物質燃料的鍋爐具有的特點,尤其是開啟與關閉較為頻繁,優(yōu)化中需在除塵器中安裝熱風吹掃裝置,以此避免絕緣子產生污閃,這對絕緣子炸裂的預防是十分有效的[6]。
通過對上述技術優(yōu)化措施的引入,實現(xiàn)了對三十余臺鍋爐的改造,除了能保證運行過程的穩(wěn)定性與安全性,還能降低排放,得到廣發(fā)用戶的認可與支持。
綜上所述,除塵器運行狀況是否良好,除了和業(yè)主自身效益直接有關,還和設備的生產制作廠家息息相關。對此,應高度重視除塵器優(yōu)化,對原有的設備結構配置進行合理改進,以此從本質上保證設備穩(wěn)定和可靠運行。