尹旭佳, 周 策, 閆 俊
(國網(wǎng)山西省電力公司電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001)
20 世紀(jì)90 年代,我國從前蘇聯(lián)、美國、日本等國引進(jìn)了大批300 MW 以上等級的亞臨界和超臨界機(jī)組,這些機(jī)組的投運(yùn)對促進(jìn)我國的社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到了巨大的作用。但隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)和控制技術(shù)的發(fā)展,以及電網(wǎng)對機(jī)組自動發(fā)電控制、一次調(diào)頻等自動化運(yùn)行水平要求的不斷提高,這些機(jī)組分散控制系統(tǒng)DCS(distributed control system) 出現(xiàn)了硬件性能落后、可靠性下降等問題,已很難滿足機(jī)組對安全運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)調(diào)度的需求。只有對現(xiàn)有DCS 進(jìn)行替換或者升級改造才能解決問題,這已成為目前我國火力發(fā)電廠控制系統(tǒng)升級和改造的主要方式[1-3]。本文以某電廠350 MW 進(jìn)口三菱機(jī)組DCS 改造為例,詳細(xì)介紹了改造的具體實(shí)施過程和實(shí)際改造結(jié)果。
某電廠2 臺機(jī)組系引進(jìn)全套日本三菱設(shè)備,配備MB-FRR 單汽包、輻射、再熱控制循環(huán)露天鍋爐,TC2F-35.4 亞臨界、一次中間再熱、反動式、單軸雙缸雙排汽凝汽式汽輪機(jī)以及MB-J 臥式全氫內(nèi)冷、隱極、全靜態(tài)可控硅整流勵磁發(fā)電機(jī)。
機(jī)組原主控系統(tǒng)采用三菱公司的DIASYS-UP/V 分散控制系統(tǒng),包括協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)CCS(coordination control system)、汽輪機(jī)電調(diào)控制系統(tǒng)DEH(digital electric hydraulic)、給水泵汽輪機(jī)控制系統(tǒng)MEH(micro electro hydraulic)、順序控制系統(tǒng)SCS(sequence control system)、計(jì)算機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)DAS (data acquisition system)、燃燒管理系統(tǒng)BMS(burner management system) 等。高低壓加熱器水位控制、輔汽壓力等采用基地式調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制,凝汽器膠球清洗、磨煤機(jī)潤滑油站、空預(yù)吹灰等采用PLC 控制,汽機(jī)、鍋爐主保護(hù)采用繼電器控制方式實(shí)現(xiàn),1、2 號機(jī)組循環(huán)水泵由遠(yuǎn)程I/O 柜和SCS-COM 控制柜共同控制[4]。
機(jī)組DCS 自2000 年投運(yùn)以來,早已運(yùn)行超過了8~12 年的有效壽命。隨著運(yùn)行時間的增加,硬件設(shè)備逐漸老化,系統(tǒng)容量趨近飽和,可靠性越來越低,機(jī)組運(yùn)行中的安全隱患也越來越大。由于控制系統(tǒng)設(shè)備陳舊、備品備件采購困難,失去廠家技術(shù)支持,維護(hù)難度大。
在保持原DCS 所有設(shè)計(jì)功能的基礎(chǔ)上,采用艾默生OVATION 分散控制系統(tǒng)取代三菱DIASYS-UP/V 系統(tǒng),系統(tǒng)軟硬件全部更換。通過增加硬件設(shè)備以及軟件優(yōu)化,將鍋爐主保護(hù)系統(tǒng)、汽機(jī)主保護(hù)系統(tǒng)、鍋爐火檢系統(tǒng)、汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)等進(jìn)行整合,對公用系統(tǒng)的功能進(jìn)行分離,并對原設(shè)計(jì)的控制策略和組態(tài)進(jìn)行優(yōu)化。新的DCS將 DEH、 MEH、 BMS、 旁 路 控 制 系 統(tǒng) BPC(bypass control system)、事件順序記錄系統(tǒng)SOE(sequence of event)、鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)FSSS(furnace safeguard supervisory system)、汽輪機(jī)緊急跳閘系統(tǒng)ETS(emergency trip system)、給水泵汽輪機(jī)緊急跳閘系統(tǒng)METS(micro emergency trip system) 全部納入一體化平臺。系統(tǒng)控制器功能分配見表1,改造后單臺機(jī)組控制規(guī)模大約為6 700點(diǎn)。
表1 DCS 控制器功能分配
調(diào)整原控制柜的位置來優(yōu)化電子間空間的設(shè)計(jì),對電子間機(jī)柜、操作員站、工程師站、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等硬件進(jìn)行更新,拆除35 面舊機(jī)柜,安裝36面新控制柜和5 臺網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)。為控制改造成本,從現(xiàn)場就地設(shè)備至DCS 機(jī)柜盡量使用原有的電纜,同時優(yōu)化機(jī)柜及接線端子排布置方案。控制站工作電源盡量保持原配電方式,新系統(tǒng)內(nèi)部電源滿足就地設(shè)備的供電方式。
對立盤進(jìn)行簡化設(shè)計(jì),取消常規(guī)儀表,增加大屏幕電視墻設(shè)計(jì)。保留火焰、汽包水位、煙囪電視監(jiān)視系統(tǒng),增加工業(yè)電視監(jiān)視系統(tǒng)和機(jī)組主要參數(shù)顯示窗口。機(jī)組操作臺上除設(shè)操作員站外,設(shè)計(jì)安全停機(jī)、停爐、解列發(fā)電機(jī)等所必需的操作按鈕,取消全部后備手操。
對鍋爐火檢柜卡件和火檢探頭進(jìn)行升級改造,拆除機(jī)爐主保護(hù)系統(tǒng)繼電器控制柜,控制功能在DCS 系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。
汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)由原來低油壓系統(tǒng)改為高油壓控制系統(tǒng),并納入機(jī)組DCS 一體化平臺。拆除主機(jī)前軸承箱兩側(cè)的透平油控制柜,在前軸承箱連接孔安裝堵板,監(jiān)測主油泵入口及出口壓力、軸承潤滑油壓力,重新設(shè)計(jì)安裝高壓油壓力表、保安油壓力表、潤滑油壓力表。
主機(jī)保留機(jī)械超速與手動停機(jī)及啟動掛閘部分,加裝隔膜閥和高壓遮斷模塊,對安全油進(jìn)行遮斷控制。其中EH 安全油跳閘裝置AST 電磁閥設(shè)計(jì)采用“失電跳”和“并+串”的方式,防止跳閘裝置拒動或誤動概率,提高汽輪機(jī)運(yùn)行的可靠性、安全性;OPC 電磁閥采用帶電遮斷的冗余設(shè)計(jì),旁路經(jīng)過高壓遮斷模塊,防止拒動。
所有油動機(jī)進(jìn)行重新設(shè)計(jì),高主、高調(diào)、中調(diào)閥門可實(shí)現(xiàn)連續(xù)控制,中主閥門實(shí)現(xiàn)開關(guān)型控制,每個油動機(jī)可單獨(dú)實(shí)現(xiàn)快速卸掉安全油,充分保證閥門快關(guān)時間。為保證排油順暢,油站安裝在0 米層。
機(jī)組控制策略在原基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化和完善,并對改造過程中原控制邏輯中存在的漏洞和不足之處采取針對性調(diào)整措施。
a) 為照顧運(yùn)行人員操作習(xí)慣,改造后的機(jī)組控制方式和現(xiàn)有方式保持一致,人機(jī)界面的移植盡量保持原設(shè)計(jì)。新舊DCS 間組態(tài)轉(zhuǎn)換過程中,由于不同DCS 的特點(diǎn)不同,需注意存在邏輯模塊算法、功能設(shè)置、跟蹤方式等不同的問題[5]。
b) 擴(kuò)大DCS 的規(guī)模,將定排系統(tǒng)、基地式調(diào)節(jié)系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)溫度參數(shù)等原獨(dú)立監(jiān)視和控制的系統(tǒng)參數(shù)納入DCS 管理。將現(xiàn)場PLC 控制系統(tǒng)控制功能在DCS 中實(shí)現(xiàn),如凝汽器膠球清洗控制系統(tǒng)、磨煤機(jī)潤滑油站控制系統(tǒng)、密封油溫度控制系統(tǒng)、送風(fēng)機(jī)油溫控制系統(tǒng)、空壓機(jī)閉式水控制系統(tǒng)等。將基地式控制系統(tǒng)控制功能由DCS 實(shí)現(xiàn),相應(yīng)更換氣動閥門定位器及附件,增加過程量測量裝置如變送器、溫度元件等,敷設(shè)所需控制電纜。對于輔機(jī)溫度參數(shù)采用遠(yuǎn)程I/O 以通信的方式進(jìn)入DCS,降低施工難度和費(fèi)用。通過增加硬件設(shè)備以及優(yōu)化,對鍋爐、汽機(jī)主保護(hù)等系統(tǒng)進(jìn)行整合。將主機(jī)4 臺循環(huán)水泵原控制功能分離,進(jìn)入單元機(jī)組DCS 控制系統(tǒng),確保1、2 號機(jī)組檢修時互不影響,解決原公用順控控制柜難以隨機(jī)組檢修的弊端。
c) 由于機(jī)組需參與電網(wǎng)自動發(fā)電控制系統(tǒng)AGC(automatic generation control) 運(yùn)行,為滿足機(jī)組對負(fù)荷快速響應(yīng)的需求,根據(jù)三菱機(jī)組的特點(diǎn)對協(xié)調(diào)控制策略進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化(如圖1 所示)。機(jī)組原協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)是基于以鍋爐跟隨為基礎(chǔ)的間接能量平衡系統(tǒng)IEB(indirect energy balance),通過鍋爐主控和汽機(jī)主控對主汽壓力和機(jī)組負(fù)荷進(jìn)行控制,以間接平衡機(jī)爐之間的能量。由于鍋爐側(cè)的動態(tài)特性隨負(fù)荷變化較大,且主蒸汽壓力和機(jī)組負(fù)荷具有非線性、強(qiáng)耦合性等特點(diǎn),因此單純采用間接能量平衡控制策略,在機(jī)組變動工況運(yùn)行時難以取得較好的控制品質(zhì)[6-7]。
圖1 機(jī)組協(xié)調(diào)控制策略
在協(xié)調(diào)方式下,鍋爐主控接受主汽壓力設(shè)定值和實(shí)際壓力的偏差ΔP作為66 例積分微分控制器PID(proportional-integral-derivative control) 的輸入,為補(bǔ)償汽包鍋爐出力調(diào)整時較大的滯后,在爐主控指令生成回路上疊加限速后的負(fù)荷指令信號MWD,實(shí)現(xiàn)提前調(diào)整鍋爐出力。同時加入負(fù)荷指令對應(yīng)的基準(zhǔn)燃料量和主汽壓力偏差的微分作為爐主控前饋,實(shí)現(xiàn)機(jī)組負(fù)荷和燃料量的基本平衡,在變負(fù)荷過程中提前補(bǔ)償燃料量以快速提高或降低主汽壓力。
在機(jī)側(cè)采用多階慣性環(huán)節(jié)來平衡機(jī)爐兩側(cè)一快一慢的動態(tài)特性。汽機(jī)主控器接受MWD 信號作為給定值,并引入了主汽壓力偏差功率補(bǔ)償信號以及主汽壓偏差超馳控制。負(fù)荷調(diào)整過程中,若機(jī)前壓力出現(xiàn)大的偏差而鍋爐主控?zé)o法將其控制在安全范圍內(nèi)時,在汽機(jī)主控上疊加汽壓偏差功率補(bǔ)償信號,防止汽機(jī)進(jìn)汽量變化太快,減少主汽壓力的波動。超馳控制的作用是限制加到汽機(jī)主控器PI 調(diào)節(jié)器上的偏差值的幅度,防止調(diào)整幅度過大,作用相當(dāng)于一個移動的窗口,根據(jù)ΔP值來限制進(jìn)入PI 調(diào)節(jié)器的偏差幅度。為滿足不同負(fù)荷工況下對調(diào)節(jié)品質(zhì)的要求,協(xié)調(diào)控制方式下根據(jù)負(fù)荷指令MWD 對汽機(jī)主控調(diào)節(jié)器參數(shù)進(jìn)行修正,汽機(jī)跟隨方式下根據(jù)主汽壓力偏差對汽輪機(jī)調(diào)門進(jìn)行調(diào)整,此時用鍋爐主控輸出信號對調(diào)節(jié)器參數(shù)進(jìn)行修正,改善回路調(diào)節(jié)品質(zhì)。
根據(jù)鍋爐主控指令BID 變化率對送風(fēng)量、燃料量、過熱蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度調(diào)節(jié)回路疊加鍋爐動態(tài)加速信號BIR,使?fàn)t側(cè)慣性、遲延較大的調(diào)節(jié)回路能夠盡快地對鍋爐主控指令變化做出響應(yīng),而不是等到各自回路被調(diào)量發(fā)生變化后才開始調(diào)節(jié)。為加快燃料量對負(fù)荷變化的響應(yīng),根據(jù)機(jī)組運(yùn)行方式,計(jì)算調(diào)節(jié)器參數(shù)修正值,分別對比例帶、積分和微分時間常數(shù)進(jìn)行修正,實(shí)現(xiàn)變參數(shù)調(diào)節(jié)。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),改造后機(jī)組負(fù)荷調(diào)節(jié)品質(zhì)變化情況見表2。
表2 機(jī)組改造后負(fù)荷調(diào)節(jié)品質(zhì)
由于原系統(tǒng)一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、空預(yù)器、制粉系統(tǒng)、凝結(jié)水泵、真空泵等重要輔機(jī)的控制功能設(shè)計(jì)在同一控制器中,更改設(shè)計(jì)需要重新布置電纜,施工周期和成本都增加較多,更改難度較大,目前維持原設(shè)計(jì)進(jìn)行改造。這種系統(tǒng)配置風(fēng)險較高,控制器在高負(fù)荷率下運(yùn)行容易導(dǎo)致機(jī)組非停,運(yùn)行過程中必須經(jīng)常監(jiān)視控制器負(fù)荷率,保持設(shè)備間溫度和清潔度,保障設(shè)備良好運(yùn)行,投產(chǎn)后需加大系統(tǒng)維護(hù)力度,定期進(jìn)行系統(tǒng)清理,避免CPU 超負(fù)荷運(yùn)行。另外,在機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)期間盡量減少這些控制器的組態(tài)操作,包括下載邏輯、修改邏輯,避免控制器死機(jī)造成機(jī)組非正常停機(jī)。
改造后DCS 各項(xiàng)性能指標(biāo)滿足規(guī)范要求,自動控制系統(tǒng)全部投入正常運(yùn)行,且控制品質(zhì)良好,在現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行狀況良好的工況下可滿足機(jī)組區(qū)域控制誤差A(yù)CE (area control error) 方式運(yùn)行的要求。該進(jìn)口三菱機(jī)組DCS 改造完成后,徹底解決了原系統(tǒng)備件匱乏、維護(hù)困難等頑疾,提高了機(jī)組運(yùn)行的可靠性、穩(wěn)定性,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),可以為同類型機(jī)組的DCS 改造工作提供一定的借鑒意義。