陳 艷,張文政,宋恩城,董冠求
(天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津301500)
天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司(下稱天鋼聯(lián)合特鋼)煉鐵廠配備三座1 080 m3高爐及相關(guān)配套設(shè)施,年產(chǎn)鐵400萬噸。每座高爐設(shè)有20個(gè)風(fēng)口、2個(gè)出鐵口、3座頂燃式熱風(fēng)爐,上料系統(tǒng)采用料車斜橋上料,裝料系統(tǒng)設(shè)施采用串罐無料鐘爐頂,煤氣系統(tǒng)采用重力除塵器加布袋除塵。目前天鋼聯(lián)合特鋼1#1 080 m3高爐燃料消耗達(dá)到545 kg/t,比其他兩座高爐燃耗明顯偏高,相比國內(nèi)同類型的高爐燃耗也是偏高。為此,煉鐵廠成立了1#高爐降低燃耗的攻關(guān)小組,組織對1#高爐燃耗高的原因進(jìn)行了系統(tǒng)分析,制定了相應(yīng)的措施,通過生產(chǎn)實(shí)踐證明了技術(shù)措施的合理性和有效性。
天鋼聯(lián)合特鋼沒有焦化廠,所用焦炭全部依賴外購,焦炭的種類受價(jià)格、產(chǎn)能、物流、倉儲(chǔ)能力等影響,導(dǎo)致進(jìn)廠燃料的種類不均,沒有形成合理的庫存結(jié)構(gòu)。同時(shí)由于供應(yīng)部門在同類焦炭中選擇性價(jià)比合適的焦炭,采購節(jié)奏受市場的影響較大,有時(shí)為了滿足生產(chǎn)使用量,不得不增加焦炭的廠家,從而使焦炭的種類繁多,品質(zhì)不一,給生產(chǎn)組織帶來很大的影響。
天鋼聯(lián)合特鋼1#高爐的熱風(fēng)溫度使用水平較低,普遍處于1 150~1 170℃之間。目前熱風(fēng)爐換爐都是采用冷風(fēng)充壓方式。造成熱風(fēng)爐每次換爐充壓,引起冷風(fēng)風(fēng)壓下降約12 Kpa左右,入爐總風(fēng)量減少約2 000 m3,換爐前與換爐末期,風(fēng)溫有時(shí)波動(dòng)達(dá)100℃以上,此過程相當(dāng)于高爐減風(fēng)生產(chǎn),且日均操作32次左右,如遇爐況異常,將加劇爐內(nèi)操作困難,影響和制約高爐的順行和穩(wěn)產(chǎn)。
富氧鼓風(fēng)的重要意義在于提高利用系數(shù),高爐富氧鼓風(fēng)之后,能提高高爐風(fēng)口前的燃燒溫度,加快燃燒反應(yīng)過程,降低焦比,提升高爐噴吹煤比,增加鐵水產(chǎn)量。但由于動(dòng)力廠制氧能力低,產(chǎn)生的氧氣優(yōu)先滿足煉鋼使用,剩余氧氣供煉鐵使用,導(dǎo)致高爐富氧率波動(dòng)較大,不能滿足高爐強(qiáng)化冶煉的需要。
近年來焦炭與煤粉的價(jià)格差異不斷增大,提高高爐噴吹煤量,以煤粉替代部分價(jià)格昂貴的焦炭,可有效的降低鐵水制造成本,但目前1#高爐噴煤比保持在130 kg/t,與行業(yè)先進(jìn)噴煤指標(biāo)150 kg/t相比存在一定的差距。
針對天鋼聯(lián)合特鋼采購的焦炭種類繁多,品質(zhì)不一等問題,煉鐵廠將1#高爐所需的進(jìn)廠焦炭分成主焦與混焦兩類,主焦為性價(jià)比高,供應(yīng)量相對大的焦炭,比例為65%。經(jīng)與供應(yīng)廠家協(xié)商,要求主焦供應(yīng)廠家能夠滿足我公司對其焦炭的需求;同時(shí)并將混焦的供應(yīng)廠家數(shù)由以前的14家縮減到9家,優(yōu)化了混焦的焦炭種類。通過對進(jìn)廠焦炭量的調(diào)整以及焦炭種類的優(yōu)化,在保證1#高爐長期穩(wěn)定順行的前提下,確定出焦炭質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)以及最佳配比,達(dá)到了降低焦比的目的。
2.2.1 控制空燃比
提高熱風(fēng)爐的燃燒效率最為關(guān)鍵的是控制空燃比(助燃空氣流量與煤氣流量之比),合適的空燃比可使燃料充分燃燒,提高煤氣的燃燒溫度,同時(shí)可以降低熱風(fēng)爐的燃耗。因此、為了提高煤氣的燃燒的火焰溫度,減少煤氣的消耗,聯(lián)合特鋼煉鐵廠為1#高爐引進(jìn)了“熱風(fēng)爐自動(dòng)燃燒優(yōu)化系統(tǒng)”,系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)節(jié)煤氣和空氣比例,從而達(dá)到優(yōu)化燒爐的目的,既保證了風(fēng)溫穩(wěn)定在1 200℃,又節(jié)省了煤氣消耗。另外為實(shí)現(xiàn)空燃比穩(wěn)定在0.6~0.8之間,這就要求助燃風(fēng)機(jī)的風(fēng)量調(diào)整也要及時(shí)和穩(wěn)定,為此,煉鐵廠在原有風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上加裝了變頻調(diào)控系統(tǒng),將助燃風(fēng)壓力波動(dòng)控制在目標(biāo)值±2 Kpa范圍內(nèi)。
2.2.2 空氣、煤氣雙預(yù)熱技術(shù)改造
熱風(fēng)溫度是高爐廉價(jià)的熱源,熱風(fēng)溫度帶入的熱量占高爐總能量的20%左右。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn),熱風(fēng)溫度每提高100℃(在950℃~1 300℃風(fēng)溫范圍內(nèi)),入爐焦比下降8~20 kg/t。煉鐵廠通過在1#高爐實(shí)施熱風(fēng)爐自動(dòng)燒爐控制和空氣、煤氣雙預(yù)熱技術(shù)改造,使1#高爐熱風(fēng)溫煤氣燃燒溫度穩(wěn)定提高,熱風(fēng)溫度平均控制在1 185℃以上,達(dá)到了提高入爐熱風(fēng)溫的目的。
2.2.3 采用壓縮空氣對熱風(fēng)爐充壓
采用了壓縮空氣對熱風(fēng)爐換爐過程進(jìn)行充壓,避免了原冷風(fēng)充壓時(shí)的冷風(fēng)壓力和流量的短時(shí)降低帶來的不利影響。壓縮空氣充壓優(yōu)點(diǎn):
(1)避免了原充壓方式的相對減風(fēng)過程,相對提高了高爐冶煉強(qiáng)度和生鐵產(chǎn)量;
(2)送入高爐風(fēng)壓風(fēng)量穩(wěn)定,有利于高爐穩(wěn)定順行和特殊爐況的處理;
(3)由于高爐冷風(fēng)壓力與充入熱風(fēng)爐的壓縮空氣壓力相近,從而實(shí)現(xiàn)熱風(fēng)壓力變化更小,真正實(shí)現(xiàn)了無擾動(dòng)換爐。
經(jīng)天鋼聯(lián)合特鋼與外部制氧企業(yè)協(xié)調(diào),新建一座40 000 m3空分裝置,提高了氧氣的供應(yīng)能力,滿足了高爐強(qiáng)化冶煉的需要。富氧率提高以后主要優(yōu)勢表現(xiàn)為:
(1)有利于高爐強(qiáng)化冶煉。高爐富氧率提高后,使高內(nèi)焦炭燃燒增強(qiáng),加速了爐內(nèi)的反應(yīng)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì),富氧率每提高1%,產(chǎn)量能提高3%。
(2)有利于提高噴吹煤粉的使用量。提高高爐富氧率,使風(fēng)口理論燃燒溫度升高,在保證高爐順行的前提下,可提高高爐煤比,減少焦炭的用量,降低了焦比。
(3)有利于高爐爐況的穩(wěn)定順行。這主要是高爐下部富氧后,燃燒反應(yīng)加劇,使高爐下部空間增加,有利于高爐加風(fēng),也有利于高爐爐料的順行下降。
(4)煤氣的利用率提高。高爐富氧提高后,使?fàn)t頂煤氣的溫度降低,同時(shí),由于風(fēng)量的減少使煤氣中的N2量相對減少,CO、H2增多,有效提高煤氣的發(fā)熱量。
提高噴吹煤粉的比例后,由于煤粉在高爐風(fēng)口前燃燒,能夠降低風(fēng)口處的理論燃燒溫度,有利于高爐提高富氧和熱風(fēng)溫度的使用。同時(shí)提高煤粉噴吹量,能夠提高風(fēng)口的鼓風(fēng)動(dòng)能,有利于吹透高爐中心,提高高爐爐缸中心溫度,有利于中心發(fā)展[2]。
另外,提高煤粉噴吹量后降低焦炭的透氣性,使高爐煤氣通過焦窗時(shí)受阻,使熱風(fēng)壓力提高,壓差變大,有利促進(jìn)間接還原反應(yīng)發(fā)展,抑制直接還原反應(yīng),從而降低燃料消耗。
在生產(chǎn)過程中,我們要加強(qiáng)對噴煤的檢查頻次,降低噴煤槍堵槍的發(fā)生,穩(wěn)定高爐爐況,為提高噴吹量奠定基礎(chǔ)。同時(shí)還要研究如何保證煤粉在風(fēng)口前充分燃燒,否則過量的煤粉進(jìn)入高爐會(huì)導(dǎo)致高爐料柱透氣性變差,對高爐穩(wěn)定順行造成不利影響。
天鋼聯(lián)合特鋼煉鐵廠通過上述工藝技術(shù)措施的實(shí)施,目前1#高爐爐況穩(wěn)定順行,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)相比公關(guān)前明顯得到改善:噴煤比從157 kg/t提升到170 kg/t,燃料消耗由545 kg/t降至520 kg/t,生鐵產(chǎn)量3 719 t/d提高至3 976 t/d,煤氣利用率由的40%上升到44%左右,煤氣的穩(wěn)定性明顯增強(qiáng)。
為促進(jìn)1#高爐降本增效目標(biāo)的落實(shí),天鋼聯(lián)合特鋼煉鐵廠成立了1#高爐降低燃耗的攻關(guān)小組,通過對存在問題的系統(tǒng)分析,查找了1#高爐燃耗高的問題,并有針對性的制定了一系列技術(shù)措施。
通過1#高爐優(yōu)化高爐上部裝料制度、改善焦炭入爐質(zhì)量和結(jié)構(gòu)、提高高爐入爐熱風(fēng)溫度、提升高爐富氧比率和增加煤粉噴吹比例等技術(shù)措施的實(shí)施,使1#高爐實(shí)現(xiàn)了降低燃耗的攻關(guān)目標(biāo),高爐爐況穩(wěn)定順行,生鐵產(chǎn)量得到穩(wěn)步提高,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益得到明顯改善。生產(chǎn)實(shí)踐證明,1#高爐降燃耗攻關(guān)的技術(shù)措施科學(xué)、有效,并且有推廣價(jià)值,可以應(yīng)用于其他高爐的生產(chǎn)實(shí)踐中。