徐晨
摘要:某發(fā)電廠有限公司#1、#2機組均為1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機組,相應配備2套石灰石/石膏煙氣濕法脫硫裝置,該工程采用國電龍源技術,設計處理機組的全部煙氣量,脫硫效率達到96%以上,副產(chǎn)品為含水率不大于10%的石膏。本文主要介紹該脫硫裝置石膏脫水系統(tǒng)的主要工藝流程,并結(jié)合實際情況,簡要闡述了該系統(tǒng)在運行過程中經(jīng)常出現(xiàn)的幾種故障現(xiàn)象,并分析其原因,提出了相應的解決方案。
關鍵詞:煙氣脫硫;石膏脫水系統(tǒng);故障分析;
一、石膏脫水系統(tǒng)概況
石膏脫水系統(tǒng)為1、2號機組兩套脫硫裝置共用,包括兩套石膏旋流器、兩臺真空皮帶脫水機和配套的真空泵、氣水分離器、濾布沖洗水箱和濾布沖洗水泵、濾餅沖洗水箱和濾餅沖洗水泵、石膏卸料及轉(zhuǎn)運皮帶、一套廢水旋流設施等。兩臺石膏旋流器共用一個石膏溢流漿液箱,石膏溢流漿液箱裝有防止發(fā)生沉淀的頂進式攪拌器。真空皮帶脫水機共設2臺,每臺真空皮帶脫水機的出力分別按2臺鍋爐BMCR工況運行時FGD裝置石膏總產(chǎn)量的75%考慮,并對應配置水環(huán)式真空泵;兩臺真空皮帶脫水機下漿管道通過電動三通擋板互為備用,提高系統(tǒng)運行的可靠性。兩套脫硫裝置設置1個石膏庫,其儲存能力按存放2臺鍋爐BMCR工況全煙氣脫硫運行7天的石膏量設計。
吸收塔石膏漿液通過石膏排出泵送至石膏脫水系統(tǒng),經(jīng)過石膏旋流器濃縮和真空皮帶脫水機脫水,脫水后的石膏表面含水率小于10%,氯離子濃度小100ppm,滿足綜合利用的要求,石膏儲存在石膏庫。石膏旋流器的溢流自流至石膏溢流漿液箱或廢水旋流箱,石膏溢流漿液箱漿液通過石膏溢流漿液泵返回吸收塔。真空皮帶脫水機的濾液經(jīng)過濾液水池收集后,經(jīng)過濾液水泵打至濕式球磨機入口供制漿用水或磨機再循環(huán)箱,使濾液水在FGD系統(tǒng)中循環(huán)使用。濾液水還可以由濾液水泵輸送至石膏溢流漿液箱,再通過石膏溢流輸送泵至吸收塔。廢水旋流箱的漿液通過廢水旋流泵打至廢水旋流器,經(jīng)廢水旋流器濃縮后,底流自流至石膏溢流漿液箱返回吸收塔再利用,溢流進入廢水緩沖箱,再經(jīng)廢水泵送至廢水處理系統(tǒng),從FGD系統(tǒng)清除氯化物、氟化物、重金屬元素的排放水。脫硫廢水經(jīng)廢水處理系統(tǒng)處理達標后排放。
二、系統(tǒng)常見故障分析及處理
2.1石膏含水率超標
2.1.1現(xiàn)象:石膏黏性較大,品質(zhì)下降,顏色變深;含水率超標嚴重時,肉眼即可看到石膏類似稀泥狀;還可以通過定期化驗分析結(jié)果知道含水率大于10%。
2.1.2可能引發(fā)原因:
第一,真空皮帶機濾布堵塞,真空度較高。皮帶機的真空升高,則表明濾液水通過濾布的壓差增加,壓差增加的原因有兩點:(1)脫水設備運行不正常,如濾布沖洗不干凈或者濾布達到使用壽命(濾布出現(xiàn)抽絲或者濾布孔徑增大)均能導致真空皮帶機脫水效果變差;(2)石膏漿液本身性質(zhì)的變化,如漿液中小顆粒石膏晶體增多或漿液中的雜質(zhì)含量增加等引起濾布過濾通道的堵塞,使得漿液中的水不易從濾布孔隙分離出來。第二,真空度較低。真空度低于正常值的主要原因在于真空密封管線有泄露(如氣水分離器有泄露)或者管路堵塞(比如真空泵氣路堵塞),不暢通。此外,脫水皮帶機密封水流量不足或者密封皮帶磨損嚴重,也會出現(xiàn)漏真空,從而表現(xiàn)為真空度偏低。第三,石膏漿液的含固量低。實際運行過程中若能形成大顆粒的、易于脫水的石膏晶體,由于其含固量越高,則石膏含水率越低。第四,石膏濾餅厚度。有實驗研究表明,當濾餅厚度在10~30mm之間增長時,其真空增加,相應石膏濾餅含水率隨之下降;當濾餅厚增加至30mm以上時,雖然真空隨之增加,但因濾餅太厚阻礙了濾餅中水分的脫除,石膏含水率呈上升趨勢。
2.1.3可采取的措施:
第一,皮帶機運行過程中加強檢查濾布沖洗水投運情況,確保濾布無堵塞;若是濾布已經(jīng)達到使用壽命,應及時更換;對石膏漿液品質(zhì)加強監(jiān)控,使其粒度在合格范圍。第二,發(fā)現(xiàn)泄漏點和堵塞點,及時聯(lián)系檢修人員處理。第三,運行中密切監(jiān)視旋流站壓力,依據(jù)吸收塔漿液密度控制好含固量。第四,運行過程中,通過調(diào)節(jié)真空皮帶機的頻率維持濾餅厚度在25~35mm。第五,加強廢水排放,加強吸收塔漿液品質(zhì)和石膏品質(zhì)的監(jiān)控。
2.2濾布跑偏頻繁出現(xiàn),導致真空皮帶機異常停運,
2.2.1現(xiàn)象:濾布跑偏信號報警,并保護停運真空皮帶機,且就地檢查濾布偏離運行軌跡。
2.2.2可能引發(fā)原因:
第一,下漿量過大,同時皮帶機轉(zhuǎn)速過低。第二,尾部張緊輪已到限位,使濾布太松。第三,濾布接頭受偏不正。第四,濾布平托輥生銹導致無法轉(zhuǎn)動。第五,濾布自動糾偏裝置故障:(1)自動糾偏裝置氣源壓力不足;(2)自動糾偏裝置電磁閥不能正常動作;(3)與糾偏氣囊連接的軸承不轉(zhuǎn)動。第六,驅(qū)動或從動滾筒松動或中心線不平行。第七,皮帶跑偏嚴重導致濾布跑偏。
2.2.3可采取的措施:
第一,調(diào)整石膏排出泵的頻率從而減少皮帶機上的漿液量,同時提高皮帶機轉(zhuǎn)速??刂剖嗪穸仍?5~35mm。
第二,配合檢修人員調(diào)整濾布張緊。
第三,對濾布接頭重新打接。
第四,更換濾布平托輥。
第五,檢查氣源是否正常,檢查電磁閥動作是否正常,檢查連接軸承是否轉(zhuǎn)動。
2.3氣水分離器液位高報警,導致真空泵跳閘。
2.3.1現(xiàn)象:氣水分離器液位高報警,保護停真空泵。
2.3.2可能引發(fā)原因:
第一,石膏排出泵出力過大,石膏旋流站底流量增多,導致石膏脫水機處理量增大。
第二,石膏濾餅沖洗水閥門開度過大,導致進入石膏脫水系統(tǒng)的水量增多。
第三,氣水分離器下降管堵塞,導致排水不暢。
第四,氣水分離器液位報警開關故障,誤報。
2.3.3可采取的措施:
第一,檢查石膏排出泵出力、石膏旋流站分配箱壓力及旋流子投運個數(shù)。
第二,調(diào)節(jié)石膏濾餅沖洗水流量。
第三,停運設備,聯(lián)系檢修人員清理氣水分離器下降管。特別是在濾液水池攪拌器故障期間,應使用外接工藝水沖洗該下降管底部周邊,并盡快恢復攪拌器運行。第四,聯(lián)系熱控人員校對氣水分離器液位報警開關。
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(作者單位:大唐寶雞熱電廠)