馬 超
(大慶石化公司煉油廠,黑龍江大慶 163711)
大慶石化煉油廠催化裂化裝置氣壓機組是由沈陽鼓風機廠制造2MCL606-9 兩段離心式壓縮機,以及杭州汽輪機廠制造的NK40/32 背壓式汽輪機組成。汽輪機使用中壓蒸汽驅動,蒸汽產自2 臺余熱鍋爐。2019 年6 月3 日發(fā)現爐水中Na+超標,影響蒸汽品質,6 月5 日汽輪機輪室壓力、進汽閥開度開始上漲,輪室壓力最高達2.8 MPa,進氣閥閥位最大92%,進汽流量達49 t/h。通過汽輪機的性能曲線比對,汽輪機結鹽情況較嚴重,有必要立即對汽輪機進行清洗。
以往汽輪機在線清洗是將汽輪機低轉速運行,降處理量,壓縮機入口放火炬,再使用飽和蒸汽進行清洗,操作波動大、物料損失多,污染環(huán)境。經分廠及車間研討后決定不降轉數,不放火炬的情況下進行在線清洗。主要思路是利用外取熱汽包D118 與氣壓機用汽主管道上的竄線,將飽和汽(溫度260 ℃;壓力3.75 MPa)逐漸竄入氣壓機用汽中,與過熱蒸汽混合,降低汽輪機用汽入口溫度達到在線清洗的目的,同時不影響裝置3.6 MPa 蒸汽的外輸。
反應崗位調整處理量,控制主風量在2200~2300 Nm3/min,同時平穩(wěn)操作,控制一再稀相溫度,不發(fā)生尾燃,氣壓機入口壓力改手動控制,保持轉速在6100 r/min 以上。分餾崗位增開分餾塔頂空冷風機,降低分餾塔頂冷后溫度,同時降低穩(wěn)定系統(tǒng)壓力至0.9 MPa,降低氣壓機出口壓力,減輕氣壓機負荷。
投用飽和汽,由于汽包飽和汽會攜帶少量飽和水一同竄入氣壓機用汽中,且閥門為DN100 軌道球閥,精確控制并汽量比較困難,并入飽和汽后氣壓機入口溫度由400 ℃直接降低至288 ℃,氣壓機出口溫度由250 ℃降低至176 ℃。采集氣壓機出口蒸汽冷凝水樣,已經明顯變色,由于降溫過快,未在288 ℃長時間停留,隨即將溫度調整至299 ℃觀察運行。
再次調整飽和汽并入量,氣壓機入口溫度TI2351 降低至277 ℃,此時氣壓機出口蒸汽冷凝水樣已經呈現深棕色,電導率最高值為10 450 μS/cm,輪室壓力降低至1.7 MPa,表明已經清洗出大量鹽分。清洗過程記錄相關數據表1。
從表1 中看出,整個過程汽輪機轉數幾乎未變,隨著中壓蒸汽溫度下降,電導率逐漸升高,當中壓蒸汽溫度低于290 ℃時,冷凝水的電導率較高;尤其是14:05 之后,中壓蒸汽溫度基本恒定在280 ℃左右,冷凝水電導率首先出現一個較大峰值,隨后下降,此時認為汽輪機的鹽分多數已被清洗下來,清洗過程結束。隨后將部分冷凝水樣送至化驗分析,數據見表2。
表1 清洗過程汽輪機相關參數
表2 凝結水Na+和電導率含量分析
恢復至正常工況,蒸汽耗量及輪室后壓力都有了不同程度的降低,其中輪室壓力降低0.8 MPa,蒸汽耗量降低7 t,主汽閥開度由91%降低到目前的72%。汽輪機清洗前后數據見表3。根據汽輪機現運行參數與性能曲線對比,汽輪機進汽流量42 t/h 時對應的輪室壓力應為1.85 MPa,實際為1.8 MPa,結鹽現象得到極大緩解,清洗效果十分明顯。
表3 汽輪機清洗前后數據
(1)汽輪機入口蒸汽為3.2 MPa 左右,其飽和溫度247 ℃左右,在清洗過程中控制汽輪機入口蒸汽在277~290 ℃。從表1看出,290 ℃以上時,電導率漲幅不大,冷凝水樣顏色透明,幾乎沒有洗滌效果;低于280 ℃時,雖然洗滌效果好,但1.0 MPa 蒸汽帶水明顯,避免影響其他用汽點及蒸汽管網,該溫度不宜控制過低。由于溫度的可操作范圍較窄,過高過低皆有危害,所以更需精準控制,現場控制蒸汽溫度的閥門為DN100 的球閥,整個過程需人工手動調節(jié),難度較大,建議檢修期間配制合適管線,增設調節(jié)閥,平穩(wěn)、精準地控制蒸汽溫度。
(2)在汽輪機前中壓蒸汽分水罐底部排凝,加強對中壓蒸汽的帶水情況進行監(jiān)控,清洗過程必須嚴格控制蒸汽進汽輪機前溫度不低于飽和蒸汽溫度,即中壓蒸汽不能在汽輪機之前帶水,否則該部位液滴動能較大,對汽輪機沖動級葉片損傷極大。
(3)加強1.0 MPa 蒸汽管網脫水,清洗過程中尤其是中壓蒸汽低于290 ℃時,1.0 MPa 蒸汽帶水明顯增多,多點脫水避免影響小透平及其他用汽設備運行。
(4)清洗過程中需密切關注汽輪機振動、軸位移等參數,隨著蒸汽溫度降低,蒸汽帶水會導致汽輪機軸向力增大,垢塊脫落會造成轉子不平衡影響振值變化,當日14 時,汽輪機前振動XT001X 在8.7~16.6 μm 波動,振值變化較大。
此次汽輪機在線清洗有別于行業(yè)內的其他在線清洗技術,不僅實現在線清洗,而且汽輪機不降轉數,壓縮機入口不放火炬,沒有造成物料損失,直接避免經濟損失近200 萬元。該技術更經濟、環(huán)保,針對清洗過程中的經驗及不足及時總結、優(yōu)化,希望能摸索出更加可靠、環(huán)保、經濟的汽輪機在線清洗技術,能夠從容應對同類汽輪機的結鹽現象。