王 龍
(大同煤礦集團 同家梁礦,山西 大同 037003)
大同礦區(qū)侏羅系煤田以“兩硬”著稱,即頂?shù)装逵埠兔簩佑?。隨著侏羅系中好采的中厚煤層資源枯竭,難采的薄煤層逐漸成為各礦開采的主流。薄煤層因煤層厚度小,開采速度快,對巷道掘進的速度和質量要求較高,且為了滿足設備運輸尺寸要求,兩巷道多為半煤巖巷道,通常需要挑頂或起底。原來此類半煤巖巷道采用炮掘工藝,即在工作面鉆眼爆破破巖,耙裝機裝煤,膠帶出煤。炮掘工藝掘進半煤巖巷道月進度為160~180 m,平均月進度為170 m,巷道單進水平低,若盤區(qū)布置兩掘一采,則掘進速度滯后綜采回采速度,影響正常生產銜接,且炮掘巷道成型質量較差,安全生產標準化難達標。為了提高半煤巖巷道單進水平,保障薄煤層綜采工作面接替正常,降低工人勞動強度,提高掘進專業(yè)安全質量標準化水平,經過多次試驗,創(chuàng)造性提出了一種半機械化快速掘進工藝[1-3]。
本文選取晉華宮礦7-4號層2718巷為例,該巷道設計長度為2 060 m,斷面為寬4.5 m×高2.7 m,巷道煤厚1~1.4 m,為半煤巖巷,掘進時沿煤層挑頂掘進,挑頂巖石厚度為1.3~1.7 m。工作面直接頂巖性為灰白色粗粒砂巖,成分以石英長石為主,含暗色礦物及塊狀黃鐵礦,巖石普氏系數(shù)f=6.5~8.8,局部可達到10。巷道支護方式為錨索結合錨桿聯(lián)合支護。
為了實現(xiàn)半煤巖巷道快速掘進,達到單進和巷道成型質量雙提升,降低工人勞動強度的要求,從破巖和出渣的工藝入手進行了突破和創(chuàng)新,工藝流程為:機組掏底煤—松動爆破頂巖—機組破大塊巖、修整斷面—出渣。
因工作面巖石硬度高,用機組截割巖石既費截齒又耗時,且對機組截割滾筒及機身結構損傷較大,所以提出了采用鉆爆法結合機組截割這種半機械化方法進行破巖。基于巷道巖性為半煤巖,為了適應生產實際,要求機組具備截割半煤巖的能力;綜合考慮巷道施工斷面尺寸,最終選定EBZ-260H型掘進機,具體如下:
1) 機組掏煤。巷道煤巖結構為下部煤、上部巖,掘進機先將下部煤層掏掉,為下一步松動爆破提供自由面及渣石塌落堆積空間。EBZ-260H型掘進機組滾筒長度為1.0 m,直徑1.0 m,掏下部煤層深度1.5 m,掏煤用時15~30 min。
2) 松動爆破碎巖。巷道掏煤后進行松動爆破工藝,即進行打眼、放炮,將巷道上部硬巖完整結構破壞,達到疏松巖石目的。巷道上部巖層根據巖石厚度和巖性布置2~3排炮眼,炮眼間距0.4~0.6 m,裝藥結構為正向裝藥,一次起爆,此工藝用時,90~110 min。
3) 機組破大塊巖、修整斷面。巷道巖層松動爆破后使巷道巖層中部巖層破落,基本可以使周邊巖層產生裂縫,達到疏松效果。掘進機組對爆破后的巖層進行斷面修整,同時將大塊巖石進行破碎。
針對炮掘巷道采用耙裝機出渣慢存在費人、費時、安全系數(shù)低的弊端,借鑒全煤機掘巷道采用機組出渣的工藝,在半煤巖巷道引入掘進機進行出渣,既可降低作業(yè)人員的勞動強度,又可控制工作面巖石塊度,還可在機組截割過程中同時出渣。機組與膠帶直接搭接,出渣效率高,具體為工作面浮渣由機組鏟板裝渣,通過機組轉載機運至巷道膠帶,再至盤區(qū)膠帶。
掘進隊組工作制度為“四六制”,即三班生產一班檢修,工藝改進后每班進度2~4 m,每日掘進進度8~12 m。以往同層位巷道炮掘工藝月進度水平為160~180 m,平均170 m。實施半煤巖巷道快速掘進技術以來,根據現(xiàn)場8個月試驗數(shù)據,月實際進度為210~290 m,平均進度為250 m,最高月進度為290 m,平均月進度高出炮掘工藝80 m,掘進速度顯著提升。
原半煤巖巷炮掘工藝需進行兩到三次爆破,容易產生拒爆、瞎炮情況;用耙裝機出渣還得專門留有出渣移機時間。工藝改進后,使用EBZ-260H型掘進機掏煤同時可將截割的煤運出,同時又為后期爆破巖石增加了一個自由面,巖石僅需要一次爆破,就可崩落完成,再通過機組破大塊出渣,省去人工處理大塊和出渣流程,提高了現(xiàn)場安全水平,降低工人的勞動強度,節(jié)約了時間,裝巖效率顯著提升。
由于采用該技術可減少鉆眼爆破的斷面積,與全斷面爆破相比,有效降低了爆破震動對圍巖的影響,在爆破之后使用EBZ-260H型掘進機對全斷面進行修整,使巷道輪廓線平整,減少發(fā)生零皮和裂紋的情況。
“兩硬”半煤巖巷道快速掘進技術應用以來,半煤巖巷道掘進速度、裝巖效率、巷道成型顯著提升。平均單進水平提高了47%,最高月進度為290 m,有效緩解了礦井生產銜接壓力,降低了工人勞動強度,提升了巷道安全標準化水平。