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    剛果(金)某濕法冶煉廠控制水系統(tǒng)平衡的生產(chǎn)實踐

    2019-12-26 09:24:08鐘先林夏能博
    世界有色金屬 2019年20期
    關鍵詞:冶煉廠球磨機礦漿

    鐘先林,楊 斌,郭 燦,夏能博

    (中色華鑫濕法冶煉有限公司,利卡西,剛果(金))

    濕法冶金技術具有資源利用率高,生產(chǎn)成本低,環(huán)境污染小,投資少,建設期短,見效快等特點,被普遍認為是目前處理剛果(金)銅鈷氧化礦最優(yōu)工藝之一[1]。水做為濕法冶金工藝流程中的載體,在生產(chǎn)過程中需要源源不斷地添加生產(chǎn)用水。隨著生產(chǎn)運行時間的延長,生產(chǎn)系統(tǒng)中的水量將不斷增加,引起系統(tǒng)水膨脹,造成水系統(tǒng)不平衡。傳統(tǒng)解決水膨脹主要措施有將萃余液排入石灰乳中和系統(tǒng),中和萃余液至中性后排放到尾礦庫堆存[2],但該方法需要消耗大量石灰,產(chǎn)生大量中和渣,不僅增加生產(chǎn)成本,大量的中和渣也會占用尾礦庫庫容,萃余液中的銅金屬和殘酸也會在中和過程中隨中和渣損失。因此,尋找一條更為高效節(jié)能解決水膨脹問題的路徑是很有必要的。本文重點介紹了剛果(金)某濕法冶煉廠控制系統(tǒng)水平衡的生產(chǎn)實踐,對取得的實際效果進行了詳細的論述。

    1 剛果(金)某濕法冶煉廠概況

    1.1 產(chǎn)能規(guī)模

    位于剛果(金)加丹加省的某濕法冶煉廠于2011年4月份開工建設,2012年2月正式投產(chǎn),設計規(guī)模年生產(chǎn)10000t陰極銅。2018年冶煉廠進行二期擴能建設,擴建后已成規(guī)模為年產(chǎn)20000t陰極銅和2000t氫氧化鈷(金屬量)。

    1.2 生產(chǎn)工藝流程

    (1)一期生產(chǎn)工藝采用氧化銅鈷礦粗碎-球磨機一段磨礦-濃密機浸前脫水-浸出-萃取-電積的生產(chǎn)流程。

    (2)二期生產(chǎn)工藝采用氧化銅礦粗碎-半自磨機一段磨礦-球磨機二段磨礦-浸出-萃取-電積的生產(chǎn)流程。陰極銅生產(chǎn)工藝流程見圖1。

    (3)氫氧化鈷產(chǎn)品采用含鈷萃余液除鐵-沉銅-一段沉鈷-二段沉鈷-氫氧化鈷干燥的生產(chǎn)流程。

    2 解決水膨脹生產(chǎn)實踐

    2.1 采用粗碎+半自磨+球磨+攪拌浸出的工藝流程

    傳統(tǒng)濕法冶金工藝中,在攪拌浸出工序之前一般會設計脫水工序。浸前脫水工序是將磨礦系統(tǒng)送來的礦漿進行脫水,脫水后的高濃度礦漿送往浸出工序,清水則返回磨礦系統(tǒng)。目前,大多數(shù)濕法冶煉廠浸前脫水方法主要有重力濃縮、過濾、壓濾[3]。重力濃縮脫水法主要設備有耙式濃密機(高效濃密機)和深錐濃密機,但在實際操作中,濃密機底流濃度只能控制50%~60%,進入系統(tǒng)的水量多,水膨脹厲害,且設備投資大,建設周期長;過濾脫水法主要設備有真空帶式過濾機,但電耗高、設備維護困難、操作復雜。壓濾脫水法主要設備有箱式壓濾機和板框壓濾機,但礦漿處理能力小,需要的設備數(shù)量多。

    圖1 剛果(金)某濕法冶煉廠陰極銅生產(chǎn)工藝流程圖

    該濕法冶煉廠在二期擴能建設時,取消浸前脫水工序,合理利用地形高差,采用粗碎+半自磨+球磨+攪拌浸出的工藝流程,礦石通過顎式破碎機粗碎后進入半自磨機一段磨礦,半自磨機出口礦漿再自流進入徑長比2:1長筒型球磨機二段磨礦,控制球磨機出口礦漿濃度70%,球磨機出口礦漿通過添加萃余液或尾礦回水調(diào)漿稀釋后進入攪拌浸出工序。該方法通過嚴格控制磨礦系統(tǒng)用水量來控制水平衡問題。同時,該濕法冶煉廠為減少半自磨機和球磨機更換襯板、檢修等設備故障給生產(chǎn)帶來的影響,在磨礦工序中增加一臺旋流器,當半自磨機出現(xiàn)故障停機時,礦石運輸皮帶可將礦石輸送進入球磨機磨礦,用球磨機連接旋流器組織生產(chǎn),達到粒度要求的礦石進入浸出工序,粒度較大的礦石通過旋流器返回球磨機再次磨礦;當球磨機故障停機時,用半自磨機連接旋流器組織生產(chǎn),達到粒度要求的礦石進入浸出工序,粒度較大的礦石通過旋流器返回半自磨機再次磨礦。該方法使半自磨機和球磨機即可串聯(lián)使用,又可并聯(lián)使用,給生產(chǎn)組織帶來便利。

    生產(chǎn)實踐表明,球磨機出口礦漿濃度可達到70%以上,細度-200目可占70%以上,浸出率保持在95%以上,每天處理礦石量2500t以上。因二期碎磨系統(tǒng)處理礦石能力大,基本可以滿足萃取電積工序所需銅金屬量,所以該濕法冶煉廠生產(chǎn)組織方式以二期碎磨系統(tǒng)為主,一期碎磨系統(tǒng)適當開啟運行補充銅金屬量。

    2.2 采用萃余液取代清水對絮凝劑溶解

    絮凝劑為白色粉末,由于存在雙電層及某些物理因素,當加入與膠體粒子具有不同電性的離子溶液時,會發(fā)生凝結作用,膠體粒子失去穩(wěn)定作用或發(fā)生電性中和,不穩(wěn)定的膠體粒子再互相碰撞而形成較大的顆粒。顆粒在加入絮凝劑時,它會離子化,并與離子表面形成價鍵。為了克服離子間的排斥力,絮凝劑會由于攪拌及布朗運動而使得離子間產(chǎn)生碰撞。當粒子逐漸接近時,氫鍵及范德華力促使粒子形成更大的顆粒。碰撞一旦開始,粒子便經(jīng)由不同的物理化學作用而開始凝結,較大顆粒粒子從水中分離而沉降[4]。

    生產(chǎn)實踐中,絮凝劑通過在加藥裝置中按3‰~5‰比例添加液體進行溶解,充分溶解后用化工泵送至濃密機進料筒,用于凝集顆粒懸浮物,將微細粒變成大顆粒絮團、降低顆粒比表面積加速沉降。該濕法冶煉廠投產(chǎn)初期,絮凝劑采用清水溶解,清水每天用量360m3左右,這將使生產(chǎn)系統(tǒng)中水量不斷增加,水系統(tǒng)不斷膨脹,加大了尾礦庫的承載壓力。

    為減少新水進入生產(chǎn)系統(tǒng),減輕水系統(tǒng)膨脹問題,該濕法冶煉廠通過前期試驗研究,通過對比在X絮凝劑中添加清水、尾礦回水和萃余液三種液體進行溶解時礦漿的沉降效果。實驗結果見表1和圖2,從實驗結果中可以看出,X絮凝劑用萃余液溶解時,礦漿沉降效果最佳。因此,該濕法冶煉廠改用萃余液取代清水對絮凝劑進行溶解。生產(chǎn)實踐表明,絮凝劑采用萃余液溶解后,在絮凝效果相同的情況下,絮凝劑用量由原來的100g/t礦下降為92.5g/t礦。該方法不僅節(jié)約了絮凝劑和生產(chǎn)用水,也緩解了水系統(tǒng)膨脹問題。

    表1 X絮凝劑溶解于不同液體對礦漿沉降速度的影響

    圖2 X絮凝劑溶解于不同液體對礦漿沉降速度的影響

    圖3 剛果(金)某濕法冶煉廠尾礦庫鳥瞰圖

    2.3 加速尾礦庫水分蒸發(fā)

    該濕法冶煉廠浸出-濃密工序中,浸出渣先經(jīng)過濃密機濃縮,底流渣漿添加萃余液稀釋后用泵抽到洗滌濃密機進行三級洗滌,經(jīng)過洗滌之后,底流渣漿再通過萃余液稀釋外排至環(huán)保型尾礦庫,尾礦回水通過回水泵站返回濕法冶煉生產(chǎn)系統(tǒng)循環(huán)利用。隨著生產(chǎn)的不斷深入,該濕法冶煉廠原有150萬立方庫容、7.2萬m2庫區(qū)面積的尾礦庫已基本堆滿尾渣,后續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)生的尾渣基本全部排向新尾礦庫,老尾礦庫前期積存的液體通過回水泵站,返回冶煉生產(chǎn)系統(tǒng)使用,使老尾礦庫庫區(qū)形成一塊較大面積的干灘場地。

    剛果(金)加丹加省利卡西市屬于熱帶草原氣候。全年一般分為兩季,11月~4月為雨季,年平均降雨量為1250mm,4月中下旬~11月上旬為旱季,整個旱季均不下雨,年平均蒸發(fā)量為2241mm[5]。旱季晝夜溫差大,白天最高氣溫可達到36℃~38℃,水分蒸發(fā)量大。盡管年均蒸發(fā)量大于降雨量,但該濕法冶煉廠磨礦系統(tǒng)不斷有新水進入生產(chǎn)系統(tǒng),設備冷卻水和車間清洗用水等廢水均不外排至廠外,澄清凈化后均排放至尾礦庫,每年系統(tǒng)將增加水量約50萬立方,導致尾礦庫液位不斷上漲,如果不能及時有效控制系統(tǒng)水量,部分萃余液必須添加石灰中和處理后外排,給生產(chǎn)經(jīng)營帶來很大困難。

    該濕法冶煉廠利用剛果(金)旱季水分蒸發(fā)量大的氣候條件,通過擴大液體的蒸發(fā)面積來加速尾礦庫澄清液水分的蒸發(fā)。利用老尾礦庫干灘區(qū)域梯形地勢,用庫區(qū)的浸出渣就地筑壩,在老尾礦區(qū)筑起三道寬2m高1m的攔截壩體,形成四塊蒸發(fā)場地,具體位置詳見圖3。將新尾礦庫的澄清液抽至老尾礦庫筑起的蒸發(fā)場地,經(jīng)過一段時間蒸發(fā)后再放回深水區(qū),返回生產(chǎn)系統(tǒng)使用。

    3 取得的實際效果

    3.1 采用粗碎+半自磨+球磨+攪拌浸出的工藝流程

    采用粗碎+半自磨+球磨+攪拌浸出的工藝流程相比于重力濃縮、過濾、壓濾等脫水法既可減少10%~20%的水量進入生產(chǎn)系統(tǒng),還可節(jié)省脫水設施的投入,降低投資成本。

    3.2 采用萃余液取代清水對絮凝劑溶解

    采用萃余液取代清水對絮凝劑進行溶解,每天可減少360m3新水進入生產(chǎn)系統(tǒng),不僅減輕了尾礦庫的承載壓力,還加速回收萃余液中的銅金屬和殘酸,同時還可強化絮凝劑的使用效果,減少絮凝劑的使用量,節(jié)約生產(chǎn)成本。

    3.3 加速尾礦庫水分蒸發(fā)

    利用剛果(金)旱季水分蒸發(fā)量大的氣候條件,通過擴大蒸發(fā)面積來加速尾礦庫液體蒸發(fā),使尾礦庫積存的含銅含酸液體得到進一步蒸發(fā),同時含銅含酸液體在經(jīng)過一段時間蒸發(fā)后,銅離子和硫酸濃度得到一定的提高,由蒸發(fā)前的含銅1.71g/l、含酸18.78g/l提高到蒸發(fā)后的含銅2.63g/l、含酸23.78g/l。不僅有效解決了水膨脹問題,還為加速回收尾礦回水提供了有利條件,使尾礦庫積存的銅金屬和殘酸得以逐步減少。

    3.4 沉鈷后液回收利用

    二期擴建新增一條年產(chǎn)2000t氫氧化鈷(金屬量)生產(chǎn)線,處理萃余液液體方量1000m3/d,沉鈷后液pH值7~8,此部分液體送至碎磨工序作為生產(chǎn)用水回收利用,減少新水進入生產(chǎn)系統(tǒng)。從使用效果來看,生產(chǎn)系統(tǒng)中的液體量正逐步趨于動態(tài)平衡。

    4 結語

    該濕法冶煉廠通過以上解決水膨脹的措施,不僅有效控制系統(tǒng)水平衡,減輕尾礦庫的承載壓力,減小尾礦庫泄漏、漫壩等事故發(fā)生的幾率,還加速了尾礦庫積存的銅金屬和殘酸的回收利用速率,減少銅金屬和殘酸在尾礦庫堆存帶來的資金積壓,為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益。

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