孟凡娜,楊正斌
(天津天鐵冶金集團有限公司動力廠,河北056404)
鐵前污水處理廠于2008 年建成,采取的工藝是沉淀池→高密池→過濾器→澄清池,目的是對生活區(qū)污水和廠區(qū)污水進行進一步凈化處理,以利于廠內(nèi)高爐、發(fā)電設(shè)備等循環(huán)使用,以達到減少排放,合格排放的目的。其中過濾器采用的是上海同諾環(huán)境科技有限公司生產(chǎn)的TNJ 微絮凝凈水器,旨在降低高密池輸送過來的水的濁度和懸浮物含量。但是由于在管路設(shè)計和設(shè)備本體存在嚴重缺陷,導致試運行時出現(xiàn)了生產(chǎn)事故,故而設(shè)備一直處于閑置狀態(tài),從未被啟用。污水處理廠也一直是帶傷運行,水質(zhì)極不穩(wěn)定。
2008 年至今已有10 余年,期間各分廠新建項目眾多,包括動力廠CCPP 次高壓鍋爐循環(huán)發(fā)電、10號發(fā)電以及高爐更新改造等,對所需要的循環(huán)水水質(zhì)要求越來越高,過去的處理工藝已經(jīng)無法滿足生產(chǎn)需要。而且由于水質(zhì)處理的不徹底,經(jīng)常發(fā)生循環(huán)水堵塞管道,淤泥、綠藻附著設(shè)備等事件,急需對污水處理工藝進行改造,提升污水處理品質(zhì)。通過對原有工藝分析和過濾設(shè)備的實地測量、觀察,確定通過改造重新啟用微絮凝凈水器。
2018 年3 月,動力廠相關(guān)技術(shù)人員入駐現(xiàn)場,由于原污水處理工程建設(shè)并未交工,造成相關(guān)設(shè)備技術(shù)資料、圖紙嚴重缺失,只能深入現(xiàn)場對所有設(shè)備和管道進行詳細勘察,無論是高空、地下管道還是設(shè)備本體內(nèi)部構(gòu)造,全部一一核實明白。
通過勘察了解,確定微絮凝過濾器的處理水原理是:過濾器上部放置比重相對較小的濾料,下部為比重較大的石英砂,這樣可以充分發(fā)揮整個濾層的效率、提高截污能力。當膠體顆粒、懸浮物等雜質(zhì)流過凈水器的濾料層時,濾料縫隙對懸浮物起篩濾作用使懸浮物易于截留在濾料表面。當濾料表層截留了一定量的污物時會形成濾膜,隨時間推移過濾器的進出水壓差將會很快升高,直至出水水質(zhì)劣化。此時需要利用逆向水流反洗濾料,使過濾器內(nèi)濾料層懸浮松動,從而使粘附于濾料表面的截留物剝離并被水流帶走,恢復過濾功能。而在實現(xiàn)這些功能的設(shè)備設(shè)施設(shè)置以及工藝管道連接上存在很大的問題,主要有:
(1)過濾器設(shè)備本體未安裝壓力監(jiān)控測量設(shè)施;
(2)與高密池聯(lián)通管道和閥門切換混亂需要重新梳理;
(3)設(shè)備自反洗系統(tǒng)管道設(shè)置和連接有問題,需要重新設(shè)計;
(4)過濾器內(nèi)部濾料填充過高未留反洗空間,需要清除部分;
(5)汽洗管道過細,壓力過低需要重新敷設(shè),并連接氣源。
雖然存在問題很多,但是原過濾器設(shè)備本體、連接管道、聯(lián)通閥門等設(shè)備質(zhì)量很好,雖然十余年未啟動使用,但是就目前情況,完全符合再次啟用標準。通過對現(xiàn)場問題進行一一整理,利用原有處理方式結(jié)合多介質(zhì)過濾器的過濾、反洗模式,制定了改造方案。
由于原有處理工藝停止在了高密池階段,使得污水在經(jīng)過高密池處理后直接進入澄清池,未將水由提升泵輸送至過濾器,造成提升水池和提升泵閑置至今。所以改造項目第一步即清理水池和恢復提升泵。在組織專業(yè)人員對水泵、電機進行修復過程中,設(shè)備本體改造也在同步進行。
拆除了設(shè)備本體內(nèi)部原有布水孔板上的上、下兩層水帽,開拓了過濾器的上部空間,以利于濾料的反洗上浮。對出現(xiàn)損壞的布水裝置進行了重新焊接拉筋,以加固設(shè)備,并能保證布水均勻。通過計算,既要保證過濾效果,又要保證反洗效果,清理掉過濾器內(nèi)部濾料約30 t,以保證足夠的反洗空間。另外在設(shè)備本體上重新焊接了排氣管,用以在過濾器反洗時排除空氣,防止設(shè)備憋壓,造成設(shè)備損壞。最后,在氣洗入口管上安裝了就地壓力表,在設(shè)備本體上安裝了壓力連接管至變送器。
過濾器濾料實現(xiàn)自反洗的手段是:一臺過濾器正常運行,其產(chǎn)水經(jīng)過閥門切換進入到反洗連接管內(nèi),連接管另一端連接到另一臺需要反洗的過濾器底端,通過自下而上的水流動實現(xiàn)濾料層松動,使粘附于濾料表面的截留物剝離并被水流帶走的功能,見圖1。這就要在設(shè)備本體底部開孔,連接反洗管道并安裝閥門,通過計算確定孔徑和閥門直徑為DN300。由于只是小范圍試驗,成功后反洗管道還要與所有過濾器相連,故而反洗管另一端先用盲板堵住,待其他過濾器改造完成后再進行連接。
圖1 過濾器濾料實現(xiàn)自反洗
在提升水池、提升泵修復、提升管道和兩臺過濾器改造完成后,對過濾器進行了注水,對濾料進行了充分浸泡,隨后進行了初步小范圍試驗。
(1)打開兩臺過濾器進水氣動閥門,緩慢開啟手動閥門,向凈水器內(nèi)注水。
(2)待排空氣門開始出水,打開凈水器產(chǎn)水門,關(guān)閉排空氣門。設(shè)備進入制水階段。
(3)監(jiān)測過濾器出水水質(zhì),由于原濾料壓實交重,臟污程度較深,造成出水水質(zhì)非常惡劣,濁度測量因超過量程無法測量。
(4)反洗操作:
①關(guān)閉一臺過濾器運行入口門和產(chǎn)水門,打開反洗排污門(手動門、氣動門都打開)。
②打開進氣氣動閥,利用進氣手動門控制進氣量,逐漸調(diào)整進氣量盡量開大,以不漏濾料為準??諝獠料? min,關(guān)閉進氣門。
③打開過濾器的反洗聯(lián)通門,反洗20 min 后,打開取樣門,取樣觀察、化驗反洗效果。發(fā)現(xiàn)效果不明顯,出水依然混濁。
④重復以上反洗操作步驟,繼續(xù)空氣擦洗5~10 min,水力反洗20~30 min,與此同時取樣觀察,測試反洗效果。
第一天和第二天的出水濁度(NTU)見表1。
表1 第一天和第二天的出水濁度(NTU)
經(jīng)過14 h 的空氣擦洗和水利反洗,最終反洗出水清澈無雜物、無異色,化驗濁度<5。
⑤正洗,即關(guān)閉反洗聯(lián)通門,打開入口門和正洗排污門觀察水質(zhì)。
⑥正洗約1h 后,出水濁度達到4 個NTU。打開運行出口門,關(guān)閉排污門正式制水。
反洗過后的過濾器制水質(zhì)量明顯提升,將高密池出水濁度的20-30NTU 降低到了3-8NTU。
相同方式對另一臺過濾器進行了反洗操作,最終兩臺過濾器實現(xiàn)正常制水。
小范圍的運行取得了非常好的效果,之后仿照已經(jīng)改造成功的兩臺樣板過濾器,動力廠抽調(diào)六個車間近百人,對其余9 臺過濾器進行設(shè)備改造。
全部改造完成后,經(jīng)過反洗、正洗操作,10 臺過濾器全部投入運行。每臺過濾器出水濁度都降到了5NTU 以下,總出水較高密池出水濁度降低了10-20NTU。
經(jīng)過過濾器的此次改造運行,使得污水處理產(chǎn)水顆粒、懸浮物、淤泥含量大幅度降低。另外,每臺過濾器的處理能力也由原來的150 t/h 提高到了300 t/h,全部運行可處理污水3 000 t/h,可實現(xiàn)生活區(qū)廢水的全部回收,為以后的污水回收打下了堅實的基礎(chǔ)。
過濾后的水被廣泛應(yīng)用于汽輪發(fā)電機、汽輪鼓風機和凝汽器、冷油器等設(shè)備循環(huán)使用,能夠有效緩解之前水管淤泥堵塞、冷卻設(shè)備效果不佳、結(jié)垢頻繁等問題。以7#電為例,捅一次凝汽器需要至少2 天時間,每年少捅1 次可多發(fā)電:2.5 萬kW×48 h=120 萬kWh,折合人民幣120×104kWh×0.68 元/kW=81.6 萬元,還有4#、5#、10#電共計207.18 萬元。
污水處理水質(zhì)的提升一方面提高了循環(huán)水使用品質(zhì),不僅可以降低相關(guān)水處理藥劑的投加量,降低工業(yè)新水的補給量,還可以大幅降低循環(huán)水污水排放量;另一方面還避免了水體的二次污染,對水質(zhì)的提升具有非常明顯的環(huán)保意義。