羅世欣
(中石化南陽能源化工有限公司,河南南陽 473132)
糠醛精制裝置是以糠醛作為萃取溶劑,脫去中間原料中的非理想組分,從而達到精制的目的。但設備腐蝕結(jié)焦問題一直困擾著裝置的長周期安全運行,并影響能耗和溶劑消耗。國內(nèi)各石化企業(yè)的糠醛精制裝置,因腐蝕結(jié)焦原因造成非計劃停工的現(xiàn)象也時有發(fā)生,其中廢油系統(tǒng)腐蝕結(jié)焦尤為突出。因此,解決糠醛精制裝置的設備腐蝕結(jié)焦問題,對實現(xiàn)裝置長周期安全生產(chǎn)具有積極的指導意義。
某石化公司處理能力為14 萬噸/年的糠醛精制裝置,于1997 年建成投產(chǎn),運行20 多年來,先后因加熱爐爐管腐蝕穿孔、廢油系統(tǒng)管線腐蝕減薄、塔壁腐蝕泄漏和塔內(nèi)件結(jié)焦等多次造成非計劃停工。2018 年第四季度因廢油加熱器腐蝕結(jié)焦影響正常生產(chǎn)長達40 天之久。
2018 年9 月下旬,糠醛精制裝置在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)廢油加熱器出口溫度逐漸下降,在加熱蒸汽和廢油等相關(guān)參數(shù)穩(wěn)定的情況下,廢油出口溫度從工藝卡片要求的215 ℃下降到208 ℃,滿足不了生產(chǎn)要求。2018 年10 月上旬停運吹掃廢油流程,拆開廢油加熱器檢查發(fā)現(xiàn)加熱器浮頭大蓋筋板腐蝕受損(圖1)。此時加熱器管程沒有明顯結(jié)焦現(xiàn)象。筋板腐蝕受損后,筋板位置密封失效,部分被加熱廢油從受損處短路串流,短路串流的廢油無法繼續(xù)加熱,正常熱交換流程被破壞,造成廢油出口溫度降低。隨后對腐蝕受損的浮頭大蓋進行了修復處理(圖2),并安裝投用。
廢油加熱器檢修投用后開始恢復生產(chǎn),系統(tǒng)升溫脫水,逐漸提加工量。恢復生產(chǎn)的第一天廢油出口溫度基本能夠達到工藝卡要求,第二天廢油出口溫度又開始出現(xiàn)緩慢下降,第三天進行換罐操作時原料帶水較多,廢油出口溫度繼續(xù)呈下降趨勢。為了維持生產(chǎn),盡可能保證廢油出口溫度,之后半個月采取了兩項措施:一是將加工量從15 t/h 降到9 t/h,二是將加熱蒸汽進口溫度從225 ℃提高到230 ℃。即便如此,廢油出口溫度也只能達到210 ℃左右,低于工藝卡要求,且仍在緩慢下降。2018 年10 月下旬再一次拆開廢油加熱器查找原因,發(fā)現(xiàn)加熱器管程結(jié)焦嚴重(圖3)。
圖1 加熱器大蓋筋板腐蝕
圖2 修復受損筋板后的浮頭大蓋
加熱器管程全部1584根熱管內(nèi)壁都不同程度結(jié)焦,最嚴重的第四管程結(jié)焦厚度超過2 mm,最輕的第一管程結(jié)焦厚度也有超過1 mm,約1/4 的管束因結(jié)焦堵死。結(jié)焦影響傳熱,導致廢油溫度加熱不上去。
糠醛在常溫常壓下是無色透明液體,腐蝕性不大,但在空氣、光線、水分的作用下極易氧化成糠醛酸(C4H3COOH)或過氧化糠醛酸,且具有較強的腐蝕性??啡┭趸磻匠淌揭妶D4??啡┧嵊址Q呋喃甲酸,沸點為230 ℃,其酸性比其他羧酸大得多,比磷酸大近千倍。
在開停工過程中,因蒸汽吹掃或設備管線試壓殘存于系統(tǒng)中的水分,以及生產(chǎn)過程中原料帶水或系統(tǒng)密閉不嚴,糠醛溶劑與水分、空氣接觸,在水分、空氣、溫度、壓力的共同作用下,糠醛氧化為糠醛酸,糠醛酸對設備管線產(chǎn)生腐蝕。前面介紹的廢油加熱器,管束為321 不銹鋼,浮頭大蓋為普通碳鋼,普通碳鋼材料耐蝕性差,所以首先腐蝕失效。
環(huán)烷酸本身對設備就具有較強腐蝕作用,在溫度高于220 ℃時腐蝕會加快。同時在有溶解氧和糠醛的環(huán)境下,環(huán)烷酸會加速糠醛的氧化,促進過氧化糠醛酸的生成,從而加速了對設備的腐蝕。本文介紹的糠醛精制裝置,其加工原料酸值都在1 mgKOH/g以上,最高可達3 mgKOH/g,為糠醛氧化提供了有利環(huán)境。
(1)蒸汽吹掃。為了檢修廢油加熱器,先后兩次對廢油系統(tǒng)進行了蒸汽吹掃,由于糠醛精制裝置處于未退料循環(huán)狀態(tài),吹掃后排空相對困難,導致廢油系統(tǒng)留存凝結(jié)水較多,恢復生產(chǎn)時糠醛與留存的水分及空氣接觸不可避免,部分糠醛氧化為糠醛酸或過氧化糠醛酸。
(2)原料帶水。第一次檢修完成,恢復生產(chǎn)第三天進行換罐操作時,由于上道工序冷卻器芯子內(nèi)漏,原料帶水達到10%,大量的水分與糠醛混合反應,提高了糠醛氧化的速度。
(3)結(jié)焦。過氧化糠醛酸是一種氧化劑,既可使糠醛氧化成糠醛酸,最后縮合成焦;也可以使原料油中的不飽和烴氧化成環(huán)氧化合物,進而聚合成焦。
(4)超溫加劇。受上述原因影響,恢復生產(chǎn)初期廢油加熱器管束已經(jīng)開始出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象,結(jié)焦導致廢油出口溫度下降,為了維持生產(chǎn),采取了降低處理量、提高加熱蒸汽溫度措施,這一措施使得加熱器管束內(nèi)壁與焦質(zhì)之間的溫度接近或達到糠醛酸的沸點溫度(230 ℃),但受焦質(zhì)傳熱系數(shù)低的影響,被加熱廢油出口溫度仍然達不到工藝要求。此狀態(tài)持續(xù)半月之久,無疑加劇了糠醛、糠醛酸、過氧化糠醛酸縮合成焦質(zhì)的進程。
圖3 加熱器熱管結(jié)焦情況
圖4 糠醛氧化反應方程式
如前所述,常態(tài)下的糠醛溶劑沒有明顯的腐蝕性,但氧化成糠醛酸或過氧化糠醛酸后腐蝕性顯著增強,所以抑制糠醛氧化是有效的防腐措施之一。糠醛氧化為糠醛酸需要水分、空氣、溫度等條件,若能避免糠醛與水分、空氣接觸就能最大限度預防糠醛氧化。為此,在裝置開停工和正常生產(chǎn)過程采取以下措施:蒸汽吹掃系統(tǒng)后,用工業(yè)風趕凈流程的存液,并做到排空徹底,最后用氮氣置換掉系統(tǒng)內(nèi)部的空氣;加強監(jiān)控,杜絕生產(chǎn)原料帶水、帶氣;采取氮封措施隔絕空氣;糠醛溶劑先閃蒸回收,減少濕溶劑量;嚴格控制操作溫度等。
對于糠醛精制裝置而言,完全避免糠醛酸的形成是很難做到的,因為完全杜絕水分和空氣不現(xiàn)實。特別是廢油系統(tǒng),糠醛酸伴隨生產(chǎn)過程或多或少一直存在并不斷氧化生成,所以,廢油對設備的腐蝕結(jié)焦特性不能完全消除,只能采取措施去預防或減輕,那就是提升裝置系統(tǒng)的設防值。通常有以下方法:一是對裝置進行風險評估和材料升級,特別是所有與廢油接觸的設備、管線和管件,都應進行材料升級不留死角,綜合考慮價格和壽命周期,321 不銹鋼是不錯的選擇;二是在實驗驗證的基礎(chǔ)上科學選用絡合劑和氧化抑制劑,在抑制糠醛氧化的同時中和已經(jīng)產(chǎn)生的糠醛酸,從而減緩對系統(tǒng)設備的腐蝕。
3.3.1 物理清焦步驟
(1)用長度超過6 m 的鋼筋人工疏通全部1584 根管束。因管徑細、管線長、焦質(zhì)黏度大附著力強,疏通過程中造成焦質(zhì)在管束中間堆積,最終有400 根結(jié)焦嚴重的管束無法直接用鋼筋疏通,即便是疏通的管束焦質(zhì)也無法捅出。
(2)對剩余的400 根管束采取電鉆疏通。購買長度3.5 m 的加長鉆桿,從兩端司鉆疏通,因黏度大、焦質(zhì)多,施工難度很大,中間多次出現(xiàn)斷鉆卡鉆現(xiàn)象。經(jīng)過3 天奮戰(zhàn),最后還是有17 根管束沒有疏通。疏通是為下一步高壓水槍沖洗和化學清洗做準備,清洗液能夠在管束中流通才能發(fā)揮清洗作用。
(3)進行高壓水槍穿透沖洗。經(jīng)過反復試驗,效果不佳,高壓水槍只能沖洗掉疏通過程中留下的殘渣和表層較軟焦質(zhì)。
3.3.2 化學清焦
物理清洗收效甚微,于是聯(lián)系化學清洗公司編制清洗方案,采取焦樣進行配方試驗。對加熱器管程做清洗液密閉循環(huán),殼程通入蒸汽將管程清洗液加熱到60 ℃,循環(huán)48 h,清洗液顏色從粉紅色逐漸變成褐色。拆開加熱器兩端浮頭蓋檢查,焦質(zhì)表層油脂和浮焦部分被清洗掉,焦質(zhì)厚度略有減薄,但管程內(nèi)壁大部分焦質(zhì)仍然牢固附著在管壁上?;瘜W清洗失敗。
3.3.3 加熱氧化清焦
(1)加熱氧化方案。利用現(xiàn)有流程,加熱管程焦質(zhì),讓焦質(zhì)與空氣充分接觸氧化,消耗掉焦質(zhì)中的油相組分,使致密粘韌的焦質(zhì)干燥、碳化、脆化、松脫。這種方法在該企業(yè)是首次試用,事先進行了方案論證、風險評估和安全環(huán)保JSA 分析。
(2)加熱氧化流程。加熱器殼程保持原有加熱蒸汽流程。拆除管程進出口閥門,進口接通蒸汽和工業(yè)風管線,出口加裝溫度計和排空管引入加熱爐,防止超溫和環(huán)境污染。
(3)加熱氧化過程。殼程通入加熱蒸汽,管程通入工業(yè)風,隨著加熱器內(nèi)部溫度的升高,焦質(zhì)與空氣開始氧化放熱反應。監(jiān)控管程出口溫度,當溫度達到450 ℃時加大蒸汽流量,關(guān)小工業(yè)風流量,降低溫度,以免溫度過高損壞設備。當溫度低于350 ℃時進行相反操作,保證氧化溫度和氧化效果。20 h 后溫度趨以穩(wěn)定,加熱氧化結(jié)束。拆開加熱器兩端浮頭蓋驗證,焦質(zhì)全部脆化松脫,從管束端部可以抽出氧化變脆的殘焦(圖5),用高壓水槍能夠輕易沖洗干凈。
本次腐蝕結(jié)焦對糠醛精制裝置生產(chǎn)造成了較大影響,先后長達40 天處于間斷和非正常生產(chǎn)狀態(tài)。通過原因分析、措施落實、清焦方案的論證和實施,于11 月初糠醛精制裝置重新恢復生產(chǎn)。裝置投入運行半年來,廢油加熱器各項運行參數(shù)正常,廢油溫度調(diào)整靈活,加熱蒸汽用量有所減少。同時,糠醛氧化趨勢得到遏制,廢油酸值下降,糠醛溶劑消耗也降低了0.3%,有利于裝置長周期運行和降本增效。
糠醛精制裝置糠醛氧化和縮合結(jié)焦是一個老大難問題,通過本文的分析和措施介紹,對同類裝置減輕相關(guān)困擾有一定借鑒意義。特別是加熱氧化清焦方法的探索和成功實施,為類似疑難問題的解決提供了有價值的參考。
圖5 氧化后的焦質(zhì)