文 學(xué)
(福建福清核電有限公司,福建福清 350318)
某百萬千瓦級壓水堆核電站1~4 號機(jī)組APA(電動主給水泵系統(tǒng),壓水堆核電站專用詞匯)均設(shè)計成3 列(兩用一備),泵非驅(qū)動端軸承室設(shè)計1 個電渦流式軸位移傳感器(H1 報警值:≥+130 μm 或≤-540 μm),其主要功能是監(jiān)測泵軸位移變化,以反映推力盤與推力軸承的相對位置,避免推力瓦異常磨損,保障設(shè)備運(yùn)行安全[1]。
在1~3 號機(jī)組運(yùn)行期間,APA 主給水泵(如不特別說明,本文指前置泵和壓力級泵)曾反復(fù)產(chǎn)生過軸位移高報警,影響了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。
根據(jù)機(jī)組事故運(yùn)行規(guī)程:1 臺主給水泵停運(yùn)后備用泵啟動,會在切換時造成機(jī)組瞬態(tài),對蒸發(fā)器水位控制有較大負(fù)面影響,不利于機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行;一旦備用泵啟動不及時或失敗,則會導(dǎo)致機(jī)組大幅度快速甩負(fù)荷至50%負(fù)荷,甚至引起緊急停機(jī)停堆等瞬態(tài)。
經(jīng)核實(shí),歷次軸位移高報警時的推力瓦溫度、軸承振動等參數(shù)正常且平穩(wěn),故判斷為非推力瓦磨損所致的軸位移高報警故障。
APA 系統(tǒng)的前置泵和壓力級泵結(jié)構(gòu)原理基本一致,采用國外某公司供貨的雙吸入口離心式結(jié)構(gòu)。泵非驅(qū)動端設(shè)置了滑動式自調(diào)節(jié)推力軸承(圖1),其中驅(qū)動端側(cè)(電機(jī)側(cè))設(shè)計為泵正常運(yùn)行時的受力側(cè)(工作瓦);另一側(cè)為非工作瓦,承受特殊狀態(tài)下的反向推力。
APA 主給水泵軸位移傳感器的基本原理[2-3]:接通電源后,在前置器內(nèi)產(chǎn)生高頻電流信號,該信號通過電纜送到探頭,并在探頭頭部產(chǎn)生交變磁場H1。如果在磁場H1 的范圍內(nèi)有金屬導(dǎo)體接近探頭頭部,則交變磁場H1 將在導(dǎo)體表面產(chǎn)生電渦流場,該電渦流場也會產(chǎn)生一個方向與H1 相反的交變磁場H2(楞次定律)。
為了可靠地表征轉(zhuǎn)子位移方向(根本目的是監(jiān)測推力瓦磨損程度),一般規(guī)定:轉(zhuǎn)子向工作面(對APA 泵而言,是電機(jī)側(cè))的位移是為正方向,反之為負(fù)。
泵在正常穩(wěn)定運(yùn)行時,根據(jù)泵葉輪與口環(huán)的尺寸設(shè)計,軸向力將使推力盤與工作面推力瓦貼合。故一般將推力盤與工作面推力瓦貼合的狀態(tài)設(shè)定為零點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)當(dāng)轉(zhuǎn)子顯示正位移時,即表示推力瓦存在磨損的目的。
在泵解體檢修等工作之后,需要將軸位移傳感器重新進(jìn)行零點(diǎn)標(biāo)定,以準(zhǔn)確顯示泵運(yùn)行過程中的軸位移量。
對2014—2017 年的1-3APA 系統(tǒng)主給水泵軸位移傳感器報警的19 個工單分析,得出軸位移高報警故障主要有如下現(xiàn)象。
(1)完成零點(diǎn)標(biāo)定后,在起泵初期軸位移則達(dá)到較高的數(shù)值(如從0 μm 達(dá)到約99 μm)。即零點(diǎn)標(biāo)定的準(zhǔn)確度不足。
(2)觸發(fā)軸位移高報警時,推力瓦溫度、軸承振動等參數(shù)平穩(wěn)正常,拆卸檢查確認(rèn)推力瓦及推力盤無異常磨損。即,故障為非推力瓦磨損所致的軸位移高報警。
原有的APA 主給水泵軸位移傳感器零點(diǎn)標(biāo)定的主要過程:①測量檢查推力間隙是否合格;②將轉(zhuǎn)子推向推力軸承的工作面(電機(jī)側(cè))貼合后松開;③調(diào)整傳感器位置,直到其輸出“0”位移值。
根據(jù)故障現(xiàn)象、設(shè)備結(jié)構(gòu)等,列出可能導(dǎo)致故障的因素:①設(shè)計缺陷。即,設(shè)計不合理或不適用,而導(dǎo)致本故障;②環(huán)境影響。即外部電磁等干擾導(dǎo)致傳感器數(shù)值失真;③設(shè)備缺陷。傳感器或推力軸承組件等設(shè)備異常或損壞等原因,導(dǎo)致測量數(shù)據(jù)失真;④原零點(diǎn)標(biāo)定準(zhǔn)確度低。導(dǎo)致標(biāo)定所得的“零點(diǎn)”與實(shí)際零位偏差過大,從而在泵運(yùn)行(自動趨向于零位)產(chǎn)生軸位移高報警。
圖1 推力軸承工作瓦側(cè)結(jié)構(gòu)
采用魚骨圖工具,對本故障的根本原因分析如圖2 所示。
圖2 APA 主給水泵軸位移高報警魚骨圖分析
電渦流傳感器廣泛應(yīng)用于汽輪機(jī)和泵類設(shè)備的軸位移和振動等監(jiān)測,具有較好的可靠性和通用性[4]。
本型號傳感器能可靠和靈敏測量的范圍是(0.3~4.3)mm,包含設(shè)計推力間隙(0.3~0.41)mm 的測量區(qū)間,保障了測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,即傳感器設(shè)計滿足測量要求。
經(jīng)檢查確認(rèn)傳感器鄰近區(qū)域無電磁干擾的設(shè)備,且實(shí)際報警時運(yùn)行工況未改變。據(jù)此,排除環(huán)境影響導(dǎo)致軸位移高報警的可能。
(1)傳感器缺陷因素分析。軸位移傳感器定位不良、接線松脫或線性度低等也可能導(dǎo)致示值誤差。對傳感器及其接線等檢查,確認(rèn)無松脫等異常。將傳感器、前置器等部件外送專業(yè)資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢查確認(rèn)線性度等指標(biāo)合格,即傳感器不存在導(dǎo)致軸位移高報警的缺陷。
(2)推力軸承組件缺陷因素分析。結(jié)合推力軸承結(jié)構(gòu),分析推力軸承組件缺陷可能導(dǎo)致軸位移零點(diǎn)標(biāo)定精度低,從而產(chǎn)生軸位移高報警的可能原因有:①推力瓦表面磨損或變形;②推力盤的傳感器測量位置破損或變形。
對上述分析現(xiàn)場檢查確認(rèn):①經(jīng)檢查確認(rèn)推力瓦表面不存在磨損、變形或其他異常;②經(jīng)檢查確認(rèn)推力盤測量位置平整光滑無異常。據(jù)此,排除推力軸承組件缺陷導(dǎo)致軸位移高報警的可能。
由于推力瓦塊的自適應(yīng)調(diào)節(jié)特性,瓦塊及其支撐塊均存在一定的移動范圍,若某一個或幾個瓦塊—平衡塊—支撐塊(單側(cè)共6 個瓦塊)與一側(cè)整體推力軸承動作不一致時,會導(dǎo)致在此處的推力盤-瓦塊間隙與推力盤-整體瓦面間隙不一致。當(dāng)泵正常運(yùn)行后,推力瓦塊的自適應(yīng)調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),原先的瓦塊因適應(yīng)油膜變化而重新自調(diào)整定位,可能使得推力盤沿著零點(diǎn)標(biāo)定時已有的殘余間隙往工作瓦側(cè)移動,從而造成軸位移超標(biāo)但其他參數(shù)均正常的現(xiàn)象。
選取1 臺前置泵,對轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)圓周方向均分設(shè)置4 個測點(diǎn),在4 個測點(diǎn)分別按照第2.2 節(jié)的方法測量“零位”(表1)。
從表1 分析可知,在180°方向與0°方向所得的“零點(diǎn)”值相差高達(dá)97 μm。即,將轉(zhuǎn)子向電機(jī)側(cè)頂起時(找零點(diǎn)),在推力軸承周向的不同位置,轉(zhuǎn)子能夠頂起的程度不同,這解釋了反復(fù)產(chǎn)生的“完成零點(diǎn)標(biāo)定,但起泵后軸位移即發(fā)生較大變化”的現(xiàn)象。
此外,經(jīng)實(shí)測發(fā)現(xiàn):轉(zhuǎn)子在向電機(jī)側(cè)頂起過程中,轉(zhuǎn)子到達(dá)最大位置后,將轉(zhuǎn)子松開后,推力瓦塊存在大約(5~20)μm 的回彈量。
綜上可知,原有零點(diǎn)標(biāo)定方法因如下述缺點(diǎn),導(dǎo)致設(shè)備反復(fù)產(chǎn)生了軸位移高報警故障:①未考慮瓦塊彈量的影響,導(dǎo)致標(biāo)定的“零點(diǎn)”失真。②未考慮瓦塊組的周向動作不一致性,導(dǎo)致標(biāo)定數(shù)據(jù)失真。
為消除原零點(diǎn)標(biāo)定方法的不足(未補(bǔ)償瓦塊回彈量和瓦塊組件周向動作不一致性),根據(jù)泵及傳感器原理,提出了消除瓦塊周向不一致性和回彈量所致誤差的零點(diǎn)標(biāo)定法。過程如下。
(1)標(biāo)點(diǎn)。在泵軸旋轉(zhuǎn)的圓周方向,平均間距標(biāo)記8 個點(diǎn)(或以上),并注意確保在轉(zhuǎn)軸上作出標(biāo)識,以便后續(xù)可靠定位泵軸旋轉(zhuǎn)到第X 點(diǎn)(圖3)。
(2)推力間隙測量。將泵轉(zhuǎn)子分別推向驅(qū)動端和非驅(qū)動端,測量并記錄推力間隙。
(3)將泵軸推向電機(jī)側(cè),分別記錄第1 個點(diǎn)在保持頂起(Zx)和松開后(Sx)的傳感器軸位移值。
(4)旋轉(zhuǎn)泵軸,然后將泵軸推向電機(jī)側(cè),分別記錄其余點(diǎn)在保持頂起和松開后的傳感器軸位移值。
(5)盤動泵軸至原始位置,檢查傳感器軸位移值是否回到原位。否則,需對傳感器儀控部件進(jìn)行檢查或調(diào)整。
(6)找出8 個(松開泵軸后的)測量點(diǎn)中,最大傳感器軸位移值Sx,max(代數(shù)值)位置。注意,若8 個點(diǎn)的松開后傳感器位移值全部為負(fù)數(shù),則應(yīng)重新進(jìn)行上述步驟。
(7)分別計算8 個點(diǎn)的頂起和松開后的傳感器軸位移變化值,并讀取其最大(絕對)值Hmax(最大回彈量)。
(8)將泵軸旋轉(zhuǎn)至最大位移值(Sx,max)的位置。
(9)將泵軸頂向電機(jī)側(cè)后松開,記錄此時的傳感器位移值為a。
(10)計算最終的補(bǔ)充位移值C 為:
表1 推力軸承周向不同位置的轉(zhuǎn)子頂起測量
圖3 圓周標(biāo)點(diǎn)示意
(11)按照已計算的補(bǔ)償值C,將傳感器進(jìn)行零點(diǎn)標(biāo)定。即當(dāng)前的轉(zhuǎn)子位置,應(yīng)處于相對零位負(fù)方向,且距離為C 的位置。
根據(jù)優(yōu)化方法,在該電站1~4 號機(jī)組APA 主給水泵軸位移傳感器實(shí)施零點(diǎn)標(biāo)定,徹底解決了因零點(diǎn)標(biāo)定準(zhǔn)確度低而產(chǎn)生的軸位移高報警故障,取得了良好效果,避免了由此帶來的機(jī)組功率損失。此外,本方法不通過千斤頂?shù)葟?qiáng)力頂起轉(zhuǎn)子,既避免了因過度擠壓導(dǎo)致推力瓦面變形甚至與推力盤“吸緊”,也提高了工作效率。
(1)經(jīng)現(xiàn)場檢查,最終診斷出了APA 主給水泵軸位移標(biāo)準(zhǔn)確度不足的根本原因。結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,提出了零點(diǎn)標(biāo)定優(yōu)化方法,并在1~4 號機(jī)組APA 主給水泵成功應(yīng)用,也為同類工作提供了參考。
(2)根據(jù)API 等有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),軸位移測量一般設(shè)計成兩個傳感器監(jiān)測,以便進(jìn)一步排除傳感器測量失真導(dǎo)致的誤報警,故建議后續(xù)的APA 泵設(shè)計制造時參考API 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計軸位移監(jiān)測裝置。