陳小平
摘? 要:某年月日,500kV某變電站#3主變檢修預(yù)試工作結(jié)束,按照調(diào)度令進行恢復(fù)送電操作。當發(fā)現(xiàn)在合上23-2刀閘時(此時23開關(guān)尚在斷位),#3主變和500kV#2母線的差動保護動作,跳開#1主變12開關(guān)、某線43開關(guān)和某I線52開關(guān),進一步造成某個110kV電站全站停電情況,經(jīng)核實,主要是因為一起不按程序指令操作所造成的。文章對整個事件進行總結(jié)分析,對以后的電網(wǎng)運行工作有著非常重要的指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:跳閘;差動保護;指令
中圖分類號:TM63 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2019)34-0071-02
Abstract: On the day of a certain year, the pre-test work of the #3 main transformer maintenance of a substation of 500kV was completed, and the power transmission operation was resumed in accordance with the dispatching order. When it is found that when the 23-2 switch is closed (when the 23 switch is still broken), the differential protection action of the #3 main transformer and the 500kV#2 bus jumps off the #1 main transformer 12 switch, a certain line 43 switch and an I line 52 switch. It is verified that the power outage of a 110kV power station is mainly caused by not operating according to the program instructions. This paper summarizes and analyzes the whole event, which has a very important guiding significance for the future power grid operation.
Keywords: tripping; differential protection; instruction
引言
電力系統(tǒng)變電站安全運行是保障電能連續(xù)輸送的核心,其中變壓器是整個電力系統(tǒng)的心臟,如何保證變壓器安全穩(wěn)定運行,為之配套安置了一系列的保護措施,但仍然存在非常情況造成變壓器發(fā)生故障,本文就結(jié)合一起變壓器跳閘的案例進行分析探討,以對今后工作作為借鑒指導(dǎo)。
1 事故概況
(1)天氣。故障前天氣簡況描述,當日天氣多云,相對濕度約40%,溫度20℃。(2)故障現(xiàn)象及保護動作情況。某年月日,500kV某變電站#3主變檢修預(yù)試工作結(jié)束,按照調(diào)度令進行恢復(fù)送電操作。23:01:26,在合上23-2刀閘時(此時23開關(guān)尚在斷位),#3主變和500kV#2母線的差動保護動作,跳開#1主變12開關(guān)、某線43開關(guān)和某I線52開關(guān)。(3)故障錄波圖。查詢故障錄波,主要是差動保護動作概況。
2 現(xiàn)場檢查
2.1 故障相開關(guān)基本信息
生產(chǎn)廠家:西安高壓開關(guān)廠;型號:LW13-500;短路開斷電流:50kA/3s。
出廠日期及編號:2004年3月,出廠編號141;投運日期: 2004年6月;額定電流:3150A。
2.2 歷史預(yù)防性試驗情況
某年8月28-30日,23開關(guān)按年度預(yù)試計劃進行了預(yù)防性試驗。試驗項目為絕緣電阻、直流電阻測量和SF6氣體微水試驗,試驗結(jié)果均正常。
2.3 現(xiàn)場檢查情況
故障發(fā)生后,現(xiàn)場檢修人員立即進行了現(xiàn)場勘查,檢查到23-2刀閘支持絕緣子、操作絕緣子無異物及放電痕跡,刀閘至23開關(guān)的引線支持絕緣子及引線無異常。
檢查23開關(guān)套管及機構(gòu)、引線無異常。
根據(jù)以上檢查結(jié)果,結(jié)合繼電保護動作信息,初步判斷故障原因為開關(guān)內(nèi)部發(fā)生了閃絡(luò)。故障后第三天,廠方技術(shù)人員趕到事故現(xiàn)場,共同分析事故原因,最終確認故障點在23開關(guān)A相本體內(nèi)部,現(xiàn)場決定對開關(guān)進行解體檢查。通過打開開關(guān)側(cè)面蓋板后,發(fā)現(xiàn)23開關(guān)A相500kV#2母線側(cè)靜觸頭屏蔽罩對斷路器罐體有明顯的放電痕跡,開關(guān)內(nèi)部未見異物,罐底部有放電產(chǎn)生的白色粉末及少許金屬顆粒;金屬顆粒判斷應(yīng)為屏蔽環(huán)放電燒損產(chǎn)生,燒傷情況見圖2所示。
3 故障處理情況
故障發(fā)生后,超高壓公司立即聯(lián)系廠家組織搶修工作,并對23開關(guān)的B、C相滅弧室內(nèi)部情況進行了開蓋檢查,未發(fā)現(xiàn)粉塵等雜質(zhì),9月2日,廠家將一相滅弧室單元運抵現(xiàn)場,但現(xiàn)場檢修人員發(fā)現(xiàn)靜觸頭在運輸過程中屏蔽罩發(fā)生碰撞產(chǎn)生兩個凹槽。
9月3日,廠家將新的屏蔽罩送達某站,預(yù)計9月6日可恢復(fù)運行。
4 故障原因分析
某年9月3日上午,超高壓公司生產(chǎn)部組織各部門及廠家技術(shù)人員在超高壓公司會議室對23開關(guān)的故障原因進行了分析,認為某站23開關(guān)A相內(nèi)部放電的起因為帶電體對接地罐體內(nèi)表面放電,屬典型的絕緣性放電故障,與某42開關(guān)C相在某年3月20日發(fā)生的故障十分類似。這兩次故障的根本原因是西開廠生產(chǎn)的LW13-500型開關(guān)設(shè)計絕緣裕度不足,一旦生產(chǎn)、安裝過程中遺留金屬微粒在罐體內(nèi),或由于斷路器運行中操作震動、開斷電弧、運動部件間摩擦等過程形成金屬微粒沉積在罐體的底部,引起局部電場的畸變,極易因某些因素觸發(fā)而導(dǎo)致絕緣性故障。此站42開關(guān)故障的誘因是斷路器合閘操作時的氣流吹動金屬微粒,導(dǎo)致局部電場畸變,造成放電。本次故障的誘發(fā)因素可能是內(nèi)部微粒在檢修預(yù)試過程中由于斷路器分合閘操作時產(chǎn)生的氣流吹動,附著在靜觸頭屏蔽罩上。當斷路器帶電時,導(dǎo)致局部電場改變發(fā)生屏蔽罩對斷路器罐體放電故障。
5 改進措施
主要是對LW13-550斷路器SF6壓力進行提升的技術(shù)措施,LW13-550斷路器其設(shè)計的閉鎖壓力為0.4MPa,額定壓力為0.5MPa,即在閉鎖壓力情況下做了全套型式試驗,其對地的絕緣水平為740kV。在產(chǎn)品運行時其額定壓力為0.5MPa。由于斷路器的滅弧室采用同軸電場設(shè)計,屬于稍不均勻電場。如果存在放電微粒的情況下,其絕緣裕度就會降低。在未處理完放電微粒的情況下,作為臨時處理措施再次提高一個表壓,可以提高其相應(yīng)的絕緣裕度,最大提高到12%。提高產(chǎn)品表壓后可能的影響是機械特性和產(chǎn)品的密封性能。我們在西高所就提高壓力前后進行了對比試驗,滿足產(chǎn)品要求。
在帶電狀態(tài)下進行充氣作業(yè),必須按以下的工藝規(guī)程進行操作,以保證補氣工作的安全。對于停電狀態(tài)的充氣同樣適用。下面簡述對產(chǎn)品帶電狀態(tài)下SF6氣體補充壓力的工藝流程(僅僅作為參考):
5.1 充氣前的準備
(1)對準備補充的新SF6氣體進行水分測試。(2)清理SF6充氣管路的密封面,不允許有劃痕。檢查SF6充氣管路,不允許管路有雜質(zhì)和水分存在。每批次充氣使用的O形圈必須是新的,同時對減壓表也應(yīng)進行檢查。(3)清理SF6氣瓶的充氣口,打開產(chǎn)品的充氣口閥門的防護蓋, 清理產(chǎn)品的充氣口閥門。(4)將SF6氣瓶可靠接地。
5.2 充氣過程的控制
(1)將清理好的SF6充氣管路和SF6氣瓶連接好,同時將SF6充氣管路與產(chǎn)品的充氣口虛連接。(產(chǎn)品的充氣口閥門應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài),SF6氣瓶閥門應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài))(2)微開啟SF6氣瓶閥門,調(diào)整減壓閥,有小流量的SF6氣體流出,排凈空氣管路的空氣后,連接好SF6充氣管路與產(chǎn)品的充氣口。(3)微開啟產(chǎn)品的充氣口閥門,聽到有往產(chǎn)品中充入的氣體聲音時,保持減壓閥和充氣口閥門的狀態(tài)(保證充氣壓差0.02MPa左右),平穩(wěn)緩慢的將產(chǎn)品SF6壓力補充到0.6MPa,一相的充氣時間一般3個小時左右。(4)關(guān)閉產(chǎn)品充氣口的閥門,同時關(guān)閉SF6氣瓶閥門,觀察產(chǎn)品SF6壓力變化。(5)將SF6充氣管路與產(chǎn)品的充氣口恢復(fù)為虛連接。如未發(fā)現(xiàn)有SF6泄露,則充氣過程結(jié)束。(6)充氣過程結(jié)束,將產(chǎn)品充氣口閥門的防護蓋恢復(fù)。
6 下一步工作安排
(1)對其它的同類型開關(guān)LW13-550型斷路器進行預(yù)試,加大排查力度。其二是調(diào)研了解其他網(wǎng)省公司帶電補氣的開展情況,分析關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)和主要危險點,與停電補氣進行對比后確定最佳補氣方案。(2)繼續(xù)研究尋找有效的監(jiān)測或檢測方法,以便于能夠提前發(fā)現(xiàn)存在缺陷的設(shè)備及時處理。因此,除了繼續(xù)試驗超聲局放監(jiān)測方法外,還應(yīng)進一步研究和了解其它檢測手段,如SF6分解物分析等方法。
7 結(jié)論
高壓斷路器是電力系統(tǒng)中重要的電氣設(shè)備之一,它主要的功能是對線路空載或負載情況進行通斷。同時在繼電保護作用中承擔非常重要的角色,一旦有電氣短路故障就得迅速切斷故障線路,提高斷路器的可靠性對電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行起著至關(guān)重要的作用。
通常對斷路器缺陷統(tǒng)計中,發(fā)現(xiàn)它主要有以下幾方面的缺陷,集中在SF6氣體泄漏、斷路器部件損壞、斷路器拒分、拒合及斷路器二次回路、放電等故障,本文通過一起實際案例對斷路器放電故障進行分析總結(jié),對實踐工作有一定參考意義。
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