柯文超 蘆新輝 趙德喜
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
渤海灣某油田生產(chǎn)污水日處理量可達(dá)5000m3。生產(chǎn)污水從三相分離器進(jìn)行油水初步處理后進(jìn)入斜板除油器進(jìn)行撇油預(yù)處理,預(yù)處理后生產(chǎn)污水含油量為400ppm以下。生產(chǎn)污水從斜板除油器出來以后經(jīng)過生產(chǎn)水增壓泵增壓至800KPa后進(jìn)入氣浮選中處理,從氣浮選中進(jìn)行進(jìn)一步除油至20ppm后,進(jìn)入核桃殼細(xì)濾器進(jìn)行精細(xì)處理。最后進(jìn)入注水緩沖罐,經(jīng)過注水增壓泵增壓后進(jìn)入油田注水井。
絮凝劑主要成分為陽離子型聚合氯化鋁與陽離子型聚合硫酸鋁。脫油的原理為絮凝劑在生產(chǎn)污水中形成微小的絮凝膠體,與分散的油滴聚集成大的油滴,最后在微氣泡的作用下油滴從污水中脫離出來。實(shí)現(xiàn)降低生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)氣浮選中含油量的目的。保證從氣浮選處理后的污水水質(zhì)小于20ppm。
油田絮凝劑注入管線材質(zhì)為銅鎳合金,絮凝劑通過柱塞泵以連續(xù)注入的方式將絮凝劑注入到氣浮選中對(duì)生產(chǎn)污水進(jìn)行脫油處理。銅鎳合金注入主管線自2013年投運(yùn)以來,由于腐蝕在實(shí)際運(yùn)行中多次發(fā)生腐蝕滲漏問題。如圖1所示。導(dǎo)致氣浮選中含油污水油滴不能及時(shí)脫離聚集,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)污水系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,甚至有導(dǎo)致油田生產(chǎn)污水系統(tǒng)的關(guān)停風(fēng)險(xiǎn),增加了油田現(xiàn)場的管理難度。
圖1 銅鎳合金腐蝕斷裂端口
對(duì)進(jìn)入氣浮選中的生產(chǎn)污水取樣,溫度為65℃,放入恒溫水浴箱中,恒溫不同時(shí)間,采用滴定法對(duì)生產(chǎn)污水濾膜進(jìn)行能譜電鏡常規(guī)離子分析,測試水樣中碳酸氫根離子濃度、硫酸根離子濃度、其它離子濃度等指標(biāo)。結(jié)果如表1所示。
從表1可知,生產(chǎn)污水中含有大量的碳酸氫根離子和氯離子。其它離子如硫酸根離子、鈣離子、鎂離子含量較少,碳酸根離子濃度基本沒有。
1.2.1 氯離子與銅離子反應(yīng)過程
為了檢驗(yàn)銅離子在不同濃度氯離子溶液中的腐蝕速率,現(xiàn)場采用失重法。試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。其中腐蝕速率用υ表示;溶液中氯離子濃度用C表示。
圖2 銅在不同氯離子濃度中的腐蝕速率
由圖2可知氯離子對(duì)銅離子有很強(qiáng)的腐蝕性,當(dāng)氯離子濃度>0.03mol/L時(shí),氯離子濃度不斷升高會(huì)導(dǎo)致銅腐蝕速率逐漸增大,氯離子濃度在0.07mol/L與0.08mol/L時(shí),此濃度范圍內(nèi)氯離子對(duì)銅腐蝕最大[1]。氯離子與銅離子的電化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
其中CuCl難溶于水,在銅合金表面沉積下來,隨后CuCl與水反應(yīng)形成Cu2Cl。即:
1.2.2 碳酸氫根離子與銅離子反應(yīng)過程
生產(chǎn)水中大量存在的碳酸氫根離子會(huì)與Cu2+發(fā)生如下反應(yīng):由反應(yīng)式可知,Cu2+與會(huì)產(chǎn)生堿式碳酸銅沉淀和CO2氣體。這樣導(dǎo)致了銅鎳合金的腐蝕速率。CO2氣體的存在會(huì)使方程式的反應(yīng)重復(fù)進(jìn)行。導(dǎo)致Cu2+電化學(xué)反應(yīng)加劇[2]。
表1 生產(chǎn)污水離子濃度分析結(jié)果
1.2.3 硫酸根離子與銅離子的反應(yīng)過程
絮凝劑組份中含有硫酸鹽成分水解后的硫酸根離子會(huì)與銅離子發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生產(chǎn)硫酸銅沉淀[3]。
綜上所述:生產(chǎn)水中含有的大量氯離子、碳酸氫根離子、以及絮凝劑的硫酸鹽成份分別與銅離子之間的電化學(xué)反應(yīng)是導(dǎo)致銅鎳合金腐蝕的主要原因。
要解決注入管線出現(xiàn)滲漏的問題,必須要解決產(chǎn)生滲漏的條件;一是降低生產(chǎn)污水中的氯離子、碳酸氫根離子以及絮凝劑中硫酸根離子成分;二是降低銅鎳合金中容易和生產(chǎn)污水中氯離子以及碳酸氫根離子起化學(xué)反應(yīng)的銅離子濃度;三是對(duì)容易起化學(xué)反應(yīng)的離子進(jìn)行隔離。
PP-R管線又叫三型聚丙烯管。主要由碳?xì)湓亟M成。碳?xì)湓卦诔爻簵l件下不與銅鎳合金反應(yīng)。可避免由于使用銅鎳合金的電化學(xué)反應(yīng)所造成的管線內(nèi)壁腐蝕。理論上可以替換銅鎳合金材質(zhì)管線[4]。
根據(jù)上述原因分析可以得出3種方案用以解決絮凝劑注入管線出現(xiàn)滲漏的問題。根據(jù)在現(xiàn)場的可操作性以及經(jīng)濟(jì)性能進(jìn)行比較對(duì)這三種方案就行擇優(yōu)選擇。
方案一:往生產(chǎn)污水添加新型藥劑降低氯離子以及碳酸氫根離子成分。在油田現(xiàn)場需要添加新設(shè)備和新藥劑系統(tǒng),生產(chǎn)維護(hù)管理難度加大,且不經(jīng)濟(jì)。可操作性不強(qiáng);
方案二:用PPR材質(zhì)管線替換銅鎳合金材質(zhì)管線。經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,可操作性強(qiáng);
方案三:對(duì)化學(xué)藥劑中的硫酸根離子進(jìn)行替換選型,更換新的銅鎳合金管線,并對(duì)銅鎳合金管線涂防腐層,此方案可操作性不強(qiáng)。
根據(jù)經(jīng)濟(jì)性以及現(xiàn)場可操作性的分析,同時(shí)結(jié)合海上油田運(yùn)輸不便利,設(shè)備物料要求使用壽命期長,物料輸送有周期性要求等因素,決定選用方案2。氣浮選入口處有一個(gè)尺寸和絮凝劑注入管線一樣大小都是1in的預(yù)留口,可以作為臨時(shí)絮凝劑注入點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)不停運(yùn)絮凝劑系統(tǒng)的目的。確保施工期間流程平穩(wěn)運(yùn)行。
改造后,經(jīng)過持續(xù)半年的跟蹤觀察,PPR材質(zhì)絮凝劑注入主管線沒有出現(xiàn)一次滲漏。生產(chǎn)污水系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,油田注水水質(zhì)得到了有效保證。
表2 幾個(gè)方案的經(jīng)濟(jì)性與可操作性對(duì)比
(1)通過能譜電鏡以及滴定法可以得知生產(chǎn)水中含有大量的氯離子與碳酸氫根離子;
(2)生產(chǎn)水中大量的氯離子與碳酸氫根離子與銅鎳合金中的銅離子起化學(xué)反應(yīng)是導(dǎo)致腐蝕的原因之一;
(3)陽離子型聚合氯化鋁與陽離子型聚合硫酸鋁中硫酸根離子會(huì)與銅離子發(fā)生化學(xué)反應(yīng);
(4)油田藥劑系統(tǒng)的生產(chǎn)開發(fā)具有特殊性,不僅要考慮藥劑處理效果,同時(shí)還要考慮油田水中離子成分的特殊性,是否對(duì)管線材質(zhì)產(chǎn)生腐蝕滲漏問題。
現(xiàn)場生產(chǎn)人員通過現(xiàn)場調(diào)查與理論分析,運(yùn)用腐蝕原理,找出了絮凝劑系統(tǒng)銅鎳合金腐蝕原因。非常經(jīng)濟(jì)有效的解決了注入管線滲漏問題。解決問題思路與方法對(duì)類似油田化學(xué)藥劑系統(tǒng)注入管線出現(xiàn)的滲漏問題的解決有借鑒作用。至于生產(chǎn)水是否會(huì)對(duì)其它材質(zhì)以及設(shè)備管線產(chǎn)生腐蝕,還需要進(jìn)一步的研究。