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      動力煤選煤廠低階煤末煤洗選的經(jīng)濟技術(shù)對比

      2019-12-12 03:18:08張文鑫
      煤質(zhì)技術(shù) 2019年6期
      關(guān)鍵詞:重介塊煤粉煤

      馬 挺,張文鑫

      (大同煤礦集團朔州煤電有限公司,山西 懷仁 038300)

      0 前 言

      目前我國低階動力煤選煤廠在經(jīng)濟技術(shù)方面存在以下2個方面的問題:原煤入洗比例低,精煤產(chǎn)率偏低,影響選煤廠的經(jīng)濟效益;末煤不經(jīng)過洗選,造成混末煤灰分偏高,發(fā)熱量降低,同樣影響選煤廠的效益[1]。從環(huán)保的角度出發(fā),需降低工業(yè)燃煤的灰分、提高煤炭的燃燒效率及減少粉塵排放[2]。故應(yīng)提高煤炭入洗比例以降低煤炭產(chǎn)品的灰分、硫分以及提高發(fā)熱量,此為未來動力煤洗煤廠需考慮的問題[3]。對此,以神華集團包頭礦業(yè)公司李家壕選煤廠為例,通過對該低階煤動力煤選煤廠的選煤工藝進行深入探究,并經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟對比以提出進一步提高末煤入洗比例的最佳方案[4]。

      1 李家壕選煤廠生產(chǎn)概況

      1.1 工藝流程

      李家壕選煤廠于2010年建成投產(chǎn),設(shè)計規(guī)模為12.00 Mt/a。選煤廠目前采用200 mm~13 mm塊煤淺槽分選,-13 mm末煤不分選,煤泥采用加壓過濾機和壓濾聯(lián)合回收工藝。具體方法如下:

      (1)原煤首先經(jīng)預(yù)先篩分即進入固定分級篩(φ200 mm)分級,篩上原煤經(jīng)手選后進入原煤破碎機,破碎后原煤與篩下(200 ~0 )mm原煤一起進入原煤分級篩(φ13 mm)進行干濕分級作業(yè),-13 mm的末煤不入選,經(jīng)弧形篩和離心機脫水后作為混末煤產(chǎn)品。分級后200 mm~13 mm粒級煤進入重介淺槽分選,200 mm~50 mm洗大塊和50 mm~13 mm洗混塊,分別運至洗大塊倉和洗混塊倉。

      (2)最終產(chǎn)品有精煤、混煤、煤泥及矸石,其中精煤發(fā)熱量(Qnet,ar)為20.09 MJ/kg ~20.93 MJ/kg,主要經(jīng)火車銷往區(qū)外;混煤發(fā)熱量(Qnet,ar)為15.90 MJ/kg ~16.74 MJ/kg,主要在區(qū)內(nèi)銷售;煤泥及矸石由于發(fā)熱量較低,一般直接廢棄。根據(jù)用戶情況,精煤與混煤也可配煤銷售,煤泥也可摻入混煤產(chǎn)品,其產(chǎn)品主要用于電煤、民用煤。

      1.2 存在問題

      李家壕選煤廠投產(chǎn)至今,一直受到原煤含矸量大、灰分高、水分高、煤質(zhì)波動大等問題的困擾,使產(chǎn)品質(zhì)量無法提高,且原煤入洗比例與精煤回收率均較低,選煤廠的經(jīng)濟效益差。目前洗選工藝存在的問題主要包括以下3個方面:①精煤回收率偏低,選煤廠經(jīng)濟效益差;②混末煤灰分、水分偏高,造成發(fā)熱量偏低,影響售價;③煤泥灰分、水分偏高,無法摻入混末煤,只能排棄。

      2 探究洗選工藝方案的確立

      為了提高李家壕選煤廠的經(jīng)濟效益,需對選煤廠進行技術(shù)改造[5]。通過提高原煤入洗比例,增加精煤產(chǎn)率及產(chǎn)品發(fā)熱量,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

      針對現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)存在的問題,提出以下解決方案:

      (1)塊煤洗選的可行性研究論證。降低塊煤分選下限方案,200 mm~6 mm塊煤淺槽洗選方案,即將重介淺槽入料下限由13 mm降為6 mm,

      增加原煤入洗比例,提高精煤產(chǎn)率[6],并與原工藝進行經(jīng)濟技術(shù)對比,論證塊煤洗選工藝的可行性。

      (2)末煤洗選的可行性研究論證。增加末煤洗選系統(tǒng),即200 mm~6 mm塊煤淺槽,-6 mm粉煤洗選系統(tǒng),并與原來的末煤不入洗工藝進行經(jīng)濟技術(shù)對比,論證末煤洗選工藝的可行性[7]。

      探究方案技術(shù)路線包括對塊煤分選系統(tǒng)的研究及末煤生產(chǎn)系統(tǒng)的研究,分別如圖1、圖2所示。

      圖1 塊煤分選研究路線圖

      圖2 末煤分選研究路線圖

      3 可行性研究論證

      3.1 原煤可選性分析

      此次原煤可選性分析資料以生產(chǎn)大樣《李家壕煤礦3-1煤層可選性試驗報告》為基礎(chǔ)資料,原煤篩分浮沉試驗見表1~表4。

      表1 李家壕選煤廠原煤篩分實驗

      粒級/mm產(chǎn)物名稱產(chǎn)率/%篩上累計/%灰分/%煤0.907.76200手選夾矸煤矸石0.7393.36小計1.641.6446.19煤2.106.98200~100手選夾矸煤矸石2.3594.17小計4.466.0953.00煤5.506.80100~50手選夾矸煤矸石4.1993.64小計9.7015.7944.34>50合計15.7915.7946.9850~25煤18.8634.6529.9525~13煤17.7052.3529.0713~6煤15.0367.3723.026~3煤16.0683.4424.073~1煤8.8492.2728.441~0.5煤4.5396.8032.030.5~0煤3.20100.0033.11毛煤合計10030.56

      表2 李家壕選煤廠200mm~13mm粒級原煤浮沉試驗綜合表

      浮沉密度/(g·mL-1)浮沉組成/%占本級占全樣灰分浮物累計/%數(shù)量灰分沉物累計/%數(shù)量灰分/%+0.1含量分選密度數(shù)量/%可選性-1.3052.0527.167.0552.057.05100.0034.761.3097.67極難選1.30~1.4015.778.2310.4867.817.8547.9564.841.4023.37較難選1.40~1.500.460.2426.1968.277.9732.1991.471.501.19易選1.50~1.600.370.1934.7868.648.1231.7392.421.600.85易選1.60~1.700.220.1239.1668.878.2231.3693.091.701.32易選1.70~1.800.200.1045.0069.068.3231.1393.481.801.23易選1.80~1.900.200.1052.4669.268.4530.9493.781.901.17易選1.90~2.000.180.0967.9569.438.6030.7494.05+2.0030.5715.9594.20100.0034.7630.5794.20小計100.0052.1834.76煤泥0.310.1643.71總計100.0052.3534.79

      表3 李家壕選煤廠200mm~6mm粒級原煤浮沉試驗綜合表

      浮沉密度/(g·mL-1)浮沉組成/%占本級占全樣灰分浮物累計/%數(shù)量灰分沉物累計/%數(shù)量灰分+0.1含量分選密度數(shù)量/%可選性-1.3051.8534.647.0851.857.08100.0032.041.3097.28極難選1.30~1.4018.8112.5710.2370.657.9248.1558.921.4026.87較難選1.40~1.500.710.4724.0271.368.0829.3590.121.501.53易選1.50~1.600.410.2734.6371.778.2328.6491.751.600.95易選1.60~1.700.280.1940.1072.058.3528.2392.581.701.74易選1.70~1.800.220.1545.2072.268.4627.9593.101.801.43易選1.80~1.900.190.1352.5772.468.5827.7493.481.901.28易選1.90~2.000.180.1267.9072.638.7227.5493.77+2.0027.3718.2993.94100.0032.0427.3793.93小計100.0066.8232.04煤泥0.820.5547.02總計100.0067.3732.17

      表4 李家壕選煤廠6mm~0.5mm粒級原煤浮沉試驗綜合表

      浮沉密度/(g·mL-1)浮沉組成/%占本級占全樣灰分浮物累計/%數(shù)量灰分沉物累計/%數(shù)量灰分/%+0.1含量分選密度數(shù)量/%可選性-1.3021.015.516.9621.016.96100.0024.741.3087.16極難選1.30~1.4051.3413.478.7872.358.2578.9929.471.4068.29極難選1.40~1.505.341.4016.2477.698.8027.6567.871.509.37易選1.50~1.602.440.6424.3780.129.2822.3180.231.604.24易選1.60~1.701.080.2835.9681.219.6319.8887.081.708.27易選1.70~1.800.760.2047.2581.979.9818.7990.031.805.73易選1.80~1.900.520.1463.4782.4910.3218.0391.831.904.64易選1.90~2.000.520.1474.4083.0010.7217.5192.67+2.0016.994.4693.27100.0024.7517.0093.23小計100.0026.2424.74煤泥10.813.1841.99總計100.0029.4226.60

      通過浮沉試驗綜合表繪制200 mm~13 mm、200 mm~6 mm、6 mm~0.5 mm原煤的可選性曲線,分別如圖3~圖5所示。

      圖3 200 mm~13 mm原煤可選性曲線

      圖4 200 mm~6 mm原煤可選性曲線

      圖5 6 mm~0.5 mm原煤可選性曲線

      由表1~表4和圖3~圖5可知:

      (1)對比200 mm~13 mm和200 mm~6 mm浮沉試驗可知,不同分選密度下δ±0.1含量相當,在分選密度為1.30 g/mL和1.40 g/mL時可選性均為極難選,當分選密度大于1.50 g/mL(包括1.50 g/mL)時可選性均為易選[8]。對于動力煤選煤廠,分選密度一般設(shè)定在1.50 g/mL以上,所以可認為當降低塊煤分選下限到6 mm時,生產(chǎn)符合要求的精煤產(chǎn)品和使精煤產(chǎn)量最大化的情況下,原煤的可選性較好時,重介淺槽的分選密度應(yīng)定在1.50 g/mL~1.90 g/mL。

      (2)分析6 mm~0.5 mm此部分粉煤的浮沉組成可看出,其浮沉組成呈現(xiàn)中間小兩頭大的趨勢,為易選煤,通過δ±0.1含量可知,當分選密度為1.30 g/mL和1.40 g/mL時可選性均為極難選,當分選密度大于1.50 g/mL(包括1.50 g/mL)時可選性均為易選。若此部分粉煤存在洗選必要時,則在滿足產(chǎn)品要求的情況下,洗選密度應(yīng)定在1.50 g/mL~1.90 g/mL。

      3.2 塊煤洗選的可行性研究論證

      由于降低了淺槽的分選下限,分析浮沉資料中200 mm~13 mm和200 mm~6 mm的浮沉組成可知,200 mm~6 mm浮沉組成中低密度物含量較之200 mm~13 mm浮沉組成中低密度物含量有明顯的提升,因此即可進一步提高精煤產(chǎn)率,且提高矸石含量能有效促進排矸[9]。

      依據(jù)煤質(zhì)資料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝流程以計算最終產(chǎn)品平衡表,根據(jù)現(xiàn)場提供的原煤及產(chǎn)品價格、洗選成本初步測算效益情況,就原工藝(200 mm~13 mm塊煤重介淺槽、末煤不入選)和探究工藝(200 mm~6 mm塊煤重介淺槽、粉煤不入選)進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)特征比較,詳見表5。

      表5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)特征比較

      由表5可知,經(jīng)洗選加工可生產(chǎn)4種產(chǎn)品,分別為精煤、混煤、煤泥及矸石,其中精煤發(fā)熱量(Qnet,ar)為20.50 MJ/kg以上,混煤發(fā)熱量(Qnet,ar)為16.32 MJ/kg以上,煤泥發(fā)熱量(Qnet,ar)為7.95 MJ/kg左右,矸石基本無發(fā)熱量。+13 mm塊煤重介淺槽洗選方案(現(xiàn)有系統(tǒng)方案)的精煤產(chǎn)率為33.98%,混末煤產(chǎn)率為48.81%,外排煤泥為2.01%,矸石15.20%,產(chǎn)品回收率為82.79%。

      為進一步論證末煤入洗的可選性,借鑒選煤廠塊煤重介淺槽分選工藝的改造與優(yōu)化經(jīng)驗[10],據(jù)現(xiàn)場提供的原煤及產(chǎn)品價格、洗選成本,初步測算效益情況并進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)經(jīng)濟效益比較,見表6。

      表6 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)經(jīng)濟效益比較

      產(chǎn)品名稱產(chǎn)量/(Mt·a-1)噸煤價格/(元·t-1)成本/萬元銷售收入/萬元銷售利潤/萬元選煤廠銷售利潤/萬元改造增加投資/萬元精煤(200 mm~13 mm)2.0421543 834混末煤(13 mm~0 mm)2.9311533 679煤泥0.1210121+13 mm塊煤入洗矸石0.9110912原煤6.0016096 000洗選成本16.6910 014稅金1 163合計108 20977 513(30 696)(696)精煤(200 mm~6 mm)2.7521559 172混末煤(6 mm~0 mm)2.0111523 136煤泥0.1810178+6 mm塊煤入洗矸石1.06101 058原煤6.0016096 000洗選成本16.6910 014稅金1 235合計108 48582 308(26 177)3 8233 500

      由表6可知:李家壕煤礦和選煤廠綜合考慮每年虧損30 696 萬元,單獨考慮選煤廠(原煤市場價按110元/t計算)每年虧損696 萬元。

      +6 mm塊煤重介淺槽,粉煤不入洗探究工藝,與現(xiàn)有工藝系統(tǒng)相比,其精煤產(chǎn)率提高11.98%,混末煤產(chǎn)率降低15.28%,外排煤泥產(chǎn)率提高0.96%,矸石產(chǎn)率提高2.43%。李家壕煤礦和選煤廠綜合考慮每年虧損26 177 萬元,略有下降,單獨考慮選煤廠(原煤市場價按110 元/t計算)則出現(xiàn)盈利,每年利潤3 823 萬元,此方案改造需增加投資3 500 萬元左右。

      綜上所述,可看出降低重介淺槽入料分選下限至6 mm,可以明顯提高精煤產(chǎn)率,顯著增加選煤廠經(jīng)濟效益,減虧明顯,因此降低淺槽的分選下限到6 mm,在技術(shù)經(jīng)濟方面切實可行。

      3.3 末煤洗選的可選性研究論證

      從該廠的篩分資料看,6 mm~0 mm粉煤隨著粒級降低卻灰分增高,說明粒級越低則矸石含量越高,存在洗選的必要[11]。

      根據(jù)所繪制的可選性曲線,從±0.1含量可看出當分選密度為1.40 g/mL以上時,可選性均為易選,因此將粉煤的分選密度定在1.50 g/mL ~1.90 g/mL。

      依據(jù)煤質(zhì)資料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝流程,計算最終產(chǎn)品平衡表,根據(jù)現(xiàn)場提供的原煤資料及產(chǎn)品的各項生產(chǎn)指標,就原工藝(200 mm~13 mm塊煤重介淺槽,末煤不入選)和探究工藝(200 mm~6 mm塊煤重介淺槽,粉煤全部入選)進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)特征比較見表7。由表7數(shù)據(jù)可知,塊末煤同時洗選方案,其塊煤精煤產(chǎn)率提高了11.89%,末精煤產(chǎn)率相對混末煤產(chǎn)率降低了24.87%,煤泥產(chǎn)率提高了5.06%,矸石產(chǎn)率提高了7.92%。

      為進一步論證末煤入洗的可選性,根據(jù)現(xiàn)場提供的原煤資料及產(chǎn)品價格、洗選成本,結(jié)合相關(guān)研究[12],初步測算效益情況并進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)經(jīng)濟效益比較,見表8。

      表7 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)特征比較

      產(chǎn)品名稱產(chǎn)率r/%灰分Ad/%水分Mt/%發(fā)熱量Qnet.ar/(MJ·kg-1)精煤(200 mm~13 mm)33.988.1924.1620.53混末煤(13 mm~0 mm)48.8126.0022.2716.30+13 mm塊煤入洗煤泥2.0145.7535.009.10矸石15.2093.2520.50原煤100.0030.5622.5015.10塊精煤(200 mm~6 mm)45.878.3123.9920.53全入洗(+6 mm塊煤淺末精煤(6 mm~0.5 mm)23.949.7127.6620.85槽,-6 mm粉煤旋流器)煤泥7.0745.7435.009.11矸石23.1292.4720.62原煤100.0030.5622.5015.10

      表8 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)經(jīng)濟效益比較

      產(chǎn)品名稱產(chǎn)量/(Mt·a-1)噸煤價格/(元·t-1)成本/萬元銷售收入/萬元銷售利潤/萬元選煤廠銷售利潤/萬元改造增加投資/萬元精煤(200 mm~13 mm)2.0421543 834混末煤(13 mm~0 mm)2.9311533 679煤泥0.1210121+13 mm塊煤入洗矸石0.9110912原煤6.0016096 000洗選成本16.6910 014稅金1 163合計108 20977 513(30 696)(696)塊精煤(200 mm~6 mm)2.7521559 172末精煤(6 mm~0.5 mm)1.4421931 457煤泥0.4210416全入洗(+6 mm塊煤淺矸石1.39101 385槽,-6 mm粉煤旋流器)原煤6.0016096 000洗選成本18.5011 100稅金1 274合計110 17590 629(19 546)3 94212 000

      由表8可知:李家壕煤礦和選煤廠綜合考慮每年虧損19 546萬元,略有下降;單獨考慮選煤廠則出現(xiàn)盈利,每年利潤3 942萬元,與+6 mm塊煤重介淺槽洗選方案利潤相近,但此方案改造需增加投資12 000萬元左右。

      由于李家壕選煤廠煤質(zhì)灰分較高,尤其-6 mm粉煤灰分有反向升高趨勢,因此,-6 mm粉煤存在洗選必要,但由于其經(jīng)濟效益提升并不明顯,且改造投資較大,在目前煤炭行情不景氣的情況下,增加-6 mm粉煤洗選沒有必要。

      4 相關(guān)技術(shù)改造措施

      4.1 篩分系統(tǒng)的改造

      (1)塊原煤脫泥篩。原來的塊原煤脫泥篩采用單層直線篩ZKG2448,篩孔為13 mm,由于降低了重介淺槽的分選下限,則需將13 mm的篩孔變?yōu)? mm篩孔,方能滿足生產(chǎn)需求,因此根據(jù)主廠房安裝場地,將主廠房4臺2 448脫泥篩篩孔更換為φ6 mm。

      (2)末精煤離心機。原工藝采用的末精煤離心機為臥式HSG1200,由于降低淺槽的分選下限導(dǎo)致淺槽的處理量增大[13],因而造成原先的末精煤離心機已不能滿足正常的生產(chǎn)需求,因此根據(jù)入料量將4臺HSG1200末精煤離心機更換為4臺HSG1400末精煤離心機,并相應(yīng)改造入料溜槽、濾液溜槽等非標件。

      4.2 煤泥水系統(tǒng)的改造

      由于降低了淺槽的分選下限,系統(tǒng)中末煤含量增多,導(dǎo)致煤泥水系統(tǒng)負荷加大,煤泥的回收利用量增多[14]。結(jié)合國內(nèi)選煤廠煤泥水系統(tǒng)改造經(jīng)驗[15-26],經(jīng)過核算,濃縮機能夠滿足生產(chǎn)能力要求,壓濾機則不能滿足實際生產(chǎn)要求,需另外擴建壓濾車間,增加3臺500 m2壓濾機及相應(yīng)入料桶、給料泵、管道閥門等設(shè)備,才能更有效地回收煤泥以滿足實際生產(chǎn)需求。

      5 結(jié)論與展望

      目前低階煤動力煤選煤廠普遍存在精煤產(chǎn)率低和末煤不入選、混末煤灰分偏高、影響產(chǎn)品售價等問題,此次研究以神華集團包頭礦業(yè)公司李家壕選煤廠為實例,針對李家壕選煤廠現(xiàn)有實際洗選方案出現(xiàn)的問題提出了2個技術(shù)方案,通過可選性研究論證可得以下結(jié)論:

      (1)降低重介淺槽入料分選下限至6 mm,可明顯提高精煤產(chǎn)率,顯著增加選煤廠經(jīng)濟效益。

      (2)從末煤全部洗選工藝的論證可看出,雖-6 mm粉煤存在洗選的必要,但由于對洗煤廠經(jīng)濟效益提升不明顯,且煤炭市場走勢不佳,投資大,因此不入選。

      此次研究對李家壕選煤廠末煤洗選方案進行了論證,并與原工藝進行了經(jīng)濟技術(shù)對比,通過比較得到了最優(yōu)的洗選工藝,但存在不少問題和局限之處需更深入研究及探討。首先,目前重介淺槽入選下限一般為13 mm,國內(nèi)入選下限為6 mm的用戶幾乎沒有先例,建議對入選下限6 mm進一步探討和深入研究;其次,需結(jié)合煤質(zhì)、產(chǎn)品、市場及煤泥處理等技術(shù)經(jīng)濟情況對增加末煤洗選系統(tǒng)的可行性進一步試驗論證,同時也可進行末煤和煤泥脫水試驗論證。

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