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    鞍鋼鲅魚圈熱軋1580機組焊瓶鋼軋制工藝優(yōu)化

    2019-12-10 06:28:28韓姝紅賀亮王存王杰劉旺臣
    鞍鋼技術 2019年6期
    關鍵詞:板坯貝氏體軋機

    韓姝紅 ,賀亮 ,王存 ,王杰 ,劉旺臣

    (1.鞍鋼教育培訓中心,遼寧 鞍山 114032;2.鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口115007)

    鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司(以下簡稱鞍鋼鲅魚圈)熱軋部1580生產線2008年建成投產,產品廣泛應用于建筑、機械、汽車、家電、石油、鐵路、集裝箱、造船等行業(yè)。焊瓶鋼HP295是1580線為適應市場需求開發(fā)的高附加值產品,該產品主要用于制造液化石油氣氣瓶、乙炔氣瓶等[1],市場前景廣闊,但用戶對焊瓶鋼的沖壓性能、力學性能和焊接性能要求較高[2-3]。用戶反饋1580生產線生產的焊瓶鋼,在后續(xù)加工時會出現(xiàn)制耳現(xiàn)象。為保證下游用戶的產品質量,對焊瓶鋼軋制工藝進行改進很有必要性。通過對HP295鋼板進行取樣分析,找出產生制耳現(xiàn)象的原因,通過調整粗軋工藝制度及軋后冷卻制度,消除了制耳現(xiàn)象,本文對此加以論述。

    1 制耳現(xiàn)象產生的原因及分析

    鞍鋼鲅魚圈熱軋部生產的HP295焊瓶鋼工藝路線為:鐵水預處理→轉爐冶煉→LF爐外精煉→板坯連鑄→加熱→1580軋制→層流冷卻→卷取→噴印標記→檢驗→入庫。其化學成分見表1。

    板坯出爐溫度為(1 230±30)℃,粗軋出口目標溫度為(1 050±30)℃,精軋出口溫度為(870±10)℃,卷取溫度為(650±20)℃,用戶反饋有幾個批次的板卷后續(xù)加工中出現(xiàn)制耳現(xiàn)象,制耳缺陷見圖1。

    表1 HP295焊瓶鋼化學成分(質量分數(shù)) %

    圖1 HP295制耳現(xiàn)象

    針對出現(xiàn)的制耳現(xiàn)象,對不同批次的鋼板進行取樣化驗。取樣選擇在線與離線兩種條件,在線不完全冷卻,離線是完全冷卻,目的是做不同狀態(tài)下內部組織的比對。在線取樣的鋼卷因取樣時頭部已經和卷取機建立張力,只能在尾部取樣。為方便區(qū)分和復查,試樣的編號與卷號對應。試樣編號明細見表2。

    表2 HP295試樣編號明細

    送檢材質為HP295熱軋鋼板樣8塊,采用Leica MEF-4M型光學顯微鏡對其晶粒度各顯微組織進行對比檢驗分析,試樣檢驗結果見表3。

    圖2為31#試樣基體顯微組織形貌。31#鋼中含有的大量多邊形鐵素體和片狀珠光體,其間夾著少量貝氏體,與此類似的還有32#、41#和42#鋼試樣。

    圖3為212#試樣基體顯微組織形貌,鋼中含有大量多邊形鐵素體和貝氏體,其間夾著少量珠光體。與此組織形貌類似的還有701#、702#和712#鋼試樣。

    表3 試樣檢驗結果

    圖2 31#試樣基體顯微組織形貌

    圖3 212#試樣基體顯微組織形貌

    鋼板中的少量貝氏體會使鋼板內部微觀組織強度不均勻,在沖壓過程中出現(xiàn)各項異性,導致鋼板各方向上平面應變塑形比r值不同,從而出現(xiàn)制耳現(xiàn)象[4]。此外,由于溫度不在合理范圍內,內部組織存在不同程度混晶現(xiàn)象,鋼板同樣產生了各向異性,導致了制耳的發(fā)生。因此,優(yōu)化粗軋工序工藝制度,可以減小混晶,嚴格控制精軋工藝及軋制后層流冷卻[5],可以保證鋼板軋后冷卻速度低于形成貝氏體的冷速,從而得到正常的鐵素體珠光體組織,保證內部組織均勻性。

    2 粗軋軋制工藝

    1580熱連軋生產線工藝流程見圖4。

    圖4 1580熱連軋生產線工藝流程

    1580生產線來料板坯厚度通常為210 mm,粗軋采用3+3軋制工藝,即R1、R2軋機的軋制道次各為三道次軋制,粗軋共軋制6道次,壓下率分別為 23%、20%、19%、16%、15%、11%,由二級數(shù)據(jù)模型進行工藝控制。而焊瓶鋼來料板坯厚度為170 mm,粗軋出口厚度一般控制在40~50 mm,由于定寬壓力機側壓速度相對較慢,因此粗軋軋制時間較長,在板坯較薄時,溫降一般在180~210℃。按工藝要求,粗軋出口溫度為(1 050±30)℃推算,加熱爐出鋼溫度應為1 230~1 260℃。然而,焊瓶鋼生產工藝要求加熱爐出鋼溫度僅為(1 200±20)℃,提高板坯出鋼溫度不僅不符合工藝要求,而且還會增加煤氣消耗和生產成本。因此3+3軋制工藝不能滿足特殊鋼種及規(guī)格的生產要求。

    受SP定寬壓力機的設計能力限制,側壓速度相對較慢,在板坯較薄時,為保證粗軋出口溫度和精軋入口溫度,就要提高板坯出爐溫度或提高軋制節(jié)奏。

    3 軋制工藝優(yōu)化

    根據(jù)以上分析及生產經驗,工藝優(yōu)化如下:

    (1)減少粗軋道次。粗軋采用1+3軋制工藝,即R1軋機只軋1道次,壓下率為28%~35%;R2軋機軋3道次,第1道次壓下率為25%~32%,R2軋機第2道次壓下率為22%~26%,R2軋機第3道次壓下率為15%~18%,且各道次的壓下量控制在50 mm以內。因R1軋機只軋一道次,大大減少了軋件的溫降,采用此工藝后,粗軋出口溫度能夠控制在(1 050±30)℃。

    (2)改變鋼板軋后冷卻模式。將原來的軋后前段冷卻改成中后段慢冷,使鋼板冷卻速度低于產生貝氏體的冷卻速度。

    按此工藝制度生產幾個批次的HP295鋼板,在用戶焊瓶沖壓制造中未見制耳現(xiàn)象產生,用戶反應良好。工藝改進前后產品對比見圖5。

    圖5 工藝改進前后產品對照圖示

    4 結語

    通過對鋼板不同狀態(tài)下取樣的分析,得出焊瓶生產中出現(xiàn)制耳缺陷的主要原因是鋼中的混晶以及少量貝氏體產生的各向異性。根據(jù)分析結果調整工藝為:減少粗軋軋制道次,冷卻模式采用中后段慢冷。采用新的工藝生產后,解決了HP295鋼的制耳問題。改進后的HP295鋼再未出現(xiàn)制耳現(xiàn)象,保證了下游用戶的產品質量。

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