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      燃煤電廠脫硫吸收塔協(xié)同除塵的增效研究

      2019-12-04 06:51:58張雅姝蘇軍劃
      熱力發(fā)電 2019年11期
      關(guān)鍵詞:流板吸收塔液滴

      張雅姝,蘇軍劃

      (1.中國人民大學(xué)資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)院,北京 100872;2.中國華電科工集團(tuán)有限公司,北京 100160)

      當(dāng)前,燃煤電廠污染物排放限值日趨嚴(yán)格,進(jìn)一步提高燃煤機(jī)組除塵、脫硫性能是火電廠面臨的重要課題[1-8]。如果能夠?qū)γ摿蛭账?nèi)部進(jìn)行優(yōu)化配置,在提高脫硫效率的同時兼顧除塵,必然大大降低火電廠環(huán)保系統(tǒng)的投資成本。

      為此,本文根據(jù)粉塵捕集的機(jī)理[9-10],研究了設(shè)置導(dǎo)流環(huán)、優(yōu)化噴嘴布置、增加液滴凝聚系統(tǒng)等對脫硫吸收塔除塵能力的增強(qiáng)作用。結(jié)果表明,系統(tǒng)能夠顯著提高除塵效率,滿足超低排放限值的要求。目前,研究成果已在陜西某電廠完成試驗驗證。

      1 設(shè)置導(dǎo)流環(huán)

      對于煙氣濕法脫硫吸收塔,塔內(nèi)中心區(qū)的液膜覆蓋率較高,該區(qū)域的脫硫效率通??筛哌_(dá)99.9%;而對于吸收塔近壁區(qū)域,液膜覆蓋率較低,阻力較小,當(dāng)煙氣流向該區(qū)域時,極易逃逸,導(dǎo)致吸收塔的除塵、脫硫效率較低。

      為解決煙氣流速分布不均的問題,在吸收塔內(nèi)設(shè)置了導(dǎo)流環(huán)。圖1a)為不帶噴淋、不設(shè)置導(dǎo)流環(huán)時吸收塔軸向截面煙氣速度分布??梢钥闯觯粠娏軙r,煙氣由吸收塔入口進(jìn)入噴淋塔,受到吸收塔的阻擋向上運(yùn)動,形成了循環(huán)流動。圖1b)為有噴淋無導(dǎo)流環(huán)時吸收塔軸向截面煙氣速度分布??梢钥闯?,增加噴淋后,塔內(nèi)煙氣的循環(huán)流動基本消失。噴入漿液后,受到噴淋漿液液滴的影響,入口煙氣進(jìn)入塔體后迅速趨于均勻。圖1c)為有噴淋有導(dǎo)流環(huán)時吸收塔軸向截面煙氣速度分布。可以看出,在導(dǎo)流環(huán)的作用下,煙氣向脫硫塔中心流動,塔壁面附近的煙氣速度明顯降低,有利于吸收過程的進(jìn)行。

      圖1 吸收塔軸向截面煙氣速度分布Fig.1 The distribution of flue gas velocity in axial section the desulfurization absorber

      2 設(shè)置吸收塔均流板

      設(shè)置導(dǎo)流環(huán)后,高速帶明顯向塔中心移動(圖1)。為了更好地進(jìn)行傳質(zhì)和均流,提出了一種正六邊形的均流板結(jié)構(gòu),如圖2所示。

      圖2 正六邊形開孔均流板Fig.2 Schematic diagram of the hexagonal flow equalizer with holes

      在相同的開孔率條件下,正六邊形開孔均流板比圓形均流板的孔距更大,結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,更有利于對氣流進(jìn)行割裂,增加泡沫量,增大傳質(zhì)面積,從而提高對煙塵的捕集能力。另外,正六邊形開孔也有利于氣流湍動,在局部區(qū)域強(qiáng)化傳質(zhì)混合。

      煙氣高速進(jìn)入液膜層后,激起大量泡沫(圖3),這些泡沫相互交疊,增加了煙氣與漿液的接觸概率,使煙氣中的微細(xì)粉塵和SO3被有效捕捉。由圖3可以看出,有均流板時泡沫大量增加,氣液接觸充分,可有效降低漿液循環(huán)泵的循環(huán)流量。

      圖3 吸收塔試驗臺觀察口Fig.3 The observation ports of the absorption tower test-bench

      3 吸收塔噴淋層噴嘴優(yōu)化布置

      為了增加噴淋塔的漿液覆蓋率,根據(jù)吸收塔內(nèi)的流場特點,通過不同噴嘴的優(yōu)化組合進(jìn)一步提高吸收塔的除塵、脫硫效率。在吸收塔近壁區(qū)域,采用高噴淋密度的90°實心錐雙頭同向噴嘴(圖4),能夠顯著提高該區(qū)域的漿液覆蓋率,減小煙氣逃逸量。在吸收塔中心區(qū)域,采用霧化粒徑均勻度高的空心錐雙向噴嘴(圖5),可以有效增加該區(qū)域的漿液覆蓋率;在吸收塔的最頂層設(shè)置單向噴嘴,能夠有效地降低煙氣攜帶漿液量。

      對于設(shè)置了4 層噴淋層的吸收塔,可以將噴嘴設(shè)置為如圖6所示的布置方式,雖然這樣增加了施工難度和管路及循環(huán)泵的布置難度,但是對除塵有顯著的改善作用。

      圖4 90°實心錐雙頭同向噴嘴(吸收塔近壁區(qū)域)Fig.4 The 90°solid conical double-nozzle(near the tower wall)

      圖5 120°空心錐雙向噴嘴(吸收塔中心區(qū)域)Fig.5 The 120°hollow cone double-nozzle(middle part of the tower)

      圖6 噴嘴優(yōu)化布置方案Fig.6 The optimized scheme of nozzle layout

      4 增加液滴凝聚系統(tǒng)

      常規(guī)高效除霧器對顆粒物和液滴的去除是基于慣性碰撞理論,其分割粒徑約為15 μm。當(dāng)顆粒(粉塵或石膏霧滴)粒徑<15 μm 時,除霧器的去除效率相對較低;而當(dāng)顆粒粒徑>30 μm 時,其去除效率基本達(dá)到100%[11]。凝聚使煙氣中的超細(xì)顆粒物團(tuán)聚長大到濕法脫硫除霧器所能脫除的粒徑范圍,可提高脫硫塔對超細(xì)顆粒物的脫除效率[12]。

      本研究通過采用冷凝和霧化凝聚的方式將粒徑<15 μm 的微細(xì)粉塵與石膏霧滴凝并成粒徑>40 μm的顆粒,然后利用精細(xì)除霧器進(jìn)行脫除。去除細(xì)顆粒物及石膏霧滴的工藝流程如圖7所示。

      圖7 去除顆粒物和霧滴的工藝流程Fig.7 The process flow of removing particles and fog drops

      首先,煙氣經(jīng)過吸收塔的脫硫漿液進(jìn)行洗滌,洗滌后的煙氣進(jìn)入第1 級除霧器(圖7a)),在第1 級除霧器內(nèi)能夠有效去除粒徑為60~1 500 μm 的大顆粒霧滴。

      然后,煙氣進(jìn)入翅片管式冷凝器(圖7b)),飽和煙氣開始冷凝。水蒸氣以煙氣中的粉塵作為凝結(jié)內(nèi)核開始凝結(jié)并逐步增大。表面結(jié)露后的粉塵,其親水性和浸潤性會顯著增大,為下一步提高凝并效率奠定了基礎(chǔ)。

      接著,煙氣進(jìn)入超細(xì)霧化凝并區(qū)域(圖7c))。超細(xì)霧化凝并系統(tǒng)由空氣壓縮機(jī)、雙流體噴嘴、合金管路等組成。冷卻水經(jīng)壓力空氣噴射形成致密的霧化區(qū)域,霧化粒徑為40~100 μm,煙氣中大部分粉塵及全部石膏霧滴被凝并成>40 μm 的大顆粒液滴。

      此后,煙氣按順序先后進(jìn)入第2 級和第3 級精細(xì)除霧器(圖7d))。因為精細(xì)除霧器的分割粒徑約為15 μm,而煙氣的大部分粉塵粒徑已>40 μm,所以煙氣流經(jīng)第2 級和第3 級精細(xì)除霧器后,細(xì)顆粒物粉塵質(zhì)量濃度可達(dá)到<5 mg/m3。同時,由于凝并系統(tǒng)的作用,進(jìn)入精細(xì)除霧器的煙氣的固體含量大幅降低,顯著降低了除霧器的堵塞風(fēng)險。

      5 工程驗證

      陜西某電廠超低排放工程于2015年5月28日開工,2015年年底實現(xiàn)2 臺機(jī)組雙投。工程建設(shè)期間,由于煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升,技術(shù)方案也隨之變更。最后明確采用高效電袋復(fù)合除塵器(出口煙塵質(zhì)量濃度≤10 mg/m3)+超凈濕法脫硫裝置(粉塵質(zhì)量濃度≤5 mg/m3)的技術(shù)方案,協(xié)同除塵通過本文提出的在脫硫吸收塔內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流環(huán)和均流板、優(yōu)化噴嘴布置、增加液滴凝聚系統(tǒng)等技術(shù)實現(xiàn)。

      應(yīng)用結(jié)果表明:1 號機(jī)組脫硫吸收塔進(jìn)、出口粉塵質(zhì)量濃度分別為9.1、3.3 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、干基、(O2)=6%,下同),脫硫塔原煙氣和凈煙氣中的SO2質(zhì)量濃度分別為3 438、31.7 mg/m3;2 號機(jī)組脫硫吸收塔進(jìn)、出口粉塵質(zhì)量濃度分別為9.6、3.7 mg/m3,脫硫塔原煙氣和凈煙氣中的SO2質(zhì)量濃度分別為2 956、21.4 mg/m3。2 臺機(jī)組脫硫塔出口的粉塵和SO2質(zhì)量濃度分別在5 mg/m3和35 mg/m3以下,能夠滿足粉塵超低排放的要求。

      6 結(jié) 論

      1)增設(shè)導(dǎo)流環(huán)和正六邊形開孔均流板,能夠顯著增加氣液接觸面積和煙氣的停留時間,提高脫硫效率和除塵效率。

      2)根據(jù)各噴淋層中間區(qū)域和塔壁區(qū)域的流場特點,采用不同參數(shù)的噴嘴,對各噴淋層的噴嘴進(jìn)行優(yōu)化布置,能夠進(jìn)一步增強(qiáng)吸收塔的除塵效果。

      3)增加液滴凝聚系統(tǒng)并采用三級除霧器,通過煙氣的冷凝和凝聚,將液滴粒徑增加至40 μm 以上并通過多級除霧器去除,能夠顯著加強(qiáng)吸收塔對微細(xì)粉塵的脫除效果。

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