王 喆
(山西西山晉興能源有限責(zé)任公司 斜溝煤礦選煤廠, 山西 興縣 033602)
斜溝煤礦選煤廠為礦井型選煤廠,位于山西省呂梁市興縣魏家灘鎮(zhèn),設(shè)計(jì)處理能力為15.0 Mt/a,采用全重介分選工藝,其中150~50 mm塊煤采用重介淺槽分選;50~1.5 mm末煤采用有壓兩產(chǎn)品重介旋流器主、再選;1.5~0.25 mm粒級粗煤泥采用TCS粗煤泥分選機(jī)分選;細(xì)煤泥直接脫水回收[1].
斜溝煤礦選煤廠生產(chǎn)規(guī)模大,壓濾煤泥產(chǎn)率達(dá)8%左右,壓濾系統(tǒng)包括快開壓濾機(jī)、濃縮機(jī)底流泵、壓濾入料緩沖桶、壓濾機(jī)入料泵等設(shè)備,夜班壓濾煤泥板數(shù)多達(dá)200板,生產(chǎn)時(shí),需要專人現(xiàn)場觀測煤泥水桶液位,手動(dòng)開啟濃縮機(jī)底流泵。人工判斷、干預(yù)壓濾機(jī)開起臺數(shù)和濾板卸料,工作量較大。整個(gè)壓濾系統(tǒng)崗位配備人員多達(dá)3人,且勞動(dòng)強(qiáng)度大,無法保證生產(chǎn)效率最大化。為降低人力資源成本、提高生產(chǎn)效率,斜溝煤礦選煤廠依托先進(jìn)的集中控制系統(tǒng), 結(jié)合快開壓濾機(jī)單機(jī)自動(dòng)化水平高的特點(diǎn), 對煤泥壓濾系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行智能化改造。
斜溝煤礦選煤廠壓濾系統(tǒng)改造將壓濾機(jī)單機(jī)自動(dòng)控制變?yōu)閴簽V系統(tǒng)的壓濾機(jī)、煤泥收集刮板運(yùn)輸機(jī)、壓濾機(jī)入料泵、濃縮底流泵均接入壓濾系統(tǒng)智能化控制,引入手持式平板電腦(PAD)控制設(shè)備運(yùn)行,通過控制程序?qū)崿F(xiàn)如下功能[2]:
1) 通過PAD監(jiān)控壓濾機(jī)運(yùn)行狀態(tài)和各項(xiàng)狀態(tài)參數(shù)。2) 通過PAD操作壓濾機(jī)自動(dòng)或手動(dòng)運(yùn)行,可以脫離現(xiàn)場控制柜操作壓濾機(jī)。3) 可以實(shí)現(xiàn)濃縮機(jī)底流泵根據(jù)煤泥水桶料位自動(dòng)啟停,為壓濾機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)料。4) 利用壓濾機(jī)入料泵電流判斷壓濾進(jìn)料過程結(jié)束時(shí)間,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)循環(huán)卸料。5) 實(shí)現(xiàn)后臺設(shè)置排隊(duì)機(jī)制,避免2臺以上壓濾機(jī)同時(shí)卸料導(dǎo)致下游皮帶運(yùn)輸機(jī)物料堆積、灑料,避免因瞬時(shí)煤泥摻入量過大導(dǎo)致混煤膨倉或裝卸車?yán)щy,提高混煤產(chǎn)品均質(zhì)化程度。
1) 建立壓濾機(jī)同智能化系統(tǒng)后臺的通訊聯(lián)系,壓濾機(jī)自動(dòng)控制流程[3]見圖1. 將壓濾機(jī)松開、取板、拉板、壓緊、保壓、進(jìn)料等顯示的壓濾機(jī)運(yùn)行狀態(tài)納入通訊系統(tǒng),可以讀取壓濾機(jī)狀態(tài)信息以及對壓濾機(jī)進(jìn)行控制。通訊系統(tǒng)具有手動(dòng)/自動(dòng)、程序啟動(dòng)、進(jìn)料結(jié)束、吹風(fēng)、暫停、故障復(fù)位、刮板連鎖等壓濾機(jī)的操作控制功能(具備遠(yuǎn)程寫入功能,如PAD端操作和集控后臺操作),同時(shí)在執(zhí)行寫入命令時(shí)增加是否寫入成功的反饋,寫入不成功無反饋時(shí)進(jìn)行再寫入,確保命令執(zhí)行到位。
圖1 壓濾機(jī)自動(dòng)控制流程圖
2) 在每臺壓濾機(jī)現(xiàn)場控制柜上增加遠(yuǎn)程/就地旋鈕,遠(yuǎn)程即將控制權(quán)限交給智能壓濾系統(tǒng),PAD端;為了避免在智能控制功能失效且無法在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)的情況下,可以就地應(yīng)急控制,就地控制保持現(xiàn)場控制柜的操作模式,PAD無法控制。
通過現(xiàn)有可編程邏輯控制器(PLC)監(jiān)控濃縮機(jī)電流、底流泵運(yùn)行頻率和電流、壓濾入料緩沖桶液位、壓濾入料泵電流、壓濾煤泥收集刮板運(yùn)輸機(jī)運(yùn)行狀態(tài)等。這些狀態(tài)信息作為判斷壓濾系統(tǒng)中各設(shè)備運(yùn)行情況的參數(shù),提供了對系統(tǒng)進(jìn)行智能控制調(diào)節(jié)的依據(jù)。
將壓濾機(jī)入料緩沖桶液位、濃縮機(jī)運(yùn)行電流與底流泵的啟停進(jìn)行閉鎖關(guān)聯(lián),實(shí)現(xiàn)壓濾入料緩沖桶低液位時(shí),優(yōu)先啟動(dòng)電流高的濃縮機(jī)的底流泵進(jìn)行補(bǔ)料。
1) 多臺底流泵輪換啟停的判斷條件:設(shè)定濃縮機(jī)正常工作的電流閾值(不同濃縮機(jī)現(xiàn)場電流不同,可通過人為設(shè)置和機(jī)器學(xué)習(xí)自動(dòng)調(diào)節(jié)),將濃縮機(jī)實(shí)際電流與設(shè)定閾值作差得出相對電流值,原則為電流相對高的底流泵可判斷為底流濃度最大,隨之啟動(dòng),為了防止過于頻繁的啟停切換,設(shè)定啟停條件觸發(fā)后延時(shí)執(zhí)行。
2) 當(dāng)壓濾機(jī)入料桶達(dá)到低液位閾值時(shí),相對電流高的濃縮機(jī)的底流泵先開啟,如果液位仍繼續(xù)下降至低于設(shè)定低位值時(shí),視為一臺底流泵不能滿足供料需求,同時(shí)開啟另外一臺底流泵,當(dāng)兩臺底流泵同時(shí)運(yùn)行,液位上漲至高液位閾值時(shí),濃縮機(jī)耙電流相對低的濃縮機(jī)底流泵先停止,如果液位仍上漲至高于設(shè)定高液位時(shí),底流泵全部停止。
閉鎖條件:在集控且自動(dòng)的狀態(tài)下;滿足入料桶液位低啟、高停條件;相對電流值最高且滿足延時(shí)條件。
在壓濾機(jī)自動(dòng)程序的基礎(chǔ)上進(jìn)行智能化完善,通過進(jìn)料結(jié)束的“滴水不成線”狀態(tài)與入料泵電流波動(dòng)的幅度對應(yīng)關(guān)系設(shè)置進(jìn)料結(jié)束時(shí)機(jī),通過對電流變化的監(jiān)控判斷進(jìn)料結(jié)束,通過排隊(duì)程序判斷多臺壓濾機(jī)自動(dòng)執(zhí)行排隊(duì)卸料,通過入料時(shí)間智能判斷入料濃度,智能建議增加或減少壓濾機(jī)開啟臺數(shù),最終實(shí)現(xiàn)自動(dòng)循環(huán)工作。壓濾系統(tǒng)控制框架圖見圖2.在PAD上可以設(shè)置壓濾機(jī)的狀態(tài),PAD端壓濾機(jī)實(shí)時(shí)狀態(tài)截屏見圖3.
圖2 壓濾系統(tǒng)控制框架圖
圖3 PAD端壓濾機(jī)實(shí)時(shí)狀態(tài)截屏
1) 自動(dòng)結(jié)束進(jìn)料判斷邏輯。
壓濾機(jī)進(jìn)料有“自動(dòng)”與“手動(dòng)”設(shè)置,當(dāng)選擇“自動(dòng)”時(shí)可進(jìn)行勾選是否進(jìn)行二次確認(rèn),二次確認(rèn)出現(xiàn)彈窗,顯示當(dāng)前入料泵電流值及曲線、入料時(shí)間。
當(dāng)壓濾機(jī)處于智能狀態(tài)且“進(jìn)料”運(yùn)行時(shí),壓濾機(jī)入料泵電流達(dá)到設(shè)定的絕對電流值(設(shè)定值可通過人為設(shè)置和機(jī)器學(xué)習(xí)自動(dòng)調(diào)節(jié)),系統(tǒng)后臺自動(dòng)觸發(fā)“進(jìn)料結(jié)束”命令。
2) 自動(dòng)排隊(duì)卸料判斷邏輯。
當(dāng)壓濾機(jī)處于智能狀態(tài)下時(shí),可在PAD界面選擇允許同時(shí)卸料的壓濾機(jī)臺數(shù)。當(dāng)壓濾機(jī)運(yùn)行狀態(tài)由“吹風(fēng)”轉(zhuǎn)為“循環(huán)等待”時(shí),將該壓濾機(jī)列入排隊(duì)卸料隊(duì)列,由進(jìn)入隊(duì)列的時(shí)間先后為序進(jìn)行排列,排名在允許卸料臺數(shù)之內(nèi)的,由軟件后臺自動(dòng)觸發(fā)“程序啟動(dòng)”命令,當(dāng)按自動(dòng)的流程執(zhí)行至壓緊環(huán)節(jié)(后臺監(jiān)測到壓緊狀態(tài)時(shí)),將該壓濾機(jī)退出排隊(duì)隊(duì)列,后續(xù)的排序向前遞進(jìn),以此類推,實(shí)現(xiàn)排隊(duì)卸料。如果允許n臺同時(shí)卸料,那么第n+1臺要執(zhí)行卸料準(zhǔn)備,即自動(dòng)觸發(fā)“程序啟動(dòng)”命令,待由“松開”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“取板”狀態(tài)時(shí),由軟件后臺給出“暫?!泵?,當(dāng)該壓濾機(jī)滿足卸料條件時(shí)取消“暫?!?,繼續(xù)執(zhí)行“取板”。
表1 智能化改造前后壓濾煤泥生產(chǎn)效率對比表
改造完成后,系統(tǒng)運(yùn)行中底流泵啟停、入料緩沖桶液位均無需人為監(jiān)控,壓濾機(jī)進(jìn)料結(jié)束和排隊(duì)卸料均由PAD識別和自動(dòng)控制,提高了壓濾系統(tǒng)的運(yùn)行效率,降低了職工工作強(qiáng)度。對比2015年未改造前和2018年改造后壓濾系統(tǒng)實(shí)際生產(chǎn)一段時(shí)間的煤泥生產(chǎn)效率,見表1. 通過對比發(fā)現(xiàn),改造后,噸煤板數(shù)提高了3.3×10-4板/t原煤,壓濾系統(tǒng)生產(chǎn)效率提升15.4%. 壓濾系統(tǒng)生產(chǎn)效率提升后,全廠大系統(tǒng)生產(chǎn)過程中的煤泥產(chǎn)率也隨之提高,通過增加洗混煤中煤泥摻混比,提高了煤泥經(jīng)濟(jì)價(jià)值,創(chuàng)造了較好的效益;大系統(tǒng)停車后的濃縮池煤泥水濃度顯著降低,停車后的壓濾煤泥板數(shù)減少,緩解了煤泥外排和儲存壓力;同時(shí),智能化改造后,兩套壓濾系統(tǒng)操作人員由之前6人減少到4人。
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展, 選煤行業(yè)的生產(chǎn)已經(jīng)開始從自動(dòng)化提高逐步向信息化、智能化的方向邁進(jìn)。本文所述是智能化選煤廠應(yīng)用場景中智能裝備和控制在現(xiàn)場工藝優(yōu)化、流程精細(xì)化的一處改造應(yīng)用,直接體現(xiàn)在了部分減員提效上,可以看到智能化在選煤廠生產(chǎn)過程中能起到十分積極地提升,而從智能化選煤廠所要求的精準(zhǔn)分離和精細(xì)化管理的更高要求上,本次未涉及,這些還需要在之后的選煤廠“智能化選煤廠”建設(shè)中,從生產(chǎn)過程中信息和數(shù)據(jù)的獲取、大數(shù)據(jù)的建立和分析、生產(chǎn)參數(shù)和過程的預(yù)測優(yōu)化、“智能化生產(chǎn)管理”等一系列智能化進(jìn)程中進(jìn)一步研究、探討。