于建輝 王洪斌 王文婷
(1.遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司,遼寧 鐵嶺 112003;2.內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010070)
核安全重于一切,核電廠容不得半點馬虎,如果出現(xiàn)重大設(shè)備損壞或人員傷亡將引起社會恐慌。某核電站除鹽水站設(shè)置有2天鹽酸儲罐,罐體材料為全結(jié)構(gòu)玻璃鋼。運酸罐車以自流的方式將鹽酸卸入儲罐,之后通過鹽酸泵泵入中和池。由于鹽酸貯運系統(tǒng)設(shè)計不合理,導(dǎo)致在卸酸過程中鹽酸與水接觸后產(chǎn)生大量酸霧,對周邊環(huán)境產(chǎn)生了極大危害。
(1)管架、基礎(chǔ)腐蝕嚴(yán)重。鹽酸儲罐周圍設(shè)備管道及管架在酸霧侵蝕下均有不同程度損壞,鋼制管架多出腐蝕斷裂。由于鹽酸酸霧的腐蝕作用,附近混凝土結(jié)構(gòu)由表及里逐漸疏松,從而導(dǎo)致管墩、基礎(chǔ)出現(xiàn)裂縫、疏松、內(nèi)部鋼筋裸露。
(2)嚴(yán)重?fù)p害健康。鹽酸揮發(fā)產(chǎn)生的氯化氫氣體具有強烈的刺激性氣味,在空氣中呈白色的煙霧,對人體的影響分為急性中毒和慢性中毒。長期在超過15mg/m3濃度的環(huán)境下工作,會造成牙齒酸蝕癥、慢性支氣管炎等慢性病變。由于中和池鹽酸揮發(fā),對卸酸人員的身心健康造成很大威脅。
(3)影響機組穩(wěn)定運行。卸酸操作時酸霧引起火警探頭觸發(fā),如果出現(xiàn)消防系統(tǒng)勿噴,將導(dǎo)致部分設(shè)備損壞,甚至出現(xiàn)核電站跳堆跳機風(fēng)險。
核電站化學(xué)中和池系統(tǒng)主要有儲存水罐的中和池及PH值調(diào)節(jié)系統(tǒng)構(gòu)成?;瘜W(xué)系統(tǒng)末端排放的堿性廢水進入池中,當(dāng)中和池內(nèi)PH值大于11.5時,系統(tǒng)進入中和處理程序。除鹽水站設(shè)置有2天鹽酸儲罐,罐體材料為全結(jié)構(gòu)玻璃鋼。卸酸槽車與墻外管道通過軟管連接后,打開槽車閥門、泵入口、出口閥門,酸液流出,軟管及泵入口管道中存在少量空氣,導(dǎo)致泵無法啟動,只能開啟泵出口處的排氣閥進行排氣。此時,管道內(nèi)殘存鹽酸及新流入鹽酸伴隨著管內(nèi)空氣排入地溝中,由于地溝中鹽酸得不到稀釋,只能人工進行水沖洗,持續(xù)40多分鐘,導(dǎo)致大量酸霧產(chǎn)生,而房間內(nèi)酸霧無法及時排除,導(dǎo)致火警探頭觸發(fā)。
運酸槽車卸酸時操作粗放、措施簡單,導(dǎo)致卸酸關(guān)口鹽酸揮發(fā),加之鹽酸耗量較大、卸酸頻繁,也是導(dǎo)致酸霧的主要原因。
針對MP卸酸過程中多次產(chǎn)生酸霧造成JDT報警的問題,從源頭解決問題的角度出發(fā)進行技術(shù)創(chuàng)新。通過現(xiàn)場觀察、與操作人員交流,終于發(fā)現(xiàn)問題的本質(zhì)原因。經(jīng)反復(fù)研究觀察后發(fā)現(xiàn):由于管道設(shè)計原因?qū)е?,在卸酸過程中,管道內(nèi)殘存鹽酸及新流入鹽酸伴隨著管內(nèi)空氣排入地溝中,而地溝中鹽酸得不到及時稀釋,遇水后勻速反應(yīng)導(dǎo)致大量酸霧產(chǎn)生,而房間內(nèi)通風(fēng)設(shè)施容量較小,大量酸霧無法及時排出,所以觸發(fā)JDT探頭報警。
在不改變原設(shè)備系統(tǒng)的情況下,用PVC管道、閥門、法蘭、彎頭自制排氣工具,取代原直管段。經(jīng)過3號機組現(xiàn)場試驗,打開排氣閥約2分鐘,軟管中空氣排凈,少量酸液流入事先備好的水桶中。關(guān)閉外部排氣閥,再將泵出口排氣閥門打開幾秒鐘,即可轉(zhuǎn)泵。此時,只有少許酸液排出,房間里基本沒有酸霧產(chǎn)生,從本質(zhì)安全的角度徹底解決了酸霧問題。
鹽酸儲罐有一定的存儲周期,卸酸過程中發(fā)生謝鷗也是常見問題。同時卸酸過程中鹽酸的揮發(fā)也會對環(huán)境造成一定的影響,。因此,必須加強鹽酸卸車環(huán)節(jié)的管理,運酸槽車頂部應(yīng)加裝呼吸閥,必須按規(guī)定使用耐鹽酸腐蝕的可撓性非金屬管道卸酸,兩端必須采用法蘭、螺紋或者快速接頭將槽車與專用排氣管道相連接,兩側(cè)人員密切配合操作。卸酸完畢后關(guān)閉鹽酸儲罐的閥門,將軟管和管道留存的鹽酸緩慢排入中和池中,用清水進行沖洗,從而避免鹽酸泄露或大量揮發(fā)。
(1)原卸酸流程需排除大量酸液,需要人工進行沖洗,工作風(fēng)險極大,容易產(chǎn)生大量酸霧,導(dǎo)致感煙探頭觸發(fā)報警。經(jīng)優(yōu)化后的卸酸流程簡單,主要有以下優(yōu)點:從本質(zhì)上解決了酸霧問題;只有少量酸液流出,減少浪費;不需要進行長時間水沖洗,人員操作風(fēng)險有效較低;卸酸時間變短,原卸酸時間至少得100分鐘,現(xiàn)在只需40分鐘就能完成;
(2)核安全重于一切,核電廠容不得半點馬虎,如果出現(xiàn)重大設(shè)備損壞或人員傷亡將引起社會恐慌。本次技術(shù)創(chuàng)新改造在不改變原設(shè)備系統(tǒng)的情況下,優(yōu)化了化學(xué)系統(tǒng)卸酸方式和流程,從從本質(zhì)安全的角度徹底解決了酸霧問題,減少了人員工作風(fēng)險和人因失誤風(fēng)險,避免了核電廠跳機跳堆風(fēng)險。同時,化學(xué)系統(tǒng)卸酸方式及流程優(yōu)化減少水資源和鹽酸的浪費,利用保護生態(tài)環(huán)境,造福于民、利于社會發(fā)展。
(3)核電廠化學(xué)系統(tǒng)卸酸方式及流程優(yōu)化減少水資源的浪費,一臺機組每次卸酸能節(jié)省1T生產(chǎn)用水,5升鹽酸,每月卸酸2次/臺。4臺機組共96次卸酸,可每年節(jié)約水資源96T,鹽酸480L。如果只計算經(jīng)濟價值相對來說較少,但間接創(chuàng)造的價值非常大,避免跳機跳堆1次,按啟停機1天計算將損失1000萬元,由此帶來的人工成本和社會成本無法計算。
核電廠化學(xué)系統(tǒng)卸酸方式及流程優(yōu)化,每年間接的經(jīng)濟效益包括化學(xué)系統(tǒng)運行減少制水量,鹽酸、水資源的浪費及廢棄鹽酸處理費,降低人員操作風(fēng)險,減少人工成本、人因失誤風(fēng)險和環(huán)境污染風(fēng)險等。本次改造取得的節(jié)能減排效果,還包括較大的社會效益,減少社會上對于“核恐慌”、“核懼怕”的思想,其中“核安全重于一切、保護生態(tài)環(huán)境”,也是可持續(xù)發(fā)展理念在實踐工作中的應(yīng)用和推廣。