李 龍,楊 興,何 鵬,楊吉祥,馬清祥
(1.國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責任公司煤制油分公司,寧夏 銀川 750411;2.寧夏大學 化學化工學院,寧夏 銀川 750021)
某煤化工項目克勞斯硫回收裝置在運行中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)出液體硫磺為黑色,取樣分析結(jié)果中硫磺組成無大變化,都在國標優(yōu)等品指標范圍內(nèi),但因顏色達不到要求,所以定性為非合格品,影響銷售。遂對發(fā)生該情況時間內(nèi)硫回收裝置原料、助燃劑、運行情況和對上游工藝裝置操作運行情況分別進行對比和分析,從而找到原因,得出結(jié)論。
硫回收原料氣分別為來自低溫甲醇洗裝置含H2S的酸性氣、酸水汽提裝置酸性氣和氣化裝置含NH3酸性氣,三股酸性氣分別通過管道輸送至硫回收裝置進行處理,其中,低溫甲醇洗酸性氣主要組分為H2S和CO2,酸水汽提酸性氣主要組分為CO2、H2S和NH3,氣化裝置酸性氣主要組分為CO、CO2、H2和少量NH3。
出現(xiàn)黑色硫磺時,硫回收裝置兩個系列運行,且兩系列均已接低溫甲醇洗酸性氣,兩個系列均出現(xiàn)黑色液硫,判斷說明低溫甲醇洗酸性氣是硫磺發(fā)黑的原因之一。
出現(xiàn)黑色硫磺時,硫回收兩個系列均未接酸水汽提酸性氣,所以說明酸水汽提酸性氣不是硫磺發(fā)黑的原因。
出現(xiàn)黑色硫磺時,只有一個系列接氣化酸性氣,而另一系列未接氣化酸性氣,所以可以排除氣化酸性氣是造成硫磺發(fā)黑的原因。
硫回收裝置設計在酸性氣濃度較低時,采用低壓燃料氣伴燒工況,而低壓燃料氣中有一部分是來自下游合成裝置的富含烴氣,組分較為復雜,富含烴氣進入制硫燃燒爐是可能造成黑色硫磺的重要原因之一。但在出現(xiàn)黑色硫磺時,硫回收兩個系列均已退出伴燒燃料氣,實現(xiàn)富氧燃燒工況,且燃料氣已退出較長時間,所以說明低壓燃料氣不是造成硫磺發(fā)黑的原因。
如前所述,硫回收裝置在富氧工況下運行,氧氣均來自工廠管網(wǎng),如果氧氣工況波動,將會造成制硫燃燒爐火檢信號波動、爐溫大幅波動,甚至會造成滅爐情況,但實際上出現(xiàn)黑色硫磺時,爐溫未發(fā)生大幅波動。所以說明氧氣不是造成硫磺發(fā)黑的原因。
硫回收所需空氣為制硫風機提供,事發(fā)時環(huán)境空氣未受到任何污染,進爐空氣質(zhì)量良好,所以說明空氣不是造成硫磺發(fā)黑的原因。
從硫回收兩系列的一轉(zhuǎn)和二轉(zhuǎn)反應器中間床層溫度來看(圖1~4),兩系列一轉(zhuǎn)、二轉(zhuǎn)在同一時間有降低情況發(fā)生,后又在同一時間同時升溫,一轉(zhuǎn)床層在此期間最高分別只達到330℃和335℃,二轉(zhuǎn)床層最高分別只達到220℃和235℃,雖然在這期間床層溫度有明顯的改變,但兩個系列的一轉(zhuǎn)和二轉(zhuǎn)均未出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,說明反應器床層溫度不是造成硫磺發(fā)黑的原因。
圖1 一系列一轉(zhuǎn)床層溫度變化趨勢
圖2 一系列二轉(zhuǎn)床層溫度變化趨勢
圖3 二系列一轉(zhuǎn)床層溫度變化趨勢
圖4 二系列二轉(zhuǎn)床層溫度變化趨勢
從兩系列制硫爐溫度看(圖5、6),制硫爐溫度在同一時間有較大降幅,后又有較大升高,與催化劑床層溫度變化趨勢能對應。兩個系列制硫燃燒爐溫度在一段時間里持續(xù)下降,最高時從1250℃左右下降到1000℃以下,下降幅度較大。
圖5 一系列制硫燃燒爐爐膛溫度變化趨勢
圖6 二系列制硫燃燒爐爐膛溫度變化趨勢
從制硫燃燒爐爐膛溫度和反應器催化劑床層溫度變化趨勢看,一定是有外界因素造成爐膛溫度有明顯變化,使反應器催化劑床層溫度發(fā)生變化。
圖7 一系列制硫燃燒爐空氣和氧氣加入量趨勢
圖8 二系列制硫燃燒爐空氣和氧氣加入量趨勢
從兩制硫燃燒爐空氣和氧氣加入量趨勢(圖7、8)可以看出,一段時間里持續(xù)向兩個系列制硫爐增加空氣和氧氣加入量,變化幅度較大。
圖9 制硫爐氧氣、酸性氣和制硫爐溫度對比圖
圖10 低溫甲醇洗酸性氣分離罐液位變化趨勢
由于兩系列運行工況基本相同,所以此處僅以二系列變化趨勢進行分析。以氧氣加入量為例,對該期間制硫爐氧氣量、酸性氣量和制硫爐溫度做曲線進行對比分析如圖9。
從圖9可以看出,當酸性氣量、氧氣量穩(wěn)定時,制硫爐爐膛溫度發(fā)生了很大變化,從1150℃降低至980℃。在此期間,提高氧氣加入量后,爐膛溫度并未升高。而后在增加酸性氣和氧氣量后,爐溫才開始緩慢升高至1100℃。
一般在酸性氣、氧氣、空氣量等條件不變的情況下,制硫爐溫度下降,可初步判斷為酸性氣濃度變低或酸性氣中帶含烴類物質(zhì),而酸性氣濃度變低是不會生產(chǎn)出黑硫磺的,所以判斷為低溫甲醇洗酸性氣中帶甲醇所致。
對該期間硫回收酸性氣分離罐液位變化(如圖10)進行分析,期間液位有些許波動,但數(shù)據(jù)顯示變化不大,不足以支持酸性氣帶液的結(jié)論。
進一步從低溫甲醇洗熱再生塔頂酸性氣換熱器溫度(圖11)進行分析,發(fā)現(xiàn)該時間段里,酸性氣溫度在不斷上漲,最高時酸性氣溫度達到41.6℃,換熱后的溫度最高達到-18℃,可判斷酸性氣帶出甲醇含量升高。
圖11 熱再生塔頂酸性氣分離罐溫度變化趨勢
反之分析,在進入制硫燃燒爐的酸性氣、空氣和氧氣量不變的情況下,酸性氣中帶甲醇含量越高,則爐溫受助燃物不足影響,制硫燃燒爐溫度會呈現(xiàn)下降趨勢,正好與前述爐溫和酸性氣量的關(guān)系能夠?qū)?/p>
最后,該時間段正值低溫甲醇洗某系列檢修后開車,按照經(jīng)驗,一般低溫甲醇洗開車后,酸性氣接氣時間均在8 h以后,但該操作中,由于酸性氣火炬調(diào)節(jié)閥問題造成酸性氣不能及時排向火炬,打開酸性氣調(diào)節(jié)閥向硫回收裝置導氣速度過快,使酸性氣很大程度帶有甲醇,且在5.5 h內(nèi)就將酸性氣全部并入硫回收裝置,裝置運行的不穩(wěn)定是造成酸性氣帶甲醇的重要原因(圖12)。
綜上所述,黑硫磺的產(chǎn)生,究其原因,為低溫甲醇洗裝置酸性氣中帶甲醇,使酸性氣進入制硫燃燒爐燃燒不完全所致。
圖12 酸性氣走火炬和氣相甲醇趨勢對比
在硫回收上游工藝裝置低溫甲醇洗開車期間,避免將酸性氣過快引入硫回收裝置,應先接氣并調(diào)整工況,待工況趨于穩(wěn)定,對低溫甲醇洗酸性氣進行取樣分析,取樣分析結(jié)果顯示酸性氣中H2S濃度達到設計濃度要求或25%以上,且各項工藝指標趨于穩(wěn)定后,再實施導氣,同時要關(guān)注酸性氣分液罐液位和制硫燃燒爐爐溫,及時調(diào)整燃燒工況,避免產(chǎn)出黑硫磺。