肖偉平
(衡陽鋼管連軋管有限公司,湖南 衡陽 421000)
冷卻燒結礦技術是對燒結礦進行強制通風冷卻的新工藝,是一項具有重要意義的新型工藝技術,與傳統(tǒng)熱礦工藝相比表現(xiàn)出較多優(yōu)點:第一,冷燒結礦是進行整粒技術的改造,可以對燒結礦和燒結鋪底料進行分級處理;第二,冷礦爐頂壓力可以升高1~2kg/cm,促使高爐順行,但熱礦升高帶來很多問題,壓力提高1%,產顯大約提高3%;第三,冷礦可以用膠帶運輸機送入高爐爐頂,很適用于大型化發(fā)展高爐;第四,冷礦燒結設備使用壽命可以延長,降低基建投資。
企業(yè)使用的180平燒結環(huán)冷機環(huán)冷車自采購進場投入使用起,未進行過機組更換,保持持續(xù)使用的狀態(tài),目前已11年未進行機組大修維護操作。設備的使用質量嚴重老化,部分結構部件長期處于故障,部分應用功能失效。如機組設備密封采用的是橡膠板密封模式,后期隨著應用時間的增加,橡膠板損壞修復不到位,目前基本處于無密封的狀態(tài)。另外冷卻結構部件在應用中,由于密封性失效,造成的風機電耗高,且在機組運行中出現(xiàn)了較多的揚塵現(xiàn)象,礦無法冷卻下來,造成了運輸皮帶輪的燒損現(xiàn)象。嚴重的影響了機組設備的應用壽命,同時對于設備運行中的生產效率保障,造成了極大的危害。
余熱回收系統(tǒng)作為環(huán)冷臺車機組運行中,重要的結構部件之一,該機組設備在使用中由于余熱回收系統(tǒng)年久失修,全部系統(tǒng)報廢,造成系統(tǒng)運行中的余熱回收完全失效。對于企業(yè)運行中的能源合理應用,以及運營成本的合理控制造成了較大的危害。另外余熱回收系統(tǒng)的全部失效,造成系統(tǒng)組件運行中出現(xiàn)了部分的過熱現(xiàn)象,加速了設備機組應用中的老化現(xiàn)象,同時對于設備的應用壽命,以及企業(yè)的投資應用成果,都造成了較大的影響。
一般來講,冷熱礦型燒結礦生產水平高低主要是受設備占日歷作業(yè)率的高低影響,作業(yè) 率高,產量就會相應增加。綜合不同類型的燒結廠來看,冷礦型燒結廠的作業(yè)率比熱礦型燒結廠略微偏低。主要原因有很多方面,包括如下內容:從設備安裝上來看,燒冷礦型比熱礦型機尾多一套冷卻設備,多數(shù)燒冷礦型工藝都選用熱振篩鏈板運輸機、環(huán)式冷卻襯、成品燒結礦皮帶運輸系統(tǒng)。這樣一來,工藝設備的增加會使主機作業(yè)率受到影響,雖然在實際工藝生產情況中,機尾的冷卻裝置能夠影響1%以上,并且可以通過工藝優(yōu)化改造,使這種影響有所下降,但這種影響還是不能忽視的,而相比較而言,部分燒結冷卻工藝設備的影響依然在3%左右。冷卻裝置的優(yōu)化改造無法消除這種影響,那么就需要從工藝技術上尋求優(yōu)化手段來盡量平衡這種影響,從工藝技術的不斷純熟過程中尋求更多的冷卻經驗以提高作業(yè)率。從設備工藝上來看,燒結礦冷卻后需要設計耐高溫皮帶將其運送至高爐礦槽內,如果燒結礦溫度較高,會對耐高溫的皮帶造成損害,一般來講,需要將燒結礦的溫度控制冷卻在120℃左右,降低其對皮帶和皮帶機的磨損和破壞,但目前多數(shù)冷礦型燒結廠工藝技術缺乏一定的科學性,燒結礦在工藝中起不到良好的冷卻效果,設備使用壽命較低。
調查發(fā)現(xiàn),多數(shù)企業(yè)的脫硫增壓風機過于陳舊,風機抽風能力嚴重不足,造成設備振值過高、軸承運轉溫度過高等現(xiàn)象,不僅影響燒結礦脫硫效果,降低燒結礦質量,還會造成設備運行和維修成本增加,對燒結脫硫增壓風機進行改造后,主抽風機風量大幅度增加,正常工作時,燒結負壓可達16kPa,不僅燒結礦質量得到改善,風機振值、軸承運行溫度也趨于正常。部分設備燒結機風系統(tǒng)還存在漏風現(xiàn)象,漏風率甚至達到57%,將會嚴重影響風機實際輸出效率,針對這種問題需要對燒結機風箱、煙道、放灰平臺進行全面檢查,更換短節(jié)、閘閥、法蘭等部位或進行補漏處理。一般經過補漏處理,可將風機系統(tǒng)漏風率降至50%以下。除此之外,需要將風機設備進行密封條密封處理,更換老舊的密封條,可增強補漏效果。多數(shù)的緩沖倉圓輥料門存在設計缺陷,受到原料結構的影響,原料引入后容易發(fā)生漏料現(xiàn)象,如果為了固定原料而增加入燒混合料水分,超過7.8%就會造成燒結料層透氣性急劇下降,固體燃料消耗也會增加。對緩沖倉料門進行改造,可使入燒水分降低0.6%,這樣一來,燒結料層不會由于過濕而影響通透性。為了保證燒結水分需求,又不影響燒結料層的性能,需要定時補充水分,原有的人工加水方式容易造成工藝中斷影響燒結質量,可以對設備進行改造,使其能夠滿足自動加水要求,排除人工加水的弊端。
提高燒結礦質量的同時需要權衡原料成本,應該進行配礦優(yōu)化使燒結生產工藝盡可能使用低價經濟料。為了探究不同入燒原料的成本支出和最終經濟收益情況,進行如下數(shù)據試驗數(shù)據分析,如下表1所示,試驗周期內第一季度以內蒙古粗粉、印粉和北非粉為入燒原料,4月~7月以高硅澳粉、巴西高硅粉和巴標粉為入燒原料,7月~12月以一鋼粉、印粉、PMC64.5粉和紐曼粉為入燒混合料,輔用PMC60粉和64.5粉為配合調硅物料。試驗整周期所用內蒙古粗粉原燃料消耗量為128.15萬t,效益總值為2290萬元。
表1 燒結配加經濟料、燃料入燒效益對照
試驗完成后的下個生產周期即開始加強鐵前試驗,周期末熔滴爐試驗開始投產試運行,并逐步完善了相應的試驗手段,包括鐵料理化成分測點、流動指數(shù)及黏結相強度等理化性能的測定、成品礦冶金理化性質的檢測等,能夠完成對冷燒結礦生產工藝的基本控制。完備的冷燒結礦生產系統(tǒng)應滿足結構評價系統(tǒng)要求,首先要總結本企業(yè)近幾年鐵料的采購情況,分析不同鐵料的理化性質和組成,進行定級分類,并按照成分或性能強度進行排序統(tǒng)計,其次根據統(tǒng)計數(shù)據和鐵料性價比,結合自身生產情況選定燒結杯結構,并進行融滴爐試驗調試,判斷是否運行使用正常,接著將既定的入燒結料按照性能或其他指標進行編程運算,設立入燒結構評價系統(tǒng),制定評價系統(tǒng)標準,最后按照入燒結構評價系統(tǒng)對鐵料、燒結杯基礎參數(shù)及其測試實驗數(shù)據進行全面分析,全面評判冷燒結礦工藝的可行性,并根據評價結果進行相應的結構改造,增加相應的閉環(huán)控制補充程序。在正式投產之前還要結合入燒結構評價系統(tǒng)程序給出的數(shù)據評判對鐵料性能和入燒結構進行實踐驗證,確保評價系統(tǒng)真實有效,可操作性強。如果在實際驗證分析中發(fā)現(xiàn)評價系統(tǒng)內存在漏洞,如關鍵計算系數(shù)存在偏差,應進行完善的數(shù)據收集和驗證進行系數(shù)調整,確保評價體系的科學性。如下表所示,經過配礦優(yōu)化后,各項指標都有所改善,燒結礦還原度指標比上一個周期明顯提高了4.5%,低溫還原粉化指數(shù)也提高了5.6%,有望通過再改進優(yōu)化燒結礦的質量。
綜合2類設備機組在同等運行環(huán)境,同等礦料應用的現(xiàn)狀下分析,環(huán)冷機的能耗大,生產效率低,環(huán)保性低,且在實際應用中的安全性較低。對比發(fā)現(xiàn)豎冷窯的使用成本低,且生產中礦產顆粒的熱交換質量高,顆粒間受熱均勻,對于生產成本的控制,以及生產中布料排料工作的優(yōu)化,發(fā)揮了重要的作用,因此豎冷窯具備較高的應用優(yōu)勢。
表2 燒結礦質量前后對比