何 一,常順捷,楊 琦
(西安特檢院,陜西 西安 710000)
正常運(yùn)行中的鍋爐如果發(fā)生爆管,就得被迫停運(yùn)搶修,極大的影響生產(chǎn)和生活。所以鍋爐爆管是鍋爐運(yùn)行的重大安全隱患,做好預(yù)防手段和檢測(cè)措施是非常有意義的。
2019 年7 月,我單位鍋爐檢驗(yàn)人員對(duì)某單位的一臺(tái)鍋爐進(jìn)行了內(nèi)部檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)存在過(guò)熱器管子爆管的問(wèn)題:情況概述、鍋爐相關(guān)參數(shù)、鍋爐型號(hào):SZS15-1.6/350-Q(雙鍋筒縱置式室燃鍋爐)、額定蒸發(fā)量:15 t/h、額定蒸汽壓力:1.6 MPa、過(guò)熱蒸汽溫度:350 ℃、燃料:天然氣、制造日期:2009 年9 月,制造經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)合格。
檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)鍋爐過(guò)熱器60%管子發(fā)生變形、位移,管子表面有過(guò)熱脫碳現(xiàn)象,無(wú)明顯減薄情況;過(guò)熱器進(jìn)、出口集箱變形。其余主要受壓元件未見(jiàn)明顯變形,無(wú)明顯水垢痕跡。過(guò)熱器管子材質(zhì)為15CrMoG (GB5310-2008,適用壁溫不高于560 ℃),進(jìn)、出口集箱材質(zhì)均為20# 鋼。
①根據(jù)以上相關(guān)情況,對(duì)爆管可能發(fā)生的原因進(jìn)行了分析,并查閱了相關(guān)技術(shù)檔案,排除了結(jié)垢產(chǎn)生的管壁過(guò)熱、安全閥截面積不夠、超壓運(yùn)行等情況。②通過(guò)審閱圖紙,根據(jù)相關(guān)參數(shù)重新進(jìn)行熱力計(jì)算及結(jié)構(gòu)參數(shù)復(fù)核并與設(shè)計(jì)院聯(lián)系,無(wú)結(jié)構(gòu)缺陷問(wèn)題;查閱相關(guān)材質(zhì)證明及制造監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū),無(wú)質(zhì)量不合格或制造缺陷;③根據(jù)宏觀檢驗(yàn)及測(cè)厚結(jié)果,排除積水腐蝕、吹灰腐蝕的情況。④根據(jù)過(guò)熱器管子材質(zhì)適用溫度及工況進(jìn)行分析,并對(duì)過(guò)熱器管子未脫碳、變形部分進(jìn)行光譜分析,排除錯(cuò)用材料的情況。⑤檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)過(guò)熱器管子表面存在脫碳現(xiàn)象,且過(guò)熱器管子正對(duì)燃燒器噴嘴處,此處溫度較高,懷疑是管子長(zhǎng)期在高溫環(huán)境下工作。
通過(guò)以上分析,初步懷疑是鍋爐低負(fù)荷工況運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),并且懷疑日常運(yùn)行中的操作導(dǎo)致過(guò)熱器管子長(zhǎng)時(shí)間超溫運(yùn)行。
(1)鍋爐使用負(fù)荷情況:經(jīng)與該單位相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系,得知該鍋爐主要用于內(nèi)部試驗(yàn)臺(tái)的試驗(yàn)任務(wù)。
查閱鍋爐運(yùn)行記錄后發(fā)現(xiàn),鍋爐平均每月啟動(dòng)兩次,每次運(yùn)行時(shí)間均在2-4 小時(shí),其余時(shí)間不啟用鍋爐。同時(shí)實(shí)驗(yàn)用蒸汽不連續(xù),用量時(shí)大時(shí)小,使得鍋爐負(fù)荷不穩(wěn)定,并長(zhǎng)期處于低負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行(負(fù)荷約為30%-40%)。
(2)使用單位的操作方式:使用單位因使用鍋爐頻率不高,每次啟動(dòng)鍋爐時(shí)過(guò)熱器管子內(nèi)并無(wú)蒸汽進(jìn)入,待鍋筒壓力升高開(kāi)始產(chǎn)出蒸汽時(shí)已經(jīng)過(guò)去了一段時(shí)間。并且為了保證升溫速率,燃燒器轉(zhuǎn)至大火檔運(yùn)行,從而使得爐膛內(nèi)煙溫較高。
鍋爐爆管是指鍋爐在運(yùn)行中熱交換面中的對(duì)流管,水冷壁管,在過(guò)熱,腐蝕,損耗的各種原因的綜合影響下,就會(huì)發(fā)現(xiàn)鍋爐爆管,造成鍋爐無(wú)法正常使用,通過(guò)分析研究和實(shí)地考察得出以下分析結(jié)論
(1)在鍋爐實(shí)際運(yùn)行中,負(fù)荷下降使得蒸汽流速和對(duì)流放熱系數(shù)降低。通過(guò)查閱相關(guān)文獻(xiàn),蒸汽流速和對(duì)流放熱系數(shù)隨負(fù)荷降低的程度列于表1.
表1 鍋爐負(fù)荷與蒸汽流速及放熱系數(shù)的關(guān)系表
在鍋爐設(shè)計(jì)中,為保證過(guò)熱器管子良好冷卻,蒸汽流速通常取值為15~25m/s。從表1 可以看出,當(dāng)鍋爐負(fù)荷低于70%時(shí),過(guò)熱器就會(huì)出現(xiàn)冷卻 不足的情況;隨著負(fù)荷進(jìn)一步降低,冷卻效果也就越差。根據(jù)使用單位使用的情況來(lái)看,鍋爐長(zhǎng)期處于低負(fù)荷運(yùn)行,過(guò)熱器管子已無(wú)法良好冷卻,造成過(guò)熱器管壁溫度偏高,降低金屬的力學(xué)性能。當(dāng)過(guò)熱器工作溫度超過(guò)強(qiáng)度計(jì)算允許的最高溫度值時(shí),過(guò)熱器的安全性能就會(huì)失去保證,出現(xiàn)變形等情況。
(2)因鍋爐在啟用前經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間停爐,在鍋爐在啟動(dòng)的時(shí)候,鍋筒內(nèi)并無(wú)飽和蒸汽產(chǎn)生,但此時(shí)爐膛內(nèi)已經(jīng)開(kāi)始升溫。由于飽和蒸汽產(chǎn)生需要一定時(shí)間,在飽和蒸汽進(jìn)入過(guò)熱器之前,過(guò)熱器管子已被加熱,煙氣溫度接近1000℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了15CrMoG 的允許使用溫度,此時(shí)沒(méi)有蒸汽進(jìn)入過(guò)熱器來(lái)帶走高溫?zé)煔猱a(chǎn)生的熱量,使得過(guò)熱器管子壁溫急劇升高,影響了管子的力學(xué)性能,從而引發(fā)管子局部變形。
同時(shí)查閱了該臺(tái)鍋爐之前的重大修理資料,發(fā)現(xiàn)該鍋爐在2016 年內(nèi)部檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有爆管的現(xiàn)象,并在當(dāng)時(shí)更換了全部的過(guò)熱器管子。在修理后的第一次內(nèi)部檢驗(yàn)時(shí),檢驗(yàn)人員再次發(fā)現(xiàn)過(guò)熱器管子出現(xiàn)了變形、過(guò)燒的現(xiàn)象,但當(dāng)時(shí)并未超出《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》中管子變形量的上限值。過(guò)熱器管子的頻繁更換已經(jīng)嚴(yán)重影響了該臺(tái)鍋爐的正常運(yùn)行,并給使用單位帶來(lái)了一定的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
在鍋爐選型時(shí),根據(jù)工作需要,選擇合適的鍋爐型號(hào),避免鍋爐長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行;鍋爐啟動(dòng)時(shí)應(yīng)注意控制爐膛內(nèi)溫度,避免過(guò)熱器管子在超出允許壁溫情況下干燒;結(jié)合廠區(qū)內(nèi)冬季需要集中供暖的實(shí)際情況,可在主蒸汽管道后設(shè)置分汽缸,將多余的過(guò)熱蒸汽引至廠內(nèi)的熱交換站用于供暖系統(tǒng),從而提高鍋爐運(yùn)行負(fù)荷;夏季不需要供暖時(shí)可以選用一臺(tái)蒸發(fā)量較小的鍋爐用于試驗(yàn)。要加強(qiáng)水處理和水質(zhì)檢驗(yàn),增加除氧和除鐵設(shè)備。增加軟化,使得鍋爐用水達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),做好鍋爐的維修保養(yǎng),及時(shí)除去煙管的灰塵。停爐后的除垢。
鍋爐安全問(wèn)題是要時(shí)刻關(guān)注的重大問(wèn)題。鍋爐的安全運(yùn)行是關(guān)系到生活和生產(chǎn),做好排憂(yōu)防患。嚴(yán)防鍋爐爆管。讓企業(yè)安全與鍋爐的安全一路同行。