楊冬冬,梁基重,張亦凌
(1.國網(wǎng)山西省電力公司電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001;2.國網(wǎng)天津?qū)氎婀╇姽?,天?301800)
氣體絕緣封閉金屬開關(guān)設(shè)備(GIS)是由匯控柜、斷路器、隔離開關(guān)、接地(快速接地)開關(guān)、母線、電流互感器、電壓互感器、套管等一二次設(shè)備組成,由于具有小型化、可靠性高、安全性好、安裝周期短、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),受到廣大用戶的廣泛歡迎[1-2]。自2006年以來,山西電網(wǎng)35 kV及以上電壓等級GIS設(shè)備裝用量增長約10倍,GIS設(shè)備發(fā)生故障的次數(shù)也隨之增多。為了保證GIS設(shè)備安全、可靠、穩(wěn)定地運(yùn)行,有必要對山西電網(wǎng)近年來GIS設(shè)備缺陷情況進(jìn)行分析研究,凝練出有針對性的技術(shù)監(jiān)督和運(yùn)維檢修策略,供設(shè)備管理人員和生產(chǎn)技術(shù)人員學(xué)習(xí)參考。
截至2018年底,山西電網(wǎng)在運(yùn)的35 kV及以上電壓等級的GIS(HGIS) 共有2869間隔。GIS按電壓等級分:35 kV電壓等級38個(gè)間隔,占比1.32%;110 kV電壓等級1746個(gè)間隔,占比60.86%;220 kV電壓等級930個(gè)間隔,占比32.42%;550 kV電壓等級119個(gè)間隔,占比4.15%;1000 kV電壓等級36個(gè)間隔,占比1.25%。GIS按投運(yùn)年限分:投運(yùn)0~5年的有865個(gè)間隔,占比30.15%;5~10年的有1322個(gè)間隔,占比46.08%;10~15年的有531個(gè)間隔,占比18.51%;15~20年的有112個(gè)間隔,20年以上的有39個(gè)間隔??梢钥闯?,110 kV~550 kV電壓等級的GIS最多,占據(jù)了總間隔數(shù)的97%以上,同時(shí),近10年新增2187個(gè)間隔,占比76.23%,GIS數(shù)量激增。
從近10年來的設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,山西電網(wǎng)GIS存在的缺陷和故障主要包括SF6氣體泄漏、內(nèi)部放電絕緣擊穿、斷路器操動機(jī)構(gòu)故障及二次回路故障等。
SF6氣體泄漏會造成GIS氣室內(nèi)SF6氣體壓力降低,氣室絕緣下降,閉鎖斷路器動作,發(fā)生故障時(shí)會導(dǎo)致斷路器不能分閘,造成事故擴(kuò)大化。根據(jù)對所屬各單位上報(bào)的案例進(jìn)行分析,山西電網(wǎng)GIS氣室SF6氣體漏氣主要發(fā)生在冬季,主要為盆式絕緣子處漏氣。盆式絕緣子漏氣的原因主要有3點(diǎn):一是安裝時(shí)注膠密封不合格,導(dǎo)致雨水沿著螺栓浸入盆式絕緣子與法蘭之間的潛槽,在螺栓與潛槽部位形成積水,進(jìn)入冬季后,積水結(jié)冰產(chǎn)生膨脹力,使得盆式絕緣子產(chǎn)生裂紋,當(dāng)裂紋穿越密封槽時(shí)引起盆式絕緣子漏氣[3]。二是盆式絕緣子安裝不當(dāng)(如螺栓緊固不當(dāng)、螺栓規(guī)格使用不當(dāng)、高壓導(dǎo)桿偏離GIS外殼中心等),使其受力不均勻,在長期應(yīng)力的作用下,產(chǎn)生裂紋,導(dǎo)致氣體泄漏。三是存在質(zhì)量缺陷,制造廠在零部件加工或階段性檢驗(yàn)過程中存在問題。其他漏點(diǎn)還包括套管法蘭處漏氣、GIS本體砂眼漏氣、SF6密度繼電器管路漏氣等。
案例1:盆式絕緣子漏氣。2012年11月30日,某站220 kV西母2號、3號氣室SF6氣體低氣壓告警,檢修人員進(jìn)行帶電補(bǔ)氣恢復(fù)到正常氣壓,但1天后,2號、3號氣室再次發(fā)生低氣壓告警,緊急申請將220 kV西母停電轉(zhuǎn)檢修。SF6紅外成像檢漏發(fā)現(xiàn)2號、3號氣室之間盆式絕緣子嚴(yán)重漏氣,解體后發(fā)現(xiàn)2個(gè)氣室之間對接面有進(jìn)水腐蝕現(xiàn)象,盆式絕緣子存在明顯的裂紋。原因是廠家在現(xiàn)場安裝時(shí),未對對接面進(jìn)行抹膠密封,雨水侵入密封處和螺栓孔徑內(nèi),進(jìn)入冬季后,結(jié)冰產(chǎn)生膨脹力,使得盆式絕緣子出線裂紋,發(fā)生SF6氣體泄漏。
案例2:出線套管頂部法蘭處漏氣[4]。2014年9月,1000 kV特高壓變電站500 kV HGIS 5042間隔50422隔離開關(guān)C相氣室SF6氣體密度繼電器顯示壓力降低,運(yùn)維人員使用FLIR 306紅外檢漏儀進(jìn)行帶電檢測,在出線套管頂部檢測到有黑色煙絮狀陰影(如圖1所示),確認(rèn)存在SF6氣體泄漏。同年10月年度綜合檢修對漏氣出線套管解體檢查,發(fā)現(xiàn)頂部端蓋的注膠螺栓孔內(nèi)有水存在,注膠槽內(nèi)硅橡膠密封膠已經(jīng)氣化消失,并且O型密封圈受到侵蝕。氣體泄漏原因分析為密封圈老化或者受潮失效導(dǎo)致SF6氣體泄漏。
對近10年發(fā)生的數(shù)起GIS內(nèi)部放電故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì),導(dǎo)致內(nèi)部放電的主要原因是制造廠生產(chǎn)過程管控不嚴(yán),現(xiàn)場安裝沒有嚴(yán)格按照工藝進(jìn)行,螺栓墊片緊固不緊等,安裝現(xiàn)場未進(jìn)行防塵,導(dǎo)致外部灰塵、雜物遺留在GIS內(nèi)部。
圖1 套管頂端SF6氣體泄漏圖
案例3:出廠安裝不當(dāng)導(dǎo)致運(yùn)行后絕緣盆子閃絡(luò)放電。2010年5月20日,某站220 kV 292間隔故障跳閘,氣體成分分析檢查發(fā)現(xiàn)B相斷路器氣室硫化物成分顯著增高,I母豎式隔離開關(guān)氣室存在少量硫化物。故障斷路器解體后發(fā)現(xiàn)B相斷路器氣室與I母隔離開關(guān)氣室之間的盆式絕緣子產(chǎn)生了裂紋、碎片及放電擊穿孔洞(如圖2所示),動觸頭側(cè)屏蔽罩因電弧作用表面燒黑,中間導(dǎo)向桿偏下部有明顯擠壓、接觸痕跡。技術(shù)人員對該盆式絕緣子的材料、生產(chǎn)過程及出廠試驗(yàn)進(jìn)行了追溯,未發(fā)現(xiàn)問題,排除了該盆式絕緣子制造質(zhì)量的問題。從盆式絕緣子放電后的痕跡分析,故障前絕緣子內(nèi)部已有裂縫,在運(yùn)行中發(fā)生放電,電弧能量在內(nèi)部裂縫中不能迅速釋放,導(dǎo)致盆式絕緣子發(fā)生炸裂,產(chǎn)生了絕緣子碎塊。從故障盆式絕緣子的觸頭燒黑、導(dǎo)向桿擠壓痕跡分析,本次故障主要原因是由于斷路器出廠裝配時(shí),導(dǎo)電桿安裝中心位置精度控制不到位,導(dǎo)致盆式絕緣子連接后受到應(yīng)力作用,長途運(yùn)輸后產(chǎn)生微小裂紋,帶電運(yùn)行后,裂紋繼續(xù)擴(kuò)大導(dǎo)致絕緣擊穿發(fā)生放電。
圖2 放電擊穿盆式絕緣子
案例4:隔離開關(guān)傳動機(jī)構(gòu)部件變形磨損引起的GIS局放異常[5]。2015年12月12日,某220 kV變電站巡檢過程中發(fā)現(xiàn)220 kV GIS 2085間隔C相有異常響聲,隨即進(jìn)行現(xiàn)場帶電診斷。SF6氣體分析檢測發(fā)現(xiàn)2085間隔氣室SO2體積分?jǐn)?shù)為5 μL/L,H2S體積分?jǐn)?shù)為0.5 μL/L,SO2體積分?jǐn)?shù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過注意值1 μL/L,表明氣室內(nèi)部有放電;然后利用超聲波和特高頻法進(jìn)行局放檢測和定位。綜合上述幾種帶電檢測結(jié)果判斷,2085-1 C相隔離開關(guān)存在局部放電,放電類型屬于懸浮放電,放電點(diǎn)位于2085-1 C相隔離開關(guān)傳動機(jī)構(gòu)處。解體檢查發(fā)現(xiàn)隔離開關(guān)傳動機(jī)構(gòu)導(dǎo)電桿上集聚大量灰黑色粉末,導(dǎo)電桿內(nèi)側(cè)有摩擦痕跡,導(dǎo)電桿末端銷子嚴(yán)重磨損;夾插兩側(cè)有磨損痕跡,等電位彈簧受擠壓變形失去了彈性。本次故障的主要原因是:在安裝時(shí),夾插與銷子之間位置配合不當(dāng),導(dǎo)致等電位彈簧受到擠壓力,長時(shí)間運(yùn)行后等電位彈簧不可逆變形,使得夾插和銷子接觸不良,產(chǎn)生懸浮電位并放電;夾插外側(cè)與導(dǎo)電桿末端磨損可能為制造或者安裝過程中,因材料、制造質(zhì)量或者安裝工藝控制不嚴(yán),造成位置配合不當(dāng),或者在出廠試驗(yàn)時(shí)多次分合操作造成接觸面磨損等。
對GIS斷路器操動機(jī)構(gòu)異常案例進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),設(shè)備故障的主要原因是由于設(shè)備廠家早期技術(shù)力量薄弱,斷路器在元件生產(chǎn)工藝控制、安裝工藝控制及出廠驗(yàn)收方面存在嚴(yán)重問題,導(dǎo)致斷路器長期運(yùn)行后出現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量隱患。
案例5:某220 kV站GIS設(shè)備斷路器機(jī)械特性異常。2018年5月13日,某220 kV站綜合檢修發(fā)現(xiàn)6臺GIS斷路器合閘時(shí)間及同期時(shí)間嚴(yán)重超標(biāo),型號為ZF11B-252(L),2014年投入運(yùn)行?,F(xiàn)場對斷路器機(jī)構(gòu)解體后發(fā)現(xiàn),6臺斷路器彈簧機(jī)構(gòu)的兩輪間隙調(diào)節(jié)全部不合格,合閘彈簧調(diào)節(jié)桿外露尺寸一致性差。主要原因?yàn)樯a(chǎn)廠家在斷路器關(guān)鍵工藝質(zhì)量控制、裝配質(zhì)量控制、關(guān)鍵部件把關(guān)驗(yàn)收和整組設(shè)備出廠試驗(yàn)等環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán),導(dǎo)致設(shè)備在投運(yùn)后性能發(fā)生異常,給電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行埋下了隱患。
案例6:某500 kV站罐式斷路器油壓低閉鎖合閘異常。2018年5月16日0時(shí)46分,某500 kV站5023斷路器“低油壓閉鎖合閘”報(bào)警,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)5023罐式斷路器液壓彈簧機(jī)構(gòu)高壓油路模塊油輕微滲漏,機(jī)構(gòu)箱內(nèi)部存在少量液壓油油跡,導(dǎo)致斷路器頻繁打壓至低油壓閉鎖合閘。后對高壓油路模塊解體檢查,發(fā)現(xiàn)滲油原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)換向閥處螺絲壓力墊和密封墊安裝錯(cuò)位,密封不嚴(yán)。
非全相保護(hù)誤動作。某220 kV站早期GIS斷路器本體非全相功能不完善,在污穢潮濕條件下,斷路器機(jī)構(gòu)箱內(nèi)輔助開關(guān)引出的非全相啟動回路接點(diǎn)與斷路器位置指示燈接點(diǎn)之間形成放電短路,導(dǎo)致斷路器本體非全相保護(hù)誤啟動跳閘。
對上述案例進(jìn)行分析后可以得出,造成山西電網(wǎng)GIS設(shè)備常見缺陷和故障的主要原因是工程設(shè)計(jì)階段、設(shè)備制造階段、安裝調(diào)試階段的質(zhì)量管理與控制不嚴(yán)造成的,具體表現(xiàn)為GIS產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料質(zhì)量、工廠裝配、現(xiàn)場安裝工藝及交接驗(yàn)收等環(huán)節(jié)存在質(zhì)量控制不嚴(yán),導(dǎo)致存在隱患的設(shè)備投入運(yùn)行,這些隱患導(dǎo)致嚴(yán)重的電網(wǎng)事故和設(shè)備事故,造成不良影響。因此,要加強(qiáng)設(shè)備入網(wǎng)前期質(zhì)量管控及投運(yùn)后設(shè)備運(yùn)維檢修。
a) 工程設(shè)計(jì)階段。在GIS產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面,要結(jié)合設(shè)備實(shí)際運(yùn)行現(xiàn)狀,嚴(yán)格按照設(shè)備選型標(biāo)準(zhǔn)、公司反事故措施、差異化要求等進(jìn)行設(shè)計(jì)審查,重點(diǎn)是對在原理上可行但實(shí)際運(yùn)行中容易損傷造成設(shè)備隱患的微小元件的運(yùn)行可靠性進(jìn)行審查;對二次控制和信號回路的完整性進(jìn)行審查,二次回路不應(yīng)該有寄生回路,防跳繼電器、非全相繼電器要設(shè)置在匯控箱內(nèi),不應(yīng)設(shè)置在機(jī)構(gòu)箱內(nèi);對于易發(fā)生閃絡(luò)的盆式絕緣子,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)盡量水平布置;設(shè)備機(jī)構(gòu)箱內(nèi)要有完善的溫度濕度控制裝置,且布置合理,便于運(yùn)維期間進(jìn)行定整定訂設(shè)置。
b) 設(shè)備制造階段。在原材料料質(zhì)量控制方面,對制造設(shè)備的主要原材料、外購件的證明文件及檢驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)量證明文件(材質(zhì)成分報(bào)告、機(jī)械強(qiáng)度報(bào)告等)、制造廠家提交的檢驗(yàn)資料進(jìn)行審查;檢查實(shí)際材質(zhì)與材質(zhì)單是否一致,外協(xié)外購件的尺寸公差、形狀公差、位置公差是否滿足圖紙要求;針對GIS本體及附件易發(fā)生漏氣隱患,重點(diǎn)進(jìn)行GIS密封性檢測;在產(chǎn)品裝配方面,重點(diǎn)檢查工廠設(shè)備裝配記錄是否全面,是否符合產(chǎn)品裝配技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,裝配記錄應(yīng)可追溯。
c)安裝調(diào)試階段。GIS設(shè)備現(xiàn)場安裝時(shí),應(yīng)采取有效的防塵措施,必要時(shí)搭建專用的防塵室,重點(diǎn)監(jiān)督GIS元件清理過程,防止灰塵顆粒擦拭不干凈及其他金屬小部件遺留在GIS設(shè)備內(nèi)部;監(jiān)督檢查現(xiàn)場安裝工序卡,防止部件錯(cuò)裝、漏裝、安裝不到位等現(xiàn)象發(fā)生;交接試驗(yàn)除了完成規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目外,應(yīng)對影響產(chǎn)品性能的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行檢查,特別是影響斷路器機(jī)械特性的關(guān)鍵參數(shù),彈簧機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注機(jī)構(gòu)內(nèi)部兩輪間隙、分閘電磁鐵頂桿間隙、合閘簧調(diào)節(jié)桿外露尺寸、脫扣器動作等直接影響開關(guān)可靠分合閘性能的關(guān)鍵部件及裝配工藝等逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收并做好記錄;液壓機(jī)構(gòu)重點(diǎn)測試油壓開關(guān)所有微動開關(guān)接點(diǎn)回路,檢查電機(jī)電源回路接線完好,核對監(jiān)控后臺信息,校驗(yàn)分閘、合閘、重合閘閉鎖油壓整定值;GIS設(shè)備耐壓期間要同時(shí)做好局放檢測工作,并記錄局放值。
d)運(yùn)維檢修階段。GIS運(yùn)行中,要加強(qiáng)帶電檢測和在線監(jiān)測工作,按周期開展紅外、特高頻、超聲波帶電檢測,必要時(shí)結(jié)合SF6氣體成分分析進(jìn)行綜合分析判斷;做好SF6氣室壓力巡查及記錄工作,定期進(jìn)行分析對比,提前發(fā)現(xiàn)氣室漏氣缺陷;做好設(shè)備防雨、防塵、通風(fēng)、防潮性能巡查工作;GIS例行檢修,要做好機(jī)械特性試驗(yàn)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵工藝參數(shù)的橫向縱向比對分析;開展非全相繼電器功能校驗(yàn)工作;加強(qiáng)輔助開關(guān)接點(diǎn)的檢修維護(hù)工作。
a) 絕大多數(shù)GIS設(shè)備發(fā)生缺陷、故障的原因?yàn)镚IS在投入運(yùn)行前就帶有隱患。因此,GIS制造廠要嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行設(shè)備質(zhì)量管控,同時(shí)電網(wǎng)公司設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督部門要將監(jiān)督關(guān)口前移,在GIS生產(chǎn)、制造、運(yùn)輸和交接驗(yàn)收各個(gè)階段,嚴(yán)格按照《國網(wǎng)公司GIS驗(yàn)收管理規(guī)定》和《GIS全過程技術(shù)監(jiān)督精益化管理實(shí)施細(xì)則》做好設(shè)備入網(wǎng)投運(yùn)前質(zhì)量把關(guān)工作。
b)做好產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)工作,提高員工的技能水平,積極開展設(shè)備原理結(jié)構(gòu)、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程培訓(xùn)工作,開展實(shí)操和技能競賽工作,努力打造一批高水平生產(chǎn)運(yùn)維人員,為電網(wǎng)設(shè)備安全可靠運(yùn)行做好技術(shù)保障。