吳國(guó)良
(上海石油化工股份有限公司,上海 200540)
筆者依據(jù)儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)管理、維護(hù)保養(yǎng)的經(jīng)驗(yàn),以各種現(xiàn)場(chǎng)儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)出現(xiàn)的故障為案例,運(yùn)用儀表工作原理、自動(dòng)控制原理、工藝過程知識(shí)等,分析了故障產(chǎn)生的原因、處理辦法以及預(yù)防措施。
本文重點(diǎn)以鎧裝熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接線錯(cuò)誤、熱電偶接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒有插到套管的底部、變送器零位不準(zhǔn)等對(duì)溫度測(cè)量的影響,探討溫度測(cè)量中常見的故障,并給出了相應(yīng)的解決方案。
裂解爐F101烘爐期間,爐膛溫度TIK-101-17臨時(shí)由數(shù)字溫度計(jì)檢測(cè),該點(diǎn)溫度計(jì)顯示值為550 ℃,而現(xiàn)場(chǎng)熱電偶實(shí)際測(cè)得的該點(diǎn)溫度已達(dá)660 ℃,但其他各點(diǎn)溫度顯示均正常,從而影響了烘爐操作。
因裂解爐烘爐需要,臨時(shí)將爐膛內(nèi)3處的溫度接入操作臺(tái)上的數(shù)字溫度計(jì),接線端子編號(hào)如圖1所示。對(duì)流段上部溫度TIK-101-17連接到操作臺(tái)Z20端子排的端子19和20;對(duì)流段中部溫度TIK-101-18連接到操作臺(tái)Z20端子排的端子21和22;預(yù)熱段溫度TIK-101-19連接到操作臺(tái)Z20端子排的端子23和24。
故障出現(xiàn)后,檢查發(fā)現(xiàn)數(shù)字溫度計(jì)與操作臺(tái)接線端子的連線中有2根導(dǎo)線接錯(cuò),原應(yīng)接到Z20端子19的線錯(cuò)接至端子23上,從而溫度計(jì)在顯示TIK-101-17溫度時(shí),實(shí)際收到的熱電偶電勢(shì)則來自TIK-101-17的負(fù)線端子20和TIK-101-19的正線端子23。由于鎧裝熱電偶(接地型)的熱點(diǎn)與套管接觸,而套管又與設(shè)備相通,即3支熱電偶的熱點(diǎn)本質(zhì)上是相互連通的。
圖1 數(shù)字溫度計(jì)接線端子示意
該故障在烘爐之前不易發(fā)現(xiàn),因?yàn)?點(diǎn)溫度均與環(huán)境溫度相同,產(chǎn)生的熱電勢(shì)大小也一樣;只有當(dāng)3點(diǎn)溫度不相同時(shí),該故障才會(huì)暴露出來。因此,將錯(cuò)接的2根導(dǎo)線改正過來,溫度即恢復(fù)正常。
C402壓縮機(jī)的排氣溫度TIK-254-02E指示在0 ℃以下。
經(jīng)檢查,現(xiàn)場(chǎng)熱電偶接線端子處2根補(bǔ)償導(dǎo)線正、負(fù)極性接反,導(dǎo)致溫度顯示儀表接收到負(fù)電勢(shì),從而造成二次儀表指示顯示負(fù)溫度。
將2根溫度補(bǔ)償導(dǎo)線的正、負(fù)極性換回來后,溫度指示即恢復(fù)正常。
溫度顯示表TIC220的指示溫度數(shù)偏低,但現(xiàn)場(chǎng)熱電偶接線端子處測(cè)得的熱電勢(shì)與實(shí)際溫度相對(duì)應(yīng),說明溫度顯示儀表無故障。
進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),因熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的正、負(fù)極性設(shè)置錯(cuò)誤,從而造成接線錯(cuò)誤。通過該案例,分析熱電偶正、負(fù)2根補(bǔ)償導(dǎo)線接錯(cuò)后,造成溫度測(cè)量誤差的原因。
3.2.1 補(bǔ)償導(dǎo)線接法正確時(shí)的回路電勢(shì)情況
圖2為熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接法正確時(shí)的回路電勢(shì)情況,T熱,T自,T室分別為熱電偶的熱點(diǎn)溫度、自由端溫度、室內(nèi)溫度顯示儀表接線端的溫度,并假定在夏天時(shí)T熱>T自>T室。
1)EAB為熱電偶AB的熱點(diǎn)和自由點(diǎn)之間的溫差熱電勢(shì);因?yàn)門熱>T自,所以EAB電勢(shì)值為正,電勢(shì)方向如圖2所示。
2)EA′B′為2根溫度補(bǔ)償導(dǎo)線A′B′在室內(nèi)接線端子上通過電阻連接的等效熱電偶的電勢(shì),是室外自由點(diǎn)與室內(nèi)等效熱點(diǎn)之間的溫差熱電勢(shì);因?yàn)門自>T室,所以EA′B′電勢(shì)值為負(fù),電勢(shì)方向如圖2所示。
圖2 熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接法正確時(shí)的回路電勢(shì)情況示意
3)設(shè)回路方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向,熱電勢(shì)方向與回路方向同向時(shí)為正電勢(shì),反向時(shí)為負(fù)電勢(shì)。因此,回路電勢(shì)EAB(正確接法)等于熱電偶產(chǎn)生的熱電勢(shì)EAB與補(bǔ)償導(dǎo)線等效熱電偶產(chǎn)生的熱電勢(shì)EA′B′之和,即:
EAB(正確接法)=EAB+EA′B′
(1)
由于熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的正、負(fù)極性設(shè)置錯(cuò)誤,實(shí)際上補(bǔ)償導(dǎo)線在室內(nèi)接線端子上是斷開的,因此EAB(正確接法)即溫度顯示儀表的輸入電勢(shì)。
3.2.2 補(bǔ)償導(dǎo)線接法錯(cuò)誤時(shí)的回路電勢(shì)情況
圖3為熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接法錯(cuò)誤時(shí)的回路電勢(shì)情況,此時(shí)回路電勢(shì)EAB(錯(cuò)誤接法):
EAB(錯(cuò)誤接法)=EAB-EA′B′
(2)
將式(1)減去式(2),得:
EAB(正確接法)-EAB(錯(cuò)誤接法)=2EA′B′
(3)
由于EAB(錯(cuò)誤接法)=EAB(正確接法)-2EA′B′,說明補(bǔ)償導(dǎo)線錯(cuò)誤接法時(shí),二次儀表收到的電勢(shì)要比正確接法時(shí)低2倍的補(bǔ)償導(dǎo)線等效熱電偶產(chǎn)生的電勢(shì),因此儀表指示溫度要偏低2倍的室外與室內(nèi)溫度差。
圖3 熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接法錯(cuò)誤時(shí)的回路電勢(shì)情況示意
同樣道理,如果冬天室外溫度低于室內(nèi)溫度T自 溫度打點(diǎn)記錄儀表的某點(diǎn)溫度TR-326-06指示偏低,而其他各點(diǎn)溫度指示正常,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)得的熱電勢(shì)值與實(shí)際溫度相對(duì)應(yīng)。 分析故障現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)溫度打點(diǎn)記錄儀表和熱電偶工作正常。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),熱電偶接線端子處螺絲松動(dòng),接觸電阻增加,造成信號(hào)源內(nèi)阻增大,盡管記錄儀表的輸入阻抗很大,但也有一定限度。當(dāng)信號(hào)源內(nèi)阻很大時(shí),部分信號(hào)會(huì)被分壓掉,從而使記錄儀輸入端子上的信號(hào)減小,導(dǎo)致溫度指示值偏低。溫度打點(diǎn)記錄儀表和熱電偶接線如圖4所示。 圖4 溫度打點(diǎn)記錄儀表和熱電偶接線示意 熱電偶接線端子處螺絲擰緊后,溫度指示值恢復(fù)正常。需注意: 除了螺絲松動(dòng)會(huì)引起信號(hào)內(nèi)阻增大外,補(bǔ)償導(dǎo)線壓接端子松動(dòng)也會(huì)引起接觸不良,內(nèi)阻增大,也能造成溫度指示值偏低。 溫度指示調(diào)節(jié)器TIC746的指示溫度比現(xiàn)場(chǎng)同一位置上的雙金屬溫度計(jì)TG的指示值偏低50 ℃。 在現(xiàn)場(chǎng)的熱電偶端子處測(cè)得的熱電勢(shì)確實(shí)偏低,故可以排除溫度指示調(diào)節(jié)器出故障的可能性。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),熱電偶套管內(nèi)存有積水,由于介質(zhì)溫度較高,水受熱蒸發(fā),使熱電偶的熱點(diǎn)溫度降低,因此溫度指示值偏低。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)熱電偶套管內(nèi)有積水時(shí),首先應(yīng)拆去熱電偶,讓套管內(nèi)水分加速蒸發(fā)掉;熱電偶重新裝入時(shí),要注意將連接接頭擰緊,防止雨水再進(jìn)入。如果熱電偶拆除后不能及時(shí)安裝,應(yīng)用塑料布將套管頭包起來,以防雨水和雜物進(jìn)入套管內(nèi)影響溫度測(cè)量。此外,應(yīng)注意熱電偶的補(bǔ)償導(dǎo)線應(yīng)該由下而上地進(jìn)入熱電偶接線盒內(nèi),以防雨水順著導(dǎo)線進(jìn)入接線盒內(nèi)。 在熱電偶套管進(jìn)水后,根據(jù)工藝介質(zhì)溫度不同,對(duì)溫度測(cè)量的影響也有所不同: 1)如果工藝介質(zhì)溫度大于100 ℃,則套管內(nèi)的水分會(huì)沸騰蒸發(fā),由于水的散熱作用,使套管內(nèi)壁溫度低于外壁溫度,會(huì)造成溫度指示值偏低。 2)如果工藝介質(zhì)溫度小于100 ℃時(shí),套管內(nèi)水不會(huì)沸騰蒸發(fā),散熱作用不大,對(duì)溫度測(cè)量影響也不大,只是增加了它的熱慣性。 3)當(dāng)工藝介質(zhì)溫度小于0 ℃時(shí),套管內(nèi)的水結(jié)冰,對(duì)溫度測(cè)量也不會(huì)有影響。但必須注意,由于冷系統(tǒng)的介質(zhì)溫度低于0 ℃,空氣中的水分可能在套管內(nèi)結(jié)露并形成冰塊,雖然對(duì)溫度測(cè)量影響不大,但在維修過程中,不要把熱電偶隨便拔出來,因?yàn)樘坠軆?nèi)結(jié)有冰塊,一旦熱電偶拔出后,要再重新裝入到原來位置將比較困難;接地型熱電偶安裝時(shí),必須將熱電偶頂部與套管內(nèi)底部壓緊,如插在冰塊表面,就會(huì)造成溫度測(cè)量不準(zhǔn)。 裂解爐管出口溫度TIC-102-02指示偏低,改變?nèi)剂狭繒r(shí),溫度變化滯鈍,同時(shí)變化也不明顯。 經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)熱電偶沒有插入到套管的底部,造成熱電偶頂端與套管底部之間有一段空隙。由于空氣的熱阻大,傳熱性能差,加上熱電偶本身具有傳熱、散熱作用,因此造成熱電偶頂端(熱點(diǎn))溫度總要比套管底部的溫度(介質(zhì)溫度)低些,造成了溫度指示值偏低。 如果改變?nèi)剂狭?,裂解氣?shí)際溫度發(fā)生改變,但由于套管內(nèi)空氣的熱惰性大,因此溫度變化顯得滯鈍。 把熱電偶插入套管與套管底部可靠壓緊,溫度指示即恢復(fù)正常。需要引起注意的事項(xiàng)包括: 熱電偶安裝時(shí)必須注意插入深度,讓熱電偶的頂端與套管底部可靠壓緊接觸;在擰緊螺紋時(shí)感到略有阻力,有使熱電偶略微彎曲的感覺。套管內(nèi)不能有雜物進(jìn)入,否則熱電偶頂端無法與套管底部直接接觸,同時(shí)由于雜物的傳熱性能差,也會(huì)造成溫度測(cè)量誤差。 裂解爐F106的2組爐管出口溫度均處于自控的情況下,發(fā)現(xiàn)2組爐管出口溫度指示值相等,但第2組燃料氣控制閥的開度要比第1組燃料氣控制閥的開度大一些。最初懷疑熱電偶有問題,但調(diào)換新的熱電偶后,情況仍未改善。 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)第2組爐管的原料乙烷氣進(jìn)料流量變送器的零位偏低,由于進(jìn)料流量是定流量控制,且流量表顯示2組流量的指示值相等,都控制在相同的設(shè)定值上,而實(shí)際上第2組爐管內(nèi)的物料流量要比第1組的大,此時(shí)反映在第2組進(jìn)料流量控制閥的開度相應(yīng)也大些。由于流量調(diào)節(jié)器的輸出指示與流量控制閥實(shí)際開度指示之間有較大誤差,因此從閥門開度上較難發(fā)現(xiàn)它們的差別。此外,如果稀釋蒸汽流量變送器的零位出現(xiàn)偏差,也會(huì)影響爐管出口溫度的控制。 校正第2組原料進(jìn)料流量變送器的零位后,發(fā)現(xiàn)流量指示值升高。經(jīng)校正后,溫度控制恢復(fù)正常。 操作人員發(fā)現(xiàn)裂解爐F101的第3組爐管出口溫度比其他幾組的爐管出口溫度偏低60 ℃,操作人員稍增大對(duì)應(yīng)第3組燃料氣控制閥的開度,但溫度變化不明顯、調(diào)節(jié)不靈敏。 在裂解爐機(jī)械清焦或裂解爐爐管出口溫度熱電偶需要標(biāo)定時(shí),都要把4組爐管出口熱電偶連同補(bǔ)償導(dǎo)線一同拆下來。由于熱電偶安裝位置比較接近,在重新安裝時(shí)很容易將相鄰2組熱電偶插錯(cuò),或接線位號(hào)搞錯(cuò)。平時(shí)在裂解爐升溫操作中,操作員通過遙控燃料氣控制閥開度,使4組爐管出口溫度達(dá)到預(yù)定控制值。由于相鄰2組裂解爐管之間的溫度關(guān)聯(lián)影響較大,當(dāng)改變其中1組燃料氣控制閥開度時(shí),對(duì)相鄰爐管的溫度有影響。因此相鄰2組爐管出口溫度熱電偶調(diào)錯(cuò)后,如溫度偏差較小,一般不容易被發(fā)現(xiàn)。但當(dāng)某組爐管出口溫度顯著偏低,而增加對(duì)應(yīng)燃料氣控制閥的開度對(duì)該組溫度的提升無效時(shí),才開始懷疑熱電偶位置是否調(diào)錯(cuò)。 在操作過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)較大幅度改變某組燃料氣的控制閥開度時(shí),對(duì)應(yīng)爐管出口溫度變化不明顯,而某個(gè)相鄰爐管的出口溫度卻有明顯變化,則可以判明這2支熱電偶的位置可能調(diào)錯(cuò),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)換。 裂解爐管出口溫度熱電偶是三偶,它由3對(duì)偶絲組成,分別用于計(jì)算機(jī)溫度運(yùn)算、溫度指示調(diào)節(jié)器控制、溫度打點(diǎn)記錄儀,但發(fā)現(xiàn)這3組溫度顯示值不一致。 熱電偶使用時(shí)間較長(zhǎng),它的3對(duì)熱電勢(shì)中會(huì)有1對(duì)或2對(duì)熱電勢(shì)出現(xiàn)偏低或偏高現(xiàn)象,這屬于正?,F(xiàn)象,因此該類熱電偶一般4個(gè)月更換1次。 當(dāng)計(jì)算機(jī)、溫度指示調(diào)節(jié)器和打點(diǎn)記錄儀上的溫度指示發(fā)生偏差時(shí),應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)熱電偶端子處直接測(cè)取3對(duì)熱電勢(shì)值加以確認(rèn)。如3對(duì)電勢(shì)中有2對(duì)熱電勢(shì)值相等并且數(shù)值正常,而另1對(duì)電勢(shì)值偏低或偏高,則說明電勢(shì)異常的那對(duì)熱電偶老化,可以不用,可將三偶改作雙偶使用。在補(bǔ)償導(dǎo)線并接時(shí),應(yīng)將連接到溫度指示調(diào)節(jié)器的補(bǔ)償導(dǎo)線單獨(dú)使用1對(duì)熱電偶,不能與記錄儀或機(jī)算機(jī)的熱電偶并接,因?yàn)橛涗泝x或計(jì)算機(jī)在信號(hào)掃描切換時(shí)會(huì)產(chǎn)生跳動(dòng),對(duì)溫度指示調(diào)節(jié)器的控制會(huì)產(chǎn)生影響。用三偶熱電偶測(cè)量裂解爐管出口溫度的接線如圖5所示。 圖5 用三偶熱電偶測(cè)量裂解爐管出口溫度的接線示意 1臺(tái)裂解爐有4組燃料氣控制閥,對(duì)應(yīng)4組裂解爐管出口溫度控制?,F(xiàn)在4組裂解爐管出口溫度指示值基本相等,但其中有1組爐管的爐前燃料氣壓力指示比其他3組爐前燃料氣壓力指示明顯高出很多,該組燃料氣控制閥的開度也偏大。工藝操作人員懷疑該現(xiàn)象是該組爐管出口溫度熱電偶的熱電勢(shì)值偏低引起。因?yàn)闊犭妱?shì)值偏低,溫度指示值也會(huì)偏低,致使該組溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制增大燃料氣控制閥的開度,從而使溫度達(dá)到設(shè)定值。由于燃料氣流量增大,造成爐前燃料氣壓力增高。 如果某組裂解爐管出口熱電偶的熱電勢(shì)值偏低,將會(huì)造成上述現(xiàn)象發(fā)生。但是除此之外,還有3種情況會(huì)造成爐前燃料氣壓力指示偏高現(xiàn)象: 1)1組燃料氣燃燒系統(tǒng)有多個(gè)燃燒火嘴,如果某幾處燃燒火嘴頭部結(jié)焦堵塞,或火嘴閥門沒有全開,則給燃料氣的流通帶來阻力,使燃料氣流量減小。由于溫度是自動(dòng)調(diào)節(jié)的,因此控制閥的開度將增大,提高供氣壓力來維持溫度不變,即使燃料氣流量保持不變,裂解爐壓力測(cè)量如圖6所示。 圖6 裂解爐壓力測(cè)量示意 2)如果某組裂解爐管內(nèi)實(shí)際通過的原料油流量或稀釋蒸汽流量偏大,則它帶走的熱量也會(huì)增多,為維持控制溫度不變,需增大燃料氣控制閥的開度,這也會(huì)引起爐前燃料氣壓力增高。 3)某組裂解爐管內(nèi)結(jié)焦嚴(yán)重,管壁傳熱效率差,造成爐管出口溫度指示偏低,由于溫度定值控制,這也會(huì)增大燃料氣量以維持控制設(shè)定溫度,這也造成燃料氣壓力增高。 熱電偶和雙金屬溫度計(jì)均在裂解氣急冷管道上的同一截面上,但兩者的溫度指示值相差很大。 高溫裂解氣沿裂解氣管道自上而下經(jīng)過急冷油噴嘴口,用急汽油噴淋冷卻。由于這根裂解氣管道直徑很大,急冷油噴淋不均勻,因此管道內(nèi)同一截面上各點(diǎn)溫度分布不盡相同。雖然熱電偶和雙金屬溫度計(jì)安裝在同一管道截面上,但插入方向不同,又距離急冷油噴嘴較近,所以出現(xiàn)溫度指示不相等現(xiàn)象是正常的。裂解爐熱電偶和雙金屬溫度計(jì)連接示意如圖7所示。 圖7 裂解爐熱電偶和雙金屬溫度計(jì)連接示意 現(xiàn)場(chǎng)熱電偶拆下校驗(yàn)后重新安裝,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際溫度很高,而計(jì)算機(jī)卻只能顯示儀表室內(nèi)的環(huán)境溫度。 在現(xiàn)場(chǎng)熱電偶拆下校驗(yàn)期間,如沒有把2根補(bǔ)償導(dǎo)線短路,而是處于開路狀態(tài),這將引起計(jì)算機(jī)溫度報(bào)警。因此,在儀表盤內(nèi)應(yīng)先將相對(duì)應(yīng)的熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接線端子短路,但熱電偶復(fù)位后,如果忘記把儀表盤內(nèi)接線端子處的短路線拆掉,將導(dǎo)致計(jì)算機(jī)顯示短路處的環(huán)境溫度。 拆除儀表盤內(nèi)接線端子處的短路線,計(jì)算機(jī)對(duì)該點(diǎn)溫度的指示即恢復(fù)正常。需要注意的是,在低溫條件下,熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的熱電性能與熱偶絲基本相似,如將2根補(bǔ)償導(dǎo)線的一端焊接在一起,也可算1根熱電偶。所以,無論將補(bǔ)償導(dǎo)線在何處短路,溫度顯示儀表都將指示短路處的環(huán)境溫度。 某裝置中壓蒸汽用量不夠時(shí),就將高壓蒸汽減溫、減壓產(chǎn)生中壓蒸汽送入中壓蒸汽管網(wǎng)中。中壓蒸汽溫度調(diào)節(jié)器TIC-333設(shè)定溫度為280 ℃,但實(shí)際指示溫度僅208 ℃,加冷卻水的降溫控制閥TIC-333V已全部關(guān)死,溫度還是升不起來。該裝置高壓蒸汽轉(zhuǎn)中壓蒸汽如圖8所示。 經(jīng)檢查熱電偶無故障,但發(fā)現(xiàn)此時(shí)減壓控制閥PIC-731V的閥門開度只有25%,而中壓蒸汽管道較粗,因此超高壓蒸汽通過控制閥時(shí)節(jié)流膨脹作用過強(qiáng),造成節(jié)流后溫度下降太多。同時(shí),中壓蒸汽管網(wǎng)壓力只調(diào)節(jié)到1.26 MPa,減壓后的中壓蒸汽與中壓蒸汽管網(wǎng)壓力較接近,使蒸汽送出量較小也是溫度偏低的一個(gè)原因。 將減壓蒸汽壓力調(diào)節(jié)器PIC-731C的壓力設(shè)定值提到1.3 MPa,增大了與中壓蒸汽管網(wǎng)壓力的壓差,使蒸汽送出量增多,控制閥門的開度上升到50%,溫度隨之達(dá)到了設(shè)定值。 圖8 某裝置高壓蒸汽轉(zhuǎn)中壓蒸汽示意 TIC-312E為脫甲烷塔的塔溫,溫度測(cè)量范圍在-50 ℃~+50 ℃,正常時(shí)應(yīng)指示-10 ℃。在工藝情況沒有變化的情況下,故障時(shí)溫度指示升高到0 ℃以上。 在現(xiàn)場(chǎng)熱電偶接線端子處測(cè)得的熱電勢(shì)值是正常的,說明熱電偶無問題。溫度變送器和調(diào)節(jié)器檢查也無問題,后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)中間接線箱內(nèi)相應(yīng)的2個(gè)端子之間有潮濕、臟污,導(dǎo)致熱電偶短路,減小了熱電勢(shì)的絕對(duì)值。對(duì)于熱電勢(shì)值大于0(正溫度測(cè)量)的情況,熱電勢(shì)值減小,溫度指示下降;而熱電勢(shì)值小于0(負(fù)溫度測(cè)量)時(shí),負(fù)的熱電勢(shì)絕對(duì)值減小,這等效于被測(cè)介質(zhì)溫度升高,因此溫度指示值也升高。 將中間端子之間的潮濕臟污除掉,溫度指示恢復(fù)正常。 熱電偶TIK-554-03E溫度在計(jì)算機(jī)上的顯示值不正常,但現(xiàn)場(chǎng)檢查TIK-554-03E的電勢(shì)值是正常的。 TIK-554-03E和相鄰熱電偶TIK-554-02E都是送往計(jì)算機(jī)顯示溫度,檢查發(fā)現(xiàn)在計(jì)算機(jī)房的接線端子板上,這2支熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線負(fù)極端子與計(jì)算機(jī)相連的接線對(duì)調(diào),造成錯(cuò)接,由于熱電偶是鎧裝型熱電偶,熱電偶的熱點(diǎn)通過護(hù)套管和設(shè)備鋼材相連,而且這2支熱電偶安裝位置靠近,從而使TIK-554-03E的正極與TIK-554-02E的負(fù)極構(gòu)成了1支等效熱電偶,相鄰熱電偶的接線如圖9所示。正常情況下,這2個(gè)點(diǎn)的溫度相差不大,上述問題不易被發(fā)現(xiàn)?,F(xiàn)在TIK-554-02E補(bǔ)償導(dǎo)線負(fù)極的錯(cuò)接,造成TIK-554-03E溫度顯示出現(xiàn)跳動(dòng)現(xiàn)象,由于故障現(xiàn)象時(shí)顯、時(shí)消,因此故障一時(shí)較難尋找。 圖9 相鄰熱電偶的溫度進(jìn)入計(jì)算機(jī)顯示示意 把接錯(cuò)的補(bǔ)償導(dǎo)線改正,并擰緊松動(dòng)的接線端子,熱電偶TIK-554-03E溫度顯示即恢復(fù)正常。 大修后開車,發(fā)現(xiàn)大片溫度指示調(diào)節(jié)器(或DCS)的指示值偏低。 溫度指示調(diào)節(jié)器(或DCS)的輸入信號(hào)來自溫度變送器,大修中所有的溫度變送器進(jìn)行調(diào)校,由于溫度變送器的室溫補(bǔ)償電阻在溫度變送器接線端子板小盒內(nèi),因此較難測(cè)準(zhǔn)補(bǔ)償電阻所處的環(huán)境溫度。一般在儀表附近隨便取某點(diǎn)溫度作為環(huán)境補(bǔ)償溫度,在夏天儀表室內(nèi)有冷氣通風(fēng),位于風(fēng)口處的溫度要比補(bǔ)償電阻所處的小,因此盒內(nèi)溫度偏低些,如把取風(fēng)口處的溫度作為環(huán)境補(bǔ)償溫度,則室溫電勢(shì)也就偏低。校驗(yàn)溫度變送器時(shí),發(fā)送電勢(shì)等于被校溫度電勢(shì)減去室溫電勢(shì): E發(fā)送電勢(shì)=E被校溫度電勢(shì)-E室溫電勢(shì) (4) 由于室溫電勢(shì)偏小,因此發(fā)送電勢(shì)就偏高,從而使溫度變送器的輸出偏高。校驗(yàn)時(shí)將變送器零位調(diào)下來,在實(shí)際使用時(shí)就會(huì)出現(xiàn)溫度指示值偏低現(xiàn)象。 在校驗(yàn)溫度變送器時(shí),應(yīng)正確地測(cè)取溫度補(bǔ)償電阻所處環(huán)境溫度??蓪囟扔?jì)緊貼溫度變送器的溫度補(bǔ)償電阻盒外面,還可用絕熱材料遮蓋,以免受冷風(fēng)影響。發(fā)現(xiàn)大片溫度指示調(diào)節(jié)器的指示值偏低情況,極有可能是校驗(yàn)時(shí)的環(huán)境補(bǔ)償溫度沒有測(cè)準(zhǔn)造成的。 大檢修后開工,計(jì)算機(jī)的溫度顯示經(jīng)常出現(xiàn)亂跳現(xiàn)象,有幾處的裂解爐爐管出口溫度指示值從765 ℃下降到460 ℃左右。 由于操作臺(tái)上的數(shù)字溫度計(jì)與計(jì)算機(jī)溫度測(cè)量點(diǎn)來自于同1支熱電偶,數(shù)字溫度計(jì)與計(jì)算機(jī)同時(shí)使用時(shí),互相有干擾,尤其對(duì)計(jì)算機(jī)指示值的影響較大。當(dāng)計(jì)算機(jī)顯示出現(xiàn)上述故障時(shí),立刻測(cè)量裂解爐管出口溫度的熱電偶電勢(shì),發(fā)現(xiàn)熱電勢(shì)值從原來的31 mV下降到18.1 mV,說明數(shù)字溫度計(jì)確實(shí)對(duì)計(jì)算機(jī)溫度顯示有影響。 一般在使用計(jì)算機(jī)顯示溫度時(shí),要將數(shù)字溫度計(jì)的總電源關(guān)掉。調(diào)查該故障原因時(shí),發(fā)現(xiàn)數(shù)字溫度計(jì)的總電源沒關(guān),而只是關(guān)了數(shù)字溫度計(jì)的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器電源。因此,熱電勢(shì)信號(hào)切換用矩陣?yán)^電器時(shí),電源未被切斷,按動(dòng)操作臺(tái)上選點(diǎn)開關(guān)鍵時(shí),矩陣?yán)^電器仍能動(dòng)作,使熱電偶信號(hào)進(jìn)入溫度計(jì)中。由于數(shù)字溫度計(jì)的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器電源被關(guān)掉,沒有處于工作狀態(tài),因此輸入阻抗較低,熱電勢(shì)信號(hào)被部分分流掉了,造成計(jì)算機(jī)指示值的溫度偏低。數(shù)字溫度計(jì)與計(jì)算機(jī)溫度測(cè)量的接線如圖10所示。 圖10 數(shù)字溫度計(jì)與計(jì)算機(jī)溫度測(cè)量的接線示意 關(guān)掉數(shù)字溫度計(jì)總電源后,矩陣?yán)^電器因失電而釋放,熱電偶電勢(shì)只供計(jì)算機(jī)測(cè)量用,因此消除了數(shù)字溫度計(jì)的干擾影響。 裂解爐通常有多組爐管,控制要求多組爐管的出口溫度應(yīng)該相等,但是通常很難達(dá)到該要求,下面就造成多組爐管出口溫度不一致的原因進(jìn)行綜合歸納分析。 18.2.1 儀表方面的因素 儀表方面造成多組爐管出口溫度不一致的原因包括: 1)熱電偶沒有插到保護(hù)套管的底部,造成熱電偶頂端(熱端)與套管底部有一個(gè)空隙,由于空氣的導(dǎo)熱性能較差,熱電偶本身具有散熱作用,因此熱電偶熱端的溫度總要比爐管內(nèi)裂解氣的實(shí)際溫度低,從而造成溫度指示值偏低。 2)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的壓接端子發(fā)生松動(dòng),或中間接線箱內(nèi)端子接觸不良,這些都會(huì)造成熱電勢(shì)信號(hào)源內(nèi)阻增大導(dǎo)致的熱電勢(shì)損失,從而使溫度指示值偏低。 3)熱電偶長(zhǎng)期在高溫條件下工作,它的熱電性能會(huì)發(fā)生變化,因此熱電偶應(yīng)在4~5個(gè)月調(diào)換一次。 4)蒸汽冷凝液有可能進(jìn)入流量計(jì)的導(dǎo)壓管內(nèi),造成2根導(dǎo)壓管內(nèi)的介質(zhì)液柱壓差不等,產(chǎn)生附加零點(diǎn)誤差。因此流量計(jì)導(dǎo)壓管必須仔細(xì)排污,將蒸汽冷凝水排放干凈。 18.2.2 工藝方面的因素 工藝方面造成多組爐管出口溫度不一致的原因包括: 1)裂解爐在運(yùn)行一段時(shí)間后,爐管內(nèi)壁上會(huì)產(chǎn)生結(jié)焦現(xiàn)象,所以需要定期燒焦和機(jī)械清焦。如果工藝上燒焦不充分,某組爐管內(nèi)壁上的結(jié)焦未清除干凈,或爐管出口溫度熱電偶套管上結(jié)焦未燒盡,將造成爐壁傳熱效果變差,使該組爐管內(nèi)裂解氣溫度偏低,或因熱電偶套管結(jié)焦,傳熱性能降低,使測(cè)量溫度偏低。 2)裂解爐的燃燒器火嘴發(fā)生堵塞或不暢通,減少了該組火嘴的燃燒量,使?fàn)t管溫度降低。為使?fàn)t管溫度達(dá)到頂定值,必須增加對(duì)應(yīng)燃料氣控制閥的開度,以增大通過火嘴的燃料氣量。 3)在工藝調(diào)換火嘴時(shí),會(huì)暫時(shí)引起爐膛內(nèi)溫度分布不均勻,從而造成各組爐管出口溫度指示不相等的情況發(fā)生。 石油化工裝置中儀表及控制系統(tǒng)暴露出來的各種故障與儀表設(shè)備或控制系統(tǒng)自身因素、工藝設(shè)備故障或工藝操作失誤等有關(guān)。通過實(shí)際案例,探討了鎧裝熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接線錯(cuò)誤、接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒有插到套管的底部、變送器零位不準(zhǔn)等對(duì)溫度測(cè)量的影響,并給出了相應(yīng)的解決方案。4 溫度補(bǔ)償導(dǎo)線接線端子接觸不良對(duì)溫度指示的影響
4.1 故障現(xiàn)象
4.2 現(xiàn)象分析
4.3 處理方法
5 熱電偶套管內(nèi)積水對(duì)溫度測(cè)量的影響
5.1 故障現(xiàn)象
5.2 現(xiàn)象分析
5.3 處理方法
6 熱電偶沒有插到套管的底部對(duì)溫度測(cè)量的影響
6.1 故障現(xiàn)象
6.2 現(xiàn)象分析
6.3 處理方法
7 變送器零位不準(zhǔn)對(duì)出口溫度控制的影響
7.1 故障現(xiàn)象
7.2 現(xiàn)場(chǎng)分析
7.3 處理方法
8 熱電偶位置插錯(cuò)對(duì)操作的影響
8.1 故障現(xiàn)象
8.2 現(xiàn)象分析
8.3 處理方法
9 熱電偶熱電勢(shì)出現(xiàn)不相等時(shí)的處理
9.1 故障現(xiàn)象
9.2 現(xiàn)象分析
9.3 處理方法
10 導(dǎo)致裂解爐爐前燃料氣壓力指示值偏高的因素
10.1 故障現(xiàn)象
10.2 現(xiàn)象分析
11 同一管道截面上的熱電偶和雙金屬溫度計(jì)指示值不相等的原因分析
11.1 故障現(xiàn)象
11.2 現(xiàn)象分析
12 計(jì)算機(jī)顯示溫度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際溫度相差較大的原因分析
12.1 故障現(xiàn)象
12.2 現(xiàn)象分析
12.3 處理方法
13 高壓蒸汽經(jīng)減溫減壓后中壓蒸汽溫度控制達(dá)不到設(shè)定值的原因分析
13.1 故障現(xiàn)象
13.2 現(xiàn)象分析
13.3 處理方法
14 熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的中間接線端子間絕緣不好引起溫度指示升高的原因分析
14.1 故障現(xiàn)象
14.2 現(xiàn)象分析
14.3 處理方法
15 熱電偶接線端子松動(dòng)引起相鄰熱電偶的溫度顯示值不正常
15.1 故障現(xiàn)象
15.2 現(xiàn)象分析
15.3 處理方法
16 環(huán)境溫度對(duì)溫度變送器檢測(cè)的影響
16.1 故障現(xiàn)象
16.2 現(xiàn)象分析
16.3 處理方法
17 數(shù)字溫度計(jì)總電源給計(jì)算機(jī)的溫度顯示帶來的影響
17.1 故障現(xiàn)象
17.2 現(xiàn)象分析
17.3 處理方法
18 導(dǎo)致裂解爐多組爐管出口溫度不一致的現(xiàn)象
18.1 故障現(xiàn)象
18.2 現(xiàn)象分析
19 結(jié)束語