李寶新,朱博文
(1.大唐呼倫貝爾能源開發(fā)有限公司,內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021012;2.大同煤礦集團大地選煤工程有限責任公司,山西大同 037000)
色連選煤廠是色連一號礦井配套選煤廠,位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市境內(nèi),在東勝區(qū)政府所在地西北方向約13 km,東南距東勝區(qū)最近6.5 km,屬大型礦井型選煤廠,設計能力5.00 Mt/a。礦井各可采煤層的浮煤揮發(fā)分(Vdaf)在30.34%~50.39%,煤種以長焰煤和不粘煤為主。由于原煤水分高、粘性大、易碎裂,遇水或浸濕后容易碎散成細泥,造成煤泥水濃度和粘度增大;另外井下地質(zhì)條件復雜,煤層厚度不均、斷層多,煤質(zhì)變化大,為選煤廠生產(chǎn)和管理帶來諸多不利。現(xiàn)有選煤工藝:200~13 mm塊煤重介質(zhì)淺槽分選,小于13 mm末煤不分選,3~0.25 mm粗煤泥離心機回收,小于0.25 mm細煤泥采用快開隔膜壓濾機脫水回收。產(chǎn)品作為動力用煤,主要用于火力發(fā)電。由于礦井生產(chǎn)能力已提升至8.00 Mt/a,為使選煤廠生產(chǎn)能力與礦井相適應,擬對現(xiàn)有選煤廠進行擴能改造,將其生產(chǎn)能力提高至10.00 Mt/a,并通過選煤工藝的升級改造解決現(xiàn)有問題,以提高企業(yè)市場競爭力。
該廠入選原煤泥化比較嚴重,原煤分級篩篩下溜槽、各運輸設備轉(zhuǎn)載處溜槽頻繁發(fā)生堵塞,且堆積、卡堵的物料粘度大,不易清理和疏通,不僅極大地增加了工人的勞動強度,而且嚴重制約了選煤廠的正常生產(chǎn)[1]。
選煤廠對入選原煤和6~3 mm粒級末原煤進行了安氏泥化試驗。觀察發(fā)現(xiàn):試樣在翻轉(zhuǎn)前(加水后)有明顯的泥化現(xiàn)象,試樣翻轉(zhuǎn)后,懸浮液很快發(fā)生沉降,并出現(xiàn)明顯的澄清層。試驗結(jié)果:小于0.5 mm煤泥產(chǎn)率為12.85%,小于10 μm細煤泥產(chǎn)率為0.20%。對6~3 mm粒級末原煤泥化試驗觀察發(fā)現(xiàn):試樣在翻轉(zhuǎn)前(加水后)有明顯的泥化現(xiàn)象,試樣翻轉(zhuǎn)后,懸浮液很快發(fā)生沉降,并出現(xiàn)明顯的澄清層。試驗結(jié)果:小于0.5 mm煤泥產(chǎn)率為19.49%,小于10 μm細煤泥產(chǎn)率為0.16%。從泥化試驗結(jié)果可以看出,色連選煤廠原煤泥化比較嚴重。
雖然小于13 mm粒級末原煤不入洗,但是煤泥水系統(tǒng)仍是制約選煤廠生產(chǎn)的主要環(huán)節(jié)之一。主要表現(xiàn)在煤泥沉降效果差、藥耗高、循環(huán)水固體含量高、壓濾機排料周期長、濾餅水分高等方面,嚴重時迫使選煤廠降低原煤入洗量,甚至停止選煤,僅運行壓濾系統(tǒng)處理煤泥,嚴重影響選煤廠的正常生產(chǎn)。選煤廠技術(shù)人員對濃縮機底流進行了煤泥小篩分試驗(見表1)。試驗發(fā)現(xiàn),煤泥粒度級越小,灰分越高,小于0.045 mm細煤泥產(chǎn)率高達69.6%,灰分高達62.89%,證明矸石泥化比較嚴重。大量實踐證明,煤泥粒度組成直接影響煤泥的沉降速度,通常煤泥粒度越小,沉降速度越慢,而細泥顆粒表面本身帶有很高的負電荷,相互排斥,使細顆粒不易聚集,而以懸浮的狀態(tài)存在于煤泥水中,這種現(xiàn)象又進一步加劇了泥化,造成大量高灰細泥在系統(tǒng)內(nèi)惡性循環(huán),難以沉降[2]。選煤廠通過加入大量的聚合氯化鋁中和顆粒表面電性,再利用聚丙烯酰胺架橋作用將顆粒吸附、連接形成大體積的絮團從水中分離出來,藥劑組合使用在一定程度上改善了煤泥沉降效果,但是仍然不能徹底解決問題。選煤廠同時采取了濃縮機多點加藥、壓濾機入料桶二次加藥等方法提高沉降效果和脫水效果,其后果導致藥耗量增大、生產(chǎn)成本增加、煤泥粘度增大、濾餅水分高。高灰、高水分細煤泥無法摻入混精煤銷售,無奈選煤廠只能改造細煤泥運輸系統(tǒng),將其單獨在本地低價銷售,因而影響了企業(yè)經(jīng)濟效益。
表1 細煤泥篩分試驗
由于煤泥水分高,煤泥摻入產(chǎn)品后導致產(chǎn)品水分增高,產(chǎn)品在裝車外運過程中經(jīng)常發(fā)生堵斗甚至凍車事故,嚴重影響鐵路卸車效率,不僅為企業(yè)帶來巨額的煤質(zhì)罰款,而且影響了企業(yè)品牌和企業(yè)形象。選煤廠組織技術(shù)人員對產(chǎn)品水分高的原因進行分析,歸納為三個方面:一是該廠原煤煤種為低變質(zhì)程度的長焰煤和不粘煤,其內(nèi)部過渡孔和微孔比表面積較大,且含羧基和羥基等極性官能團多,煤炭在形成過程中吸附或凝聚在煤顆粒內(nèi)部毛細孔中的水分較多[3],造成原煤內(nèi)在水分高達8.0%;二是原煤硬度小、脆性高,在分級分選過程中極易粉碎,遇水泥化產(chǎn)生大量的次生煤泥,物料比表面積增大,造成外在水分大幅度增加;三是原煤分級篩篩分效果差、篩分效率低,進入系統(tǒng)的末煤和煤泥量大。
色連煤礦開采工藝為一次全采高,采煤機高度為3.2~4.8 m,井下地質(zhì)條件復雜,采煤工作面有斷層,即使綜采液壓支架已調(diào)整到最低,仍出現(xiàn)割頂和割底現(xiàn)象,且掘進產(chǎn)物全部進入原煤,造成原煤煤質(zhì)波動較大。選煤廠小于13 mm末煤不分選,直接進入產(chǎn)品。根據(jù)原煤篩分組成資料(見表2),小于13 mm產(chǎn)率高達50.46%,灰分26.06%,篩分效率按85%計算,小于13 mm末煤產(chǎn)率仍然高達42.89%,嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。選煤廠為了進一步了解原煤質(zhì)量變化情況,對不同質(zhì)量的原煤進行了篩分試驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn)大于25 mm各粒級灰分比較穩(wěn)定,25~3 mm各粒級灰分波動較大。分析得出,以13 mm作為入選下限,產(chǎn)品質(zhì)量受小于13 mm末原煤質(zhì)量變化影響較大,是導致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的主要原因。
表2 原煤粒度組成分析
選煤廠小于13 mm末煤不分選,雖然可以減少原煤入洗量、節(jié)約選煤成本、減少煤和矸石的泥化影響,但是小于13 mm的末原煤煤質(zhì)波動直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性;如果降低分選下限,雖然有利于降灰、降硫、提高產(chǎn)品發(fā)熱量,但是由于原煤內(nèi)在水分高、泥化現(xiàn)象嚴重,不利于產(chǎn)品水分的降低和煤泥水系統(tǒng)的管理[4]。入選下限為6 mm、3 mm或者全入洗時,不僅會降低淺槽的分選精度,而且矸石泥化將更加嚴重,溜槽堵塞、煤泥沉降效果差、產(chǎn)品水分高等諸多問題仍然得不到解決,并且必須擴建現(xiàn)有煤泥水系統(tǒng),生產(chǎn)運行成本大幅度增加。因此,重介質(zhì)淺槽的分選下限不應該降低,反而應該提高。同時為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,末原煤也需要分選,擬采用干法選煤工藝進行末煤分選。根據(jù)原煤篩分組成資料(見表2),大于50 mm塊煤產(chǎn)率為26.95%,選煤廠擴能后的生產(chǎn)能力為10.00 Mt/a,工作制度按每年生產(chǎn)330 d,每天生產(chǎn)16 h計,塊原煤入洗量為 511 t/h,煤流系統(tǒng)不均衡系數(shù) k取1.25(分級分選),塊煤入洗量為511×1.25=639 t/h,在用淺槽型號為彼得斯W26F60,單機處理能力為700~800 t/h,滿足設備選型要求,所以淺槽分選機的入選下限定為50 mm。
復合干法選煤是通過物料在螺旋運動中的分選作用、自生介質(zhì)的分選作用、離析作用及風力作用的綜合效應、高密度物料顆粒相互作用產(chǎn)生的浮力效應等多種分選原理實現(xiàn)煤與矸石分離。伴隨煤炭資源的開發(fā)與利用,復合干法選煤技術(shù)的應用越來越廣。該技術(shù)具有以下優(yōu)點:
(1)選煤不用水,節(jié)省大量水資源,減少了煤泥水系統(tǒng)負荷,不用額外增加煤泥水處理系統(tǒng),環(huán)保高效;
(2)選后產(chǎn)品水分低,提高產(chǎn)品熱值;
(3)投資少,選煤工藝簡單,同等規(guī)模投資是重介質(zhì)系統(tǒng)的1/5左右;
(4)生產(chǎn)成本低,不用水,不耗介質(zhì)和藥劑,噸煤生產(chǎn)成本在3元左右;
(5)應用廣泛,技術(shù)成熟,設備運轉(zhuǎn)可靠,維修量小,操作簡單;
(6)設備規(guī)格多, 處理能力從 10~480 t/h;
(7)占地面積小,建設周期短;
(8)適用于褐煤等易泥化煤的分選[5]。
復合干法選煤存在以下缺點:
(2)緊急制動系統(tǒng):自動駕駛技術(shù)絕不能失去這個系統(tǒng),所謂自動就一定得是讓乘人放心的,特斯拉是AEB系統(tǒng)的領(lǐng)先者,其車輛的99%都采用了此技術(shù)。自動緊急駕駛技術(shù)分為環(huán)境感知(目標識別偵測,測距離,方位等等),中央數(shù)據(jù)處理器數(shù)據(jù)分析處理(分析,結(jié)果判斷),指令執(zhí)行控制三個版塊。
(1)與重介選煤相比分選精度低,有效分選下限高;
(2)原煤外在水分須控制在8%以下,否則易造成床面風孔堵塞;
(3)入料上限要求比較嚴格,入料粒度要控制在80 mm以下。
通過對復合干法選煤工藝特點的分析,如果采用復合干選全入選工藝,需要對篩分破碎車間進行改造,原有分選工藝將廢棄,不滿足經(jīng)濟合理性原則,且復合干選設備分選精度低、有效分選下限高,建議入料粒度范圍50~6 mm。
根據(jù)上述論述,擬定選煤廠擴能后的選煤工藝方案為:200~50 mm重介質(zhì)淺槽分選,50~6 mm復合式干法分選機分選,小于6 mm末原煤不分選,1.5~0.25 mm粗煤泥離心機回收,小于0.25 mm細煤泥快開隔膜壓濾機回收。
擬選擇50/6 mm雙層弛張篩代替原煤分級篩進行6 mm脫粉。由于弛張篩獨特的結(jié)構(gòu)設計和雙重振動原理,使其在處理細、粘、濕等難篩分物料時,能夠以相對較小的篩網(wǎng)面積達到比較高的篩分效率,物料不易堵塞,也不易粘附在篩面上,從而保證了復合干選設備的分選效果。
大于50 mm篩上物料利用現(xiàn)有重介質(zhì)淺槽分選機分選,現(xiàn)有1臺彼得斯W26F60重介質(zhì)淺槽分選機滿足選型要求;50~6 mm末原煤的累計產(chǎn)率為35.53%,小于6 mm末原煤的累計產(chǎn)率為37.52%,6 mm篩分效率按70%考慮,煤流系統(tǒng)不均衡系數(shù)k取1.25(分級分選),選煤廠生產(chǎn)能力及工作制度與上述相同,計算50~6 mm末原煤產(chǎn)量=1894t/h×(35.53%+37.52%×30%)×1.25=1107.6t/h, FGX-24A 型復合式干法分選機單臺處理能力240 t/h,需要配置5臺(設備總處理能力= 5×240t/h= 1200t/h)。 粗煤泥和細煤泥利用原工藝系統(tǒng)。
根據(jù)色連選煤廠篩分浮沉試驗資料及生產(chǎn)技術(shù)檢查數(shù)據(jù),對工藝優(yōu)化升級前后產(chǎn)品質(zhì)量進行對比分析(詳見表3、表4),雖然混精煤產(chǎn)率減少了1.68%,但是產(chǎn)品水分降低了4.63%,灰分降低了0.61%,產(chǎn)品熱值提高了1.27 MJ/kg,產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足用戶需求。
表3 優(yōu)化前產(chǎn)品平衡表
表4 優(yōu)化后產(chǎn)品平衡表
(1)工藝方案滿足處理量 10.00 Mt/a的要求,產(chǎn)品熱值提高至18.91 MJ/kg,滿足用戶產(chǎn)品質(zhì)量需求。
(2)通過提高重介質(zhì)淺槽分選機入選下限,增加末煤干選工藝,產(chǎn)品水分大幅度降低,溜槽卡堵事故率將大幅度降低,凍車堵斗現(xiàn)象將得到緩解,員工勞動強度降低,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,有利于樹立企業(yè)形象,提高企業(yè)市場競爭力。
(3)降低了矸石泥化的影響,煤泥量和煤泥灰分降低,煤泥沉降效果得到改善。
(4)只需要增加干選系統(tǒng),安裝配套設備,不需要改變原有廠房設備布置,不需要擴建煤泥水處理系統(tǒng),改造方案簡單、易實施、投資少、工期短,改造期間基本不影響生產(chǎn)。
(5)產(chǎn)品熱值提高,銷售收入增加,重介質(zhì)選煤比例降低,運行成本降低,經(jīng)濟效益提高。
綜上所述,色連選煤廠工藝升級改造在技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理,不僅達到了選煤廠擴能改造的目的,而且解決了影響正常生產(chǎn)的諸多問題,提高了企業(yè)的市場競爭力。伴隨煤炭開采的不斷延深,優(yōu)質(zhì)資源不斷縮減,煤炭質(zhì)量逐年惡化,褐煤和長焰煤開采比例將不斷加大。如何降低矸石泥化對選煤工藝系統(tǒng)的影響,提高資源利用率,是選煤行業(yè)研究和探索的方向。