周 鋒
(江蘇華電能源有限公司句容發(fā)電分公司,江蘇句容 212400)
華電句容發(fā)電廠1#機組是上海汽輪機廠生產(chǎn)的N1000-27/600/600 型機組,2013 年投產(chǎn),控制系統(tǒng)為西門子T3000系統(tǒng)。2018 年10 月小修后進行系統(tǒng)調(diào)試時,EH(Electro—Hydraulic Control Systeern,電—液調(diào)節(jié)系統(tǒng))系統(tǒng)壓力在14.5 MPa(145 bar)到 16 MPa(160 bar)之間波動(正常運行壓力16 MPa(160 bar)),嚴重時2 臺EH 油泵聯(lián)鎖并列運行,EH 油泵電機電流最高29 A(正常運行電流19 A),油溫也從40 ℃緩慢上升到50 ℃,嚴重影響機組正常啟動和安全穩(wěn)定運行。
EH 系統(tǒng)包括油箱,高壓柱塞泵,控制單元,蓄能器,抗燃油冷卻再生裝置,油動機及其他相關部件。系統(tǒng)的基本功能是提供電液控制部分所需的壓力油,驅動伺服執(zhí)行機構,同時保持油質(zhì)完好。EH 系給主機8 臺油動機、2 臺小機和另外8 臺油動機供油。分析油溫上升、油泵電機電流上升、系統(tǒng)壓力波動的原因,對可能存在的因素逐一排查確認。
油溫過高的原因,排除環(huán)境因素外,主要是系統(tǒng)內(nèi)泄造成的。此時,EH 油泵出力將根據(jù)需求油量而尋找平衡,油泵電機電流增大。系統(tǒng)油壓異常波動造成系統(tǒng)內(nèi)泄過大的主要原因有5 個。
2.1.1 油箱控制塊溢流閥泄漏
油箱控制塊溢流閥設定泵出口壓力>18.5 MPa(185 bar)時溢流,如定值偏低或閥芯卡澀導致溢流回油,溢流管會發(fā)熱。檢查溢流回油管無泄漏,基本排除母管溢流閥泄漏問題。
2.1.2 蓄能器短路
正常工作時蓄能器進油閥打開,回油閥關閉。當回油閥未關緊或閥門關閉不嚴時,高壓油直接泄漏回油箱,造成油箱油溫升高、EH 油壓波動且電機電流增加,閥門內(nèi)泄的蓄能器回油管會發(fā)熱。經(jīng)檢查蓄能器回油管無泄漏,排除蓄能器短路的可能。
2.1.3 EH 油泵變量調(diào)整機構故障
由于供油裝置采用恒壓變量柱塞泵,正常運行維持系統(tǒng)供油壓力16 MPa(160 bar)左右。當系統(tǒng)壓力出現(xiàn)波動時,油泵變量調(diào)整機構根據(jù)油壓情況自動調(diào)節(jié)供油量,以維持系統(tǒng)所需的供油量。當EH 油泵調(diào)壓閥異常時,部分高壓油經(jīng)調(diào)壓閥回油管回油箱,造成油壓起伏波動。通過2 臺EH 油泵調(diào)壓閥的活動試驗和大流量沖洗,對調(diào)壓閥功能進行現(xiàn)場修復。2 臺EH 油泵單獨運行時,仍存在電流偏大、油壓波動問題,因此排除油泵變量調(diào)整機構故障的可能性。
2.1.4 油動機伺服閥內(nèi)泄
隨著伺服閥閥口磨損腐蝕,伺服閥內(nèi)泄增大。伺服閥內(nèi)泄量包括噴嘴擋板內(nèi)泄量和閥芯與閥套之間的內(nèi)泄量,因噴嘴擋板內(nèi)泄量變化不大,因此內(nèi)泄量變化主要指閥芯與閥套之間的內(nèi)泄量。目前使用的伺服閥均為零開口閥,即在零位時,閥芯凸肩剛好蓋住閥套的開口,由于長期工作,閥套與閥芯之間間隙增大,閥芯的凸肩被液流沖刷為圓角,造成內(nèi)泄增大。另外,由于某種原因使伺服閥閥芯無法回到零位,也會使伺服閥泄漏量增加,回油油溫升高,嚴重時會造成系統(tǒng)壓力波動。伺服閥內(nèi)泄大可通過關閉油動機進油截止閥來確認。對主機的8 臺油動機和2 臺小機的8 臺油動機逐一隔離,觀察油壓變化情況,以此判斷哪臺油動機存在內(nèi)漏量大的問題。最終發(fā)現(xiàn)高調(diào)1A 油動機隔離后,EH 油系統(tǒng)壓力恢復到正常值16 MPa(160 bar),且油泵電機電流恢復到正常值19 A,因此懷疑高調(diào)1A 為內(nèi)漏的主要原因,更換1A 高調(diào)油動機伺服閥后投入運行,發(fā)現(xiàn)并無改觀,仍有泄漏。
2.1.5 油動機卸荷閥卡澀或安全油壓過低
高調(diào)油動機液壓原理如圖1 所示,當油動機任一側卸荷閥(NG25 或NG50)動作后發(fā)生卡澀均會造成泄漏,泄漏大時油動機無法開啟,泄漏小時造成內(nèi)泄,回油溫度升高,EH 油壓波動且電機電流增加;任一電磁閥(NG6)堵塞,安全油壓降低,會造成一個或數(shù)個卸荷閥關不嚴,也會造成油動機內(nèi)泄。初步判斷主要泄漏原因為電磁閥堵塞或卸荷閥卡澀未關嚴。
圖1 高調(diào)油動機液壓原理
通過排查與分析,首先對兩組電磁閥進行更換,啟動后發(fā)現(xiàn)情況并無明顯改善,仍舊出現(xiàn)內(nèi)漏情況。解體閥組發(fā)現(xiàn)左側卸荷閥NG25 有卡澀現(xiàn)象,其滑閥的閥芯與閥套間有毛刺導致不對中的情況,現(xiàn)場修復并去除毛刺,保證滑閥動作正??煽??;謴拖到y(tǒng)后啟動EH 油系統(tǒng),并進行汽輪機主汽門、調(diào)門的開關試驗和ETS(Emergency trip system,汽輪機跳閘保護系統(tǒng))試驗,EH 油系統(tǒng)壓力16 MPa(160 bar),油泵電機電流19 A,油箱油溫逐步降至40 ℃左右,ETS 試驗正常。至此1#機組的EH 油系統(tǒng)壓力波動、電機電流大、油溫升高的缺陷消除,保證了機組的正常啟動工作。
EH 油系統(tǒng)是汽輪機控制系統(tǒng)的核心,出現(xiàn)故障將嚴重影響汽輪機的安全穩(wěn)定運行。就EH 油壓出現(xiàn)異常波動、油泵電機電流增大、油箱油溫升高等問題進行分析與排查,提出相應的處理方法。由于EH 油系統(tǒng)設備精密,特別是溢流閥、伺服閥、電磁閥、卸荷閥受現(xiàn)場檢修條件限制,缺陷不易被發(fā)現(xiàn)。因此,對以上部件應定期(每個大小修期間)進行檢查校驗,及時發(fā)現(xiàn)問題并處理,以保證機組長周期安全穩(wěn)定運行。