陳林邦,蘇 龍
(沈機集團昆明機床股份有限公司,云南昆明 650203)
公司設(shè)計生產(chǎn)的XK24 系列定梁式龍門鏜銑加工中心(圖1),立柱固定在床身側(cè)面,橫梁固定在2 個立柱上,在橫梁上裝有滑枕式鏜銑頭(主軸),組成龍門框架式結(jié)構(gòu),具有較高熱對稱性和動靜特性,整機剛性高,穩(wěn)定性好;主軸由交流伺服主軸電機經(jīng)聯(lián)軸器輸入動力,經(jīng)齒輪副傳動至空心主軸,實現(xiàn)主軸(SP軸)回轉(zhuǎn)運動;主軸變速箱采用高、低兩擋液壓變速,具有變速范圍寬、轉(zhuǎn)速高、功率損失小、輸出扭矩大的特點;直線進給各軸主傳動采用全數(shù)字交流伺服電機,各軸位置檢測系統(tǒng)配置德國HEIDENHAIN(或西班牙FAGOR)光柵尺外置和編碼器,保證了機床運轉(zhuǎn)時的定位精度和工作精度;電氣控制方面標配德國西門子SINUMERIK 840D sl,SINAMICS S120 數(shù)字伺服系統(tǒng)(選配日本FANUC 公司0i MD 數(shù)字系統(tǒng)及伺服驅(qū)動系統(tǒng)),具有人機對話、軌跡顯示、故障自診斷、自動報警功能。使用過程中,出現(xiàn)具有代表性的典型故障。
圖1 XK24 系列定梁式龍門鏜銑加工中心
主軸低速擋位(20~800)RPM 運轉(zhuǎn)時,主軸運作正常,但主軸變速箱箱體噪聲很大;通過系統(tǒng)自帶診斷功能空載監(jiān)控主軸負載大于正常范圍。
XK2420 主傳動采用德國西門子主軸伺服電機,配置自制最優(yōu)傳動比的減速箱,變速箱采用高低2 擋液壓自動換擋機構(gòu),主軸轉(zhuǎn)速(20~3000)r/min,低擋時轉(zhuǎn)速(20~800)r/min,變速范圍寬,功率損失小,輸出扭矩大。異常噪聲發(fā)生在低速擋位,高速擋位聲音正常,判斷故障范圍為低速擋齒輪部分。
(1)清理設(shè)備工件,打掃設(shè)備衛(wèi)生,懸掛設(shè)備維修指示牌,放置設(shè)備維修防護欄。
(2)現(xiàn)場主軸換擋測試高低擋位切換順暢,但切換時有輕微沖擊及打齒嫌疑,低擋運轉(zhuǎn)主軸,監(jiān)控主軸空載負載10 %,鎖定箱體內(nèi)部故障。
(3)拆卸變速箱體后部,從維修窗口觀察到箱體內(nèi)高擋齒輪在低擋狀態(tài)下與低擋齒輪有輕微干涉現(xiàn)象;換擋撥叉連接的齒輪與低擋另外一個齒輪有明顯干涉;箱體底部有些許干涉產(chǎn)生的鐵粉末。
(4)拆卸換擋油缸活塞桿與檔位齒輪撥叉連接部件,檢查活塞桿行程時發(fā)現(xiàn)擋位齒輪撥叉上下擺動間隙>4 mm,懷疑擋位齒輪撥叉軸承損壞。
(5)機床斷電,機床工作臺上搭設(shè)高度足夠的腳手架,拆卸滑枕防護罩,拆卸主軸電機,拆卸變速箱前蓋板,拆解傳動軸組各花鍵軸、軸承、齒輪軸并做好相應(yīng)標記,拆卸檔位齒輪撥叉組,檢查確認軸承損壞、軸承擋圈損壞。
(6)拆卸損壞擋圈、軸承,購買同品牌16015 軸承及擋圈備件準備更換。
(7)清洗撥叉組零部件,修整檔位齒輪撥叉組齒輪在使用中產(chǎn)生的毛刺,重新組裝撥叉組,檢查組裝完成后的撥叉組撥叉上下擺動間隙<0.5 mm。
(8)修整傳動組各齒輪、花鍵軸的毛刺,清洗各零部件,重新組裝并按拆卸標記恢復安裝傳動軸組各花鍵軸、軸承、齒輪軸、拆卸檔位齒輪撥叉組、油管。
(9)拆卸換擋油缸進出油口接頭,手動強制活塞桿檢查高低擋位與活塞桿上下行程極限對應(yīng)情況。高檔時活塞行程上端極限,傳動齒輪組嚙合90%,箱體內(nèi)部上方還有充足余量,各齒輪組無干涉現(xiàn)象;低檔時活塞行程下端極限,傳動齒輪組嚙合95%以上,箱體內(nèi)部下方余量緊湊,高擋齒輪在低檔狀態(tài)下與低擋齒輪間隙較小,實測間隙0.7 mm,在極端情況下可能會產(chǎn)生干涉現(xiàn)象。
(10)檢查換擋活塞桿與擋位齒輪撥叉連接情況,發(fā)現(xiàn)已到達提升擋位齒輪撥叉組極限,為避免高擋齒輪在低擋狀態(tài)下與低擋齒輪干涉,可加工活塞桿或墊高油缸安裝位置提升擋位齒輪撥叉組。
(11)考慮到該換擋油缸活塞桿之前不明原因斷裂過,故選取墊高油缸安裝位置方式提升擋位齒輪撥叉組方式進行處理:用戶處現(xiàn)場可提供3 mm 左右墊圈若干,測量選取5 塊尺寸相近墊片,均布于油缸安裝面并緊固油缸安裝。
(12)再次手動強制活塞桿檢查高低擋位與活塞桿上下行程極限對應(yīng)情況。高擋時活塞行程上端極限,傳動齒輪組嚙合92%,各齒輪組無干涉現(xiàn)象;低擋時活塞行程下端極限,傳動齒輪組嚙合>92%,高擋齒輪在低擋狀態(tài)下與低擋齒輪間隙3.5 mm,不會產(chǎn)生干涉現(xiàn)象。
(13)恢復安裝主軸電機、各拆卸油管,設(shè)備上電并換擋測試,檢查主軸高擋和低擋狀態(tài)下各齒輪組相互均無干涉,可明顯觀察間隙量足夠。但觀察到主軸擋位切換時箱體檔位齒輪內(nèi)相互嚙合沖擊明顯,尤其是切換至低擋時,觀察到活塞桿動作太過迅速,多次調(diào)整擋位切換的調(diào)壓閥至最佳狀態(tài),沖擊有所減小,但齒輪相互嚙合還是不夠柔和。
(14)檢查主軸換擋壓力表指示為8 MPA,調(diào)整降低壓力并觀察換擋沖擊及檔位到位情況,當壓力調(diào)整至4 MPA 時換擋比較柔和,且能迅速換擋到位,觀察變速箱處無沖擊現(xiàn)象,確認壓力適中;測試主軸松拉刀功能及附件頭松夾功能正常,確定換擋壓力的調(diào)整未影響主軸松拉刀功能及附件頭松夾功能。
(15)恢復變速箱蓋板并做密封處理,低擋各轉(zhuǎn)速段運轉(zhuǎn)主軸測試噪聲正常,高擋各轉(zhuǎn)速段運轉(zhuǎn)主軸測試噪聲正常,交用戶各轉(zhuǎn)速測試后確認故障消除,恢復滑枕防護罩,清理現(xiàn)場環(huán)境,交付用戶觀察使用。
對設(shè)備主軸低速擋位噪聲異常故障的分析、處理、排除,發(fā)現(xiàn)該系列機床出現(xiàn)換擋油缸活塞斷裂及換擋撥叉齒輪的損壞原因是換擋壓力調(diào)整不合適,導致主軸換擋時活塞桿沖擊較大。故障維修詳細記錄幫助維修人員更快更好的處理設(shè)備故障,提高設(shè)備維修效率。