劉軍偉
(新疆伊犁州水利電力勘測設計研究院,新疆 伊寧835000)
小水電作為一種清潔可再生能源,對于農(nóng)村新興經(jīng)濟體發(fā)展有著重要的助力作用。據(jù)有關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,現(xiàn)階段國內(nèi)已投入使用的中小型水電站數(shù)量超過4.7×104座,年發(fā)電量也超過了2683×108kW·h,對支持地方建設發(fā)揮著重要的能源載體作用。然而,受當時建設技術條件和設備因素以及后期管理維護等方面的影響,2000前建成的小水電當中,大多存在技術水平落后、設備老化嚴重、產(chǎn)能效率低下、安全管理要求不達標等問題,極大地造成了水資源的浪費,同時在安全和經(jīng)濟效益方面也有很大的缺陷,急需進行升級改造。本文以東風水電站為例,對其進行擴容增效水能復核并提出體改方案。
東風水電站位于新疆鞏留縣境內(nèi)縣城以東11 km,阿尕爾森鄉(xiāng)二道灣村。該電站始建于1985年5月,1987年8月投入運行。發(fā)電機出口電壓為6.3 kV,電站并網(wǎng)電壓等級110 kV,聯(lián)網(wǎng)到鞏留縣三鄉(xiāng)220 kV變電站。水電站自特克斯河恰甫其海山口引水,利用團結渠,在干渠樁號13 km處引水發(fā)電,尾水退北支干灌區(qū),多余水量退東風排干,泄入伊犁河,是一項灌溉結合發(fā)電的綜合性工程。水電站發(fā)電機機組共三組(1#~3#),總裝機容量為4500 kW,其中1#~2#裝機容量為2×1250 kW,機組水頭為32.344 m;3#裝機容量為2000 kW,機組水頭為35.543 m。水電站機電設備為20世紀80年代產(chǎn)品,技術水平落后,產(chǎn)品陳舊老化,機組效率偏低,安全隱患偏高,不符合現(xiàn)代水電站綜合信息自動化管理需求,需通過增效擴容把機電設備更換為新式產(chǎn)品。
受到原有輸水系統(tǒng)、地質(zhì)條件、廠房結構、發(fā)電機組安裝高度等條件的影響,東風水電站增效擴容需要結合實際條件,在達到增效擴容改造目的的前提下,著重做好水能復核確定擴容幅度、機組選型以及機型適應性分析等內(nèi)容,保證升級改造后的發(fā)電機組具有很好的適應性,滿足發(fā)電站運行經(jīng)濟性。
徑流計算對于水力效益發(fā)揮、水電站建筑物布置及結構優(yōu)化有著重要的意義,水電站增效擴容改造工程中,也可結合水電站多年發(fā)電量反算獲得發(fā)電引用流量。發(fā)電引用流量Qi函數(shù)表達式為[1~3]:
選取1989年~2014年26年過流量資料進行水能復核,其年均過流量為10.058 m3/s。電站多年平均發(fā)電量為3168.2萬kW·h,年利用小時數(shù)7040 h。將相關數(shù)據(jù)帶入式(1)進行引用流量反算,得到以下四個方面結果:①1#~2#機組實際運行水頭低于其設計水頭32.3 m3/s,且3#機組運行水頭也長期低于設計水頭,水電站機組長期在非高效工況區(qū)運行,運行效率偏低;②發(fā)電機組綜合出力系數(shù)在7.12~7.83,滿足設計要求,但經(jīng)過升級改造之后機組整體效率最高可以達到88%,出力系數(shù)平均可以達到8.5,原機組綜合出力情況不佳,升級改造后效益顯著;③電站多年平均發(fā)電量為3168.2萬kW·h,年利用小時數(shù)7040 h。年利用小時數(shù)較長,而水電站現(xiàn)狀裝機容量則明顯不足,水能利用效率低,具有較好的擴容潛力;④反算得到,同期發(fā)電引水發(fā)電流量小于電站上游過流量,表明反算結果數(shù)據(jù)可靠[4]。水電站豐水期棄水量達到了0.85 m3/s,具有較大的擴容空間。
將東風水電站多年平均引流量-頻率關系與豐水年引水流量-頻率關系進行頻率組合,得到其發(fā)電流量日平均流量歷時關系。根據(jù)東風水電站工程運行特性,計算水電站機組來水逐月水能,進而得到水電站機組裝機容量分別與多年平均發(fā)電量以及年利用小時數(shù)的關系曲線,見圖1。為確定最優(yōu)裝機容量數(shù)值,需通過曲線關系獲得裝機容量和發(fā)電量之間的最佳組合[5~6]。求解過程是獲得曲線的反曲線點,由圖1可知,在裝機容量為5500 kW時出現(xiàn)拐點,此值就是東風水電站的最佳裝機方案。根據(jù)相關要求,農(nóng)村水電增效擴容要求水工建筑物基本不動,因此需要在3臺發(fā)電機組上進行升級改造。經(jīng)過水能計算,電站進水閘、壓力前池、壓力水管等水工建筑物過水能力復核,裝機容量在5400 kW~5700 kW水能利用效率最高。
根據(jù)實際運行情況,擬把(1#~2#)機組由原來的2×1250 kW增至2×1500kW。3#機組由原來的1×2000kW增至1×2500kW,使總裝機達到2×1500 kW+1×2500 kW=5500 kW。電站多年平均發(fā)電量為3168.2萬kW·h,年利用小時數(shù)7040 h,通過增效擴容后年理論發(fā)電量為4266萬kW·h,年利用小時數(shù)7756 h,可增加發(fā)電量1097.8萬kW·h。
圖1 東風水電站水能特性曲線
通過增效擴容進一步核算,設計流量由原來的17.5 m3/s,增至為 19.5 m3/s。(1#~2#)機組水頭原為32.344 m,現(xiàn)為33.374 m;3#機組水頭原為35.543 m,現(xiàn)為35.678 m。
(1)1#、2#機組增容改造轉輪。該電站原水輪機型號為HL240-WJ-84,海拔高度900 m?,F(xiàn)擬對水輪機進行增容改造,升級1#-2#機組水頭為33.374 m,流量為5.6 m3/s,改造后發(fā)電機的出力能達到1500 kW。根據(jù)HL240的導葉相對高度b0/D1=0.365,可以替代的轉輪型號方案有三種,見表1。方案比選分析可知,方案三在最高模型效率、真機效率、最大過流量等方面都具有較高優(yōu)勢,因此1#、2#機組建議更換轉輪為HL3605C-WJ-84,轉輪材質(zhì)為ZG06Cr13Ni5Mo。
表1 設計水頭為33.374m時1#~2#機組轉輪型號方案
(2)3#機組增容改造轉輪。電站3#機組原水輪機型號為HLA551-WJ-100,海拔高度900 m,現(xiàn)擬對水輪機進行增容改造,升級3#機組水頭為35.678 m,流量為8.28 m3/s,改造后發(fā)電機的出力能達到2500 kW。HLA551導葉相對高度為0.304,可替代的轉輪型號方案有一種,將之與原方案對比見表2。由表2可知,新方案中最大過流量時發(fā)電機出力有明顯增加,建議3#機組選擇HLA551C-WJ-100型號水輪機。
表2 設計水頭為35.678m時
1#、2#機組吸出高度為1.3 m,調(diào)速器建議采用分段關閉措施,第一段關閉時間4 s,第二段關閉時間10 s,壓力和速率均上升49%,滿足要求。3#機組吸出高度為1.8 m,調(diào)速器關閉時間4.5 s,壓力和速率均上升50%,可滿足要求。
東風水電站始建于上世紀九十年代,現(xiàn)階段存在水能利用率低、發(fā)電效益差、設備老化等問題。通過水能復核得到東風水電站具有較大的可擴容空間,但受水工建筑物的影響,確定電站裝機容量為5500 kW(2×1500 kW+1×2500 kW)。電站裝機容量增加1000 kW,多年平均發(fā)電量理論增加1097.8 kW·h,年利用小時數(shù)增加716 h,大幅提高了水能利用和運行經(jīng)濟效益。優(yōu)選的1#、2#機組轉輪為HL3605C-WJ-84,3#機組水輪機型號選擇HLA551C-WJ-100,運行效率高,可提高發(fā)電運行的增效電量和滿足電站高效調(diào)節(jié)運行需求,具有較強的匹配性和適應性。