張春輝
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鋼廠)
八鋼煉鋼廠鋼渣的處理采用熱悶工藝。其技術(shù)特點是利用水與熱悶坑中熱態(tài)鋼渣接觸產(chǎn)生的蒸汽在一定壓力下充分與鋼渣接觸,促使鋼渣中的f-CaO、f-MgO發(fā)生消解,產(chǎn)生的膨脹應(yīng)力使鋼渣開裂、粉化,實現(xiàn)渣鋼分離[1]。鋼渣熱悶工藝由于具有渣鋼分離效果好、處理過程污染相對少等優(yōu)點。鋼渣的綜合利用不但可以消除環(huán)境污染,還能夠變廢為寶創(chuàng)造經(jīng)濟效益。八鋼煉鋼現(xiàn)場試驗表明,加尾渣可以降低石灰消耗量,對少渣冶煉有利。但在八鋼現(xiàn)有鐵水及原輔料條件下生產(chǎn)成品[P]含量小于0.015%的鋼種,轉(zhuǎn)爐渣料消耗高,造成煉鋼成本升高。為此在八鋼120t轉(zhuǎn)爐進行了試驗探索,確定經(jīng)濟的轉(zhuǎn)爐爐渣返渣利用的工藝措施。
試驗?zāi)康模横槍﹁F水Si≤0.5%,鐵水溫度T>1320℃的實際條件,利用轉(zhuǎn)爐返渣具有TFe含量高、堿度高、有害元素低的特性,通過對轉(zhuǎn)爐渣進行回收,取代部分冷料和石灰,達到進一步降低白云石和石灰用量的目的。
表1 返渣成分
根據(jù)前期堿度1.2~1.5,理論計算鐵水裝入量為115t時,加入廢鋼量12~14t,控制轉(zhuǎn)爐前期溫度在1450℃以下。加料方案如表2所示。
表2 返渣與輔料加入量 kg/t
渣料加入時間如表3所示,在吹煉中后期根據(jù)實際情況小批量多批次加入,槍位底吹與終點控制與脫磷實驗方案相同。
表3 返渣加入時機的設(shè)計
返渣屬于預(yù)熔渣,加入返渣有利于前期化渣和脫磷[2],對單渣法冶煉和爐渣法配加返渣進行對比,表4為單渣法冶煉終渣成分,表5為留渣法配加返渣成分。
表4 單渣法冶煉終渣成分 wt.%
表5 留渣法配加返渣渣成分 wt.%
對比表 4、表 5、可知,加入返渣后,渣中(FeO)含量增高,堿度升高,有利于脫磷,渣中(CaO)含量與單渣法相比降低,但是(SiO2)含量降低,堿度有所增加?,F(xiàn)場試驗結(jié)果也證明了留渣法配加返渣脫磷率更高。
由表1可知,返渣成分基本接近轉(zhuǎn)爐渣成分,堿度為2.88、(FeO)含量為14.85%,可以使轉(zhuǎn)爐前期爐渣中的(FeO)迅速提高,促進石灰的熔化,促使初期渣的形成,有利于脫磷反應(yīng)的進行。
由于八鋼鐵水的特殊性,在鐵水Si含量較低P含量較高時,僅以Si含量作為參照計入石灰,會導(dǎo)致渣量不足,難以脫磷。因此需要根據(jù)不同情況進行配加渣料的計算。
(1)按鐵水中Si%計算:
(1)按鐵水中P%計算:
表6 現(xiàn)場試驗爐次加料情況
從表6中可以看出,鐵水[Si]≤0.5%,終點溫度<1630℃,加入返渣后,脫磷率平均值為92.1%。
針對鐵水Si≤0.5%時,鐵水溫度高于1320℃時,試驗過程采用三種方法進行對比試驗:單渣未留渣、單渣全留渣、留渣法配加返渣?,F(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)如表7所示。
試驗爐次脫磷率統(tǒng)計,如圖1中所示。
表7 三種不同操作形式平均消耗(單渣、單渣留渣、留渣法配加返渣)
圖1 入爐鐵水硅含量與鋼水脫磷率
由圖1可以看出:采用單渣未留渣操作方式,[Si]<0.53%時,可以實現(xiàn)脫磷率大于85%;當[Si]>0.53%,脫磷率不穩(wěn)定。采用留渣操作發(fā)生,脫磷率達到90%以上。采用留渣法配加返渣操作發(fā)生,在入爐鐵水[Si]<0.5%時,脫磷率達到90%以上,當鐵水[Si]>0.5%時,脫磷率達到88%以上。
試驗爐次的石灰消耗情況如圖2所示。
由圖2(B)可知,留渣法配加返渣會使石灰消耗量降低。在0.4%<[Si%]<0.5%的鐵水條件下,采用單渣未留渣操作,石灰消耗量平均為45.95kg/t;單渣留渣操作,平均為38.62kg/t;采用留渣法配加返渣操作,在入爐鐵水溫度在1330℃~1360℃、入爐鐵水[P]<0.20%時,石灰平均消耗為36.11kg/t。增加返渣加入量,可降低石灰消耗。冶煉過程中返渣的使用不但有利于脫磷,而且可以減少石灰、白云石及螢石的加入,有效降低渣料消耗,節(jié)約轉(zhuǎn)爐煉鋼成本[3]。
圖2 入爐鐵水硅含量與石灰消耗量
終渣返回下一爐使用,出鋼溫度1660℃、爐渣(P2O5)含量為2.5%時,出鋼磷含量為0.009%~0.025%,計算不同留渣量條件下,加入噸鋼石灰量如圖3所示。
圖3 留渣量對石灰加入量的影響
滿足終點磷含量為0.015%的條件下,連續(xù)留渣爐數(shù)對造渣料加入以及堿度的影響如圖4所示。
圖4 留渣次數(shù)對新加造渣料影響
由圖4可見,滿足脫磷需要的理論新渣料加入量,留渣次數(shù)的增加在不斷增加,但是新渣料的加入量依然是小于不留渣爐次的新渣料加入量,由于隨著連續(xù)留渣爐數(shù)的增加,爐渣磷含量在不斷提高,堿度在不斷下降,因此,需要通過不斷提高新渣料的加入量來削弱這些不利于脫磷的條件,但是當留渣爐數(shù)超過一定爐次,也會導(dǎo)致新渣料的加入量達到或超過正常未留渣爐次的渣料加入量,而此時,連續(xù)留渣就失去其意義,必須采取重新造渣的操作,由圖5可見,連續(xù)留渣爐次可以穩(wěn)定在4~5爐,之后再進行重新造渣。
在120t轉(zhuǎn)爐采用鐵水Si≤0.5%,鐵水溫度T>1320℃生產(chǎn)[P]含量小于0.015%的鋼種,配加尾渣的試驗表明:
(1)隨著返渣加入量的逐步增加,渣中FeO含量呈上升趨勢,脫磷率逐步升高,脫磷率平均值為92.1%。
(2)加入返渣后,在 0.4%<[Si%]<0.5%,采用單渣未留渣操作,石灰消耗量大于單渣留渣操作的石灰消耗量;留渣法配加返渣在入爐鐵水溫度在1330~1360℃、入爐鐵水[P%]<0.20%較為有利的條件下進行時,石灰平均消耗為36.11kg/t。渣料消耗呈下降趨勢,可以有效降低石灰消耗且對少渣冶煉極為有利。
(3)返渣連續(xù)使用可以有效降低新石灰的加入量,但隨著循環(huán)利用次數(shù)增加,終渣(P2O5)含量增加,在鐵水[Si]含量小于0.6%情況下,返渣循環(huán)利用次數(shù)不應(yīng)超過5次。