葉思成
摘 要:國內(nèi)第一臺循環(huán)硫化床鍋爐在新的排放標(biāo)準(zhǔn)下NOX無法滿足達(dá)標(biāo)排放,改造方案選擇為增加一套SNCR脫硝裝置,采用向爐內(nèi)噴射尿素10%溶液進(jìn)行脫硝。改造機(jī)組在煙氣達(dá)標(biāo)排放狀況下最高能穩(wěn)定在發(fā)電負(fù)荷75MW運(yùn)行,較脫硝系統(tǒng)安裝前提高了10MW。噴槍在機(jī)組發(fā)電負(fù)荷65MW和煤質(zhì)相對不變的情況下,NOX排放降低了60%。
關(guān)鍵詞:脫硝;SNCR技術(shù);循環(huán)流化床
1 緒論
改造鍋爐為原芬蘭AHLSTROM(奧斯龍)公司生產(chǎn)制造投產(chǎn)于1996年9月,410-9.8/540-Pyrofow型常壓、單汽包自然循環(huán)、戶外型循環(huán)流化床鍋爐。鍋爐冷渣機(jī)分別為2臺RA8-120和2臺RA10-120氣水聯(lián)合冷卻氣槽式冷渣器。新的排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行以來,2015年NOx超標(biāo)排放小時(shí)數(shù)237個(gè),占運(yùn)行小時(shí)數(shù)的13.26%,為滿足排放要求機(jī)組只能在65MW負(fù)荷以下運(yùn)行。因此進(jìn)行鍋爐脫硝技術(shù)應(yīng)用研究,選擇合適的脫硝技術(shù)實(shí)施改造已迫在眉睫。
2 改造方案的選擇
2.1 循環(huán)硫化床鍋爐氮氧化物的生成影響因素
在循環(huán)流化床鍋爐燃燒過程中,氮氧化物的生成影響因素較多,燃料中氮的含量、鍋爐過量空氣系數(shù)、燃燒溫度均會對氮氧化物的生成產(chǎn)生巨大影響。近期研究表明,脫硫劑為石灰石,其直接目的是降低二氧化硫的排放量,同時(shí)對氮氧化物的排放量也會產(chǎn)生明顯的影響,使氮氧化物上升。主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面,一個(gè)是富余的氧化鈣作為強(qiáng)催化劑會強(qiáng)化燃料氮的氧化速度,使一氧化氮的生成速度增加;另一個(gè)是富余的氧化鈣和硫化鈣作為催化劑強(qiáng)化一氧化碳還原一氧化氮。氧化鈣對燃料氮氧化物生成一氧化氮的貢獻(xiàn)大于其對還原性氣體還原一氧化氮的貢獻(xiàn),從而使得氮氧化物排放量增加。
2.2 方案確定
改造鍋爐為早期設(shè)計(jì)的循環(huán)流化床機(jī)組,設(shè)計(jì)重心在如何確保鍋爐的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,在設(shè)計(jì)理念上沒有探索二氧化硫和氮氧化物互相影響的研究,如一次風(fēng)量、風(fēng)速及二次風(fēng)量及噴口等方面未做具體的優(yōu)化。另外鍋爐設(shè)計(jì)一二次風(fēng)口的標(biāo)高存在不合理,氣槽式冷渣器進(jìn)入爐膛的無效風(fēng)較大,但如進(jìn)行改造成本大。鑒于機(jī)組可運(yùn)行年限改造方案選擇為增加一套SNCR脫硝裝置,采用向爐內(nèi)噴射氨水或尿素進(jìn)行脫硝,預(yù)計(jì)能達(dá)到40%的脫硝效率。
2.3 SNCR脫硝機(jī)理
SNCR脫除NOx技術(shù)是把含有NHx基的還原劑(如氨氣、氨水或者尿素等)噴入鍋爐溫度為800℃-1100℃的區(qū)域,該還原劑迅速熱分解成NHx和其它副產(chǎn)物,隨后NHx與煙氣中的NO進(jìn)行SNCR反應(yīng)而生成N2。采用尿素作為還原劑還原NO的主要化學(xué)反應(yīng)為:
3 SNCR脫硝技術(shù)方案實(shí)施
系統(tǒng)流程說明:
本方案設(shè)計(jì)采用制備10%的尿素溶液儲存于尿素溶液罐,通過噴射泵經(jīng)Φ38×3的304不銹鋼管進(jìn)入鍋爐28米層,經(jīng)計(jì)量、均流后,分別通過Φ27×3的304不銹鋼管進(jìn)入鍋爐甲乙側(cè)旋風(fēng)分離器進(jìn)口平臺,再經(jīng)流量計(jì)、均流器后進(jìn)入布置于旋風(fēng)分離器進(jìn)口的10只噴槍,后經(jīng)壓縮空氣霧化后噴入鍋爐。
除鹽水經(jīng)閥門直接接入噴射泵入口,通過噴射泵對管路系統(tǒng)進(jìn)行沖洗。
尿素溶液儲存罐的加熱系統(tǒng),考慮從鍋爐冷渣機(jī)的冷卻水出口母管上安裝Φ38×3的鍋爐鋼管,經(jīng)工業(yè)水管溝,進(jìn)入尿素溶液儲存罐,加熱溶液,以防止尿素溶液結(jié)晶。工藝流程見圖:
4 運(yùn)行效果及分析
4.1 試運(yùn)行過程
機(jī)組發(fā)電負(fù)荷74MW、NOX排放187mg/Nm3、SO2排放264mg/Nm3、噴槍投運(yùn)支數(shù)10支,通過風(fēng)、煤、石灰石粉及尿素溶液的調(diào)整,在克服煤質(zhì)波動、保證NOX及SO2達(dá)標(biāo)排放下機(jī)組最高發(fā)電負(fù)荷能穩(wěn)定在75MW運(yùn)行。試驗(yàn)期間入爐煤平均硫分為0.87%,相關(guān)參數(shù)如下表:
4.2 試運(yùn)行分析
在現(xiàn)有煤質(zhì)且煤質(zhì)平穩(wěn)情況下,投入煙氣脫硝系統(tǒng)后,改造機(jī)組在煙氣達(dá)標(biāo)排放狀況下最高能穩(wěn)定在發(fā)電負(fù)荷75MW運(yùn)行。較脫硝系統(tǒng)安裝前提高了10MW。噴槍在機(jī)組發(fā)電負(fù)荷65MW和煤質(zhì)相對不變的情況下,NOX排放降低了60%。改造機(jī)組煙氣脫硝系統(tǒng)能有效抵抗煤質(zhì)波動對NOX的影響,在NOX達(dá)標(biāo)排放情況下機(jī)組負(fù)荷可達(dá)82MW。若降低入爐煤硫分,能進(jìn)一步增強(qiáng)煙氣排放控制能力,機(jī)組帶負(fù)荷能力也將提高。
4.3 存在的問題
由于改造鍋爐投產(chǎn)時(shí)間較早,設(shè)計(jì)水平相對較低,在燃料含硫量高的情況下添加石灰石,會出現(xiàn)氮氧化物排放濃度超標(biāo)的情況,對SO2和NOX同時(shí)達(dá)標(biāo)排放造成困難。機(jī)組高負(fù)荷時(shí),SO2的排放濃度增加,需要加大石灰石粉的投入量,石灰石粉的過量投入,NOX排放濃度增加,同時(shí)脫硝還原劑“中毒”,破壞了尿素溶液中氨基的還原反應(yīng),導(dǎo)致NOX超標(biāo)。同時(shí)由于鍋爐設(shè)計(jì)水平較低,爐膛用風(fēng)調(diào)整困難,致使?fàn)t膛出口氧量較高,加上尾部煙道存在泄漏,使煙囪出口煙氣氧含量偏高,造成二氧化硫及氮氧化物排放折算濃度超標(biāo)。
5 結(jié)語
脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,NOX排放達(dá)標(biāo)率為96.32%,大大提高NOX排放達(dá)標(biāo)率,減少NOX排放量,減少環(huán)保核查的風(fēng)險(xiǎn)。由于該改造鍋爐的脫硫設(shè)計(jì)存在缺陷,脫硝系統(tǒng)運(yùn)行后,SO2的達(dá)標(biāo)排放成為主要制約機(jī)組帶負(fù)荷的因素,建議下一步進(jìn)行脫硫系統(tǒng)的改造以滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。